候燕風(fēng) 郭連富 李 博 陳 飛 廖 立
(淮北礦業(yè)股份有限公司渦北選煤廠,安徽 淮北 235141)
淮北礦業(yè)股份有限公司渦北選煤廠坐落在安徽省亳州市渦陽縣閘北鎮(zhèn),渦北選煤廠為礦區(qū)型煉焦煤選煤廠,選煤廠設(shè)計規(guī)模為年入選原煤1200萬噸。工程分兩期,一期工程規(guī)模600萬噸,于2012年12月22日帶煤聯(lián)合試運轉(zhuǎn),2013年3月18日竣工投產(chǎn)。
渦北選煤廠現(xiàn)入選渦北礦、袁二礦、童亭礦原煤等;精煤產(chǎn)品主要是煉焦精煤、肥精煤,中煤、煤泥及矸石等選后副產(chǎn)品地銷。
渦北選煤廠精煤產(chǎn)品由三部分組成:重介精煤、粗精煤和浮選精煤,其中浮選精煤約占精煤產(chǎn)品總量的35%(焦煤浮精占總精煤比例45%,肥煤浮精占總精煤比例25%)。由于浮選精煤在精煤產(chǎn)品中所占比重較大,所以浮選精煤與其他兩種精煤產(chǎn)品的混合均勻性在很大程度上影響力外運精煤的產(chǎn)品質(zhì)量。
選煤廠工藝流程為:原煤不分級無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,煤泥濃縮浮選,浮選精煤采用加壓過濾脫水,尾煤濃縮后壓濾回收,實現(xiàn)洗水閉路循環(huán)。渦北選煤廠重介精煤和粗精煤均采用離心機進行脫水處理,處理后的產(chǎn)品通過皮帶機轉(zhuǎn)運至精煤大皮帶,所以,這兩種產(chǎn)品的混合均勻性較好。浮選精煤采用加壓過濾機進行處理,加壓過濾機產(chǎn)品先進入圓盤給料機,然后通過圓盤給料機給入到下游的轉(zhuǎn)載皮帶,具體浮選系統(tǒng)流程圖如下:
由于加壓過濾機排料為周期性間斷排料,所以浮選精煤與其他兩種精煤的混合方面就存在了波動性,在實際生產(chǎn)過程中就會出現(xiàn)浮選精煤在轉(zhuǎn)載皮帶上布料不均勻或是有間斷。為了解決此項問題,渦選廠在設(shè)計之初就將圓盤給料機選用變頻電機,并將電極的頻率調(diào)節(jié)通過程序接入到控制室的加壓過濾機操作系統(tǒng),由崗位司機根據(jù)加壓過濾機的排料周期來調(diào)節(jié)圓盤給料機的布料速率。
圖1
此種方式在實際應(yīng)用過程中,發(fā)現(xiàn)由于崗位司機的操作技能、熟練程度、責(zé)任心等的不同,往往導(dǎo)致浮選精煤在精煤轉(zhuǎn)運皮帶上布料效果不理想,造成外運產(chǎn)品灰分和過程灰分差值波動大。技改前的產(chǎn)銷差數(shù)據(jù)統(tǒng)計表1如下:
表1
為解決此種問題,渦北選煤廠啟動了加壓過濾機自動排料系統(tǒng)技改方案,具體方案如下:
(1)在每臺過濾機下游的圓盤給料機口增設(shè)監(jiān)控裝置,并接入控制室,使崗位人員隨時能監(jiān)控到圓盤給料機的下料情況。
(2)將轉(zhuǎn)載皮帶機頭監(jiān)控裝置接入控制室并將監(jiān)控窗口固定在制定位置,使崗位人員隨時能監(jiān)控到轉(zhuǎn)運皮帶的布料情況。
(3)統(tǒng)計不同煤種、不同加壓過濾機對應(yīng)圓盤給料機在不同頻率下的排料周期,并以此為根據(jù)進行程序統(tǒng)計編程,使圓盤給料機的電機頻率自動匹配加壓過濾機的排料周期。
技改后的產(chǎn)銷差數(shù)據(jù)統(tǒng)計表2如下:
表2
對比表1和表2,可以看到,技改后精煤產(chǎn)銷差得到了明顯的改善,由之前的0.30以上的數(shù)據(jù)差值縮小到0.20以下,同時由于有了外運的質(zhì)量保證,洗選過程灰分也得到了明顯的提高。
通過以上分析,可以看到加壓過濾機自動排料方式在渦北選煤廠應(yīng)用的效果良好,即達(dá)到了精煤產(chǎn)品混合均勻的目的,也為進一步穩(wěn)定甚至提高重選系統(tǒng)精煤產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量創(chuàng)造了良好的配合條件,有利于選煤廠洗選系統(tǒng)的穩(wěn)質(zhì)提效。