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        高爐排鉛技術(shù)實踐

        2018-03-31 16:03:02陳生利
        四川冶金 2018年2期
        關(guān)鍵詞:爐缸爐排高爐

        陳生利

        (廣東韶關(guān)鋼鐵股份有限公司煉鐵廠,廣東 韶關(guān) 512123)

        1 引言

        近年來,隨著高爐使用大量地方礦石資源,高爐入爐原料含鉛量未能得到有效控制,特別是部分爐容在1000 m3以下的高爐,長期入爐鉛負荷偏高,導致鉛在高爐內(nèi)大量富集,給高爐長壽及安全生產(chǎn)帶來了嚴重的不良影響。

        2 鉛的物理化學性質(zhì)

        2.1 鉛的物理性質(zhì)

        鉛的元素符號Pb,英文名稱Lead,是銀灰色金屬,其結(jié)晶體屬于等軸晶體,包括八面體及六面體,原子序數(shù)為82,第IV族元素,原子量為207.21。純鉛具有良好的展性,可壓制成鉛皮,錘制成鉛箔;但延性小,不能拉成鉛絲。鉛的物理性質(zhì)見表1[1]。

        2.2 鉛的化學性質(zhì)

        鉛的常見原子價為2價和4價。鉛在大氣、水和常用化學物質(zhì)體系中均較穩(wěn)定。常溫下,在干燥的空氣中,鉛不會被氧化;但鉛在潮濕含有CO2的空氣中,其表面會產(chǎn)生Pb2O,再慢慢轉(zhuǎn)化為3PbC03·Pb(OH)薄膜,此薄膜可阻止鉛在大氣中進一步氧化,使鉛在常溫下大氣中不被腐蝕。鉛在熔融狀態(tài)下,氧化過程加劇,開始生成Pb20,繼續(xù)升溫最終生成PbO。

        鉛易溶于稀硝酸(HN03)、硼氟酸(HBF4)、硅氟酸(H2SiF6)和醋酸(CH3COOH),難溶于稀鹽酸和硫酸,緩溶于沸鹽酸及發(fā)煙硫酸。

        3 鉛對高爐冶煉的危害

        3.1 鉛在高爐內(nèi)的還原

        高爐爐料中的Pb主要以PbSO4、PbS的形式存在,Pb容易被還原。其化學反應式如下:

        PbSO4+Fe+4C=FeS+Pb+4CO

        (1)

        PbS+CaO=CaO+PbO

        (2)

        PbO+CO=Pb+CO2

        (3)

        3.2 鉛對高爐冶煉的危害

        Pb主要通過對高爐內(nèi)部磚襯縫隙進行滲透來破壞高爐爐型結(jié)構(gòu)。由于Pb的密度比鐵水密度大,Pb溶于鐵水沉于爐底,滲入爐底磚襯,并在爐基內(nèi)形成一股巨大的膨脹壓力,其破壞作用相當嚴重,嚴重時使爐底磚襯漂浮,從而影響高爐壽命。

        Pb的沸點為1749 ℃,在高爐冶煉條件下,部分隨煤氣流上升,而后被氧化成PbO隨爐料下降,再次被還原,在高爐內(nèi)部循環(huán)富集。

        3.3 鉛對高爐環(huán)境的危害

        高爐使用含鉛礦石冶煉,當高爐內(nèi)鉛富集量達到一定程度后,在高爐出鐵放渣時,部分鉛被夾帶排放出爐外。在高爐內(nèi)1500 ℃左右的溫度條件下,鉛接近沸騰狀態(tài),蒸氣壓較高,出鐵時鐵溝上方紅棕色的濃煙中,有相當數(shù)量鉛的各種氧化物,都具有不同程度的毒性,這些氧化物經(jīng)呼吸系統(tǒng)、消化系統(tǒng)進入人體,會使人產(chǎn)生急性和慢性鉛中毒,造成神經(jīng)系統(tǒng)、造血系統(tǒng)以及血管受損,嚴重影響高爐作業(yè)人員健康。

        按照國家工礦企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準規(guī)定,車間工作現(xiàn)場空氣中鉛及其無機化合物最高允許濃度為0.01 mg/m3,可見,如不能合理解決高爐鉛的危害,將對煉鐵工人身體健康構(gòu)成嚴重威脅。

        4 高爐有效排鉛技術(shù)

        4.1 高爐排鉛機理

        鉛的性質(zhì)決定了鉛在高爐冶煉中的行徑。大部分被還原的鉛穿過渣鐵層,隨渣鐵滴落至爐缸,由于鉛的比重大,在爐缸與渣鐵分離沉析,聚集于爐缸底部。加上鉛的粘度低,滲透能力強,爐缸底部的鉛在爐內(nèi)高壓狀態(tài)下,在磚襯縫隙處不斷向下滲透。當爐底磚襯縫隙滲透量達到飽和后,便隨渣鐵外排或者使爐底磚漂浮[2]。因此,為了降低鉛富集對高爐冶煉的危害,高爐操作者需要在爐底適當位置給沉淀在爐底的鉛找一個出路,使爐底的鉛有效排出,才能大幅度降低鉛的危害。

        4.2 高爐排鉛工藝

        根據(jù)生產(chǎn)實踐,一般在高爐爐底第二層碳磚上部選擇排鉛孔。如排鉛孔選擇過低,則高爐爐底溫度不足,影響排鉛效果;如排鉛孔選擇過高,則鉛儲量少,導致不能最大程度排鉛。如高爐未設(shè)置排鉛孔,需要割開爐皮重新開一個排鉛孔,開孔位置既要能順利實現(xiàn)排鉛作業(yè),又要兼顧高爐長壽與安全。臨時開排鉛孔,需要根據(jù)現(xiàn)場爐缸的砌筑特點與爐底侵蝕程度決定。如爐底有廢氣熱電偶測溫孔,可視情況在此基礎(chǔ)上鉆孔[3]。

        排鉛孔確定后,在排鉛孔下沿安裝一排鉛槽,排鉛槽下方需要設(shè)置一回收池,回收池距離地面有一定的高度差,便于加熱回收池。排鉛時,采用燒氧的方法將排鉛孔燒通,液態(tài)鉛隨排鉛槽流至回收池,然后使用定制好的磨具對鉛液進行成型處理。排鉛現(xiàn)場工藝布置見圖1所示。

        4.3 高爐排鉛作業(yè)步驟

        為順利安全實現(xiàn)高爐排鉛作業(yè),其操作步驟必須嚴謹,各步驟之間的關(guān)鍵節(jié)點控制至關(guān)重要,主要步驟包括:①鉆孔測溫:第一次排鉛,沿排鉛槽向高爐內(nèi)襯中心鉆孔,孔徑一般30-60 mm,每鉆進深度達50 mm時,采用紅外線測溫儀測量碳磚溫度,如溫度超過600℃,即停止鉆孔;②孔道清理及加熱:將鉆孔道產(chǎn)生的雜物清理干凈,往孔道內(nèi)放入燃料,點火加熱孔道,加熱過程中注意燃料的燃燒情況,防止氧氣壓力及流量過大而燒壞爐底磚襯;③繼續(xù)鉆孔直至鉛液流出:鉛液流出后,用排鉛槽將鉛液引流至回收池,流出鉛液的溫度一般在350-370 ℃,為保證鉛液順利流入回收池,排鉛過程中必須做好保溫工作,維持排鉛孔足夠的熱量;④用煤氣或者液化氣對排鉛槽與回收池進行加熱,待鉛液排凈后,用磨具將鉛液鑄成鉛塊回收;⑤清理排鉛現(xiàn)場,檢查能源介質(zhì)確保關(guān)閉。

        4.4 高爐排鉛安全措施

        高爐排鉛作業(yè)涉及高溫有毒場所,排鉛作業(yè)安全必須放在首位?,F(xiàn)場作業(yè)人員必須攜帶煤氣報警器,保持現(xiàn)場通風,如現(xiàn)場煤氣濃度超標,必須對排鉛孔實施緊急封堵,防止造成人員中毒事故。燒氧人員必須佩帶防護面罩,穿防高溫鋁鉑服,燒氧過程中必須專人開關(guān)閥門,專人操作,相互溝通配合,控制好氧氣壓力與流量。在使用磨具成型時,要使用專用工具,戴好高溫手套及防毒面具,防止燙傷。排鉛結(jié)束后,排鉛孔封堵需要專人檢查確認。

        5 高爐排鉛實踐

        廣西貴港一高爐有效容積450 m3,高爐爐底采用復合棕剛玉陶瓷杯綜合砌筑,爐底未設(shè)置排鉛孔。由于大量使用地方礦石資源,高爐入爐鉛負荷高達1.5 kg/t。生產(chǎn)3年時間后,于2017年初,高爐出鐵過程中鐵溝煙塵逐漸明顯,整個出鐵場彌漫著一層吹不散的濃霧。在修補鐵溝及高爐撇渣器時,發(fā)現(xiàn)溝底部有白色金屬存在,開鐵口時有銀白色液體從鐵口滲出;鐵口維護困難,來風早,渣鐵難出干凈,爐缸冷卻壁水溫差大幅度升高,個別水溫差超過3 ℃,爐底、爐缸碳磚熱電偶溫度明顯上升,爐缸爐皮有輕微開裂現(xiàn)象。

        針對以上情況,2017年夏季,組織對該高爐進行排鉛作業(yè)。經(jīng)現(xiàn)場勘察,決定在爐底碳磚第三層表面開孔,利用第二層故障熱電偶孔作為開孔位置。開孔直徑40 mm,鉆孔深度至400 mm時,見少量鉛液流出,便停止鉆孔;用燒氧方法對準孔道加熱,加熱30 min后,鉛液流量逐步變大,持續(xù)排鉛12 h,總計排鉛量31 t。

        6 結(jié)語

        (1)在高爐入爐鉛負荷偏高的情況下,要合理選擇排鉛時間,當高爐入爐鉛總量超過從鐵口及高爐爐頂排出的鉛量時,鉛在高爐內(nèi)的富集量逐步增加,就會對高爐生產(chǎn)帶來嚴重的危害[2]。

        (2)在高爐生產(chǎn)中,高爐操作者需要密切關(guān)注爐缸爐底碳磚溫度變化趨勢,定期檢測排鉛孔區(qū)域溫度變化情況,使高爐爐缸安全可控。

        (3)大量排鉛實踐證明,通過排鉛技術(shù)獲得的鉛回收率只有60%水平,鉛的回收仍然存在較大的潛力,高爐操作者應該進一步就如何提高鉛的回收率不斷地進行研究。

        (4)鉛對高爐冶煉的危害必須引起高爐操作者的重視,只有走精料路線,高爐入爐鉛含量才能得到有效地控制。在無法改善原料條件的情況下,排鉛工藝技術(shù),能使高爐環(huán)境得到改善。

        參考文獻:

        [1] 高利坤,戴惠新.鉛鋅選礦[M],北京:化學工業(yè)出版社,2015:5-18.

        [2] 曾錫鵬,韓奕和.高爐爐底排鉛的原理及其實踐[J].煉鐵,1983(02):23-24.

        [3] 王水文,袁銘杰,張怡偉.韶鋼2號高爐人工開排鉛孔成功排鉛實踐[J].南方金屬,2008(04):7-8.

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