崔紅軍
近年來(lái),我國(guó)工業(yè)發(fā)展迅速,氯堿化工取得卓越成績(jī),但也面臨著污水處理問(wèn)題,要求氯堿化工企業(yè)提高認(rèn)識(shí),建立污水處理長(zhǎng)效機(jī)制,做好污水處理工作,避免污水污染,為我國(guó)化工工業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展做好鋪墊。
某燒堿生產(chǎn)企業(yè)每年生產(chǎn)燒堿18萬(wàn)噸,附帶鹽酸、高級(jí)鹽酸、聚丙烯、雙氧水等其他產(chǎn)品。面對(duì)政府整頓污染力度的不斷加強(qiáng),企業(yè)在污水處理上投入大量資金,經(jīng)過(guò)專家的充分論證,確定合理的污水處理方案,部分污水進(jìn)行處理后回收利用,有效降低了生產(chǎn)成本。
該企業(yè)根據(jù)污水生產(chǎn)情況,設(shè)計(jì)污水處理量為500 m3/d,污水來(lái)源:日常污水、生產(chǎn)聚丙烯、雙氧水、燒堿等污水等(如表1所示,污水來(lái)源及水量情況)。污水處理后應(yīng)滿足當(dāng)期政府規(guī)定的污水排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
表1 該企業(yè)污水來(lái)源及水量表(密度:mg/L)
企業(yè)對(duì)污水產(chǎn)生及排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行充分研究,確定污水處理總體原則:首先,積極響應(yīng)國(guó)家環(huán)保號(hào)召,嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī),從事生產(chǎn)工作。其次,對(duì)純堿污水處理時(shí),要求選用成熟、合理的技術(shù),保證出水具有較好的穩(wěn)定性,方便污泥的處理。再次,采取的污水處理方案應(yīng)經(jīng)濟(jì),耗能少,污水處理管理方便,設(shè)備運(yùn)行可靠。最后,做好污水設(shè)備平面布置,既要與周?chē)h(huán)境相適應(yīng),又要做好噪聲控制。
為滿足純堿及其他產(chǎn)品生產(chǎn)中污水處理要求,采用的污水處理方案應(yīng)注意考慮以下問(wèn)題:首先,經(jīng)處理后能大大降低污水中鹽含量,并將懸浮物、有機(jī)污染物去除。其次,降低水堿度,滿足當(dāng)?shù)卣块T(mén)頒布的排放標(biāo)準(zhǔn)要求。同時(shí),污水的濁度、懸浮物濃度達(dá)標(biāo)。最后,該污水處理系統(tǒng)中,生化反應(yīng)以及添加的處理試劑,導(dǎo)致大量化學(xué)污泥的產(chǎn)生,為避免污泥發(fā)生二次污染,應(yīng)用濃縮脫水工藝對(duì)污泥進(jìn)行處理,而后外運(yùn)。
該企業(yè)結(jié)合污水處理要求,參考國(guó)內(nèi)同類(lèi)企業(yè)的污水處理工藝路線,確定了污水處理方案,即,使用氣浮脫油、脫鹽,生物處理,污泥濃縮相結(jié)合的處理工藝,具體工藝流程如圖1所示。
圖1 該企業(yè)氯堿污水處理流程
現(xiàn)對(duì)上述純堿生產(chǎn)中污水處理工藝進(jìn)行分析:污水先進(jìn)入內(nèi)部設(shè)有小型隔油池的調(diào)節(jié)池中處理,收集污水中油污后統(tǒng)一抽出運(yùn)走。同時(shí),對(duì)污水的水質(zhì)、水量進(jìn)行調(diào)節(jié)。該環(huán)節(jié)處理非常重要,通過(guò)該環(huán)節(jié)的處理,將有效降低污水中的油污含量,避免給以后工序中其他設(shè)備造成腐蝕與污染。
在泵的作用下,將污水提升至氣浮設(shè)備,將適量的絮凝劑PAC添加其中,以達(dá)到去除剩余油脂、有機(jī)物的目的,同時(shí)降低SS濃度。處理完成后,對(duì)污水進(jìn)行缺氧水解酸化處理,即,將污水導(dǎo)入到缺氧池后,借助產(chǎn)酸菌的分解作用,將部分有機(jī)物降解。同時(shí),為提升廢水的可生化性,為后續(xù)處理提供方便,該過(guò)程將降解難度較大的高分子有機(jī)物分解為小分子有機(jī)物。
污水經(jīng)厭氧處理后,導(dǎo)入到接觸氧化池進(jìn)行氧化處理。工藝采用生物氧化法進(jìn)行處理,它是一種處于生物膜法和活性污泥法之間的處理工藝。處理過(guò)程中將填料設(shè)置在接觸氧化池內(nèi)部,使得部分微生物懸浮生長(zhǎng)在水中,部分微生物固定在填料表面。另外,為實(shí)現(xiàn)泥水的分離,借助斜管沉淀池進(jìn)行處理,最終經(jīng)活性炭的吸附,滿足污水排放標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)該工藝的污水處理效果進(jìn)行分析,利用曝氣生物濾池中生物膜降解,配合加藥澄清系統(tǒng)去除CODCr,結(jié)果經(jīng)測(cè)定CODCr的去除率超過(guò)80%。與此同時(shí),BOD5也得以有效去除,去除率超過(guò)90%。同時(shí),在曝氣生物濾池中在反硝化、生物硝化作用下,配合二氧化氯消毒系統(tǒng)、微動(dòng)力濾池等,去除污水中的氨氮,經(jīng)測(cè)定去除率超過(guò)95%。懸浮物SS經(jīng)過(guò)加藥澄清系統(tǒng)及曝氣生物濾池的吸附、過(guò)濾作用,濁度值降低明顯,不足5.0NTU。另外,在加藥澄清系統(tǒng)中降低污水中的堿度,即,利用NaOH或Ca(OH)2和HCO3-發(fā)生反應(yīng),轉(zhuǎn)化為CO3
2-,形成沉淀除去,最終堿的去除率達(dá)到50%;在微動(dòng)力池以及曝氣生物濾池系統(tǒng)中去除磷元素,即,利用生物膜中的聚磷菌,吸收污水中的無(wú)機(jī)磷、有機(jī)磷,以聚合狀態(tài)藏在體中,形成含磷量較高的污泥,在污泥濃縮脫水系統(tǒng)排出,實(shí)現(xiàn)去除磷元素效果。經(jīng)測(cè)定系統(tǒng)總磷的去除率超過(guò)70%。污水處理過(guò)程中需要調(diào)節(jié)pH,這一功能的實(shí)現(xiàn)主要借助加藥澄清系統(tǒng),最終污水的pH符合標(biāo)準(zhǔn)要求,即,pH為6~9??紤]到污水中含有有害微生物及致病菌,利用過(guò)濾消毒系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)消毒,即,以二氧化氯為消毒劑,不僅能起到消毒作用,而且能夠去除部分有機(jī)污染物。
從環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益兩方面對(duì)該工藝效益進(jìn)行分析,以掌握該污水處理工藝的綜合效果。
使用該工藝對(duì)廢水處理中,難免出現(xiàn)一些對(duì)環(huán)境不友好的因素,企業(yè)及時(shí)進(jìn)行了處理,保證了污水處理工藝的正常運(yùn)行。一方面,污水處理過(guò)程中有輕微氣味,企業(yè)借助自然風(fēng)處理,有效降低了其給環(huán)境造成的影響。同時(shí),為防止二次污染,污水經(jīng)脫水處理后,及時(shí)外運(yùn)形成的泥餅。另一方面,污水處理過(guò)程中鼓風(fēng)機(jī)、水泵會(huì)產(chǎn)生一些噪聲,企業(yè)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行隔離處理,降低噪聲污染。另外,污水處理后,滿足當(dāng)?shù)卣贫ǖ呐欧艠?biāo)準(zhǔn)要求,但大部分水可回收利用。
污水處理系統(tǒng)按照一年360 d運(yùn)行計(jì)算,每年COD的量減少600多t,1 tCOD處理成本僅為1 200元左右,減少運(yùn)行費(fèi)用高達(dá)72萬(wàn)元。另外,污水處理系統(tǒng)每年處理90萬(wàn)m3污水,其中90%污水處理后得以回收再用,每年節(jié)約用水量87.3萬(wàn)m3,節(jié)約資金將近140萬(wàn)元左右。
氯堿化工污水處理是企業(yè)生產(chǎn)工作的重點(diǎn),要求生產(chǎn)企業(yè)以良好的責(zé)任心、強(qiáng)烈的社會(huì)責(zé)任感,做好氯堿化工污水排放處理工作,追求經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),更要注重環(huán)境效益。本文通過(guò)研究得出以下結(jié)論。
(1)本文氯堿生產(chǎn)企業(yè)積極響應(yīng)當(dāng)?shù)卣h(huán)保號(hào)召,做好生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的研究與分析,確定污水來(lái)源以及水量,明確污水總體處理原則及污水處理要求,提出科學(xué)的污水處理方案。
(2)將污水處理方案應(yīng)用到實(shí)際生產(chǎn)中,結(jié)果發(fā)現(xiàn)污水中的有害物得以有效去除,滿足當(dāng)?shù)卣C布的污水排放標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),污水處理系統(tǒng)運(yùn)行中,企業(yè)對(duì)相關(guān)細(xì)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化,降低了給周?chē)h(huán)境造成的污染,而且每年節(jié)約生產(chǎn)成本達(dá)到140萬(wàn)元左右,獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。
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