饒 銳
(安徽廣德南方水泥有限公司, 安徽 宣城 313199)
作為建筑業(yè)不可或缺的原材料,我國長期保持水泥需求高增長態(tài)勢,但在資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的不斷創(chuàng)建中,資源消耗大、環(huán)境污染嚴重的水泥生產(chǎn)行業(yè)開始受到政府的嚴格監(jiān)管,生產(chǎn)技術和設備的更新改造也因此成為水泥生產(chǎn)企業(yè)的生存與發(fā)展關鍵,由此可見本文研究具備的較高現(xiàn)實意義。
所謂現(xiàn)場總線,指的是在生產(chǎn)現(xiàn)場、在微機化測量控制設備之間實現(xiàn)雙向串行多節(jié)點數(shù)字通信的系統(tǒng),其本質(zhì)上屬于多點通信、數(shù)字化、開放化的底層控制網(wǎng)絡。不同于傳統(tǒng)的現(xiàn)場級自動化監(jiān)控系統(tǒng),現(xiàn)場總線技術能夠連接帶有通信接口的智能化設備,通信電纜的數(shù)字化信號也能夠代替4—20mA/24VDC信號,現(xiàn)場設備的監(jiān)測、控制、遠程參數(shù)化均可由此實現(xiàn)。現(xiàn)場總線技術具備系統(tǒng)為開放式、具有互可操作性與互用性、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)高度分散性、現(xiàn)場環(huán)境強適應性、賦予現(xiàn)場設備智能化與功能自治性、成本低、性能高等特點[1]。
現(xiàn)場總線技術存在多種類型,如基金會現(xiàn)場總線、CAN、Lonworks、DeviceNet、PROFIBUS、HART、CC-Link、WorldFIP、INTERBUS等,本文研究選擇了 PROFIBUS現(xiàn)場總線,該現(xiàn)場總線技術由Siemens開發(fā),具備開放化、國際化、不依賴于設備生產(chǎn)商現(xiàn)場總線標準等特點,PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、PROFIBUS-PA屬于該技術的具體構(gòu)成。PROFIBUS提供光纖傳輸、DPR的RS485傳輸、FMS的RS485傳輸,協(xié)議則參考了ISO7498國際標準,參考模型則選擇了開放式系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)絡。
本文選擇了某地S水泥生產(chǎn)企業(yè)的4號窯作為研究對象,該水泥生產(chǎn)線采用了干式混合法工藝,產(chǎn)量為1000t/d,由于同時擁有料漿破碎均化系統(tǒng)、分解爐多級鍛燒系統(tǒng),水泥生產(chǎn)線對自動化控制提出了較高挑戰(zhàn)。
由于S企業(yè)4號窯水泥生產(chǎn)線原建有DCS控制系統(tǒng),因此設計人員在充分了解生產(chǎn)線自動化控制系統(tǒng)現(xiàn)狀、水泥工藝特點后提出了改造式的設計方案,通過結(jié)合原有的DCS系統(tǒng)、現(xiàn)場總線技術、PLC控制,即可滿足水泥生產(chǎn)線的自動化控制需求?,F(xiàn)場總線技術的應用可彌補DCS開放性差、布線復雜等缺陷,PLC具備的配置靈活、價格便宜、可靠性高特點也能夠較好服務于水泥工業(yè)現(xiàn)場控制,三者由此實現(xiàn)的優(yōu)勢互補、取長補短理應得到重視。因此,設計人員在水泥生產(chǎn)線數(shù)據(jù)量較大設備區(qū)域采用了現(xiàn)場總線技術,DCS分布式控制則用于測控點較為分散區(qū)域,現(xiàn)場總線技術的特點和優(yōu)勢由此可實現(xiàn)最大化發(fā)揮,信號測量、傳輸、控制的精度也能夠由此得到較好保障,由于原有DCS系統(tǒng)的控制設備、儀表大多可繼續(xù)使用,這便實現(xiàn)了經(jīng)濟性較高的水泥工業(yè)自動化控制改造,控制系統(tǒng)的運行可靠性也由此得到了較好保障[2]。
深入考慮水泥生產(chǎn)工藝特點以及控制要求后,設計人員最終選擇了以太網(wǎng)作為主干網(wǎng),下位機主控制器選擇了 PLC,PLC與現(xiàn)場智能控制設備的連接使用PROFIBUS,上位機部分采用TCP/CP通信協(xié)議,由此即可滿足車間級與廠級上層網(wǎng)絡連接需要。自動化控制系統(tǒng)采用了以太網(wǎng)和現(xiàn)場總線混合型結(jié)構(gòu),PROFIBUSUS-DP主從協(xié)議用于現(xiàn)場層通信,傳輸介質(zhì)選擇了屏蔽雙絞線,接口模塊或耦合器負責不同的子網(wǎng)和不同介質(zhì)間連接。過程監(jiān)控層使用以太網(wǎng)協(xié)議,通信協(xié)議的轉(zhuǎn)換使用帶有雙網(wǎng)卡的PLC,一張為以太網(wǎng)卡、一張為PROFIBUSUS-DP網(wǎng)卡,由此PLC即可同時作為以太網(wǎng)站點和現(xiàn)場總線上的一個站,數(shù)據(jù)交換、現(xiàn)場控制參數(shù)傳輸由此即可得到較好保障。生產(chǎn)管理層采用了TCP/CP通信協(xié)議,服務器帶有兩塊網(wǎng)卡,分別負責與其他局域網(wǎng)連接、監(jiān)控層之間的數(shù)據(jù)傳輸,控制生產(chǎn)的以太網(wǎng)由此即可得到較好隔離。
通過反復研究、論證,設計人員最終選擇了西門子公司的自動化控制系統(tǒng)進行技術改造,由此即可建立基于PROFIBUS現(xiàn)場總線網(wǎng)絡、DCS組態(tài)、PLC控制的分散控制與集中管理系統(tǒng),具體設計由西門子 S7-1500系列 PLC、PROFIBUS現(xiàn)場總線網(wǎng)絡、SINEC H1工業(yè)以太網(wǎng)、WINCC過程監(jiān)控軟件等組成。生產(chǎn)控制部分可細分為中控操作監(jiān)視、現(xiàn)場控制兩部分,中控操作監(jiān)視由 4個操作員站、1個工程師站構(gòu)成,現(xiàn)場控制由多個RBC遠程站與2個PLC主站構(gòu)成,由此實現(xiàn)了工況監(jiān)視、過程控制、程序編制為一體。系統(tǒng)采集點數(shù)量為1075個,包括46個PROFIBUS-PA點、22個PROFIBUS-DP點、14個RTD輸入點、25個模擬量AO輸出點、179個模擬量AI輸入點、263個開關量DO輸出點、526個開關量DI輸入點。系統(tǒng)具備數(shù)據(jù)采集和處理、故障報警及故障記錄、實時及歷史趨勢曲線顯示、工藝流程圖畫面顯示、PID回路控制及參數(shù)修改、各種給定操作回路控制、閥門控制、邏輯運算和順序控制等功能[3]。
水泥工業(yè)自動化控制系統(tǒng)可細分為現(xiàn)場控制部分、中央控制部分、以及軟硬件控制部分,具體設計如下:(1)現(xiàn)場控制部分。為縮短PLC與電氣元件的信號電纜距離,在生產(chǎn)車間的電力室內(nèi)設置現(xiàn)場控制站,以此實現(xiàn)對電流、電壓、溫度、壓力、配比、閥位、流量、料位等過程量的控制,具體可細分為生料控制站、窯系統(tǒng)控制站?,F(xiàn)場共設置 22臺基于 PROFIBUS-DP的自動化測控裝置、46臺PROFIBUS-PA儀表、4條PROFIBUS-DP總線、7條PROFIBUS-PA總線。(2)中央控制部分。作為自動化系統(tǒng)的中樞,該部分主要由不間斷電源、工程師站、操作員站組成,其中電源為GAMATRONIC公司的3.6KVA不間斷電源。(3)軟硬件控制部分。軟件由工程師站、操作員站、WINCC軟件、TISOFT監(jiān)控軟件組成,采用梯形圖組態(tài)方式。硬件包括電源模塊、CPU模塊、通訊模塊、開關量輸入模塊、開關量輸出模塊、模擬量輸入模塊、模擬量輸出模塊、RTD模塊、繼電器輸出模塊等,通信采用了WINCC提供的通道單元及驅(qū)動程序。
生產(chǎn)工藝控制可細分為三個部分,分別為生料制備系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)、煤粉制備系統(tǒng),以煤粉制備系統(tǒng)為例,該系統(tǒng)主要控制設備包括斗式提升機、螺旋輸送機、收塵器反吹風機、起動信號、圓盤喂料機機、磨主電機機等,而結(jié)合生產(chǎn)實際,該控制系統(tǒng)選擇了模糊控制方法,由此即可較好滿足水泥生產(chǎn)需要。
綜上所述,現(xiàn)場總線技術可較好服務于水泥工業(yè)自動化控制系統(tǒng),在此基礎上,本文涉及的控制方案設計、總體方案設計、具體設計、生產(chǎn)控制方法等內(nèi)容,則提供了可行性較高的現(xiàn)場總線技術應用路徑,而為了進一步提高水泥工業(yè)自動化控制水平,大數(shù)據(jù)技術的應用、國際標準的確定同樣需要得到重視。