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        循環(huán)流化床鍋爐大比例摻燒煤泥運(yùn)行控制模式及應(yīng)用

        2018-03-27 02:30:58高明明劉吉臻伯運(yùn)鶴
        動(dòng)力工程學(xué)報(bào) 2018年3期

        洪 烽, 高明明, 劉吉臻, 牟 犇, 伯運(yùn)鶴

        (1. 華北電力大學(xué) 新能源電力系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 北京 102206;2. 臨渙中利發(fā)電有限公司, 安徽淮北 235039)

        我國(guó)一直提倡煤炭洗選和提質(zhì)加工,推行煤炭能源低碳發(fā)展。近年來,煤炭入選比重逐年提高,洗選煤泥產(chǎn)量大幅增加,煤泥的綜合利用已成為亟須解決的問題。煤泥是煤洗選過程中的副產(chǎn)品,具有粒度細(xì)、持水性高、黏度較大、灰分含量高和發(fā)熱量低等特點(diǎn)[1]。煤泥的堆放、貯存和運(yùn)輸都比較困難,目前國(guó)內(nèi)煤泥年產(chǎn)量已超過4×108t,若不妥善處理會(huì)浪費(fèi)寶貴的煤炭資源,造成嚴(yán)重的環(huán)境污染[2]。

        煤泥資源大量回收利用的途徑之一是循環(huán)流化床(CFB)燃燒技術(shù)。如何兼顧電廠運(yùn)行的安全穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)效益以及環(huán)保要求成為摻燒煤泥的CFB鍋爐機(jī)組運(yùn)行控制研究的主要方向。劉彥鵬等[3]以某300 MW CFB鍋爐為研究對(duì)象,分析了大比例摻燒煤泥后機(jī)組床溫、排煙溫度和鍋爐效率等運(yùn)行參數(shù)的波動(dòng)情況。黃中等[4]利用一臺(tái)135 MW CFB鍋爐的煤泥添加系統(tǒng)完成了大比例摻燒煤泥試驗(yàn),結(jié)果表明,大比例摻燒煤泥后鍋爐整體運(yùn)行穩(wěn)定,最大煤泥摻燒比例可達(dá)70%。

        目前,對(duì)CFB鍋爐大比例摻燒煤泥的運(yùn)行控制研究主要集中在試驗(yàn)上。試驗(yàn)過程中機(jī)組的運(yùn)行條件優(yōu)良,干擾因素較少,往往不能代表實(shí)際連續(xù)運(yùn)行過程中的復(fù)雜性,因此難以形成有效、可持續(xù)、穩(wěn)定的CFB鍋爐大比例摻燒煤泥運(yùn)行控制策略。

        筆者以使用最廣泛的煤泥泵送系統(tǒng)為研究對(duì)象,從運(yùn)行和控制2個(gè)角度分析了CFB鍋爐大比例摻燒煤泥的特征,揭示了實(shí)際連續(xù)運(yùn)行過程中對(duì)煤泥燃燒控制的最大限制因素,提出了CFB鍋爐大比例摻燒煤泥運(yùn)行控制模式,利用鍋爐蓄能來優(yōu)化能量變遷過程,并將該運(yùn)行控制模式應(yīng)用在某300 MW CFB鍋爐上。

        1 摻燒煤泥運(yùn)行特性

        1.1 運(yùn)行角度

        從運(yùn)行角度分析,目的是確定CFB鍋爐摻燒煤泥的比例上限。相同發(fā)熱量的煤泥價(jià)格要比煤價(jià)便宜很多,煤泥摻燒比例越大,電廠的經(jīng)濟(jì)效益越明顯。然而由于煤泥高水分、高灰發(fā)分的特性,大比例摻燒煤泥給機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行帶來挑戰(zhàn),會(huì)導(dǎo)致一些參數(shù)偏離適宜的區(qū)間,引發(fā)事故,存在較大的安全隱患。從運(yùn)行角度而言,不同機(jī)組摻燒煤泥的比例上限受到許多因素的影響,如煤泥摻燒方式、機(jī)組容量和煤泥入口等,通常考慮從安全性和經(jīng)濟(jì)性2方面來確定機(jī)組摻燒煤泥的比例上限,如圖1所示。

        床溫作為CFB鍋爐運(yùn)行過程中的重要參數(shù),其數(shù)值大小直接反映了爐內(nèi)燃燒情況:床溫偏高,會(huì)影響脫硫效果,造成爐內(nèi)燃料結(jié)焦,影響后繼設(shè)備的運(yùn)行;床溫偏低,導(dǎo)致燃燒不充分,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)霈F(xiàn)低溫熄火等事故。合理的床溫是CFB 鍋爐經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行的重要保障。隨著煤泥摻燒比例的增大,密相區(qū)上部、中部、下部床溫均下降。因此,床溫是制約煤泥摻燒比例上限的評(píng)價(jià)參數(shù)之一。

        圖1 CFB鍋爐摻燒煤泥的運(yùn)行特性

        底渣含碳量反映了爐內(nèi)燃燒狀況,底渣含碳量高是降低鍋爐效率的主要原因。煤泥從進(jìn)入爐膛到參與燃燒需要經(jīng)過蒸發(fā)吸熱、煤泥團(tuán)爆裂、揮發(fā)分著火和焦碳燃燒等一系列過程。隨著煤泥摻燒量的增加,未能爆裂參與燃燒的煤泥團(tuán)也會(huì)大幅增加,若這部分煤泥從冷渣器出口排出,會(huì)導(dǎo)致底渣含碳量增加,甚至造成冷渣器入口煤泥團(tuán)堆積、堵塞,影響機(jī)組安全運(yùn)行。

        排煙溫度是氣體離開鍋爐時(shí)的溫度,排煙溫度越高,說明帶走的熱量越多,鍋爐效率就會(huì)越低;排煙溫度過低,尾部受熱面的腐蝕就會(huì)加劇。煤泥本身灰分和含水量高,故燃燒后飛灰量也會(huì)升高,進(jìn)入到尾部煙道攜帶部分能量,在一定程度上會(huì)改變尾部煙道中的熱負(fù)荷分配;煤泥灰分的黏度大,容易引起尾部煙道受熱面積灰,排煙溫度升高。

        煤泥的含水量很高,水分蒸發(fā),體積受熱膨脹,總煙氣量增加,引風(fēng)機(jī)電流增大。隨著煤泥摻燒量的增加,引風(fēng)機(jī)的電流呈近似線性規(guī)律增長(zhǎng),這會(huì)導(dǎo)致機(jī)組的風(fēng)機(jī)電耗成本增加,廠用電升高。

        通過試驗(yàn)的方法得到煤泥摻燒量增加對(duì)不同參數(shù)的影響,以機(jī)組的安全性為主要約束、鍋爐效率等經(jīng)濟(jì)性為次要約束確定CFB鍋爐摻燒煤泥的比例上限。目前,對(duì)CFB鍋爐大比例摻燒煤泥的運(yùn)行控制研究絕大多數(shù)都集中在這個(gè)層面。

        1.2 控制角度

        在機(jī)組連續(xù)控制運(yùn)行中,煤泥的摻燒比例通常遠(yuǎn)小于由試驗(yàn)得到的上限。從控制角度分析,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的目的是形成有效、穩(wěn)定的控制策略,使CFB鍋爐的煤泥摻燒比例達(dá)到或接近由試驗(yàn)得到的上限。

        CFB鍋爐大比例摻燒煤泥使用最廣泛的是煤泥泵送方式[5],煤泥倉(cāng)內(nèi)的煤泥經(jīng)倉(cāng)底滑架和卸料螺旋送至混合料斗,由水分調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)整煤泥含水率,經(jīng)柱塞式煤泥泵加壓后送至煤泥槍噴射進(jìn)入爐膛燃燒。

        在理想情況下,煤泥泵每一泵的煤泥含水量都是恒定的,只需要進(jìn)行試驗(yàn)便可得到煤泥摻燒量和含水量的比例,將入爐煤泥燃燒釋放熱量減去煤泥中水分蒸發(fā)等過程需要吸收的熱量,可以得到鍋爐輸入能量。因此理論上鍋爐運(yùn)行過程中輸入能量變化較小,燃燒自動(dòng)控制是比較容易實(shí)現(xiàn)的。但在實(shí)際運(yùn)行中煤泥攪拌主要在料斗中進(jìn)行,料斗及輸送過程中一直有水進(jìn)入,入爐的煤泥含水量波動(dòng)較大。極端工況下煤泥落下將水濺到料位計(jì)上,料位計(jì)顯示不準(zhǔn),出現(xiàn)高報(bào),卸料螺旋停止工作,造成打空泵。因此煤泥摻燒量與含水量比例不均,導(dǎo)致鍋爐輸入能量的波動(dòng)性較大。

        圖2給出了一個(gè)穩(wěn)態(tài)負(fù)荷下煤泥泵送的典型過程。其中①過程代表正常的煤泥泵工作過程,煤泥摻燒量與含水量比例正常。由于煤泥中存在水分,燃燒過程中一部分能量被水分吸收,因此摻燒煤泥的混合煤提供的總能量要高于相同負(fù)荷條件下普通煤提供的總能量,即鍋爐需求能量。②過程代表含水量高于正常值的煤泥泵工作過程,混合煤提供的總能量要低于正常泵,而水分消耗的能量要比正常泵高,給煤輸入凈能量要低于鍋爐需求能量,此時(shí)需要釋放鍋爐蓄能來補(bǔ)償輸入能量的不足,才能使鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定。③過程代表含水量低于正常值的煤泥泵工作過程,混合煤提供的總能量要高于正常泵,而水分消耗的能量要比正常泵低,給煤輸入凈能量高于鍋爐需求能量,此時(shí)需要通過鍋爐蓄能積蓄來消耗過量輸入能量,穩(wěn)定鍋爐參數(shù)。該過程揭示了摻燒煤泥的CFB鍋爐輸入能量波動(dòng)的原因。

        圖2 煤泥泵送運(yùn)行中存在的能量波動(dòng)

        在負(fù)荷變化的動(dòng)態(tài)過程中,鍋爐需求能量波動(dòng),由于CFB鍋爐滯后、大遲延特性,需要利用部分鍋爐蓄能來平抑能量需求。因此,用鍋爐蓄能來補(bǔ)償由摻燒煤泥導(dǎo)致能量波動(dòng)的空間更小,控制難度要更大。

        2 運(yùn)行控制模式

        2.1 蓄能理論

        由CFB鍋爐摻燒煤泥的運(yùn)行特性可知,要實(shí)現(xiàn)運(yùn)行過程中長(zhǎng)期、穩(wěn)定大比例摻燒煤泥,控制好機(jī)組能量變遷是關(guān)鍵。

        CFB鍋爐中燃燒放熱大部分來自存在于床料中并不斷循環(huán)的未燃盡碳[6-7],而不像煤粉爐能量釋放全部來自瞬時(shí)加入的燃料。因此,CFB鍋爐的蓄能很大,這也是其適應(yīng)于摻燒煤泥的原因。

        通過軟測(cè)量手段,挖掘鍋爐蓄能、即燃碳等與控制變量的關(guān)系,對(duì)爐膛內(nèi)部的能量變遷進(jìn)行量化,據(jù)此形成控制策略,以及時(shí)解決煤泥摻燒運(yùn)行中出現(xiàn)的能量波動(dòng)問題。

        根據(jù)質(zhì)量守恒定律,可得到爐膛內(nèi)即燃碳量[6]:

        qm,z(t)·wCar1-qm,L(t)·wCar2

        (1)

        式中:mB(t)為即燃碳量,kg;qm(t)為燃料質(zhì)量流量,kg/s;wCar為燃料收到基碳質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;qm,L(t)為飛灰質(zhì)量流量,kg/s;Rc為碳總體燃燒反應(yīng)速率,kg/s;qm,z(t)為排渣量,kg/s;wCar1為排渣含碳質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;wCar2為飛灰含碳質(zhì)量分?jǐn)?shù),%,根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn),一段時(shí)間內(nèi)wCar和wCar1為常數(shù)。

        即燃碳的燃燒反應(yīng)速率Rc為:

        (2)

        式中:Mc為碳的摩爾質(zhì)量,kg/kmol;co2為氧氣的濃度,kmol/m3;dc為顆粒平均直徑,m;ρc為碳顆粒的密度,kg/m3;kc為燃燒速率常數(shù)。

        kc與爐膛床溫T有關(guān):

        kc=0.513Texp(-9 160/T)

        (3)

        設(shè)氧氣濃度與總風(fēng)量qV(t)成比例:

        co2(t)=ko2qV(t)

        (4)

        式中:ko2為氧氣濃度與總風(fēng)量的相關(guān)系數(shù)。

        由式(1)~式(4)可得即燃碳燃燒釋放熱量:

        QB(t)=RcH(t)=K(t)qV(t)mB(t)

        (5)

        式中:QB(t)為即燃碳燃燒釋放熱量,MJ/s;H(t)為即燃碳發(fā)熱量,MJ/kg;K(t)為熱量模型總系數(shù)。

        煤中揮發(fā)分主要成分包括CH4、H2、CO、焦油(CH0.689O0.014)、CO2和H2O,其中前4種為可燃物質(zhì),在析出揮發(fā)分總量中的質(zhì)量分?jǐn)?shù)可按下式[8]計(jì)算:

        (6)

        (7)

        (8)

        (9)

        式中:wV為燃料的揮發(fā)分質(zhì)量分?jǐn)?shù),%。

        揮發(fā)分燃燒釋放熱量為:

        QV(t)=qm(t)·∑wiHi

        (10)

        式中:QV(t)為揮發(fā)分燃燒釋放熱量,MJ/s;Hi為各可燃物質(zhì)熱值,取CH4燃燒熱為50.016 MJ/kg,H2燃燒熱為124.237 5 MJ/kg,CO燃燒熱為10.077 MJ/kg,焦油燃燒熱為37.0 MJ/kg。

        爐膛總放熱量Q(t)為:

        Q(t)=QB(t)+QV(t)

        (11)

        燃料側(cè)蓄能可表示為:

        (12)

        利用量化的爐膛總放熱量與燃料側(cè)蓄能,結(jié)合汽包蓄能[9],能精確計(jì)算鍋爐蓄能分配,優(yōu)化能量變遷[6],在滿足變負(fù)荷要求下通過風(fēng)煤的合理配比和控制減小摻燒煤泥導(dǎo)致的能量波動(dòng),實(shí)現(xiàn)鍋爐蓄能的有效利用,提高煤泥摻燒量。

        2.2 CFB鍋爐大比例摻燒煤泥運(yùn)行控制模式

        采用煤泥泵送方式的CFB鍋爐大比例摻燒煤泥運(yùn)行控制模式如圖3所示。針對(duì)某一機(jī)組,從運(yùn)行角度可通過試驗(yàn)分析得到機(jī)組煤泥摻燒比例上限。從控制角度,基于蓄能理論得到爐膛總放熱量與燃燒側(cè)蓄能,計(jì)算鍋爐蓄能分配,提煉易于優(yōu)化控制的中間控制量及子過程,設(shè)計(jì)控制策略,優(yōu)化控制風(fēng)煤配比等,充分利用蓄能,減小主要被控參數(shù)和蓄能的波動(dòng),降低燃料成本。

        圖3 CFB鍋爐大比例摻燒煤泥運(yùn)行控制模式

        該運(yùn)行控制模式適應(yīng)電廠實(shí)際,通過試驗(yàn)、機(jī)理分析和控制策略優(yōu)化完成,不用增加其他的硬件設(shè)備,節(jié)約成本,給CFB鍋爐大比例摻燒煤泥提供了一種新思路。

        3 應(yīng)用

        3.1 機(jī)組介紹

        某電廠2號(hào)機(jī)組300 MW CFB鍋爐采用自然循環(huán)、單汽包、單爐膛、雙布風(fēng)板,配有4個(gè)高溫絕熱旋風(fēng)分離器和4個(gè)外置式換熱器。鍋爐摻燒煤泥系統(tǒng)由德國(guó)PUTZMEISTER公司設(shè)計(jì)、制造,方式為典型的煤泥泵送系統(tǒng),由煤泥倉(cāng)、倉(cāng)底滑架、沖洗水加壓泵及4條煤泥泵送管線組成。

        煤泥槍布置在距布風(fēng)板2.6 m高的位置,鍋爐左、右兩側(cè)墻各2支,水平對(duì)稱布置。煤泥槍主要由槍體、球閥、閘板閥和安全閥等組成。煤泥槍運(yùn)行時(shí)通過壓縮空氣霧化煤泥,便于使煤泥燃盡,為避免槍頭被燒壞設(shè)有墻盒密封風(fēng)。

        鍋爐設(shè)計(jì)燃料由選煤廠洗選副產(chǎn)物煤泥、矸石和洗中煤組成,其煤質(zhì)分析見表1。

        表1 機(jī)組應(yīng)用時(shí)間段的煤質(zhì)分析

        2號(hào)機(jī)組已進(jìn)行了煤泥摻燒試驗(yàn)[3],綜合考慮機(jī)組運(yùn)行安全、穩(wěn)定,煤泥摻燒量上限為60 m3/h左右。然而在實(shí)際運(yùn)行過程中,由于煤泥泵送方式導(dǎo)致能量波動(dòng),該機(jī)組的燃燒自動(dòng)控制難以投運(yùn),基本靠人工手動(dòng)調(diào)節(jié)。CFB鍋爐具有較大的熱慣性,運(yùn)行人員調(diào)節(jié)滯后,機(jī)組運(yùn)行性能不理想,煤泥摻燒量遠(yuǎn)低于試驗(yàn)所得上限。

        3.2 控制策略

        根據(jù)所提出的CFB鍋爐大比例摻燒煤泥運(yùn)行控制模式,建立了2號(hào)機(jī)組燃燒釋放熱量及蓄能量化邏輯,設(shè)計(jì)了優(yōu)化控制系統(tǒng)邏輯方案[6,10],基本框架如圖4所示。

        3.3 運(yùn)行效果

        圖4 CFB鍋爐摻燒煤泥運(yùn)行控制方案

        表2 優(yōu)化系統(tǒng)投運(yùn)前后機(jī)組的主要參數(shù)及性能1

        圖5和圖6分別給出了優(yōu)化系統(tǒng)投運(yùn)前后機(jī)組動(dòng)態(tài)跟負(fù)荷過程,其中4條煤泥線的煤泥摻燒量一致,圖中只顯示其中2條煤泥線的煤泥摻燒量。

        如圖5所示的時(shí)間段后半段,即使在自動(dòng)發(fā)電控制(AGC)指令波動(dòng)不大的情況下,主汽壓力仍然存在較大幅值的波動(dòng),從15.68 MPa降至12.74 MPa,運(yùn)行情況不理想。

        如圖6所示,AGC指令在250 MW附近頻繁波動(dòng),機(jī)組實(shí)際負(fù)荷能快速跟蹤AGC指令,且偏差小,跟蹤效果好。實(shí)際的主汽壓力變化平穩(wěn),其變化率小,平均變化率為0.01 MPa/min。在此時(shí)間段內(nèi),主汽壓力實(shí)際值與設(shè)定值的最大偏差為1 MPa。

        表3 優(yōu)化系統(tǒng)投運(yùn)前后機(jī)組的主要參數(shù)及性能2

        圖5 優(yōu)化系統(tǒng)投運(yùn)前系統(tǒng)運(yùn)行過程

        圖6 優(yōu)化系統(tǒng)投運(yùn)后系統(tǒng)運(yùn)行過程

        3.4 經(jīng)濟(jì)性分析

        對(duì)該機(jī)組應(yīng)用CFB鍋爐大比例摻燒煤泥運(yùn)行控制模式后進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性測(cè)算。由電廠數(shù)據(jù)可知,2號(hào)機(jī)組年發(fā)電量約1×109kW·h,年小時(shí)利用數(shù)約4 200 h。根據(jù)電廠發(fā)電部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),優(yōu)化系統(tǒng)投運(yùn)后煤泥摻燒平均增量為13 m3/h。機(jī)組摻燒煤泥的平均密度為1.212 t/m3,則全年能多摻燒煤泥66 175.2 t。入爐煤平均熱值為15.46 MJ/kg,煤泥發(fā)熱值為8.93 MJ/kg,按煤價(jià)300 元/t,煤泥價(jià)格60元/t,系統(tǒng)自動(dòng)投入率85%計(jì)算,全年可以節(jié)省的燃料成本為:(66 175.2×8.93/15.46×300-66 175.2×60)×0.85=637.2萬元。

        雖然2號(hào)機(jī)組此前煤泥摻燒量比較可觀,但優(yōu)化系統(tǒng)投運(yùn)后仍能節(jié)約燃料成本約637.2萬元/a,此外,機(jī)組自動(dòng)控制水平提升后有利于降低煤耗。

        4 結(jié) 論

        (1) 提出了CFB鍋爐大比例摻燒煤泥運(yùn)行控制模式,利用鍋爐蓄能平抑輸入能量波動(dòng),優(yōu)化能量變遷過程,形成了合理的控制策略。

        (2) 所提出的運(yùn)行控制模式應(yīng)用在某電廠300 MW CFB鍋爐中,結(jié)果表明優(yōu)化系統(tǒng)投運(yùn)后有利于減小參數(shù)波動(dòng),改善能量變遷過程,提升機(jī)組控制水平,增加煤泥摻燒量,降低燃料成本。

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