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        核電廠裝卸料機(jī)伸縮套筒卡澀原因分析

        2018-03-26 03:04:44閔濟(jì)東楊欣辜英麗祝飛賈仲林
        山東工業(yè)技術(shù) 2018年6期
        關(guān)鍵詞:軸套

        閔濟(jì)東 楊欣 辜英麗 祝飛 賈仲林

        摘 要:燃料操作與貯存系統(tǒng),屬于核輔助系統(tǒng)。主要活動(dòng)包括新燃料組件入堆前的接收、檢查、貯存,堆芯換料以及乏燃料組件的運(yùn)輸、貯存和發(fā)送等一系列工藝操作。裝卸料機(jī)中伸縮套筒導(dǎo)向輪與其旋轉(zhuǎn)軸材質(zhì)相同,兩者之間未設(shè)計(jì)軸承及軸套,貼合面光潔度不高且無排屑設(shè)計(jì),該固有結(jié)構(gòu)可能會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)向輪與其旋轉(zhuǎn)軸之間相對(duì)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生金屬碎屑,并積存在腔室內(nèi);不光潔的配合面及運(yùn)動(dòng)中產(chǎn)生的金屬碎屑隨時(shí)間積累到一定程度后,導(dǎo)向輪與其旋轉(zhuǎn)軸運(yùn)動(dòng)間隙不足造成相對(duì)運(yùn)動(dòng)卡澀。經(jīng)過對(duì)同行電廠的調(diào)研,通過在裝卸料機(jī)導(dǎo)向輪上增加QSn7-0.2(錫青銅)材質(zhì)軸套進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,避免相同材質(zhì)導(dǎo)向輪與輪軸直接軸孔配合,改進(jìn)后的導(dǎo)向輪在使用過程中未出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象。

        關(guān)鍵詞:裝卸料機(jī);伸縮套筒;導(dǎo)向輪;軸套

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.06.077

        0 前言

        燃料操作與貯存系統(tǒng),屬于核輔助系統(tǒng)。主要活動(dòng)包括新燃料組件入堆前的接收、檢查、貯存,拆卸和裝封反應(yīng)堆,堆芯換料以及乏燃料組件的運(yùn)輸、貯存和發(fā)送等一系列工藝操作。其主要功能有

        (1)在冷態(tài)和卸壓狀態(tài)下,實(shí)施反應(yīng)堆的換料操作;

        (2)從新燃料組件的現(xiàn)場(chǎng)接收到裝入反應(yīng)堆前的貯存;

        (3)貯存乏燃料組件和破損燃料組件;

        (4)把乏燃料組件裝入乏燃料運(yùn)輸容器,包括裝料前乏燃料運(yùn)輸容器的準(zhǔn)備、裝料、去污和將乏燃料運(yùn)輸容器裝在運(yùn)輸車輛上。

        某核電廠102大修處于裝料階段,裝卸料人員在操作裝卸料機(jī)抓取第68步組件在堆芯區(qū)域定位后,下降組件至870mm時(shí)出現(xiàn)伸縮套筒欠載報(bào)警,提升組件時(shí)出現(xiàn)伸縮套筒超載報(bào)警。

        對(duì)裝卸料機(jī)進(jìn)行目視檢查,外部檢查未發(fā)現(xiàn)缺陷,根據(jù)伸縮套筒卡澀位置,初步分析故障原因?yàn)檠b卸料機(jī)內(nèi)部伸縮套筒卡澀。將伸縮套筒電機(jī)切換至手動(dòng)模式,將套筒內(nèi)的燃料組件提至最高位置。使用CCTV視頻檢查工具對(duì)水下伸縮套筒進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。

        將裝卸料機(jī)移至堆芯側(cè)、吊運(yùn)水閘門至堆芯側(cè)并充氣、堆芯側(cè)排水至法蘭面、吊運(yùn)假頂蓋、在裝卸機(jī)固定套筒周圍搭建腳手架。通過拆除裝卸料機(jī)外套筒檢查孔檢查,確認(rèn)第4組導(dǎo)向輪故障。隨后完成了故障導(dǎo)向輪維修及其他的導(dǎo)向輪檢查,執(zhí)行了裝卸料機(jī)空載干試試驗(yàn),試驗(yàn)合格。

        1 失效原因分析

        1.1 失效機(jī)理的理論分析

        裝卸料機(jī)固定套同上的導(dǎo)向輪組件共6組,每組2個(gè),共計(jì)12個(gè)導(dǎo)向輪組件。每個(gè)導(dǎo)向輪組件由兩個(gè)側(cè)向?qū)蜉喓鸵粋€(gè)中心導(dǎo)向輪組成(見圖1、2),側(cè)向?qū)蜉喤c旋轉(zhuǎn)軸未設(shè)計(jì)軸承或軸套,旋轉(zhuǎn)軸為偏心設(shè)計(jì),安裝時(shí)通過調(diào)整旋轉(zhuǎn)軸的偏心角度來調(diào)節(jié)兩個(gè)側(cè)向?qū)蜉喤c導(dǎo)軌間的間距(間距要求為0.3-0.4mm);中心導(dǎo)向輪位置由導(dǎo)輪座與調(diào)節(jié)螺栓來調(diào)節(jié),兩側(cè)導(dǎo)向輪的旋轉(zhuǎn)軸與調(diào)節(jié)螺栓在尾部由鋼絲繩捆綁固定。

        導(dǎo)向輪與其旋轉(zhuǎn)軸材質(zhì)相同,兩者之間未設(shè)計(jì)軸承及軸套,貼合面光潔度不高且無排屑設(shè)計(jì),在干式試驗(yàn)中無有效潤(rùn)滑方式,水下工作由換料水池水提供潤(rùn)滑;該固有結(jié)構(gòu)可能會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)向輪與其旋轉(zhuǎn)軸之間相對(duì)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生金屬碎屑,并積存在腔室內(nèi);不光潔的配合面及運(yùn)動(dòng)中產(chǎn)生的金屬碎屑隨時(shí)間積累到一定程度后,導(dǎo)向輪與其旋轉(zhuǎn)軸運(yùn)動(dòng)間隙不足造成相對(duì)運(yùn)動(dòng)卡澀,導(dǎo)向輪與導(dǎo)軌的相對(duì)運(yùn)動(dòng)方式由滾動(dòng)摩擦變?yōu)榛瑒?dòng)摩擦,裝卸料機(jī)伸縮套筒在燃料釋放過程中觸發(fā)欠載保護(hù)。

        裝卸料機(jī)固定套筒上裝有6層導(dǎo)向輪,每層90°和270°方向各有1套導(dǎo)向輪,每套導(dǎo)向輪包括2個(gè)側(cè)輪和1個(gè)頂輪(見圖1)。導(dǎo)向輪與輪軸直接軸孔配合,兩者材質(zhì)均為不銹鋼(0Cr17Ni4Cu4Nb),在長(zhǎng)期的導(dǎo)向輪轉(zhuǎn)動(dòng)過程中容易出現(xiàn)粘著磨損,金屬直接接觸相對(duì)滑動(dòng)時(shí)產(chǎn)生局部高溫導(dǎo)致材料由一表面撕脫下轉(zhuǎn)移粘附到另一表面,嚴(yán)重的粘著磨損會(huì)造成運(yùn)動(dòng)副“咬死”,即導(dǎo)向輪卡死不能轉(zhuǎn)動(dòng)。另外,如果燃料轉(zhuǎn)運(yùn)裝置承載器垂直度不佳、裝卸料機(jī)伸縮套筒與燃料轉(zhuǎn)運(yùn)裝置承載器對(duì)中不良等都會(huì)加劇導(dǎo)向輪的粘著磨損。

        1.2 失效解體情況驗(yàn)證

        經(jīng)對(duì)拆下部分導(dǎo)向輪組件后檢查發(fā)現(xiàn)異常有:

        (1)中間導(dǎo)向輪固定螺栓的鎖緊墊片均未按照?qǐng)D紙要求鎖緊;

        (2)兩側(cè)導(dǎo)向輪旋轉(zhuǎn)軸固定螺母的鎖緊墊片也未完全鎖死;

        (3)兩個(gè)側(cè)向?qū)Ь€輪旋轉(zhuǎn)軸上均存在毛刺,導(dǎo)向輪均磨損嚴(yán)重。

        檢查確認(rèn)第4組兩個(gè)側(cè)向?qū)蜉喚溃S后拆除該導(dǎo)向輪組件,檢查發(fā)現(xiàn)輪旋轉(zhuǎn)軸上均有毛刺,導(dǎo)向輪均磨損嚴(yán)重,后打磨修復(fù)兩個(gè)側(cè)向?qū)蜉喰D(zhuǎn)軸,并更換兩個(gè)新的導(dǎo)向輪。

        2 改進(jìn)方案

        對(duì)裝卸料機(jī)導(dǎo)向輪進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作,具體優(yōu)化方案如下,通過在裝卸料機(jī)導(dǎo)向輪上增加QSn7-0.2(錫青銅)材質(zhì)軸套進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,避免相同材質(zhì)導(dǎo)向輪與輪軸直接軸孔配合。

        2.1 側(cè)輪結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        增加的軸套與側(cè)方導(dǎo)向輪采用過盈配合,其中導(dǎo)向輪上的軸套孔尺寸為,軸套外經(jīng)為。在裝配時(shí)軸套與導(dǎo)向輪采用溫差法將軸套壓入輪子后再加工Φ16H7的孔。

        2.2 頂輪結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        增加的軸套與導(dǎo)向輪頂輪采用過盈配合,其中導(dǎo)向輪上的軸套孔尺寸為,軸套外經(jīng)為。在裝配時(shí)軸套與導(dǎo)向輪采用溫差法將軸套壓入輪子后再加工Φ16H7的孔。

        3 總結(jié)

        本文結(jié)合核電廠出現(xiàn)的裝卸料機(jī)使用過程中出現(xiàn)的卡澀現(xiàn)象,分析了裝卸料機(jī)伸縮套筒卡澀的原因,并針對(duì)原因進(jìn)行了實(shí)用性分析,提出改進(jìn)建議,降低了原設(shè)備導(dǎo)向輪卡死造成的燃料操作風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)實(shí)踐驗(yàn)證改造方法有效,有效的提高了裝卸料機(jī)運(yùn)行的可靠性,為國(guó)內(nèi)同行電廠處理類似問題提供了解決思路和辦法。

        參考文獻(xiàn):

        [1]PMC 燃料操作與貯存系統(tǒng)手冊(cè)[C].

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