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        18CrNiMo7-6齒輪鋼球化退火工藝

        2018-03-26 01:05:54竇勝濤
        四川冶金 2018年6期
        關(guān)鍵詞:滲碳體冷加工球化

        竇勝濤

        (江陰興澄特種鋼鐵有限公司,江蘇 江陰214429)

        當(dāng)今,制造行業(yè)對(duì)制造精度、效率和材料利用率的要求越來(lái)越高,并且對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求也在不斷提高。冷加工可以提高原材料的成材率,減少零部件制造流程,降低零部件能耗。這使得該技術(shù)的應(yīng)用越來(lái)越廣[1-2],因此冷加工用鋼的使用將是今后的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。

        1 球化退火原理

        高合金齒輪鋼18CrNiMo7-6的熱軋?jiān)冀M織以貝氏體組織為主,并存在少量馬氏體和殘余奧氏體組織,圖1即為其1000倍熱軋材組織照片。這種組織硬而脆,不適合冷加工,經(jīng)球化退火得到的是球狀珠光體組織。其中的滲碳體呈球狀顆粒,彌散分布在鐵素體基體上,和片狀珠光體、貝氏體、馬氏體組織相比,其硬度很低,塑性很好,故冷加工用鋼在進(jìn)行冷加工變形之前都要進(jìn)行球化退火[3]處理。

        滲碳體球化是一種溶解和沉積過(guò)程,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是在一定溫度下滲碳體中的碳原子與周?chē)F素體的碳原子處于動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)[4]。這樣平衡的碳濃度與滲碳體的曲率半徑有關(guān),滲碳體尖角部位的碳原子較易遷走,所以尖角周?chē)蔫F素體比靠近滲碳體平直部位的鐵素體具有更高的碳濃度,這必將引起鐵素體內(nèi)碳的擴(kuò)散而打破動(dòng)態(tài)平衡。為了保持這種動(dòng)態(tài)平衡,必然導(dǎo)致滲碳體尖角繼續(xù)溶解并在其平直部位沉積析出,如此不斷進(jìn)行,最后形成曲率半徑相近的球狀碳化物。如圖2a)-c)所示,形象地反映了滲碳體球化的過(guò)程[5]。

        2 試驗(yàn)材料和方法

        試驗(yàn)選用的材料是江陰興澄特種鋼鐵有限公司生產(chǎn)的18CrNiMo7-6熱軋棒材,生產(chǎn)工藝流程為:轉(zhuǎn)爐(BOF)→精煉爐(LF)→真空脫氣(RH)→連鑄(CCM)→連軋(CR),鋼材規(guī)格為 Φ40mm,其化學(xué)成分符合DIN EN 10084的規(guī)定,具體見(jiàn)表1。

        圖3為該試驗(yàn)鋼種的CCT曲線,其AC3約為831℃,AC1約為742℃,據(jù)此設(shè)計(jì)了4種工藝方案的試驗(yàn),試驗(yàn)1-4對(duì)應(yīng)圖4(a)-(d)。截取 Φ40 mm×100mm長(zhǎng)的18CrNiMo7-6熱軋鋼棒,在箱式電阻爐中按設(shè)計(jì)的4種工藝方案分別進(jìn)行熱處理試驗(yàn)。

        圖1 18CrNiMo7-6鋼熱軋組織Fig.1 Microstructure of 18CrNiMo7-6 steel after hot-rolled

        圖2 滲碳體球化發(fā)生示意圖Fig.2 Schematic diagram spheroidizing process of cementite

        圖3 18CrNiMo7-6鋼CCT曲線Fig.3 CCT curve of 18CrNiMo7-6

        表1 18CrNiMo7-6化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)Table 1 Chemistry of 18CrNiMo7-6

        圖4 試驗(yàn)1(a),試驗(yàn)2(b),試驗(yàn)3(c),試驗(yàn)4(d)Fig.4 Test1(a),Test2(b),Test3(c),Test4(d)

        按照?qǐng)D5所示,試樣從中間切斷,通過(guò)全自動(dòng)磨拋機(jī)制作金相試樣,采用4%的硝酸酒精腐蝕后用AXIO IMAGER M2M型金相顯微鏡在放大1000倍下觀察組織,評(píng)定各個(gè)工藝試驗(yàn)的球化率,用JSM-IT300型掃描電鏡和FM-300型顯微硬度計(jì)分析異常組織,采用BH3000型布氏硬度計(jì)測(cè)定試樣的硬度。

        圖5 制樣示意圖Fig.5 Sample preparation schematic diagram

        3 試驗(yàn)結(jié)果與分析

        試驗(yàn)1的工藝方案是按照傳統(tǒng)的方法來(lái)制定的,第一段為在AC1以上20℃左右設(shè)定的溫度760℃保溫4個(gè)小時(shí),目的是為了部分奧氏體化,隨后以20℃/h的速度降至AC1以下20℃左右設(shè)定的溫度720℃保溫5h,隨后爐冷。按照傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn),低合金鋼采用這個(gè)方法可以起到良好的球化退火的目的。圖6(a)為該試驗(yàn)方法的顯微組織金相圖片,其主要為鐵素體、桿狀和塊狀組織,在放大1000倍時(shí)依然看不清其組織的真實(shí)面貌,繼續(xù)在掃描電鏡5000倍下觀察(見(jiàn)圖7),可以發(fā)現(xiàn)該桿狀組織以馬氏體和殘余奧氏體為主,經(jīng)顯微硬度測(cè)試,該桿狀組織的硬度高達(dá)485HV。

        試驗(yàn)2的工藝方案與試驗(yàn)1有所不同,首先是將760℃的保溫時(shí)間縮短至1.5h,隨后以10℃/h的速度降至650℃,最后隨爐冷卻。該方法由760℃緩慢降溫至650℃花費(fèi)了11個(gè)小時(shí),目的是使球化更充分。圖6(b)為該試驗(yàn)方法的顯微組織金相圖片,其主要組織為鐵素體、片狀和點(diǎn)狀珠光體,此外還有少量桿狀和塊狀組織,經(jīng)分析該桿狀和塊狀組織與試驗(yàn)1的如出一轍,實(shí)際是馬氏體和殘余奧氏體,具有很高的硬度,結(jié)果與設(shè)計(jì)試驗(yàn)方案的期望相悖。

        試驗(yàn)3的工藝方案為等溫球化退火,在720℃保溫12h后隨爐冷卻,該方法為滲碳體自發(fā)球化過(guò)程,受到碳濃度的波動(dòng),滲碳體聚集成長(zhǎng)為球狀。圖6(c)為該試驗(yàn)方法的顯微組織金相圖片,主要為鐵素體、球狀珠光體,此外還有個(gè)別零散的塊狀組織,該方法的球化率高達(dá)90%,但塊狀組織依然沒(méi)能消除,這種硬度很高的組織會(huì)引起冷鍛件開(kāi)裂。

        試驗(yàn)4為在試驗(yàn)3的基礎(chǔ)上改良的方法,先在500℃保溫4h,再升溫至720℃保溫12h后隨爐冷卻,總處理時(shí)間不超過(guò)20h。圖6(d)為該試驗(yàn)方法的顯微組織金相圖片,為鐵素體+球狀珠光體,球化率高達(dá)95%,成功消除了桿狀和塊狀組織,其硬度在163~169HBW之間,非常適合冷加工。

        試驗(yàn)1-3是傳統(tǒng)的球化退火熱處理方法,均有不同程度的馬氏體和殘余奧氏體存在,其中試驗(yàn)1和試驗(yàn)2都在760℃保溫了一定時(shí)間,會(huì)發(fā)生部分奧氏體化,這種奧氏體非常穩(wěn)定,在珠光體和貝氏體轉(zhuǎn)變區(qū)均沒(méi)有發(fā)生轉(zhuǎn)變。這種奧氏體稱之為過(guò)冷奧氏體,直至200℃左右,其迅速發(fā)生轉(zhuǎn)變,一部分轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體,一部分仍然為殘余奧氏體。之所以試驗(yàn)1比試驗(yàn)2有更多的這種組織存在,是因?yàn)樵囼?yàn)1在760℃保溫的時(shí)間更長(zhǎng),奧氏體化更充分。試驗(yàn)3沒(méi)有奧氏體化的階段,但也有少量的塊狀組織,這是因?yàn)?8CrNiMo7-6鋼的熱軋材組織有部分的殘余奧氏體,該殘余奧氏體在720℃的條件下沒(méi)有發(fā)生分解。試驗(yàn)4消除了該塊狀組織,因?yàn)樵?20℃球化溫度之前增加了4個(gè)小時(shí)的500℃保溫時(shí)間。從圖3CCT曲線上看,該溫度是貝氏體轉(zhuǎn)化溫度,在500℃保溫4h的條件下,殘余奧氏體發(fā)生了貝氏體轉(zhuǎn)變,這為后續(xù)的等溫球化退火創(chuàng)造了條件,最終該工藝方案實(shí)現(xiàn)了高球化率,并消除了殘余奧氏體,且硬度較低,均勻性也很好。

        圖6 1000倍顯微組織,試驗(yàn)1組織(a),試驗(yàn)2組織(b),試驗(yàn)3組織(c),試驗(yàn)4組織(d)Fig.6 Microstructure at 1000X,Structure of test1(a),Structure of test2(b),Structure of test3(c),Structure of test4(d)

        圖7 掃描電鏡5000倍照片F(xiàn)ig.7 Scanning electron micrograph at 5000X

        4 結(jié)論

        (1)對(duì)低碳高合金齒輪鋼18CrNiMo7-6,采用傳統(tǒng)的球化退火方法均不能在獲得高球化率的同時(shí)消除殘余奧氏體。

        (2)因18CrNiMo7-6鋼原始組織存在殘余奧氏體,通過(guò)在貝氏體轉(zhuǎn)化區(qū)間溫度保溫4h,可以消除殘余奧氏體,再通過(guò)等溫球化退火,可以獲得良好的球化率和硬度,完全能滿足冷加工的需要。

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