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        合成氨裝置脫碳水洗期間泵密封損壞原因分析與對(duì)策

        2018-03-23 01:41:25,,
        化肥設(shè)計(jì) 2018年1期
        關(guān)鍵詞:貧液脫碳冷凝

        , ,

        (中石油塔里木油田塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司煉油化工廠,新疆 澤普 844804)

        中石油塔里木油田塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司煉油化工廠合成氨裝置以天然氣為原料,采用美國(guó)凱洛格公司提供的低能耗、加壓催化轉(zhuǎn)化法生產(chǎn)合成氨。其中,脫碳系統(tǒng)主要采用低熱苯菲爾工藝技術(shù)將溶液中的CO2脫除,提純后的CO2供尿素裝置作為原料使用,脫碳系統(tǒng)的異常將直接導(dǎo)致尿素裝置生產(chǎn)波動(dòng)或停工。因此,確保脫碳系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)至關(guān)重要。

        1 脫碳系統(tǒng)水洗存在的問(wèn)題

        1.1 脫碳系統(tǒng)開(kāi)工前水洗簡(jiǎn)介

        裝置檢修/長(zhǎng)停后,由于系統(tǒng)中雜質(zhì)的存在,在裝置運(yùn)行期間會(huì)造成脫碳溶液劣化、起泡,造成攔液,影響生產(chǎn)。因此,需在開(kāi)工前對(duì)脫碳系統(tǒng)進(jìn)行水洗,除去脫碳系統(tǒng)設(shè)備、管道、填料中的雜質(zhì),保證系統(tǒng)能夠達(dá)到潔凈的要求,為開(kāi)車(chē)做好準(zhǔn)備。

        通過(guò)CO2再生塔冷凝液泵(116-J/JA)入口補(bǔ)水管線(必要時(shí)使用109-C精制水上水短接),沖洗再生塔(102-E),逐步?jīng)_洗上塔、中塔、下塔,確認(rèn)排水濁度≤10FTU,再生塔沖洗結(jié)束。建立再生塔下塔液位,啟動(dòng)貧液泵(108-J/JA)向吸收塔(101-E)進(jìn)水,沖洗吸收塔;確認(rèn)排水濁度≤10FTU,吸收塔沖洗結(jié)束。建立吸收塔蒸槽,半貧液閃蒸槽(132-F)正常液位,啟動(dòng)1臺(tái)半貧液泵(107-JB/C),建立水循環(huán);在再生塔(102-E)底部或組合式再沸器(111-C)通入0.35 MPa蒸汽,加熱脫碳系統(tǒng)中的精制水,并將脫碳系統(tǒng)所有設(shè)備流程串連起來(lái)進(jìn)行循環(huán)清洗,以提高沖洗效果,確認(rèn)CO2再生塔冷凝液泵(116-J/JA)入口補(bǔ)水和排水口濁度≤10FTU,水熱洗結(jié)束。合成氨裝置脫碳水洗流程見(jiàn)圖1。

        圖1 合成氨裝置脫碳水洗流程

        注:101-E—吸納塔;102-E—再生塔;111-C/105-C—組合式再沸器;109-C—貧液冷卻器;107-C—CO2再生塔頂冷卻器;132-F—CO2半貧液閃蒸槽;107-JA/B/C/JAHT—半貧液泵;108-J/JA—貧液泵;116-J/JA—CO2再生塔冷凝液泵

        1.2 脫碳水洗期間出現(xiàn)的問(wèn)題

        每次脫碳系統(tǒng)水洗過(guò)程中及開(kāi)工初期,貧液泵(108-J/JA)、半貧液泵(107-JB/C)機(jī)械密封均出現(xiàn)多次泄漏,對(duì)后續(xù)生產(chǎn)造成一定影響。

        2015年7月1日,107-JA泵西側(cè)機(jī)械密封泄漏;2015年7月16日,107-JB泵機(jī)封漏,更換西側(cè)機(jī)封、軸套;2017年3月20日,脫碳水洗過(guò)程中,108-J西側(cè)機(jī)械密封泄漏,平衡鼓卡住,泵解體檢查;2017年3月23日,107-JB東側(cè)機(jī)械密封泄漏,107-JAHT更換東側(cè)機(jī)械密封泄漏。

        拆檢發(fā)現(xiàn)機(jī)械密封腔體雜質(zhì)較多(腐蝕產(chǎn)物、鮑爾環(huán)填料金屬碎渣等),機(jī)封摩擦副端面磨損,變色。

        2 貧液泵機(jī)械密封泄漏原因分析

        2.1 貧液泵(108-J/JA)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介

        108-J/JA是臥式垂直剖分單吸式多級(jí)離心泵,進(jìn)口壓力0.225 MPa(g),排出壓力2.832 MPa(g),進(jìn)液溫度120 ℃,額定流量83.3m3/h。軸封采用單端面波紋管式機(jī)械密封,機(jī)械密封沖洗采用API682標(biāo)準(zhǔn)PLAN11+PLAN62方案,PLAN11內(nèi)沖洗水使用泵自身出口的貧液,PLAN62外沖洗(急冷)采用外供精制水。貧液泵機(jī)械密封沖洗流程見(jiàn)圖2。

        圖2 貧液泵機(jī)械密封沖洗流程

        圖3 計(jì)劃對(duì)貧液泵入口水洗管線進(jìn)行的改造

        2.2 貧液泵機(jī)械密封損壞原因分析

        (1)脫碳水洗過(guò)程中,系統(tǒng)中存在大量雜質(zhì),雜質(zhì)經(jīng)102-E至108-J/JA泵入口的3″開(kāi)工沖洗臨時(shí)管線(無(wú)過(guò)濾器),進(jìn)入貧液泵體,由于機(jī)械密封內(nèi)沖洗水使用的是泵出口的溶液,溶液中雜質(zhì)造成機(jī)械密封摩擦副損傷,密封面間的液膜遭到破壞,端面摩擦發(fā)熱密封失效。

        (2)泵運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,由于泵體內(nèi)雜質(zhì)的存在,泵體口環(huán)與輪口環(huán)、平衡鼓與鼓套等配合部位間斷性卡澀,造成泵運(yùn)行期間振動(dòng)增大,對(duì)機(jī)械密封造成影響。

        (3)脫碳沖洗過(guò)程中液位不穩(wěn)定,泵出口流量變化大,存在抽空情況,導(dǎo)致泵軸向力、振動(dòng)等發(fā)生異常變動(dòng),造成機(jī)封端面載荷變化,密封面比壓發(fā)生劇烈變化,機(jī)械密封損傷。

        2.3 制定的預(yù)防措施

        (1)經(jīng)分析,計(jì)劃在脫碳水洗102-E至108-J/JA泵入口的3″開(kāi)工沖洗臨時(shí)管線上加裝100~120目左右的Y型過(guò)濾器及副線(見(jiàn)圖3),根據(jù)泵運(yùn)行情況及時(shí)進(jìn)行清理,沖洗結(jié)束后拆除。

        (2)脫碳沖洗過(guò)程中安排專(zhuān)人負(fù)責(zé),做好運(yùn)行檢查、記錄;同時(shí)利用在線狀態(tài)監(jiān)測(cè)泵振動(dòng)、軸承溫度情況;根據(jù)液位變化調(diào)整泵出口閥開(kāi)度,摸索出沖洗階段再生塔液位與泵出口閥開(kāi)度合適的對(duì)應(yīng)關(guān)系,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整或倒泵處理。

        3 半貧液泵機(jī)械密封泄漏原因分析

        3.1 半貧液泵(107-JA/B/C)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介

        半貧液泵是水平剖分式多級(jí)離心臥式泵,進(jìn)口壓力為0.341 MPa(g),排出壓力為3.628 MPa(g),進(jìn)口溫度為122 ℃,額定流量為356m3/h,額定功率為419 kW,轉(zhuǎn)速為2 980r/min。軸封采用機(jī)械密封,其沖洗采用API682標(biāo)準(zhǔn)PLAN32+PLAN62方案,PLAN32內(nèi)沖洗水使用108-J/JA出口溶液,經(jīng)限流孔板/流量計(jì)后進(jìn)入機(jī)械密封進(jìn)行沖洗,PLAN62外沖洗(急冷)采用高壓鍋爐給水泵(104-J/JA)中間級(jí)鍋爐水經(jīng)減壓后,和來(lái)自174-C的工藝?yán)淠哼M(jìn)行沖洗,半貧液泵機(jī)械密封沖洗流程見(jiàn)圖4。

        圖4 半貧液泵機(jī)械密封沖洗流程

        注:107-JA/B/C—半貧液泵;108-J/JA—貧液泵;104-J/JA—高壓鍋爐給水泵

        3.2 半貧液泵機(jī)械密封損壞原因分析

        (1)脫碳水洗是每次開(kāi)工最先進(jìn)行的操作步驟,這時(shí)104-J/JA和工藝?yán)淠合到y(tǒng)都沒(méi)有運(yùn)行,無(wú)法給107-J泵提供機(jī)械密封外沖洗水,在沒(méi)有外沖洗水冷卻的情況下長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,機(jī)械密封摩擦副端面會(huì)因攪拌熱和摩擦熱溫度升高,在一定程度上破壞了端面的平行度和平面度,使端面產(chǎn)生熱變形,導(dǎo)致泄漏發(fā)生。

        (2)由于108-J出口來(lái)的內(nèi)沖洗水在開(kāi)工初期含有一定量的雜質(zhì),對(duì)107-J泵機(jī)械密封摩擦副造成磨損、損傷;同時(shí)由于雜質(zhì)進(jìn)入,導(dǎo)致彈簧部位卡澀,失去對(duì)機(jī)封動(dòng)環(huán)的補(bǔ)償能力,造成端面泄漏。

        3.3 制定的預(yù)防措施

        (1)由于精制水系統(tǒng)在脫碳系統(tǒng)水洗前已開(kāi)始運(yùn)行,在勘查現(xiàn)場(chǎng)后,可將經(jīng)174-C去109-C的精制水管線(4″)或106-C精制水進(jìn)水或回水管線(4″)中引出一根沖洗水管線(1.5″)去107-J泵用作外沖洗水(見(jiàn)圖5),在脫碳水洗階段提供外沖洗水,保證107-J泵機(jī)械密封有良好的冷卻/沖洗水使用。

        圖5 計(jì)劃對(duì)半貧液泵機(jī)械密封沖洗管線進(jìn)行的改造

        注:109-C—貧液冷水器;107-JA/B/C—半貧液泵;108-J/JA—貧液泵;174-C—冷凝液冷卻器;104-J/JA—高壓鍋爐給水泵

        (2)102-E至108-J/JA泵入口的3″開(kāi)工沖洗臨時(shí)管線上加裝Y型過(guò)濾器的改造實(shí)施后,可有效避免脫碳水洗階段雜質(zhì)進(jìn)入107-J機(jī)械密封造成的機(jī)械密封端面損傷泄漏。

        (3)脫碳系統(tǒng)水洗完成后,待104-J/JA開(kāi)車(chē)供水或工藝?yán)淠浩崴到y(tǒng)正常運(yùn)行后,再切換到174-C工藝?yán)淠和鉀_洗或高壓鍋爐水進(jìn)行機(jī)械密封外沖洗,改造的管線安裝盲板隔離,避免精制水、鍋爐水以及工藝?yán)淠褐g互竄。

        4 結(jié)語(yǔ)

        (1)對(duì)脫碳開(kāi)工水洗期間貧液泵、半貧液泵機(jī)械密封長(zhǎng)期存在的損壞問(wèn)題進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)裝置對(duì)開(kāi)工水洗過(guò)程可能存在的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不足,重視不夠;需要在脫碳水洗期間加強(qiáng)管理,設(shè)備的運(yùn)行狀況隨時(shí)有人跟蹤,設(shè)備異常能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理。

        (2)通過(guò)分析,找出了脫碳水洗期間機(jī)械密封損壞的原因,制定了對(duì)策,在后續(xù)實(shí)施中有效避免了脫碳系統(tǒng)開(kāi)工水洗階段機(jī)械密封的損壞,減少備件使用,節(jié)約成本,降低作業(yè)人員工作量,減少高危作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

        [1]郝木明.機(jī)械密封技術(shù)及應(yīng)用(第二版)[M].北京:中國(guó)石化出版社,2014.

        [2]API682,離心泵、轉(zhuǎn)子泵用的軸封系統(tǒng)[S].

        [3]任曉善.化工機(jī)械維修手冊(cè)(上冊(cè))[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.

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