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        提高陽(yáng)極爐工序銅直收率的生產(chǎn)實(shí)踐

        2018-03-22 10:32:54李昱民
        銅業(yè)工程 2018年1期
        關(guān)鍵詞:措施

        李昱民

        (江西銅業(yè)集團(tuán)公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

        1 引言

        江銅集團(tuán)貴溪冶煉廠(簡(jiǎn)稱貴冶)熔煉一系統(tǒng)日均生產(chǎn)陽(yáng)極銅1300t。工藝流程采用閃速熔煉—PS轉(zhuǎn)爐吹煉—回轉(zhuǎn)式陽(yáng)極爐精煉。陽(yáng)極爐工序則分為回轉(zhuǎn)式陽(yáng)極爐精煉和圓盤(pán)澆鑄機(jī)兩部分,主要工藝流程見(jiàn)圖1。

        轉(zhuǎn)爐產(chǎn)出的高溫液態(tài)粗銅含銅98.5%以上,由行車(chē)加入陽(yáng)極爐后經(jīng)過(guò)氧化還原精煉為含銅99.2%以上的陽(yáng)極銅,再由溜槽導(dǎo)流至圓盤(pán)澆鑄機(jī),進(jìn)行陽(yáng)極板澆鑄作業(yè),合格的陽(yáng)極板作為工序的主產(chǎn)品交付電解車(chē)間進(jìn)行電解精煉。本文結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,分析了精煉澆鑄過(guò)程中影響銅直收率的主要因素;通過(guò)制定相關(guān)措施、精細(xì)管理,使陽(yáng)極爐工序銅直收率得到提高。

        2 直收率影響因素分析

        經(jīng)生產(chǎn)分析得出:影響陽(yáng)極爐工序銅直收率高低的關(guān)鍵工藝為:陽(yáng)極爐精煉過(guò)程和圓盤(pán)澆鑄過(guò)程。在整個(gè)工藝過(guò)程中,投入的物料為轉(zhuǎn)爐來(lái)粗銅,產(chǎn)出主要中間物料為:精煉渣、廢陽(yáng)極板、廢銅模、廢銅。

        要提高銅直收率須降低精煉渣、廢陽(yáng)極板、廢銅模、廢銅的含銅量入手。即控制銅在精煉渣、廢銅、廢陽(yáng)極板、廢銅模中的損失。

        陽(yáng)極爐工序部分中間物料的銅損失率技術(shù)指標(biāo)匯總于表1

        圖1 工藝流程

        表1 精煉澆鑄過(guò)程中各產(chǎn)物的銅損失率匯總

        以上可以看出,陽(yáng)極爐銅直收率的主要影響要素為:

        (1)在氧化結(jié)束后排渣過(guò)程中,銅在精煉渣中的損失。

        (2)液態(tài)陽(yáng)極銅由陽(yáng)極爐導(dǎo)流至圓盤(pán)澆鑄機(jī)的過(guò)程中,銅水飛濺損失,澆鑄包粘結(jié)和活動(dòng)溜槽內(nèi)剩的廢銅。

        (3)圓盤(pán)澆鑄過(guò)程中廢陽(yáng)極板的產(chǎn)出。

        (4)澆鑄銅模消耗的陽(yáng)極銅。

        因此要提高陽(yáng)極爐銅直收率須從以下四個(gè)方面進(jìn)行。

        (1)減少精煉渣內(nèi)含銅量。

        (2)減少圓盤(pán)澆鑄過(guò)程中液態(tài)銅水流失產(chǎn)生的廢銅。

        (3)減少?gòu)U陽(yáng)極板的產(chǎn)出。

        (4)減少澆鑄銅模的消耗。

        3 制定提高銅直收率的相關(guān)措施

        3.1 減少排渣時(shí)精煉渣的含銅量

        在精煉排渣過(guò)程中,銅金屬以氧化亞銅的形式隨精煉渣一同排出,同時(shí)還夾帶少量的單質(zhì)銅,精煉渣再次加入轉(zhuǎn)爐造成銅的流失;直接降低了銅直收率。

        3.1.1 精煉渣含銅高的原因

        粗銅氧化精煉的基本原理[1]在于銅液中存在的大多數(shù)雜質(zhì)對(duì)氧的親和力都大于銅對(duì)氧的親和力,且多數(shù)雜質(zhì)的氧化物在銅液中的溶解度很小,當(dāng)空氣或壓縮空氣中的氧通入銅液中便優(yōu)先將雜質(zhì)氧化除去。但是熔體中,銅占絕大數(shù),而雜質(zhì)占極少數(shù),故其氧化機(jī)理可認(rèn)為銅首先發(fā)生氧化作用。反應(yīng)方程式如下。

        所生成的Cu2O立即溶解于熔融銅液中,其溶解度隨溫度升高而增加,其關(guān)系見(jiàn)表2。

        表2 氧化亞銅在銅液中的溶解度

        雜質(zhì)氧化是放熱反應(yīng),隨著溫度的升高,則殘留雜質(zhì)濃度增大。同時(shí),溫度過(guò)高,溶體中飽和Cu2O亦多,造成渣含銅高。

        3.1.2 減少精煉渣含銅的措施

        針對(duì)以上原因制定措施。

        (1)精準(zhǔn)判斷氧化終點(diǎn)樣,及時(shí)排渣。

        (2)氧化精煉過(guò)程的溫度不宜過(guò)高,一般在1130~1150℃;減少渣含銅量。

        (3)排渣時(shí)如爐口結(jié)銅不平,單質(zhì)銅會(huì)隨氧化渣流失,所以放渣前爐口必須清理干凈。 制定措施后精煉渣部分技術(shù)指標(biāo)列于表3。

        表3 精煉渣部分技術(shù)指標(biāo)匯總表

        3.2 減少圓盤(pán)澆鑄過(guò)程中銅水流失產(chǎn)生的廢銅

        3.2.1 圓盤(pán)澆鑄過(guò)程中廢銅形成的方式

        (1)澆鑄生產(chǎn)過(guò)程中,銅液通過(guò)爐體出銅口到活動(dòng)溜槽、固定溜槽、中間包再通過(guò)澆鑄包澆鑄成合格的陽(yáng)極板,銅水飛濺以及澆鑄包粘結(jié)而造成的廢銅。

        (2)澆鑄結(jié)束后:活動(dòng)溜槽、固定溜槽、中間包、澆鑄包內(nèi)剩余的廢銅

        (3)行車(chē)加粗銅灑落、氧化渣帶銅等等。

        3.2.2 改進(jìn)澆鑄包、活動(dòng)溜槽的制作減少?gòu)U銅損失

        (1)改進(jìn)澆鑄包的制作[2],減少澆鑄包嘴子結(jié)廢銅。圓盤(pán)澆鑄期間,澆鑄包嘴子易結(jié)銅,粘結(jié)到一定量時(shí)需人工及時(shí)清理,如廢銅落入模內(nèi)會(huì)導(dǎo)致陽(yáng)極板偏重,嘴子下部粘結(jié)過(guò)大頂?shù)侥C嬗绊戨娮映佑?jì)量。廢銅作為中間物料回爐,直接影響了銅直收率。

        在銅液含氧量達(dá)標(biāo)的情況下,澆鑄包易結(jié)銅的主要原因?yàn)椋簼茶T包嘴子磚澆鑄結(jié)束返回時(shí),澆鑄包嘴子制作水平度太平(側(cè)面圖如圖2);銅液在嘴子磚處停留,易形成粘結(jié)。通過(guò)加大嘴子磚的斜度(側(cè)面圖如圖3);讓澆鑄包返回時(shí)銅水在澆鑄返回時(shí)不容易沉積;熔體倒出時(shí)離銅模面的也落差變??;這樣澆鑄包嘴子不容易粘結(jié),減少了廢銅的產(chǎn)出。

        改進(jìn)前:每爐次清理澆鑄包嘴子次數(shù)在16次以上,改進(jìn)后:清理澆鑄包嘴子數(shù)在8次以內(nèi),每月按120爐次數(shù),少清理澆鑄包嘴子8次算,每個(gè)澆鑄包嘴子清下的廢銅約3kg,月減少?gòu)U銅產(chǎn)出量:120*8*3*2=5760kg=5.76t

        (2)改進(jìn)活動(dòng)溜槽制作、減少活動(dòng)溜槽內(nèi)剩的廢銅。現(xiàn)用活動(dòng)溜槽,澆鑄結(jié)束后每爐次會(huì)剩余約5t大塊廢銅在活動(dòng)溜槽內(nèi),直接響銅直收率。

        主要原因?yàn)椋夯顒?dòng)溜槽嘴子制作太高,澆鑄結(jié)束后,活動(dòng)溜槽內(nèi)的銅水不能完全流出,剩銅多。通過(guò)改進(jìn)活動(dòng)溜槽的制作,把活動(dòng)活動(dòng)溜槽嘴子做淺,澆鑄結(jié)束后,使活動(dòng)溜槽內(nèi)的銅水盡可能的流干凈,減少活動(dòng)溜槽內(nèi)剩的廢銅?;顒?dòng)溜槽嘴子改進(jìn)后:活動(dòng)溜槽內(nèi)剩銅約3t/爐。

        改進(jìn)后,澆鑄包結(jié)廢銅量及活動(dòng)溜槽內(nèi)剩的廢銅量部分技術(shù)指標(biāo)列于表4。

        其它如澆鑄時(shí)中間包、澆鑄包的飛濺以及行車(chē)加粗銅灑落不可避免也沒(méi)法考量。

        表4 澆鑄包、溜槽改進(jìn)后,部分技術(shù)指標(biāo)匯總表

        3.3 減少?gòu)U陽(yáng)極板的產(chǎn)出

        3.3.1 圓盤(pán)澆鑄[3]過(guò)程中廢陽(yáng)極板產(chǎn)生的原因

        (1)陽(yáng)極爐精煉過(guò)程中:終點(diǎn)樣判斷失誤,銅液含氧高,澆鑄陽(yáng)極銅時(shí)流動(dòng)性差,陽(yáng)極板耳部缺陷,造成物理規(guī)格不合格的陽(yáng)極板。

        (2)圓盤(pán)澆鑄過(guò)程中:生產(chǎn)出物理規(guī)格不好的陽(yáng)極板,產(chǎn)生的廢陽(yáng)極板。

        (3)固定溜槽結(jié)銅的影響:固定溜槽內(nèi)結(jié)銅多,爐子傾轉(zhuǎn)開(kāi)始澆鑄時(shí),銅液在固定溜槽內(nèi)要熔化結(jié)銅,造成(中間包、澆鑄包)內(nèi)銅液溫低,澆鑄出物理規(guī)格不好的陽(yáng)極板。

        結(jié)合貴溪冶煉廠陽(yáng)極爐一系列生產(chǎn)實(shí)踐確定:采用終點(diǎn)測(cè)氧儀,精準(zhǔn)判斷銅終點(diǎn)液含氧量;通過(guò)制定措施、精細(xì)管理,減少圓盤(pán)澆鑄期間廢陽(yáng)極板的產(chǎn)出,達(dá)到提高銅直收率的目標(biāo)。

        3.3.2 利用終點(diǎn)測(cè)氧儀,精準(zhǔn)判斷銅液含氧量

        通過(guò)生產(chǎn)的實(shí)踐摸索,在保證陽(yáng)極銅澆鑄溫度1180~1190℃的情況下,還原終點(diǎn)含O量控制在0.20%以下,可以保證銅液的流動(dòng)性,陽(yáng)極板物理規(guī)格可以得到基本保證;采用終點(diǎn)測(cè)氧儀后,可以精準(zhǔn)判斷銅液含氧量。很大程度上避免了人為誤判情況的發(fā)生,對(duì)提高銅直收率達(dá)到了很好的效果。

        3.3.3 減少圓盤(pán)澆鑄期間廢陽(yáng)極板的產(chǎn)出

        (1)圓盤(pán)澆鑄期間廢陽(yáng)極板產(chǎn)生的原因。

        ①銅模溫度的影響:回轉(zhuǎn)式精煉陽(yáng)極爐生產(chǎn)過(guò)程屬間歇性生產(chǎn)過(guò)程,生產(chǎn)間歇時(shí)間越長(zhǎng),銅模溫度就越低。而附著在銅模上的脫模劑和水汽不容易蒸發(fā),生產(chǎn)出來(lái)的陽(yáng)極板飛邊毛刺較多,底后部飛邊較普遍。影響到陽(yáng)極板的物理規(guī)格,直接影響銅直收率。澆鑄間歇時(shí)間與銅模溫度關(guān)系見(jiàn)表5。

        表5 澆鑄間歇時(shí)間與銅模溫度關(guān)系對(duì)照?qǐng)D

        由表可見(jiàn)間歇時(shí)間越長(zhǎng),銅模溫度越低。銅模在6個(gè)小時(shí)的時(shí)間內(nèi)已經(jīng)完全散熱冷卻,水蒸汽不能蒸發(fā)。冬季氣溫低的情況下,降溫更快廢陽(yáng)極板更多。

        ②銅模冷卻水噴淋不夠均勻,銅模變形嚴(yán)重導(dǎo)致陽(yáng)極板整體物理規(guī)格差。

        ③設(shè)備故障[4]需要單包澆鑄時(shí):對(duì)銅水溫度、流動(dòng)性要求較高,單包澆鑄出現(xiàn)流動(dòng)性較差及銅水溫度較低時(shí),澆鑄整體物理規(guī)格較差的陽(yáng)極板產(chǎn)生的廢陽(yáng)極板。

        (2)針對(duì)自身工藝條件制定相應(yīng)的措施。

        江西銅業(yè)貴溪冶煉廠陽(yáng)極爐擁有:兩套系統(tǒng)4臺(tái)350t回轉(zhuǎn)式精煉爐(一套系統(tǒng)各兩臺(tái)陽(yáng)極爐,一用一備);兩套澆鑄系統(tǒng)(一套單圓盤(pán)28模澆鑄系統(tǒng)、一套雙16模澆鑄系統(tǒng))。針對(duì)自身情況制定了相應(yīng)的措施。

        澆鑄前期整改措施。

        ①對(duì)噴淋水進(jìn)行改進(jìn),對(duì)底部水噴頭進(jìn)行固定,增加噴淋頭以達(dá)到均衡冷卻效果;并在噴淋水總管安裝過(guò)濾器,防止噴淋水雜物堵塞噴頭。

        ②對(duì)開(kāi)裂的銅模進(jìn)行捶打,開(kāi)裂嚴(yán)重的銅模及時(shí)更換。

        ③銅模自然冷卻超過(guò)4個(gè)小時(shí)的提前烘烤(去除水蒸汽)。

        ④澆鑄前期,對(duì)圓盤(pán)澆鑄機(jī)多點(diǎn)檢試車(chē);避免澆鑄期間發(fā)生設(shè)備故障。

        澆鑄期間整改措施。

        ①嚴(yán)格噴涂配比。

        ②對(duì)銅模底部進(jìn)行抹粉作業(yè)。

        ③澆鑄開(kāi)始上部水開(kāi)啟量必須達(dá)到兩個(gè)要求:一方面上部水不能過(guò)大(水不能流入銅模尾部邊框),另一方面保證陽(yáng)極板在廢陽(yáng)極處不會(huì)被預(yù)頂起頂穿。

        ④廢陽(yáng)極崗位人員必須對(duì)表面有渣及小包進(jìn)行處理,以達(dá)到合格陽(yáng)極板的目的要求。

        ⑤澆鑄正常情況下,銅模溫度控制在140~180℃之間,銅模溫度要保持均衡;并控制好澆鑄速度。

        澆鑄結(jié)束后

        對(duì)陽(yáng)極銅成品(合格陽(yáng)極板)進(jìn)行修正

        制定措施后廢陽(yáng)極板量部分技術(shù)指標(biāo)列于表6。

        表6 制定措施后,廢陽(yáng)極板部分技術(shù)指標(biāo)匯總表

        3.3.4 加強(qiáng)固定溜槽管控

        固定溜槽內(nèi)剩銅多,不但直接影響到銅直收率,也對(duì)下次澆鑄的質(zhì)量好壞產(chǎn)生影響;如果后期固定溜槽結(jié)銅多產(chǎn)生的廢陽(yáng)極板也會(huì)相應(yīng)增多。所以必須加強(qiáng)固定溜槽的管控措施:(1)每爐銅快澆鑄結(jié)束時(shí),利用陽(yáng)極爐爐內(nèi)的銅水溫度及時(shí)化掉固定溜槽內(nèi)結(jié)銅,減少下次澆鑄時(shí)固定溜槽內(nèi)熔化結(jié)銅量。(2)縮短固定溜槽的使用時(shí)間,結(jié)銅多時(shí)及時(shí)清做。

        3.4 減少澆鑄銅模的消耗

        陽(yáng)極爐澆鑄使用的模具為自產(chǎn)銅模[5];所以銅模使用壽命直接影響到銅直收率。

        銅模壽命主要取決與銅模的澆鑄質(zhì)量;冷卻系統(tǒng)的好壞以及噴涂的效果。為了提高銅模的壽命,并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐情況制定以下措施:

        (1)規(guī)范銅模澆鑄,提高澆鑄銅模的質(zhì)量。

        (2)加強(qiáng)冷卻水系統(tǒng)及噴涂系統(tǒng)的日常維護(hù)。制定措施后部分銅模壽命技術(shù)指標(biāo)列于表7。

        表7 制定措施后銅模壽命及使用銅模塊數(shù)

        通過(guò)表7可以得出制定措施后銅模消耗部分技術(shù)指標(biāo)列于表8。

        表8 制定措施后銅模消耗部分技術(shù)指標(biāo)匯總表

        表9 制動(dòng)措施前后銅損失率對(duì)比表

        4 制定措施前后銅損失率對(duì)比

        通過(guò)表1、表3、4、6、8得出制定措施前后銅損失率列于表9;銅直收率對(duì)比表列于表10。高了產(chǎn)量,降低的生產(chǎn)指標(biāo)單耗[6],同時(shí)為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,解決了環(huán)境污染問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了綠色冶煉的目標(biāo)。

        表10 銅直收率對(duì)比

        由表可知制定措施后銅直收率提高了1.46%,達(dá)到了預(yù)期目的

        5 結(jié)語(yǔ)

        綜上所述:陽(yáng)極工序銅直收率由以前的94.59%提高到96.05%。銅直收率的提高,不僅給工廠提

        [1]貴溪冶煉廠.貴溪冶煉廠熔煉車(chē)間陽(yáng)極爐培訓(xùn)教材[E].貴溪:貴溪冶煉廠, 2008.20-24.

        [2]馬楊軍.陽(yáng)極爐澆鑄用包子制作與烘烤的改進(jìn)[J].銅業(yè)工程,2015(2):16-17.96.

        [3]袁海濱,陳剛,劉國(guó)輝,等.提高陽(yáng)極板澆鑄質(zhì)量的探討[J]. 有色冶金, 2015(6):30-32.

        [4]張偉旗,童想勝.回轉(zhuǎn)式陽(yáng)極爐常見(jiàn)故障診斷與處理的探討[J].中國(guó)有色冶金, 2011(6):45-48.

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