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        基于GT—Power的汽車排氣系統(tǒng)開發(fā)

        2018-03-21 12:55:06劉淑玉等
        汽車科技 2018年1期

        劉淑玉等

        摘要:根據(jù)汽車排氣系統(tǒng)設(shè)計目標(biāo)排氣背壓和尾管噪聲兩大指標(biāo),對消聲器筒體體積、腔數(shù)、尾管直徑進行估算,設(shè)計出預(yù)選方案;通過GT-Power模擬和實車測試交替進行,對預(yù)選方案進行二次篩選優(yōu)化,最終得到滿足噪聲及背壓要求的最終方案。

        關(guān)鍵詞:汽車排氣系統(tǒng);消聲器設(shè)計;GT-Power

        中圖分類號:U464.134.4 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1005-2550(2018)01-0039-05

        前言

        汽車是當(dāng)代人使用的主要交通工具。隨著汽車保有量的逐年增長,汽車噪聲已經(jīng)成為城市環(huán)境噪聲的主要部分。而排氣噪聲又是汽車主要噪聲源之一,因此排氣噪聲的控制也越來越受到重視。

        排氣噪聲的控制是通過排氣消聲器實現(xiàn):一般排氣背壓越大,消聲效果越好,但發(fā)動機功率損失也越大;反之亦然。本文通過GT-Power輔助分析、實車測試對排氣尾管噪聲和排氣背壓兩個主要指標(biāo)進行優(yōu)選,確定消聲器的最終方案。

        1設(shè)計目標(biāo)

        排氣背壓:要求不大于37kPa——配有排氣系統(tǒng)的發(fā)動機在額定轉(zhuǎn)速時三元催化器前端檢測的壓力損失臺架數(shù)據(jù)。

        尾管噪聲:圖1為排氣尾管噪聲的總聲壓級及各階次聲壓級限值曲線(三檔全油門加速)。

        2計算分析

        2.1消聲器簡體體積估算

        通常,消聲器簡體容積較小,發(fā)動機功率損耗就會較大,消聲效果較差;容積較大,雖然消聲量大、功率損耗小,但消聲器裝配性變差,且消聲器成本會上升。筒體體積的選擇以稍高于設(shè)計目標(biāo)值為佳,以控制系統(tǒng)成本。

        以某款配1.2L自然吸氣四缸汽油發(fā)動機車型為例,對消聲器容積進行估算:

        2.2消聲器腔數(shù)的選擇

        常見的筒體一般分隔為2~4腔。理論上,腔數(shù)越多,高頻消聲越好,低頻消聲越差,排氣背壓也會越大;腔數(shù)越少,低頻消聲越好,高頻消聲越差。因此,消聲器筒體腔數(shù)的選擇應(yīng)兼顧消聲特性和消聲量嘲。一般是根據(jù)消聲量進行選擇:

        A類消聲量≥10dB(A),n=2~3;

        B類消聲量≥15 dB(A),n=3~4;

        C類消聲量≥20dB(A),n≥4。

        根據(jù)經(jīng)驗選擇B類,兼顧消聲效果和成本,下面針對3腔和4腔兩種方案分別進行分析。

        2.3消聲器尾管管徑的選擇

        尾管直徑對消聲量及發(fā)動機功率損耗有直接的影響。通常,尾管應(yīng)設(shè)計為細長結(jié)構(gòu),可以獲得較好的消聲效果,但排氣系統(tǒng)背壓會增大,發(fā)動機功率損耗相應(yīng)增加。圖2是發(fā)動機的排氣特性(最大氣體質(zhì)量流量)與尾管管徑關(guān)系圖,該發(fā)動機的為238Kg/h,對應(yīng)尾管內(nèi)徑為φ38。

        2.4簡體結(jié)構(gòu)設(shè)計

        根據(jù)前面確定的參數(shù),考慮排氣系統(tǒng)周圍物理邊界及底盤布置要求,設(shè)計出排氣系統(tǒng)單筒體結(jié)構(gòu)方案(圖3):排氣系統(tǒng)由排氣管及消聲器兩部分組成。

        圖4和圖5分別為兩個細分方案,僅筒體內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同:兩個方案均為復(fù)合消聲結(jié)構(gòu),擴張腔、共鳴腔用于消除中、低頻噪聲,高頻管用于消除中高頻噪聲。

        方案一為四腔(圖4),單個進氣管,單個出氣管,高頻管位于進氣管上;

        方案二為三腔(圖5),單個進氣管,單個出氣管,高頻管位于出氣管上。

        2.5 GT-Power輔助分析

        根據(jù)兩個不同的筒體方案,分別在GT-Power中建立發(fā)動機與排氣系統(tǒng)的耦合模型(圖6)。

        在GEM3D中根據(jù)實際設(shè)計數(shù)據(jù)繪制筒體模型,“材料”設(shè)置為STEEL,“初始溫度”設(shè)置為300K,“壁面溫度解耦器”的“外部對流效率”按經(jīng)驗設(shè)置為20,存儲后離散處理保存。

        在GT-ISE打開發(fā)動機GT模型,導(dǎo)入三元催化器模型和離散消聲器筒體模型,按照實際設(shè)計數(shù)據(jù)繪制連接管路及尾管,連接好發(fā)動機、三元催化器和消聲器筒體。管路的材料、初始溫度、外部對流效率設(shè)置同上。

        在消聲器尾管后布置麥克風(fēng)用于測試尾管口噪聲。由于通常拿到的發(fā)動機GT模型已經(jīng)設(shè)置好循環(huán)數(shù)case,因此“主要參數(shù)”的“計算持續(xù)”設(shè)置為“最后一個循環(huán)”;“最大頻率”設(shè)置為1000Hz,即測試0~1000Hz的聲頻;針對四缸汽油發(fā)動機,“階次追蹤對象”設(shè)置為2階、4階和6階?!霸磪?shù)”涉及到麥克風(fēng)的布置位置,根據(jù)通用GMW14218標(biāo)準(zhǔn),麥克風(fēng)需布置在消聲器尾管口同等高度,距尾管口500mm,與尾管口X向順時針成45。,因此“X/Y/Z方向”設(shè)置為354mm/-354mm/0mm,“氣體密度”和“聲速”采用默認(rèn)值,“聲學(xué)指向”設(shè)置為半球形,“麥克風(fēng)距離地面高度”設(shè)置為實際值315mm?!敖Y(jié)果圖示”中除了1/10倍頻程不選取,其他都選上用于查看結(jié)果。

        在麥克風(fēng)之后設(shè)置“外部環(huán)境”,“環(huán)境背壓”設(shè)置1bar,“溫度”300K,“成分”選擇air。

        完成以上工作,對發(fā)動機與排氣系統(tǒng)的耦合模型進行預(yù)處理,開始進行計算。兩個方案排氣尾管噪聲總聲壓級與主要階次曲線見圖7、圖8。計算結(jié)果顯示,兩個排氣尾管噪聲總聲壓級與主要階次曲線均在目標(biāo)線以下。實際測試中,高轉(zhuǎn)速下胎噪的影響也會較大,因此仿真分析數(shù)據(jù)主要參考4000rpm以下結(jié)果。

        兩個方案排氣背壓GT-powerg型,見圖9、圖10。計算結(jié)果顯示,兩個方案排氣背壓均達到目標(biāo)要求:≤37kpa。

        3實車測試

        基于理論計算結(jié)果,制作了兩個方案的排氣系統(tǒng)樣件,在實車上進行尾管噪聲測試,測試結(jié)果見圖11。對比測試結(jié)果與仿真結(jié)果,總聲壓級、4階及6階數(shù)據(jù)趨勢基本一致,2階在2000rpm附近的峰值狀態(tài)一致,但是3000rpm之后的數(shù)據(jù)存在差異。由于是在室外瀝青路面對整車的排氣系統(tǒng)尾管噪聲進行測試,經(jīng)過的其他車輛、輪胎的胎噪以及風(fēng)聲等各種外部因素都會影響到測試結(jié)果,導(dǎo)致實車測試結(jié)果與仿真數(shù)據(jù)存在差異性。

        結(jié)果顯示,方案二(三腔)尾管噪聲要優(yōu)于方案一(四腔),因此選擇方案二進行正式開發(fā)。方案二在3200rpm和4000rpm的2階噪聲峰值超出目標(biāo)線約5dB,需對方案二進行優(yōu)化以達到實車測試的目標(biāo)要求。

        4優(yōu)化改進及測試

        方案二的主要存在問題是2階噪聲超目標(biāo)。由于消聲器筒體容積已確定,若單獨隔出一個共振腔處理3500rpm附近的峰值,會對其他階次噪聲產(chǎn)生較大影響。因此,初步優(yōu)化方案是在方案二基礎(chǔ)上調(diào)整隔板穿孔數(shù)量,但是穿孔數(shù)的減少會導(dǎo)致排氣系統(tǒng)背壓增大,因此僅調(diào)整第一個隔板的穿孔數(shù),由80×φ13.5更改為72×φ3.5,筒體內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整后如圖12所示:

        仿真分析,初步優(yōu)化的筒體方案排氣尾管噪聲和排氣背壓見圖13和14,2階噪聲在3200rpm有一個下降,背壓值增大至34Kpa。

        根據(jù)優(yōu)化后的方案制造樣件進行實車測試,結(jié)果如圖15所示:新方案尾管主要階次噪聲表現(xiàn)較好,僅在4500rpm時2階次噪聲超標(biāo)2dB;總聲壓級在2000rpm以上超過目標(biāo)約3dB。

        考慮到室外測試背景噪聲等各種因素對結(jié)果產(chǎn)生的不良影響,我們在半消聲室進行測試:尾管噪聲總聲壓級與主要階次曲線均低于目標(biāo)線,達到噪聲要求(圖15)。

        圖15優(yōu)化后排氣尾管噪聲半消音室測試結(jié)果

        此外排氣背壓實測為36.6kpa,亦達到要求(目標(biāo)≤37kpa)。

        優(yōu)化后的消聲器在實車測試中其尾管噪聲和排氣背壓均達到了目標(biāo)要求。

        5結(jié)束語

        根據(jù)消聲器的選擇原則,針對不同排量不同類型的發(fā)動機對排氣系統(tǒng)主要目標(biāo)參數(shù)(尾管噪聲、排氣背壓)進行控制。借助GT-Power仿真計算,可以較快較好地開發(fā)出成本與性能兼?zhèn)涞呐艢庀到y(tǒng)。

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