潘 祥,王嘉彥,師婉瑩,姚 帥,蘇萬(wàn)兵,張 鵬
(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第三采氣廠,內(nèi)蒙古烏審旗 017300)
目前,第A天然氣處理廠供熱設(shè)備共有三臺(tái)WNS4-1.25-Q燃?xì)庹羝仩t及相關(guān)配套設(shè)施,額定蒸發(fā)量4 t/h。主要承擔(dān)脫烴脫水裝置、甲醇回收裝置、凝析油穩(wěn)定裝置等單元的生產(chǎn)用蒸汽以及倒班點(diǎn)、處理廠廠區(qū)采暖、供熱蒸汽。冬季兩用一備,夏季一用兩備。
除第A處理廠使用蒸汽鍋爐之外,其余處理廠均為燃?xì)鈱?dǎo)熱油爐。
蒸汽鍋爐系統(tǒng):經(jīng)軟化除氧的無(wú)氧軟化水經(jīng)鍋爐給水泵送入鍋爐,在爐內(nèi)生成0.50 MPa飽和蒸汽,經(jīng)蒸汽母管進(jìn)入分氣缸,再由蒸汽管網(wǎng)輸送到各蒸汽用戶,部分蒸汽經(jīng)汽-水換熱機(jī)組換熱產(chǎn)生95℃~70℃熱水,供各建筑物采暖,采暖熱水循環(huán)使用。蒸汽凝結(jié)水統(tǒng)一回至凝結(jié)水罐,經(jīng)化驗(yàn)合格后作為鍋爐補(bǔ)水。本系統(tǒng)同時(shí)考慮向丙烷冷卻裝置供軟化水(5.4 m3/h)。
蒸汽鍋爐系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖(見圖1)。
熱媒油系統(tǒng):經(jīng)注油泵撬(含注油泵)將儲(chǔ)油罐的導(dǎo)熱油送入導(dǎo)熱油爐,在爐內(nèi)加熱至200℃,經(jīng)熱媒循環(huán)泵循環(huán)加壓到0.7 MPa后,進(jìn)入導(dǎo)熱油主管網(wǎng);然后輸送至處理廠,熱媒油系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖(見圖2)。
蒸汽鍋爐:站內(nèi)水管網(wǎng)來(lái)水經(jīng)生水泵加壓進(jìn)入軟化除氧成套設(shè)備進(jìn)行軟化除氧,軟化無(wú)氧水進(jìn)入軟化除氧水罐。
導(dǎo)熱油鍋爐:本系統(tǒng)以天然氣為燃料,燃料在熱媒油爐膛內(nèi)燃燒產(chǎn)生熱量,分別以輻射和對(duì)流的形式將熱量傳遞給中間熱載體(熱媒油),攜帶熱能的熱媒載體在循環(huán)泵作用下在用戶換熱設(shè)備中與用熱工質(zhì)進(jìn)行換熱,從而將熱量傳給用熱工質(zhì),實(shí)現(xiàn)加熱的目的。換熱后的熱媒油在熱媒油循環(huán)泵作用下,重新返回到熱媒油爐進(jìn)行再加熱,如此實(shí)現(xiàn)連續(xù)循環(huán)加熱。
蒸汽鍋爐組成:燃?xì)庹羝仩t、軟化除氧成套設(shè)備、汽-水換熱機(jī)組WNS4-1.25-Q型燃?xì)忮仩t附件儀表、鍋爐報(bào)警裝置。特別地:鍋爐房?jī)?nèi)蒸汽管線、采暖供回水管線必須保溫,其余管線可不保溫,但均做防腐處理。水罐、室外地面上管線也應(yīng)予以保溫;鍋爐房所有管線均應(yīng)進(jìn)行水壓試驗(yàn),蒸汽管試驗(yàn)壓力為1.60 MPa,熱水管線試驗(yàn)壓力為1.29 MPa,水處理系統(tǒng)試壓0.6 MPa,無(wú)壓管道試壓0.3 MPa。
導(dǎo)熱油爐:熱媒油爐燃燒系統(tǒng)主要由燃?xì)夤芫€部分和燃燒器組成。燃?xì)夤芫€部分配有燃料氣切斷球閥、氣體過(guò)濾器、調(diào)壓器、穩(wěn)壓閥、放散閥及壓力就地顯示儀表(見表1)。
圖1 蒸汽鍋爐系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖
圖2 熱媒油系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖
小結(jié):通過(guò)以上分析,導(dǎo)熱油系統(tǒng)與蒸汽加熱系統(tǒng)比較:(1)蒸汽鍋爐價(jià)格比導(dǎo)熱油爐價(jià)格低;(2)蒸汽鍋爐日常工作量較大,運(yùn)行中存在問(wèn)題較多,尤其是爐水化驗(yàn)不合格,給處理廠正常生產(chǎn)帶來(lái)影響。經(jīng)對(duì)第二、三、四、五、六處理廠導(dǎo)熱油爐歷年運(yùn)行情況調(diào)查,導(dǎo)熱油爐在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題主要是燃燒器或配電柜等配件的故障,經(jīng)調(diào)試或更換后很快能恢復(fù)正常使用,不會(huì)影響廠內(nèi)正常生產(chǎn);(3)導(dǎo)熱油加熱系統(tǒng)可在常壓(或低壓)下運(yùn)行,減少了高壓蒸汽管線、特殊的放空管、閃蒸罐和壓力控制等裝置,大幅度降低了系統(tǒng)初期投資,避免了蒸汽管線的冷凝損失;(4)正常操作條件下使用導(dǎo)熱油不易造成系統(tǒng)的腐蝕和結(jié)垢,維修量較小,日常工作量較少,同時(shí)也可節(jié)省處理鍋爐排污水以免污染環(huán)境的費(fèi)用[1-4]。
表1 蒸汽鍋爐與導(dǎo)熱油爐對(duì)比表
表2 2017年12月各處理廠消耗新鮮水統(tǒng)計(jì)對(duì)比表
從表2可以看出第A處理廠能耗全廠最大,節(jié)水形勢(shì)不容樂(lè)觀。
根據(jù)第A處理廠新鮮水消耗較大,第A處理廠根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行實(shí)際,采取冷凝水與1#軟水罐拉通、降低新鮮水消耗(見圖3)。但冷凝水與軟水拉通使用后,由于回水溫度較高,兩罐拉通后高水溫?zé)o法滿足丙烷裝置蒸發(fā)式冷凝器的水冷要求,因此一直無(wú)法實(shí)現(xiàn)將軟水罐和冷凝水罐拉通使用的功能。由于冷凝回水無(wú)法再度使用,造成軟水消耗量加大,軟化裝置運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),設(shè)備使用壽命縮短。
圖3 2011年至2017年第A處理廠新鮮水單耗
在交換柱內(nèi)水的除氧過(guò)程和軟化過(guò)程是同時(shí)進(jìn)行的。從配藥箱流出的除氧劑藥液與原水混合后進(jìn)入軟水器下口,經(jīng)過(guò)樹脂層時(shí),除了發(fā)生軟化作用,還發(fā)生氧化還原反應(yīng),水中的溶解氧被除去,化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
由于工藝缺陷,現(xiàn)有軟水罐為常壓罐,軟水儲(chǔ)存過(guò)程中,不能保證密閉條件,含氧量高,超標(biāo)頻繁,設(shè)備存在氧腐蝕安全風(fēng)險(xiǎn),直接影響蒸汽鍋爐使用壽命。
抽取第A處理廠7月軟水含氧量數(shù)據(jù)與正常軟水含氧量(≤0.1 mg/L)數(shù)據(jù)相對(duì)比,對(duì)比(見圖4)。
2.3.1 硬度 總硬度是指水中鈣鹽和鎂鹽的總含量,單位mmol/L。
水中總硬度是鍋爐用水中一項(xiàng)十分重要的指標(biāo),因?yàn)橛捕鹊拇笮『徒M成硬度鹽類的性質(zhì),直接關(guān)系著鍋爐結(jié)生水垢的數(shù)量和性質(zhì),關(guān)系著水處理方法的選擇和水處理成本。
圖4 7月第A處理廠軟水含氧量與正常軟水含氧量對(duì)比圖
圖5 7月第A處理廠爐水總硬
取第A處理廠2#鍋爐7月化驗(yàn)數(shù)據(jù)分析(見圖5),從圖5中趨勢(shì)線可見,存在超出爐水總硬標(biāo)準(zhǔn)范圍≤0.04 mmol/L的數(shù)據(jù),說(shuō)明爐水硬度依舊存在不達(dá)標(biāo)情況。
2.3.2 堿度 指水中所含能接受氫離子的物質(zhì)的含量。鍋爐水的堿度直接影響鍋爐防垢、防腐的效果,因此堿度也是鍋爐用水的一項(xiàng)重要指標(biāo)(見圖6)。
圖6 7月第A處理廠爐水總堿
從圖6可見,總堿標(biāo)準(zhǔn)范圍是6~24,實(shí)際存在化驗(yàn)數(shù)據(jù)低于下限情況出現(xiàn),且實(shí)際化驗(yàn)堿度波動(dòng)范圍極大,對(duì)鍋爐、管線存在腐蝕隱患。
2.3.3 pH值 pH值是表示水的酸堿性的指標(biāo),pH越小,酸性越強(qiáng),pH值等于7時(shí)為中性,無(wú)論是給水或爐水都要求一定的pH值,因?yàn)樗苯佑绊懼仩t的結(jié)垢和腐蝕速度。
圖7 7月第A處理廠爐水pH
從圖7可見,鍋爐爐水pH值標(biāo)準(zhǔn)范圍是10~12,實(shí)際數(shù)據(jù)存在超出上限12情況出現(xiàn),說(shuō)明鍋爐爐水pH值存在不達(dá)標(biāo)現(xiàn)象,嚴(yán)重影響管線和鍋爐的腐蝕速度。
因此,鍋爐運(yùn)行中,由于爐水不斷蒸發(fā),濃縮使水中含鹽量不斷增加。化驗(yàn)室需時(shí)刻監(jiān)控蒸汽鍋爐pH值、總堿度、總硬度是否達(dá)標(biāo)。為了使?fàn)t水達(dá)標(biāo),鍋爐崗人員每天需要定期排污,甚至加強(qiáng)排污頻次。而這樣也意味著新鮮水浪費(fèi)較大,氣田采出水處理負(fù)荷較大。
汽水共騰問(wèn)題:水位發(fā)生劇烈波動(dòng),水位表內(nèi)水位不清楚,水位報(bào)警器間斷發(fā)生高低水位報(bào)警信號(hào)。汽水共騰會(huì)引起蒸汽品質(zhì)下降、下游設(shè)備堵塞、蒸汽管網(wǎng)水擊及液位計(jì)水位不清等問(wèn)題。
同時(shí),蒸汽鍋爐供熱系統(tǒng)需建鍋爐房以及水處理等輔助設(shè)施,且相同溫度下系統(tǒng)的承壓高,管網(wǎng)所用材質(zhì)要求也高,故相應(yīng)投資也大。
鍋爐在年度檢修期間必須完成的工作有:(1)對(duì)鍋筒受熱面內(nèi)部進(jìn)行化學(xué)清洗以清除水垢;(2)針對(duì)平時(shí)發(fā)現(xiàn)及需要維修的項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真檢查及修理;(3)氣田產(chǎn)出水單元運(yùn)行情況:爐水若化驗(yàn)超標(biāo),將對(duì)下游氣田產(chǎn)出水處理管線造成腐蝕或堵塞;同時(shí)新鮮水浪費(fèi)較大造成氣田采出水處理負(fù)荷較大。
排污率是指鍋爐連續(xù)排污流量與實(shí)際蒸發(fā)量的比值。GB50041-2008《鍋爐房設(shè)計(jì)規(guī)范》中規(guī)定當(dāng)蒸汽壓力小于或等于2.5 MPa時(shí)鍋爐的排污率不宜大于10%。蒸汽壓力大于2.5 MPa時(shí)鍋爐的排污率不宜超過(guò)5%。第A處理廠鍋爐排污管線為DN40、鍋爐運(yùn)行壓力為0.3 MPa~0.5 MPa,平均單臺(tái)鍋爐蒸發(fā)量為27 t/d~30 t/d,即排污量應(yīng)該小于 2.7 t/d~3.0 t/d。
根據(jù)理論排污量,優(yōu)化鍋爐排污頻次減少排污量,由目前的2次/小時(shí)調(diào)整為3次/2小時(shí),化驗(yàn)檢測(cè)鍋爐水質(zhì),根據(jù)化驗(yàn)數(shù)據(jù)調(diào)整排污頻次。
鍋爐房軟水罐擴(kuò)建:第A處理廠鍋爐房建有40 m3軟水罐一具、40 m3冷凝水罐一具,軟水主要供鍋爐用水、暖氣循環(huán)用水及裝置區(qū)蒸發(fā)式冷凝器冷卻用水,設(shè)計(jì)要求將冷凝水與軟水拉通使用,但實(shí)際因兩罐拉通后水溫較高無(wú)法滿足丙烷裝置蒸發(fā)式冷凝器的水冷要求,因此一直無(wú)法將軟水罐和冷凝水罐拉通使用,冷凝回水全部排放,造成水資源浪費(fèi)同時(shí)加大了采出水處理和回注系統(tǒng)壓力。
圖8 軟水出水工藝優(yōu)化后流程圖
改造后成果:為滿足蒸發(fā)式冷凝器冷卻用水的同時(shí)將冷凝回水再度利用,在已建軟水罐東側(cè)空地,按照?qǐng)D紙鍋爐房第二版制6835-4要求制作40 m3鋼制立式軟水罐一具,專供裝置冷卻用水,然后將原有軟水罐和冷凝水罐拉通供鍋爐和暖氣循環(huán)用水,降低因冷凝回水排放造成的水資源浪費(fèi)同時(shí)降低回注系統(tǒng)負(fù)荷。工藝連接(見圖8)。
目前軟水生產(chǎn)工藝是由管網(wǎng)來(lái)生水,經(jīng)軟化除氧機(jī)組后直接進(jìn)罐存儲(chǔ)供鍋爐使用,經(jīng)過(guò)優(yōu)化后,將管網(wǎng)來(lái)生水先經(jīng)自動(dòng)軟化器軟化后進(jìn)罐儲(chǔ)存,再經(jīng)除氧機(jī)組密封管網(wǎng)內(nèi)除氧后直接進(jìn)入鍋爐,避免爐內(nèi)氧腐蝕的侵害(見圖9,表3)。
圖9 軟水生產(chǎn)工藝優(yōu)化前后氧含量數(shù)據(jù)對(duì)比曲線圖
表3 工藝優(yōu)化后軟水氧含量(mg/L)
表3 工藝優(yōu)化后軟水氧含量(mg/L)(續(xù)表)
由圖9看到,鍋爐軟水生產(chǎn)工藝優(yōu)化后,軟水氧含量值由投運(yùn)前的1.73 mg/L降至0 mg/L,指標(biāo)為0.1 mg/L。通過(guò)本次對(duì)鍋爐給水系統(tǒng)進(jìn)行改造,明顯降低了鍋爐內(nèi)部溶解氧數(shù)值,達(dá)到了鍋爐給水指標(biāo)條件。
(1)制作40 m3鋼制立式軟水罐一具,專供裝置冷卻用水,將原有軟水罐和冷凝水罐拉通供鍋爐和暖氣循環(huán)用水,降低水資源浪費(fèi)同時(shí)降低回注系統(tǒng)負(fù)荷。
(2)軟水進(jìn)罐前安置除氧裝置使得軟水氧含量大幅下降,含量控制得當(dāng),降低鍋爐氧腐蝕程度,提高鍋爐設(shè)備的使用壽命。
(3)該項(xiàng)工作節(jié)約了用水的同時(shí)也降低了電量的消耗,避免水資源浪費(fèi)、達(dá)到節(jié)約成本的目的。也為今后改造供熱系統(tǒng)工藝流程和設(shè)備選型提供了經(jīng)驗(yàn)。
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