(貴州航天電器股份有限公司,貴州貴陽,550009)
在裝備制造業(yè)中,對電路系統(tǒng)中的轉(zhuǎn)換開關的性能要求日益提高,轉(zhuǎn)換開關的主要功能是實現(xiàn)電路系統(tǒng)中某一節(jié)點的導通與切斷之間的轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換開關工作的可靠性直接影響著整個裝備電路系統(tǒng)的功能。本文所述分離開關屬于多觸點組的轉(zhuǎn)換開關,該型開關在工作時要求能夠瞬間復位,多組觸點轉(zhuǎn)換一致,接觸可靠。
某型彈在進行全彈溫循試驗(高溫60℃、4h,低溫-40℃、4h,變化率3℃/min)過程的低溫(-40℃)時,出現(xiàn)拔下分離開關的保險銷后,分離開關的轉(zhuǎn)換信號延遲10s后才導通的故障現(xiàn)象,后續(xù)再進行測試時,延遲導通的故障現(xiàn)象不再復現(xiàn)。開關編號:25#。
按壓開關推動桿使其達到全工作行程后釋放,目視觀察推動桿復位速度偏慢,說明開關確實存在轉(zhuǎn)換信號延遲的故障。
3.1.1 故障復現(xiàn)試驗
本次采用1只功能正常的開關(23#)與故障件(25#)同時開展故障復現(xiàn)試驗:
(1)開關保持壓緊狀態(tài),開展溫循試驗(高溫+60℃、低溫-40℃),并分別在以下規(guī)定時機測試轉(zhuǎn)換時間:試驗前測試、高溫60℃保溫4h后測試、低溫-40℃,保溫4h后測試,測試結(jié)果見表1。
(2)開關保持壓緊狀態(tài),加嚴溫循試驗條件(高溫+60℃、低溫-50℃),并分別在以下規(guī)定時機測試轉(zhuǎn)換時間:試驗前測試、高溫60℃保溫4h后測試、低溫-50℃,保溫4h后測試,測試結(jié)果見表1。
從表1的測試結(jié)果可以看出,25#開關的轉(zhuǎn)換時間大于23#開關,并且兩只開關轉(zhuǎn)換時間的變化趨勢均表現(xiàn)為低溫狀態(tài)大于高溫狀態(tài),高溫狀態(tài)大于常溫狀態(tài)。加嚴試驗條件后兩次溫循的試驗結(jié)果基本一致,數(shù)據(jù)變化趨勢相同。
(3)改變溫度條件,測試開關全行程(7.5mm)力,測試結(jié)果如下表3;
表1 故障復現(xiàn)試驗(轉(zhuǎn)換時間測試記錄)
表2 故障復現(xiàn)試驗(全行程力測試記錄)
從表3的測試結(jié)果看:25#開關的全行程力大于23#開關,并且兩只開關全行程力的變化趨勢均表現(xiàn)為隨著溫度的降低,全行程力逐漸變大。
3.1.2 故障復現(xiàn)試驗結(jié)論
通過23#(正常開關)和25#(故障件)兩只開關的對比試驗得出以下結(jié)論:
(1)開關的轉(zhuǎn)換時間未出現(xiàn)長達10s的延遲,但延遲時間隨著溫度的降低逐漸增加;
(2)開關的全行程力受溫度環(huán)境的影響,溫度越低,全行程力越大。
3.2.1 故障定位試驗
為了確定故障原因,兩只開關均進行拆殼及相關測試試驗。
(1)改變溫度條件,測試同批次彈簧力,測試結(jié)果如下表3;
表3 故障定位試驗(彈簧力測試記錄)
表3的測試結(jié)果說明彈簧力沒有隨溫度的降低而發(fā)生明顯變化。
(2)改變溫度條件,測試推動桿與密封圈之間的摩擦力,測試結(jié)果如下表4;
表4 故障定位試驗(摩擦力測試記錄)
表4的測試結(jié)果說明推動桿與密封圈之間的摩擦力隨溫度的降低而增大,溫度越低摩擦力越大。
(3)改變溫度條件,測試動、靜接觸系統(tǒng)的插拔力,測試結(jié)果如下表5;
表5的測試結(jié)果說明動插拔力沒有隨溫度的降低而發(fā)生明顯變化。
(4)常溫下測試緊固螺釘?shù)臄Q緊程度與推動桿和密封圈間摩擦力的關系,測試結(jié)果如下表6;
表5 故障定位試驗(插拔力測試記錄)
表6 螺釘擰緊程度對摩擦力的影響測試記錄
從表6的測試結(jié)果看,緊固螺釘?shù)乃删o程度不同,密封圈和推動桿之間的摩擦力不同。隨著螺釘?shù)臄Q松,密封圈擠壓變形量逐漸變小,與推動桿間的摩擦力隨之減小。25#開關與23#開關相比,開始階段摩擦力變化不是很明顯;當螺釘松開一定程度時,變化急劇增大,說明25#開關密封圈擠壓變形量大于23#開關。
(5)分別將23#和25#開關各自的動接觸系統(tǒng)分別裝入各自的外殼方形導向腔內(nèi),分別在-40℃和-50℃保溫4h,保溫后動接觸系統(tǒng)在自身重力的作用下,能夠在導向腔內(nèi)自由滑動,無卡涉現(xiàn)象。說明動接觸系統(tǒng)與外殼型腔內(nèi)壁之間的摩擦力沒有隨溫度的降低而出現(xiàn)增大的現(xiàn)象。
3.2.2 試驗結(jié)論
通過兩只開關故障復現(xiàn)試驗和故障定位試驗測試數(shù)據(jù)的對比分析,動、靜接觸系統(tǒng)的插拔力、彈簧力及動接觸系統(tǒng)與外殼的摩擦力并沒有隨溫度的降低而發(fā)生明顯變化,而推動桿與密封圈間的摩擦力隨溫度的降低而增大,溫度越低摩擦力越大。特別是25#開關,由于其密封圈擠壓變形量大于功能正常的開關,以至于摩擦力達到50.81N。根據(jù)分析得出結(jié)論:由于溫度降低,推動桿與密封圈間的摩擦力逐漸增大,最終影響開關推動桿的正常復位,出現(xiàn)信號延遲的問題。
結(jié)構(gòu)簡圖如圖1所示,主要由常閉系統(tǒng)、常開系統(tǒng)、動接觸系統(tǒng)、導線、推動桿、彈簧、密封圈、上蓋及外殼等組成。
圖1 開關原理結(jié)構(gòu)圖
工作過程:當推動桿按下并插入保險銷時,動接觸系統(tǒng)與常閉系統(tǒng)之間可靠斷開,與常開系統(tǒng)之間可靠接觸;當拔下保險銷時,推動桿及動接觸系統(tǒng)在彈簧恢復力的作用下快速復位,動接觸系統(tǒng)與常開系統(tǒng)之間可靠斷開,與常閉系統(tǒng)之間可靠接通,通過上述工作循環(huán)實現(xiàn)開關信號的切換功能,開關信號最終由電纜輸出。
圖2 分離開關轉(zhuǎn)換時間延遲的故障樹
開關內(nèi)部的運動部件(推動桿、動接觸系統(tǒng))與不可運動部件(上蓋、密封圈、常閉系統(tǒng)、常開系統(tǒng)和外殼)之間存在多個環(huán)節(jié)的配合。具體為:①推動桿與上蓋之間;②推動桿與密封圈之間;③密封圈放置空間;④推動桿與常閉系統(tǒng)之間;⑤動接觸系統(tǒng)與外殼之間。每個環(huán)節(jié)均可能阻礙推動桿的運動。具體配合公差計算結(jié)果如下表所示。
表7 配合公差計算結(jié)果
考慮到開關在復位過程中,開關處于垂直放置,運動部件(推動桿、動接觸系統(tǒng))對不可運動部件(上蓋、常閉系統(tǒng)和外殼)不存在正壓力作用,因此推動桿與上蓋之間、推動桿與常閉系統(tǒng)之間、動接觸系統(tǒng)與外殼之間不存在摩擦力。其存在阻礙推動桿復位的因素包括如下方面:
(1)推動桿與密封圈之間摩擦力;
(2)推動桿、動接觸系統(tǒng)自身的重力;
推動桿、動接觸系統(tǒng)為運動部件,總質(zhì)量為27.61g,遠小于彈簧的反力,約81N。故該方面的因素可以排除。
(3)動接觸系統(tǒng)與常開系統(tǒng)之間的插拔力。
試驗的結(jié)果表明,動接觸系統(tǒng)與常開系統(tǒng)之間的插拔力不會隨著溫度的降低而發(fā)生變化,因此該因素也可以排除。
通過摩擦力的復算證明在零件尺寸不超差的情況下,除密封圈與推動桿環(huán)節(jié)的摩擦力外,其他環(huán)節(jié)對開關摩擦力不構(gòu)成影響。
本節(jié)對23#和25#各個環(huán)節(jié)的配合尺寸進行測量,測量工具采用游標卡尺,塞規(guī)。通過測量結(jié)果判斷是否存在尺寸超差而產(chǎn)生摩擦力的環(huán)節(jié)。
表8 零件尺寸復測結(jié)果
計算23#和25#開關內(nèi)部的運動部件與不可運動部件間的實際配合情況分別為:
表9 配合公差復算結(jié)果
通過計算,在零件尺寸不超差的情況下,與23#開關及同批次的復測情況相比,25#開關推動桿與密封圈間的過盈量相對較大;25#開關密封圈的放置空間相對較小。說明密封圈的放置型腔由于零部件的累積誤差導致放置型腔偏小,使得密封圈的擠壓變形量過大。
開關按壓至全行程后,拔出保險鋼條時,根據(jù)力的平衡條件,開關的返回力F:
F=F彈-f插-f動-f閉-f密-f蓋-m總g
式中,F(xiàn)-開關壓縮至全行程(7.5mm)的力;
F彈-彈簧反力,81.4N;
f插-動接觸系統(tǒng)與常開系統(tǒng)間插拔力,10.8N;
f動-動接觸系統(tǒng)與外殼內(nèi)壁之間的摩擦力;
f閉-推動桿與常閉系統(tǒng)之間的摩擦力;
f密-推動桿與密封圈之間的摩擦力,50.81N;
f蓋-推動桿與上蓋之間的摩擦力;
m總g-可運動部件的總重力,可忽略不計。
全行程力檢測時,開關處于垂直放置,運動部件(推動桿、動接觸系統(tǒng))對不可運動部件(上蓋、常閉系統(tǒng)和外殼)不存在正壓力作用;同時,推動桿與上蓋、常閉系統(tǒng)及常開系統(tǒng)之間、動接觸系統(tǒng)與外殼型腔之間均為間隙配合。因此,上式中的:f動、f閉、f蓋為0,計算得F=19.8N。
圖3 開關復位過程的受力情況
根據(jù)開關復位運動的受力分析判斷,當復位瞬間,彈簧反力F彈為最大值時開關返回力為19.8N;復位過程中,彈簧反力F彈逐漸減小,摩擦力保持恒定,返回力F逐漸減小,當返回力減小至0時,開關將出現(xiàn)延遲。
結(jié)合前述的故障樹分析、摩擦力復算及受力分析,我們認為導致25#開關在低溫試驗過程出現(xiàn)信號延遲的原因是:構(gòu)成密封圈放置型腔的零部件的累積誤差,導致密封圈的放置型腔偏小,使得密封圈在裝配過程中的變形量過大,最終使推動桿與密封圈之間的摩擦力過大,在低溫試驗時,使推動桿與密封圈之間的摩擦力進一步增大,最終使開關在復位過程出現(xiàn)信號延遲的問題。
采用密封圈放置型腔偏小的部件重新裝配開關,裝配過程控制推動桿與密封圈的摩擦力為27N,低溫-40℃時兩者的摩擦力為53N。開關在低溫-40℃條件下進行故障復現(xiàn)試驗,開關出現(xiàn)拔下保險銷后,轉(zhuǎn)換信號延遲23s才導通的現(xiàn)象。
優(yōu)化開關的裝配工序,增加密封圈與推動桿間的摩擦力控制要求,通過驗證摩擦力控制范圍為4N~10N時開關既可以保證密封效果又可以保證瞬間復位。
通過裝配工序優(yōu)化,分離開關的轉(zhuǎn)換時間達到了設計要求。工序改進后的分離開關進行低溫試驗時轉(zhuǎn)換時間延遲的問題得以解決。本次分離開關延遲時間失效問題的機理清楚,原因分析正確。
參考資料:
[1] 趙九江等.材料力學.哈爾濱工業(yè)大學出版社,1995.