張 宏
(中國石油遼河油田分公司,遼寧 盤錦 124010)
海外河油田是以注水開發(fā)為主的普通稠油油藏,由于油水黏度比大、儲層非均質性強,主力油層已形成水流優(yōu)勢通道,注入水低效或無效循環(huán)[1]。弱凝膠調驅技術結合了聚合物驅“改善油水流度比”和調剖“改善油藏非均質性”的雙重特性,近年來被廣泛地應用于礦場實踐,成為改善稠油油藏驅替狀況的有效方法[2]。
2010年,在海外河油田主力區(qū)塊海1塊開展弱凝膠調驅,在精細研究剩余油分布規(guī)律的基礎上,重新規(guī)劃反七點、150 m小井距調驅井網(wǎng),采用凈水+殺菌+除氧技術提高弱凝膠成膠率,并不斷優(yōu)化注采結構和注采參數(shù),有效提高了弱凝膠驅替的波及體積,取得了區(qū)塊產(chǎn)量增、含水降、遞減緩的開發(fā)效果。
海外河油田位于遼河斷陷盆地中央凸起南部傾沒帶南端,其弱凝膠調驅主力區(qū)塊——海1塊為2條斷層夾持的斷鼻構造,構造簡單、平緩,地層傾角為3~8 °,油藏埋深為1 650~2 100 m,含油面積為5.9 km2,石油地質儲量為1 227×104t。調驅目的層為東營組二段,平均油層有效厚度為11.2 m,油層分布較穩(wěn)定,連通系數(shù)達到87%。儲層屬于三角洲前緣沉積體系,平均有效孔隙度為29.1%,平均空氣滲透率為633×10-3μm2。50 ℃地面脫氣原油黏度為496 mPa·s,屬于普通稠油。
海1塊于1989年7月依靠天然能量,采用300 m井距、三角形井網(wǎng)投入開發(fā),1990年6月進行邊部溫和注水開發(fā),并通過部署加密調整井,砂層連通系數(shù)由300 m井距的55.8%增至220 m井距的76.8%。1999年開始細分層系全面注水開發(fā),采用不規(guī)則面積注水,平均井距為180 m。2003年油藏步入“雙高”開發(fā)階段,注水三大矛盾突出,水驅效果變差。截至2010年,區(qū)塊共有100口油井,88口正常生產(chǎn),日產(chǎn)液量為1 990 m3/d,日產(chǎn)油量為276t/d,含水率為86.1%,采油速度為0.86%,采出程度為35.6 %,標定采收率為41.7%。
油田進入高含水期后剩余油更加分散,如何量化剩余油分布顯得格外重要[3]。在室內物理模擬實驗研究基礎上,針對不同油層條件、井網(wǎng)、注水方式等,采用數(shù)值模擬技術模擬油氣藏中流體的滲流過程,是目前定量研究剩余油分布的重要手段[4]。應用CMG-STARS油藏數(shù)值模擬軟件,對研究區(qū)進行開發(fā)動態(tài)跟蹤模擬,將油藏沿縱向劃分為17個小層,選取網(wǎng)格在平面上為角點網(wǎng)格,數(shù)值模擬總節(jié)點數(shù)為120×80×17,共163 200個。
結合各小層砂層有效厚度、儲層物性及數(shù)值模擬剩余油飽和度分析可知,海1塊經(jīng)過長期注水開發(fā),各小層含油飽和度已大幅度下降,注水井周圍呈現(xiàn)大范圍水淹,現(xiàn)階段剩余油主要分布在砂體厚度大、連通性和物性較好、原始儲油量較多的工區(qū)中北部地區(qū)。平面上集中分布在注采井間、構造高部位或微構造高點、斷塊北部大洼斷層附近,多呈點狀或窄條狀分布;縱向上受儲層物性差異影響,剩余油主要分布在尚未射孔動用,或在注水開發(fā)過程中水驅波及程度低的薄差層。
海1塊儲層屬三角洲前緣沉積體系,以水下分流河道沉積微相為主,河道寬度為100~200 m,沉積相帶變化大。注水開發(fā)期間平均注采井距為180 m,局部最大可達450 m。由于注采井網(wǎng)不規(guī)則,導致調驅開發(fā)后油井受效不均勻。應用謝爾卡喬夫公式(式1、2)[5],根據(jù)相滲曲線、水驅特征曲線確定出驅油效率和最終采收率,綜合經(jīng)濟分析法考慮井網(wǎng)密度對最終采收率的影響,計算極限井網(wǎng)密度和合理井網(wǎng)密度,并利用曲線交會法確定弱凝膠調驅合理井距為150 m。
ER=EDe-af
(1)
(2)
式中:ER為采收率,%;ED為驅油效率,%;f為井網(wǎng)密度,口/km2;a為取決于儲層及流體特征的系數(shù);K為油藏平均空氣滲透率,10-3μm2;μo為原油黏度,mPa·s。
綜上所述,按照反七點法井網(wǎng)、150 m井距的原則,對原注采井網(wǎng)重新規(guī)劃調整,部署開發(fā)20口調整井,其中6口注入井,14口生產(chǎn)井,同時3口老井轉為注入井,3口老井轉為生產(chǎn)井,水驅控制程度由75.6%提高到82.6%。
弱凝膠的成膠性能包括成膠時間、成膠強度和弱凝膠的穩(wěn)定性[6]。成膠率是衡量弱凝膠體系強度和穩(wěn)定性的重要指標,也是確保取得較好調驅效果的必要條件[7]。海1塊弱凝膠體系室內配制完成后,初始黏度為400~700 mPa·s,60 ℃環(huán)境下15 d內可成膠,成膠峰值一般出現(xiàn)在7~15 d,15 d平均成膠黏度為7 595 mPa·s。2011年6至8月和2012年5至8月,弱凝膠黏度達不到配方要求且成膠率出現(xiàn)明顯波動,平均成膠率僅為75%。通過對藥劑質量、配制水質、配制環(huán)境、配制工藝4方面18項因素逐一排查(表1),認為成膠效果變差是由于聚合物氧化降解,主要受水中溶解氧量、溫度、光照、還原性離子等多種因素影響。
表1 影響凝膠體系成膠因素明細
室內實驗表明,加入除氧劑硫脲可有效降低水中溶解氧的含量,成膠黏度明顯提高,7 d后黏度達到19 355 mPa·s,遠超同期未加除氧劑樣品的黏度且具有較好的熱穩(wěn)定性。調驅現(xiàn)場加入硫脲15 d后,成膠黏度仍大于12 000 mPa·s。同時,對配制用水進行凈化和殺菌處理后,體系黏度分別提升至12 010 mPa·s和9 000 mPa·s,體系成膠穩(wěn)定。因此,通過“凈水+殺菌+除氧”技術的聯(lián)合應用,使得成膠率由75%增至90%以上,解決了弱凝膠調驅成膠不穩(wěn)定的技術難題。
2.4.1 注采強度調整
利用數(shù)值模擬技術針對海1塊凝膠調驅工藝參數(shù)進行優(yōu)化設計,確定合理的注入強度為3.1 m3/(d·m),產(chǎn)液強度為1.16 m3/(d·m)。生產(chǎn)中根據(jù)調驅井組采油井受效差異,結合沉積相帶的變化,進行針對性調整。對位于主河道的注入井控制注水,采油井控制產(chǎn)液量,累計實施37井次,控制無效注水量為4.7×104m3,無效產(chǎn)液量為3.6×104m3;對位于河道間的注入井加強注水,油井有效提液,累計實施45井次,增加有效注水量為5.6×104m3,增加產(chǎn)液量為4.3×104m3。通過以上調整,有效促使地下液流轉向,從而提高注入聚合物的波及體積。
2.4.2 注入濃度調整
一方面弱凝膠具有一定的強度,能對地層中的高滲透通道產(chǎn)生封堵作用,使后續(xù)注入水繞流至中低滲透層,起到調剖作用;另一方面,由于交聯(lián)強度不高,弱凝膠在后續(xù)注入水的推動下,在高滲透通道緩慢地向地層深部移動,產(chǎn)生類似聚合物驅的驅油效果[8]。應用統(tǒng)計方法分析單井組增油與注入壓力上升速度的關系(圖1),確定弱凝膠調驅注入壓力合理上升速度為0.8 MPa/月。以此為依據(jù),對注入井配方濃度進行優(yōu)化調整,累計實施52井次。
以海10-20井組為例,該井初始注入壓力為1.2 MPa,注入前置段塞(凝膠+體膨顆粒)后壓力升至6.3 MPa。注入濃度為0.20%的主段塞,初期注入壓力上升速度達到1.1 MPa/月,將注入濃度下調至0.18%后,井組累計增油曲線出現(xiàn)明顯拐點(圖2),當注入壓力接近調驅方案設計壓力12.5 MPa時,再次下調注入濃度至0.15%,井組調驅效果持續(xù)轉好。說明根據(jù)注入壓力情況及時調整注入聚合物的濃度,將注入壓力上升速度控制在合理范圍內,更有利于弱凝膠體系向地層深遠推進,充分挖掘井間剩余油。
圖1 單井組累計增油與注入壓力上升速度關系
圖2 海10-20井組累計增油與壓力變化關系
為了通過弱凝膠調驅更好地挖掘層間、層內剩余油,在數(shù)值模擬17個主力小層剩余油分布規(guī)律的基礎上,結合動態(tài)分析,進一步認識各主力小層的動用狀況,確定潛力層。對油井采取調補層、卡封出水層、回采潛力層等措施,加強薄差層剩余油挖潛。結合吸水剖面分析結果,通過分注加強低差層注水,限制強吸層注水,累計實施65井次,改善了51個小層(共75.3 m)吸水狀況,剖面改善率達到88.9%,水驅控制程度由82.6%增至85.1%,水驅動用程度由79.6%增至83.2%。
油藏動態(tài)監(jiān)測是提高油田采收率、做好油藏調整的基礎工作,貫穿于油藏開發(fā)的全過程。海1塊弱凝膠調驅過程中,對油層動用狀況、含油飽和度、凝膠波及狀況、地層壓力、成膠黏度等方面進行重點系統(tǒng)監(jiān)測,累計監(jiān)測312井次。按照具有連續(xù)性、同一性、可對比性的原則選擇監(jiān)測井,做到橫向與縱向兼顧、單井與井組結合,綜合評價調驅效果,指導調整工作。海12-22井共生產(chǎn)5個小層,由調驅前后的產(chǎn)液剖面對比情況可知(表2),調驅前只有33、34、36號小層出液,調驅后生產(chǎn)小層逐步得到動用,產(chǎn)液量由11.7 m3/d增至17.3 m3/d,含水率由94.3%降至82.2%,日增油量為2 t/d。表明弱凝膠調驅封堵了高滲層,使低滲層得到有效動用。
表2 海12-22井產(chǎn)液剖面測試分層產(chǎn)液量與含水情況統(tǒng)計
海1塊弱凝膠調驅累計實施23個井組,其注入壓力平均上升4.6 MPa,累計注入混合液達到138.98×104m3,平均注入0.22倍孔隙體積。井網(wǎng)加密調整后對應油井85口,通過綜合調控,取得明顯增油效果,共69口油井見效,見效率為81.2%,日產(chǎn)油量從調驅前的153.8 t/d增至峰值271.0 t/d,日增油量為118.0 t/d,累計增油12.1×104t,綜合含水率由88.8%降至83.6%,由圖3計算可知,區(qū)塊自然遞減率由16.2%降至1.5%,采收率提高5.8個百分點。
圖3海1塊弱凝膠調驅日產(chǎn)油量與含水率變化曲線
(1) 普通稠油油藏進入高含水期剩余油分布零散,應用弱凝膠調驅技術可以達到降水增油的目的,有效改善區(qū)塊開發(fā)效果。
(2) 在剩余油分布規(guī)律研究基礎上,合理規(guī)劃井網(wǎng),確定了適合弱凝膠調驅的反七點井網(wǎng)、150 m小井距,是弱凝膠調驅動態(tài)調控技術的重要基礎。
(3) 較高的成膠率、合理的注采參數(shù)、及時的調控手段是確保弱凝膠調驅成功的前提條件。
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