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        基于節(jié)能降耗的優(yōu)化DCC裝置煙機(jī)操作工藝

        2018-03-18 09:11:04安金海孟慶學(xué)李良興王象會(huì)
        山東化工 2018年14期
        關(guān)鍵詞:雙動(dòng)煙機(jī)蝶閥

        安金海,孟慶學(xué),李良興,王象會(huì)

        (正和集團(tuán)股份有限公司,山東 廣饒 257342)

        催化裂解裝置中,再生器高溫?zé)煔馑鶐ё叩哪芰考s占全裝置能耗的四分之一 。為降低此項(xiàng)能耗,自二十世紀(jì)70年代中期,煉油設(shè)計(jì)專家們開發(fā)了煙氣輪機(jī)動(dòng)力回收技術(shù)。煙氣輪機(jī)能量回收機(jī)組的優(yōu)化操作和控制,可滿足主風(fēng)機(jī)所需功率的80%以上,甚至滿足主風(fēng)機(jī)的全部需要。煙機(jī)運(yùn)行狀況良好,裝置耗電量能夠降低三分之一及以上,節(jié)能效果顯著。

        一直以來(lái),煉油廠催化裂化裝置長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行,是企業(yè)節(jié)能降耗的關(guān)鍵問題,如何優(yōu)化煙機(jī)運(yùn)行,提高經(jīng)濟(jì)效益仍是當(dāng)前催化裂化裝置運(yùn)行過程中需要研究的重要課題之一。

        1 煙機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)及運(yùn)行情況

        140萬(wàn)t/a的催化裂解裝置,由反應(yīng)-再生、分餾部分、吸收穩(wěn)定部分、氣壓機(jī)部分、主風(fēng)機(jī)部分、產(chǎn)汽系統(tǒng)和余熱鍋爐。主要產(chǎn)品包括汽油組分、液化石油氣、輕柴油、重柴油,副產(chǎn)油漿和干氣。

        裝置設(shè)計(jì)過程中,考慮三機(jī)組配置方式,不設(shè)備用主風(fēng)機(jī),主風(fēng)機(jī)為軸流風(fēng)機(jī),設(shè)計(jì)風(fēng)量2850nm3/min(濕),出口壓力0.45MPa(絕),機(jī)組配置為煙氣輪機(jī)+主風(fēng)機(jī)+電動(dòng)機(jī)/發(fā)電機(jī)三機(jī)組,其中煙氣輪機(jī)的設(shè)計(jì)煙氣量為2854nm3/min,電動(dòng)機(jī)額定功率為14000kW。三機(jī)組運(yùn)行流程如圖1所示。

        裝置運(yùn)行過程中,采用主風(fēng)機(jī)組配套的電機(jī)可直接啟動(dòng)整個(gè)機(jī)組;煙機(jī)故障時(shí)可解裂脫出,由電機(jī)繼續(xù)驅(qū)動(dòng)主風(fēng)機(jī),不另設(shè)備用主風(fēng)機(jī),有效降低裝置建設(shè)成本。

        裝置開工后在未投用煙機(jī)的情況下,主風(fēng)機(jī)電耗在9000~9300 kW·h范圍內(nèi),投用煙機(jī)后主風(fēng)機(jī)電耗降至2200~3500 kW·h范圍內(nèi),但與其它同類裝置相比主風(fēng)機(jī)電耗仍然偏高,運(yùn)行效果不理想,能量回收效率僅為63%(2010年04月20日-05月19日,采集數(shù)據(jù)90個(gè),耗電量波動(dòng)較大,平均耗電量達(dá)2451.9kW·h),遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同類裝置95%的水平,造成主風(fēng)機(jī)電耗較高,耗電量波動(dòng)較大,平均耗電量達(dá)2451.9 kW·h。 具體運(yùn)行情況見圖2。

        圖1 三機(jī)組運(yùn)行流程

        2 主風(fēng)機(jī)電耗較高的原因分析

        精益六西格瑪作為一種解決問題的方法論,對(duì)生產(chǎn)管理是非常有用的,特別是在裝置優(yōu)化操作和生產(chǎn)成本降低等方面,開闊了思路,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理的規(guī)范化。掌握了精益六西格瑪,能夠?qū)W會(huì)用數(shù)據(jù)說話,改變傳統(tǒng)的思維模式;處理生產(chǎn)問題時(shí)全面化,避免問題的紕漏,減少了生產(chǎn)被動(dòng);簡(jiǎn)化原始的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法;使裝置優(yōu)化生產(chǎn)更科學(xué)化[1]。

        基于此,企業(yè)成立技術(shù)攻關(guān)小組,從煙機(jī)結(jié)構(gòu)方面入手,結(jié)合具體運(yùn)行狀況,運(yùn)用六西格瑪方法,進(jìn)行SIPOC分析,查找出了裝置電耗高的原因。分析過程如圖3示。

        主風(fēng)機(jī)電耗較高的原因主要為幾方面。

        2.1 原料性質(zhì)不穩(wěn)定

        由于企業(yè)加工原料來(lái)源復(fù)雜,常渣、蠟油的原料性質(zhì)不穩(wěn)定,對(duì)原料的分析滯后,導(dǎo)致?lián)皆日{(diào)整不及時(shí)。摻渣比調(diào)整不及時(shí),影響再生器生焦量與燒焦量的平衡,導(dǎo)致再生煙氣溫度、流量波動(dòng)大,從而造成主風(fēng)機(jī)電耗波動(dòng)較大[2]。

        2.2 煙機(jī)入口流量波動(dòng)大

        主風(fēng)機(jī)電耗波動(dòng)較大,造成煙機(jī)入口蝶閥開度調(diào)整頻繁,危害煙機(jī)的安全運(yùn)行。

        2.3 主風(fēng)機(jī)出口流量過低或過高

        主風(fēng)機(jī)出口流量過低造成煙機(jī)入口壓力低 ;主風(fēng)機(jī)出口流量過高造成再生器供風(fēng)大于需風(fēng),從而出現(xiàn)稀相溫度超高,危害煙機(jī)的安全運(yùn)行。由于反應(yīng)操作人員對(duì)再生器燒焦負(fù)荷的判斷不到位,導(dǎo)致主風(fēng)量調(diào)整不及時(shí)。

        2.4 雙動(dòng)滑閥開度過小或過大

        雙動(dòng)滑閥開度過小,減小再生器壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)的余地和降低了煙機(jī)回收能量的效率;雙動(dòng)滑閥開度過大,操作人員沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)造成煙機(jī)能量回收效率低。

        2.5 主風(fēng)機(jī)靜葉開度和煙機(jī)入口蝶閥開度的影響

        靜葉開度過大(52°~55°),出口流量152000~159000NM3/h,按照當(dāng)前的加工負(fù)荷,主風(fēng)流量處于過剩狀態(tài);煙機(jī)入口蝶閥開度在38%~40%之間;煙機(jī)振動(dòng)值在5.3左右;主風(fēng)機(jī)靜葉開度52,再生器壓力0.22MPa。雙動(dòng)滑閥開度在7~10之間。

        3 優(yōu)化措施

        原因查找到以后,技術(shù)攻關(guān)小組經(jīng)過程流程圖,找出了與主風(fēng)機(jī)電耗相關(guān)的42個(gè)輸入因子,并利用應(yīng)矩陣進(jìn)行分析,找出存在的問題,制定優(yōu)化控制措施,降低主風(fēng)機(jī)電耗,以達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益的目的,見圖4。

        (1)針對(duì)摻渣比沒有嚴(yán)格控制,調(diào)整隨意,沒有目的性,造成再生器生焦與燒焦的不平衡的問題。平時(shí)依靠反應(yīng)稀相溫度和產(chǎn)品、油漿密度來(lái)判斷原料性質(zhì)的變化,根據(jù)蠟油、常渣的性質(zhì)調(diào)整摻渣比例,加強(qiáng)對(duì)原料性質(zhì)的分析,采取每周兩次對(duì)原料進(jìn)行分析。減小再生器生焦與燒焦的不平衡對(duì)主風(fēng)機(jī)電耗波動(dòng)大的影響,保證再生器生焦與燒焦的平衡。

        (2)優(yōu)化前,煙機(jī)入口流量波動(dòng)大,煙機(jī)蝶閥開度調(diào)整范圍大(36%~49%)。通過優(yōu)化,在保證再生效果的前提下,使再生催化劑藏量最小,從而降低主風(fēng)通過床層的壓降。根據(jù)再生器壓力的可調(diào)節(jié)余地來(lái)手動(dòng)控制煙機(jī)入口蝶閥開度,盡量通過調(diào)整生焦量來(lái)達(dá)到生焦與燒焦負(fù)荷的平衡,從而穩(wěn)定主風(fēng)量,達(dá)到穩(wěn)定煙機(jī)入口流量的目的。

        (3)優(yōu)化前,主風(fēng)機(jī)出口流量收主風(fēng)小方空頻繁調(diào)整影響,導(dǎo)致主風(fēng)量不穩(wěn),增加能耗。通過確定合理的輸送管線管徑和氣體線速,降低主風(fēng)——煙氣輸送系統(tǒng)管線的壓降。主風(fēng)機(jī)入口流量過低,通過提高主風(fēng)機(jī)入口靜葉開度實(shí)現(xiàn),加強(qiáng)監(jiān)控,及時(shí)調(diào)整;主風(fēng)機(jī)入口流量過高,通過主風(fēng)機(jī)小放空來(lái)控制主風(fēng)機(jī)風(fēng)量平穩(wěn),提高操作人員的業(yè)務(wù)能力和判斷能力,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)處理。

        (4 )優(yōu)化前,雙動(dòng)滑閥開度過小,減小再生器壓力自動(dòng)調(diào)節(jié)的余地和降低了煙機(jī)回收能量的效率。通過再生煙氣旁路采用雙動(dòng)滑閥,盡量提高進(jìn)煙機(jī)的再生煙氣量。關(guān)小煙機(jī)入口蝶閥開度,合理增加主風(fēng)流量,達(dá)到進(jìn)一步提高煙機(jī)回收能量的目的;由操作人員手動(dòng)調(diào)節(jié)控制,加強(qiáng)監(jiān)盤力度,及時(shí)跟蹤調(diào)整。開度過大時(shí),煙機(jī)能量回收效率低,則采取及時(shí)調(diào)整煙機(jī)入口蝶閥開度,達(dá)到降低主風(fēng)機(jī)電耗的目的。

        (5)制定優(yōu)化控制措施,降低主風(fēng)機(jī)電耗。將靜葉開度調(diào)整至48°~52°。通過調(diào)整靜葉開度,使得主風(fēng)流量達(dá)到145000~149000NM3/h,滿足燒焦平衡。通過增加蝶閥開度,使蝶閥開度由42%增加至46%。雙動(dòng)滑閥開度降到2~3之間。

        (6) 在工藝控制范圍內(nèi),減小靜葉開度,主風(fēng)機(jī)電耗會(huì)逐漸下降,隨著靜葉開度的逐漸減小,主風(fēng)機(jī)電耗的下降幅度會(huì)加大。蝶閥開度增加后,主風(fēng)機(jī)電耗下降明顯,由原來(lái)的2451.9kW·h下降至360kW·h左右。

        調(diào)整優(yōu)化后,主風(fēng)機(jī)耗電明顯降低, 調(diào)整優(yōu)化措施與結(jié)果見表1,主風(fēng)機(jī)電耗單值控制圖見圖5。

        圖5 主風(fēng)機(jī)電耗單值控制圖

        4 結(jié)論

        針對(duì)主風(fēng)機(jī)耗電高問題,通過持續(xù)改進(jìn),利用持續(xù)改進(jìn)的工具及方法,對(duì)參數(shù)的優(yōu)化和控制,主風(fēng)機(jī)耗電量超過了改善的目標(biāo)。優(yōu)化煙機(jī)操作工藝后,主風(fēng)量增加至145000m3/h,再生器壓力225kPa,雙動(dòng)滑閥開度增加至7%~10%。煙機(jī)蝶閥開度增加至40%~45%,增加煙機(jī)能量回收效率,降低主風(fēng)機(jī)電耗。

        優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施后,按照工業(yè)用電0.57元/度計(jì)算。由項(xiàng)目實(shí)施初期平均電耗2451.9kW·h達(dá)到359.52kW·h時(shí),年增效益944.24萬(wàn)元。收益=(現(xiàn)狀-目標(biāo))×年運(yùn)行時(shí)間×電單價(jià)=(2451.9~359.52) KW·h×8000h×0.57元/ KW·h =944.24萬(wàn)元。

        另外,隨著煙機(jī)運(yùn)行周期的增長(zhǎng),煙機(jī)的工況也將隨之下降,如何搞好煙機(jī)的運(yùn)行,找出最佳控制范圍,與煉油企業(yè)的實(shí)際情況相結(jié)合,在系統(tǒng)范圍內(nèi)推廣,達(dá)到增效節(jié)支的目的。

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