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        一種新型間抽裝置在油田應(yīng)用

        2018-03-14 05:29:44黃書生大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠
        石油石化節(jié)能 2018年1期
        關(guān)鍵詞:光桿油桿曲柄

        黃書生(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)

        隨著外圍油田開發(fā)時(shí)間的延長(zhǎng),油井的產(chǎn)量不斷下降,含水上升,將出現(xiàn)大量的低產(chǎn)低效井,這部分油井,在抽油機(jī)參數(shù)最小時(shí),還是存在供液不足的情況,就是利用變頻調(diào)速裝置進(jìn)行減速,也無(wú)法滿足供排關(guān)系[1],為了實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)行,節(jié)約成本,這部分油井現(xiàn)在主要通過(guò)間抽方式進(jìn)行采油,2015年共實(shí)施間抽3017井次。然而,間抽方式采油存在長(zhǎng)時(shí)間停井啟動(dòng)困難易卡井、液面波動(dòng)大、冬季井口易凍、人工啟機(jī)管理難度大等問(wèn)題。通過(guò)間抽井自動(dòng)啟停技術(shù)[2]可使這些問(wèn)題得到有效控制。然而,目前大部分油田因抽油機(jī)井在村屯附近,為了保證附近民眾和牲畜的安全,間抽井不能使用自動(dòng)啟停技術(shù),還是需要人工啟停。經(jīng)過(guò)多年研究摸索,總結(jié)出間抽井曲柄小范圍擺動(dòng)與整周期正常運(yùn)行模式切換的運(yùn)行方式,可使抽油機(jī)井在不停井的情況下,能夠連續(xù)、安全、穩(wěn)定、合理、高效的運(yùn)行,并達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

        1 不停井間抽裝置原理

        不停井間抽節(jié)能技術(shù)是在多功能調(diào)速裝置的基礎(chǔ)上增加了兩個(gè)硬件設(shè)備:輔助控制裝置和位置傳感器,輔助控制裝置將控制指令傳送給變頻器的主控芯片,變頻器按照控制指令進(jìn)行整周期正常運(yùn)行,同時(shí)將運(yùn)行狀態(tài)反饋給輔助控制裝置。當(dāng)整周期運(yùn)行時(shí)間達(dá)到設(shè)定的時(shí)間時(shí),輔助控制裝置向變頻器發(fā)送一個(gè)擺動(dòng)運(yùn)行指令,變頻器接收到指令后,抽油機(jī)曲柄運(yùn)行到位置傳感器附近時(shí),運(yùn)行方式轉(zhuǎn)換為擺動(dòng)運(yùn)行,并將當(dāng)前擺動(dòng)頻率和擺動(dòng)角度等信息回饋給輔助控制裝置,當(dāng)正向擺動(dòng)角度到達(dá)所設(shè)定的角度時(shí),輔助控制器發(fā)出反轉(zhuǎn)指令,變頻器通過(guò)主控芯片處理控制逆變模塊的工作狀態(tài),從而驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn),當(dāng)反轉(zhuǎn)到達(dá)所設(shè)定的角度時(shí),輔助控制器發(fā)出正轉(zhuǎn)指令,變頻器驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)正轉(zhuǎn),直到擺動(dòng)時(shí)間到達(dá)設(shè)定時(shí)間后重新切換到整周期正常運(yùn)行。

        2 曲柄擺動(dòng)角度確定

        抽油機(jī)井曲柄擺動(dòng)運(yùn)行后要滿足兩方面要求:一是曲柄擺動(dòng)后,抽油泵活塞不移動(dòng);二是電動(dòng)機(jī)能耗最低。

        2.1 抽油機(jī)井桿柱彈性形變量?jī)?yōu)化設(shè)計(jì)

        合理優(yōu)化曲柄擺動(dòng)運(yùn)行時(shí)的光桿位移量是有效控制擺動(dòng)運(yùn)行能耗的關(guān)鍵問(wèn)題。通過(guò)抽油機(jī)井理論示功圖分析可以看出,在抽油機(jī)井驢頭下死點(diǎn)和上死點(diǎn)剛剛受力時(shí),桿、管發(fā)生彈性形變,這時(shí)活塞并沒(méi)有跟著光桿發(fā)生位移,這段變形量稱為沖程損失(桿損)。抽油機(jī)井曲柄擺動(dòng)運(yùn)行時(shí),假如光桿運(yùn)行的位移量在桿損的范圍內(nèi),此時(shí)既保證了抽油機(jī)井桿柱有效位移量,解決了抽油機(jī)井冬季長(zhǎng)時(shí)間停井易卡井的問(wèn)題,同時(shí)又可實(shí)現(xiàn)抽油泵活塞不移動(dòng),電動(dòng)機(jī)消耗功率最小,所以抽油機(jī)井曲柄擺動(dòng)運(yùn)行時(shí)的位移量應(yīng)小于或等于桿損。抽油桿彈性形變所引起的桿損[3]可由下式表示:

        式中:λ1——桿損,m;

        ρm——井液密度,kg/m3;

        g——重力加速度,m/s2;

        AP——泵柱塞橫截面積,m2;

        Lf——折算動(dòng)液面深度,m;

        Er——抽油桿彈性模量,N/m2;

        Lri——各級(jí)抽油桿的長(zhǎng)度,m;

        nr——抽油桿級(jí)數(shù)。

        以B井為例,該區(qū)塊油密度為849.7 kg/m3,該井抽油泵泵徑為38 cm,動(dòng)液面為999.4 m,碳鋼彈性模量為2.0×105~2.1×105MPa,?28光桿長(zhǎng)9.2 m,?22抽油桿總長(zhǎng)231.3m,?19抽油桿總長(zhǎng)906.7 m。

        將抽油機(jī)井各項(xiàng)數(shù)據(jù)代入式(1)可以得出桿損為0.172 m。因此抽油桿彈性形變所引起的桿損為0.172 m,抽油機(jī)井?dāng)[動(dòng)運(yùn)行時(shí),將光桿直線位移距離設(shè)計(jì)為小于或等于0.172 m,這時(shí)抽油泵活塞并未移動(dòng),光桿及桿柱實(shí)現(xiàn)了有效的位移量,電動(dòng)機(jī)所做的功也較小,同時(shí)節(jié)能效果也較好。

        2.2 抽油機(jī)井曲柄擺動(dòng)角度優(yōu)化設(shè)計(jì)

        在忽略抽油機(jī)井運(yùn)行中皮帶拉伸量的前提下,曲柄擺動(dòng)角度的大小就反映為抽油機(jī)井光桿的最大位移量,因此知道抽油機(jī)井實(shí)際沖程最大量和擺動(dòng)運(yùn)行光桿最大位移量,就可計(jì)算出抽油機(jī)井曲柄允許最大擺動(dòng)角度,同時(shí)也可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)抽油機(jī)井實(shí)際擺動(dòng)運(yùn)行時(shí)要求的桿柱位移量計(jì)算出抽油機(jī)井曲柄所需設(shè)計(jì)的擺動(dòng)角度。

        其中擺動(dòng)運(yùn)行光桿最大位移量即為桿柱損失量,所以抽油機(jī)井曲柄允許最大擺動(dòng)角度[3]可由下式表示:

        式中:φmax——允許最大擺動(dòng)角度,°;

        Smax——實(shí)際運(yùn)行中最大沖程,m。以B井為例,該井現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行中最大沖程2.1 m,桿損為0.172 m,代入式(2)可以得出φmax為±15°。

        因此抽油機(jī)井允許最大擺動(dòng)角度為±15°,所以抽油機(jī)井?dāng)[動(dòng)角度在±15°以內(nèi)時(shí),這時(shí)抽油泵活塞并未移動(dòng),擺動(dòng)運(yùn)行節(jié)能效果較好,在實(shí)際運(yùn)行中可以根據(jù)該井實(shí)際情況,通過(guò)設(shè)計(jì)光桿位移量,合理制定擺動(dòng)角度,該井?dāng)[動(dòng)角度不超過(guò)±15°即可,后期電動(dòng)機(jī)采用隨動(dòng)控制方式控制擺動(dòng)運(yùn)行,擺動(dòng)運(yùn)行時(shí)未對(duì)泵筒做功,因此在允許最大擺動(dòng)角度內(nèi),擺動(dòng)角度大小基本不影響節(jié)能效果。

        3 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

        3.1 抽油機(jī)井曲柄擺動(dòng)運(yùn)行方式優(yōu)化設(shè)計(jì)

        通過(guò)輔助控制器可以實(shí)現(xiàn)抽油井曲柄多種方式擺動(dòng)運(yùn)行,在以抽油機(jī)井穩(wěn)定性和節(jié)電率為基礎(chǔ)前提條件時(shí),現(xiàn)場(chǎng)主要試驗(yàn)了三種運(yùn)行方式:第一種是反向曲柄自重?cái)[動(dòng)運(yùn)行[4];第二種是變頻器直流制動(dòng)擺動(dòng)運(yùn)行[5];第三種是電動(dòng)機(jī)隨動(dòng)控制擺動(dòng)運(yùn)行。

        3.1.1 反向曲柄自重?cái)[動(dòng)運(yùn)行

        反向曲柄自重?cái)[動(dòng)運(yùn)行是在擺動(dòng)運(yùn)行時(shí),由輔助控制裝置只給變頻器發(fā)送正轉(zhuǎn)和停止命令,當(dāng)平衡塊正轉(zhuǎn)到達(dá)指定位置后,控制器發(fā)送給變頻器停止命令,電動(dòng)機(jī)停止運(yùn)行,這時(shí)完全依靠平衡塊與抽油桿自身重量關(guān)系使平衡塊反方向運(yùn)行,當(dāng)反向運(yùn)行一段時(shí)間后,輔助控制裝置再發(fā)送一個(gè)正向轉(zhuǎn)動(dòng)命令給變頻器,變頻器控制電動(dòng)機(jī)正向運(yùn)行,抽油機(jī)曲柄按照這個(gè)模式往復(fù)擺動(dòng)運(yùn)行,直到擺動(dòng)運(yùn)行結(jié)束后,由控制裝置發(fā)送整周期正常運(yùn)行指令給變頻器,抽油機(jī)井恢復(fù)正常運(yùn)行。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),這種方式曲柄擺動(dòng)運(yùn)行時(shí),電動(dòng)機(jī)只需要正方向運(yùn)行時(shí)做功,節(jié)電效果較好,但抽油機(jī)井平衡率差時(shí),將會(huì)導(dǎo)致平衡塊反轉(zhuǎn)無(wú)法到達(dá)指定位置。

        3.1.2 變頻器直流制動(dòng)擺動(dòng)運(yùn)行

        變頻器直流制動(dòng)擺動(dòng)運(yùn)行是在擺動(dòng)運(yùn)行時(shí),由輔助控制裝置給變頻器發(fā)送正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)命令,變頻器實(shí)時(shí)監(jiān)控電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,當(dāng)將要達(dá)到擺動(dòng)最大角度時(shí),變頻器通過(guò)逆變直流輸出一個(gè)相反的力矩,使曲柄停止運(yùn)動(dòng),并控制電動(dòng)機(jī)反向運(yùn)行,當(dāng)反向?qū)⒁竭_(dá)擺動(dòng)最大角度時(shí),變頻器再輸出一個(gè)相反的力矩,這樣就能夠?qū)崿F(xiàn)抽油機(jī)井曲柄反復(fù)擺動(dòng)運(yùn)行。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),這種方式曲柄擺動(dòng)運(yùn)行時(shí),變頻器對(duì)停止位置控制比較精確,運(yùn)行中基本不需要調(diào)整擺動(dòng)位置,運(yùn)行穩(wěn)定性較好,但擺動(dòng)速度過(guò)快時(shí),每次反向制動(dòng)為了及時(shí)減速,抽油機(jī)井曲柄制動(dòng)過(guò)程都會(huì)有頓挫感,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行會(huì)加劇抽油機(jī)井減速箱齒輪的磨損,同時(shí)也會(huì)增大有功能耗。

        3.1.3 電動(dòng)機(jī)隨動(dòng)控制擺動(dòng)運(yùn)行

        電動(dòng)機(jī)隨動(dòng)控制擺動(dòng)運(yùn)行是在擺動(dòng)運(yùn)行時(shí),由輔助控制裝置給變頻器發(fā)送正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)命令,變頻器給電動(dòng)機(jī)設(shè)定一個(gè)恒定的擺動(dòng)頻率運(yùn)行,并根據(jù)設(shè)定的擺動(dòng)角度和輸出功率大小,以位置傳感器為中心自動(dòng)判定變換方向的時(shí)間和位置,因運(yùn)行頻率一定,擺動(dòng)時(shí)平衡塊角度誤差較小,同時(shí)通過(guò)位置傳感器對(duì)平衡塊位置進(jìn)行周期性校正,完全避免了擺動(dòng)時(shí)角度累計(jì)的誤差,這樣使整個(gè)擺動(dòng)運(yùn)行過(guò)程更加平穩(wěn),節(jié)能效果也較好。

        通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)證明,反向曲柄自重?cái)[動(dòng)運(yùn)行節(jié)能效果雖然明顯,但對(duì)抽油機(jī)井要求較好,穩(wěn)定性較差;變頻器直流制動(dòng)擺動(dòng)運(yùn)行穩(wěn)定性較好,但在擺動(dòng)運(yùn)行時(shí)增加了抽油機(jī)井減速箱的磨損,節(jié)能效果一般;電動(dòng)機(jī)隨動(dòng)控制擺動(dòng)運(yùn)行方式能夠廣泛適用于游梁式抽油機(jī)井,采用隨動(dòng)控制,使擺動(dòng)運(yùn)行方向轉(zhuǎn)換過(guò)程更加順暢,能夠長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定可靠運(yùn)行,節(jié)能效果較好。

        3.2 抽油機(jī)井運(yùn)行周期優(yōu)化設(shè)計(jì)

        根據(jù)區(qū)塊和油井的不同,抽油機(jī)井運(yùn)行周期會(huì)有不同的優(yōu)化設(shè)計(jì),但主要宗旨是以油井壓力恢復(fù)曲線為基礎(chǔ),參照該曲線制定相應(yīng)間抽制度,并根據(jù)相應(yīng)的間抽制度來(lái)制定組合運(yùn)行周期,同時(shí)也可根據(jù)原有間抽制度制定相應(yīng)組合運(yùn)行周期。以0.5 h、1 h為界限,在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)設(shè)置不同的擺動(dòng)運(yùn)行和整周期運(yùn)行時(shí)間組合,對(duì)每個(gè)組合進(jìn)行生產(chǎn)情況進(jìn)行連續(xù)測(cè)試、跟蹤,以功圖、液面正常的時(shí)間組合為該井的生產(chǎn)方式。

        3.3 應(yīng)用效果

        3.3.1 單井應(yīng)用效果

        1)單井優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)對(duì)比。對(duì)FF隊(duì)5口試驗(yàn)井產(chǎn)液量和動(dòng)液面進(jìn)行單井跟蹤,措施后產(chǎn)液量、動(dòng)液面基本保持穩(wěn)定,泵效有明顯好轉(zhuǎn)(表1),示功圖曲線趨于正常(圖1)。

        2)單井機(jī)采能耗前后對(duì)比。以B井為例,工作模式以30 min為一個(gè)周期,整周期運(yùn)行15 min,擺動(dòng)運(yùn)行15 min,擺動(dòng)角度為15°,與原運(yùn)行模式能耗對(duì)比可以看出,主要生產(chǎn)參數(shù)基本未變,泵效提高2.79個(gè)百分點(diǎn),系統(tǒng)效率提高3.2個(gè)百分點(diǎn),通過(guò)運(yùn)行時(shí)間可以計(jì)算出單井日節(jié)電31.7 kWh,有功節(jié)電率38.8%(表2)。

        表1 5口試驗(yàn)井單井生產(chǎn)參數(shù)統(tǒng)計(jì)

        表2 B井試驗(yàn)前后數(shù)據(jù)對(duì)比

        下圖為B井現(xiàn)場(chǎng)擺動(dòng)運(yùn)行與整周期正常運(yùn)行轉(zhuǎn)換過(guò)程能耗測(cè)試曲線圖(圖2),實(shí)測(cè)擺動(dòng)運(yùn)行有功功率為0.76 kWh,整周期正常運(yùn)行有功功率為3.4 kWh,根據(jù)運(yùn)行周期可以計(jì)算出組合運(yùn)行時(shí)有功功率為2.1 kWh,同時(shí)可以看出整周期運(yùn)行功率遠(yuǎn)大于擺動(dòng)運(yùn)行有功功率。

        圖1 B井措施前后示功圖對(duì)比

        圖2 B井組合運(yùn)行能耗測(cè)試曲線

        3.3.2 整體應(yīng)用效果

        根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)合理優(yōu)化設(shè)計(jì)制定試驗(yàn)井運(yùn)行周期和組合運(yùn)行方式,通過(guò)一年的實(shí)際運(yùn)行,使5口試驗(yàn)井泵效和動(dòng)液面都有較好的改善,平均動(dòng)液面降低15.5 m,平均泵效提高6.6個(gè)百分點(diǎn),平均有功功率下降1.04 kW,平均系統(tǒng)效率提高2.5個(gè)百分點(diǎn),平均日節(jié)電24.9 kWh,平均有功節(jié)電率35.5%,5口井年可節(jié)電4.36×104kWh,年可節(jié)約電費(fèi)2.78萬(wàn)元。

        4 結(jié)論

        1)新型間抽裝置通過(guò)合理設(shè)計(jì)擺動(dòng)運(yùn)行的時(shí)間和角度,使低產(chǎn)低效間抽井能夠持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,解決了間抽井長(zhǎng)時(shí)間停井,電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)困難、井口易凍、易卡井的問(wèn)題。

        2)能夠改善低產(chǎn)低效井供排關(guān)系,減少燒泵現(xiàn)象的發(fā)生,使沉沒(méi)度更加趨于穩(wěn)定,有效提高泵效,同時(shí)大大減少抽油機(jī)井電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)頻次,降低現(xiàn)場(chǎng)操作員工工作強(qiáng)度,為間抽井制度全面開展提供有利保證。

        [1]胥晉.薩中油田抽油機(jī)多功能調(diào)速裝置功能試驗(yàn)和應(yīng)用界限研究[J].石油石化節(jié)能,2017(2):17-18.

        [2]李英湛.葡萄花油田低產(chǎn)低效井間抽自動(dòng)控制技術(shù)應(yīng)用[J].石油石化節(jié)能,2013(3):13-15.

        [3]陳濤平,胡靖邦.石油工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,1999:295-307.

        [4]秦曾煌.電工學(xué)(上冊(cè))[M].第五版.北京:高等教育出版社,1999:285-286.

        [5]李方園,黃培.變頻器控制技術(shù)[M].第二版.北京:電子工業(yè)出版社,2015:3-5.

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