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        江西電網(wǎng)干式電抗器運行情況分析及故障防范措施研究

        2018-03-14 06:09:22王承飛徐碧川黃治華
        江西電力 2018年2期
        關鍵詞:故障設備

        萬 華,鄧 鷹,王承飛,徐碧川,黃治華,張 競

        0 前言

        電抗器屬感性器件,可用作無功補償、限流、平波、濾波、阻尼、移相等裝置,已大量用于電力系統(tǒng)中。電抗器按照冷卻方式劃分,可分為油浸鐵心電抗器、干式空心電抗器、干式鐵心電抗器。其中,干式空心電抗器(以下簡稱“干式電抗器”)具有重量輕,安裝簡單,維護量小,成本低等優(yōu)勢,發(fā)展十分迅速[1-3]。目前,江西電網(wǎng)中的各類電抗器以干式電抗器為主。

        然而,近年來江西電網(wǎng)干式電抗器故障頻發(fā),以35 kV干式并聯(lián)電抗器尤為突出。過高的故障率,不僅造成重大直接經(jīng)濟損失,故障時還引發(fā)主變跳閘等故障,嚴重影響電網(wǎng)穩(wěn)定運行。針對上述問題,本文首先對江西電網(wǎng)干式電抗器運行情況進行分析,然后針對干式電抗器故障案例,歸納出江西電網(wǎng)干式電抗器的主要故障原因并提出相應的故障防范措施。

        1 江西電網(wǎng)干式電抗器運行情況

        1.1 江西電網(wǎng)干式電抗器裝用情況

        截至2016年12月,江西電網(wǎng)共有35 kV干式電抗器92組。從運行年限看,江西電網(wǎng)35 kV干式電抗器運行年限較短,大部分在10年以內(nèi)。其中,3年以內(nèi)的25組,3-5年的15組,5-10年的43組,10年以上的9組,如圖1。

        圖1 江西電網(wǎng)35 kV干式電抗器分類情況

        截至2016年12月,江西電網(wǎng)共有10 kV干式電抗器2320組。從運行年限看,目前江西電網(wǎng)10 kV干式電抗器運行年限較短,大部分在10年以內(nèi)。其中,運行年限不足3年的547組,3-5年的401組,5-10年的808組,10年以上的564組,如圖2。

        圖2 江西電網(wǎng)10 kV干式電抗器分類情況

        1.2 江西電網(wǎng)干式電抗器故障情況

        近年來,江西電網(wǎng)干式電抗器故障屢次發(fā)生,其中以35 kV干式并聯(lián)電抗器燒損故障尤為突出。干式電抗器故障不僅造成直接經(jīng)濟損失,還有可能引發(fā)500 kV主變跳閘等故障,影響電網(wǎng)穩(wěn)定運行。

        截至目前,江西公司35 kV干式電抗器共發(fā)生故障12臺次,累計故障率高達4.35%。12臺次的35 kV干式電抗器故障簡況如下:

        1)2004年7月12日,南昌變35kV 1-1L電抗器C相起火燃燒,部分支持瓷瓶擊穿炸裂。故障前天氣為陰天。故障設備為西安中揚產(chǎn)品,距離投運時間4年,故障后更換為新干式電抗器。

        2)2005年4月26日,紅外測溫時發(fā)現(xiàn)南昌變35 kV 1-2L電抗器B相內(nèi)側線圈下部1/5處整圈溫度達到142℃(其它兩相相同部位為62℃)。故障設備為西安中揚產(chǎn)品,距離投運時間5年,35 kV 1-1L、1-2L電抗器全部返廠大修。

        3)2007年2月26日,南昌變35 kV 1-2L電抗器發(fā)生著火,A相靠中性點處支持瓷瓶有燒黑現(xiàn)象,其附近四個支持瓷瓶也有不同程度的煙熏痕跡。故障前天氣為晴天。故障設備為西安中揚產(chǎn)品,距離上次返廠大修時間2年,故障后返廠進行了大修。

        4)2007年05月03日,樂平變35 kV 2-2L電抗器發(fā)生著火,B相明顯燒黑。故障前天氣為晴天。故障設備為北京電力設備總廠產(chǎn)品,距離投運時間1年,故障后更換新干式電抗器。

        5)2009年3月1日,南昌變35 kV 1-2L電抗器C相發(fā)生著火,C相下部線圈靠近中性點引線位置有燃燒痕跡,其與中性點引線的連接板裂開。故障前天氣為晴天。故障設備為西安中揚產(chǎn)品,距離上次返廠大修時間2年,故障后返廠進行了大修。

        6)2009年04月28日,南昌變35 kV 1-1L電抗器C相發(fā)生著火,濃煙導致1號主變的220 kV引線A相接地,保護動作。故障前天氣為晴天。故障設備為西安中揚產(chǎn)品,距離投運時間5年,故障后更換為新干式電抗器。

        7)2012年10月4日,南昌變35 kV 1-2L電抗器A相發(fā)生著火,A相下部線圈靠近中性點引線位置有燃燒痕跡。故障前天氣為晴天。故障設備為西安中揚產(chǎn)品,距離投運時間3年,故障后更換為油浸式電抗器。

        8)2015年9月3日,南昌變35 kV 2-1L電抗器A相發(fā)生著火,故障前天氣為陣雨。故障設備為廣東順特產(chǎn)品,距離投運時間8年,故障后更換為油浸式電抗器。

        9)2016年03月07日,紅都變35 kV 1-2L電抗器A相發(fā)生著火,故障前天氣為晴天。故障設備為許繼電氣產(chǎn)品,距離投運時間不足1年,故障后更換為新干式電抗器。

        10)2016年4月19日,羅坊變35 kV 1-1L電抗器跳閘,A、C相下方草坪有過火,故障時為陰雨天。故障設備為廣東順特產(chǎn)品,距離投運時間12年,故障后該設備暫未處理。

        11)2016年5月11日,值班員匯報羅坊變35 kV 2-1L電抗器存在異響,經(jīng)檢修人員檢查電抗器A相本體存在斷線,直流電阻偏大,不能投運。故障設備為西安中揚產(chǎn)品,距離投運時間8年,故障后該設備暫未處理。

        12)2016年6月28日,羅坊變35 kV 1-2L電抗器A相發(fā)生起火。故障發(fā)生時現(xiàn)場天氣為大雨。故障設備為廣東順特產(chǎn)品,距離投運時間12年,故障后該設備暫未處理。

        從35 kV干式電抗器故障時運行年限看,江西電網(wǎng)35 kV干式電抗器故障時運行年限較短,故障時平均運行年限約為5.25年,其中故障時運行年限不足5年的8臺次,故障時運行年限最長為12年,詳見圖3。

        圖3 江西電網(wǎng)35 kV干式電抗器故障時運行年限統(tǒng)計

        江西電網(wǎng)10 kV干式電抗器也發(fā)生多起故障,主要故障類型有起火燃燒以及外部相間短路等,部分故障簡況如下:

        1)2010年3月南昌公司某220 kV變電站2號電容器組投入運行后10 min,運行人員發(fā)現(xiàn)2號并聯(lián)電容器組的串聯(lián)電抗器冒煙起火,隨后立即切斷電源?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)B相電抗器的1、2、3層包封的上半部分已燒損,起火點存在明顯的鼓包現(xiàn)象。

        2)2010年10月南昌公司某220 kV變電站1號電容器組在投入運行后不久發(fā)現(xiàn)串聯(lián)電抗器冒煙起火,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)與3月份2號電容器組情況類似,包封上半部分燒損,同時存在鼓包現(xiàn)象。

        3)2008年10月23日贛西220 kV清江變1號主變10 kV限流電抗器因貓攀爬導致相間短路,主變遭受沖擊。

        就目前掌握的3起10 kV電抗器故障情況看,匝間絕緣劣化導致電抗器整體燒毀是10 kV干式電抗器的主要故障類型。

        2 干式電抗器故障原因分析

        根據(jù)我省電抗器故障現(xiàn)象及原因分析結果,結合國內(nèi)其他省份的干式電抗器故障有關文獻報道[4-5],綜合認為干式電抗器的故障原因主要有以下3個:

        1)匝間絕緣耐熱等級不滿足運行要求?!秶W(wǎng)公司10~66 kV干式電抗器技術標準》中的相關規(guī)定:并聯(lián)電抗器導線股間、匝間和包封的絕緣耐熱等級不低于F級(絕緣耐熱155℃)。而早期部分干式電抗器采用B級絕緣材料,其最高運行溫度為130℃,最高溫升為80℃。實際運行過程中,干式電抗器的局部熱點溫度可能超出B級絕緣材料的耐受溫度,致使電抗器匝間絕緣加速老化。

        2)電抗器包封進水。戶外干式電抗器在運行過程中,在外部輻射、熱等應力長期作用下,包封絕緣材料會發(fā)生劣化,產(chǎn)生裂紋,導致包封的密封性遭受破壞,水分則不斷滲入包封,使得包封內(nèi)絕緣逐漸劣化。另外,有研究表明,即使包封的密封性沒有遭到破壞,包封所采用的玻璃纖維/環(huán)氧復合絕緣體系也具有一定的吸水性。所吸水分是通過擴散效應進入包封,飽和吸水率高達7%。我省屬潮濕多雨區(qū)域,戶外使用的干式電抗器如果長期熱備用或退出運行時,水分將極有可能擴散進入包封。

        3)調匝環(huán)在設計(安裝位置)、制造工藝以及材料選用等方面存問題。部分故障電抗器的調匝環(huán)位于包封頂部,是電抗器進線的前幾匝,當投切過電壓等過電壓侵入時,調匝線圈上的電位梯度要遠高于包封中其他線圈,十分不利于調匝環(huán)的匝間絕緣。而且,為避免包封絕緣二次固化受損,調匝環(huán)固化需在常溫下進行,即調匝環(huán)所選用的環(huán)氧膠可在常溫下固化。顯然,所選用的環(huán)氧膠的耐高溫能力要遠低于高溫固化的環(huán)氧膠。

        3 干式電抗器故障防范措施

        匝間絕緣劣化是導致干式電抗器故障的主要原因,針對干式電抗器的故障原因,本文建議切實做好以下工作:

        3.1 設計制造階段

        1)應合理設計電抗器電流密度及溫升裕度,干式電抗器鋁導線的電流密度不得大于1.2 A/mm2,絕緣材料耐熱等級不低于F級。

        2)盡量不使用帶調匝環(huán)的電抗器,如果必須使用,取后置方式,不得前置。

        3)戶外并聯(lián)電抗器應配置防雨裝置,同時應改善電抗器上部引線與線圈的密封環(huán)境。

        3.2 交接驗收階段

        1)安裝前應對電抗器外表面進行認真查看,檢查電抗器在吊裝時繞組引出線是否被碰傷,電抗器外表面是否有撞傷。

        2)嚴格按照制造廠的安裝圖紙對電抗器進行現(xiàn)場安裝,同時避免在干式電抗器磁場范圍內(nèi)形成金屬閉環(huán)回路,防止渦流產(chǎn)生。

        3)新安裝干式電抗器時,不應采用疊裝結構,避免單相故障發(fā)展為相間故障。

        4)安裝完成后,檢查通風道是否有雜物遺留,引線、接頭、接線端子等連接牢固完整。

        5)干式電抗器出廠時應進行匝間耐壓試驗,當設備交接時,具備條件時應進行匝間耐壓試驗。建議采用GB/T 1094.6—2011《電力變壓器第6部分:電抗器》推薦的干式電抗器匝間過電壓試驗進行電抗器匝間耐壓試驗。

        3.3 運維檢修階段

        1)加強干式電抗器的運行巡視和紅外測溫工作?,F(xiàn)場巡視時注意檢查電抗器包封撐條是否脫落,外絕緣有無放電現(xiàn)象,干式電抗器噪聲、振動有無異常。紅外測溫時注意與歷史溫升、相間溫升比較,及時發(fā)現(xiàn)電抗器是否異常。

        2)運行人員投切干式電抗器后,應檢查表計(如電流表、無功功率表)指示正常,有人值守變電站應到現(xiàn)場檢查干式電抗器和斷路器等設備情況,無人值守變電站應通過監(jiān)控檢查干式電抗器有無冒煙、起火現(xiàn)象。

        3)停電期間,加強干式電抗器的維護工作,按照“逢停必掃”原則對電抗器包封及瓷瓶表面進行清理。檢查電抗器表面涂層有無龜裂脫落、變色,觀察包封表面憎水性能是否劣化,必要時進行噴涂處理。

        4)戶外干式電抗器表面應定期清洗,5~6年重新噴涂憎水絕緣材料。噴涂RTV涂料,應噴涂3遍,噴涂第1遍后,相隔2 h以上再噴涂第2遍,噴涂第2遍后,相隔3 h以上再噴涂第3遍。涂料噴涂應均勻,無流痕、垂珠現(xiàn)象。

        5)各組并聯(lián)電抗器應輪換投退,延長使用壽命。

        4 總結

        1)干式電抗器故障主要是由匝間絕緣缺陷引起的,造成干式電抗器匝間絕緣劣化的原因主要有:絕緣材料耐熱等級不夠,導致絕緣材料加速老化;電抗器包封進水,導致電抗器絕緣材料受潮劣化;調匝環(huán)設計及工藝存在問題,導致干式電抗器調匝環(huán)部位匝間絕緣存在薄弱點。

        2)應加強干式電抗器在設計制造、交接驗收及運維檢修階段的技術監(jiān)督管理。針對省內(nèi)干式電抗器典型故障原因,參照標準規(guī)范要求采取對應的防范措施,防止干式電抗器匝間絕緣發(fā)生劣化。

        [1]廖敏夫,程顯,翟云飛.干式空心電抗器脈沖振蕩匝間絕緣檢測系統(tǒng)的仿真和試驗[J].高電壓技術,2011,37(6)∶1343-1348.

        [2]李德超.干式空心電抗器故障原因分析及處理措施[J].電力電容器與無功補償,2014,35(6)∶86-90.

        [3]梁景明.10 kV干式空心串聯(lián)電抗器燒毀故障原因及解決方案[J].技術與市場,2016,23(9)∶53-54.

        [4]苗俊杰,姜慶禮.500 kV變電站35 kV干式電抗器故障分析[J].電力電容器與無功補償,2012,33(2)∶65-69.

        [5]錢之銀,楊凌輝,朱峰,程真何.并聯(lián)干式電抗器故障原因分析[J].華東電力,2000,12(1)∶10-13.

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