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        江西電網(wǎng)干式電抗器運(yùn)行情況分析及故障防范措施研究

        2018-03-14 06:09:22王承飛徐碧川黃治華
        江西電力 2018年2期
        關(guān)鍵詞:匝間劣化干式

        萬(wàn) 華,鄧 鷹,王承飛,徐碧川,黃治華,張 競(jìng)

        0 前言

        電抗器屬感性器件,可用作無功補(bǔ)償、限流、平波、濾波、阻尼、移相等裝置,已大量用于電力系統(tǒng)中。電抗器按照冷卻方式劃分,可分為油浸鐵心電抗器、干式空心電抗器、干式鐵心電抗器。其中,干式空心電抗器(以下簡(jiǎn)稱“干式電抗器”)具有重量輕,安裝簡(jiǎn)單,維護(hù)量小,成本低等優(yōu)勢(shì),發(fā)展十分迅速[1-3]。目前,江西電網(wǎng)中的各類電抗器以干式電抗器為主。

        然而,近年來江西電網(wǎng)干式電抗器故障頻發(fā),以35 kV干式并聯(lián)電抗器尤為突出。過高的故障率,不僅造成重大直接經(jīng)濟(jì)損失,故障時(shí)還引發(fā)主變跳閘等故障,嚴(yán)重影響電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。針對(duì)上述問題,本文首先對(duì)江西電網(wǎng)干式電抗器運(yùn)行情況進(jìn)行分析,然后針對(duì)干式電抗器故障案例,歸納出江西電網(wǎng)干式電抗器的主要故障原因并提出相應(yīng)的故障防范措施。

        1 江西電網(wǎng)干式電抗器運(yùn)行情況

        1.1 江西電網(wǎng)干式電抗器裝用情況

        截至2016年12月,江西電網(wǎng)共有35 kV干式電抗器92組。從運(yùn)行年限看,江西電網(wǎng)35 kV干式電抗器運(yùn)行年限較短,大部分在10年以內(nèi)。其中,3年以內(nèi)的25組,3-5年的15組,5-10年的43組,10年以上的9組,如圖1。

        圖1 江西電網(wǎng)35 kV干式電抗器分類情況

        截至2016年12月,江西電網(wǎng)共有10 kV干式電抗器2320組。從運(yùn)行年限看,目前江西電網(wǎng)10 kV干式電抗器運(yùn)行年限較短,大部分在10年以內(nèi)。其中,運(yùn)行年限不足3年的547組,3-5年的401組,5-10年的808組,10年以上的564組,如圖2。

        圖2 江西電網(wǎng)10 kV干式電抗器分類情況

        1.2 江西電網(wǎng)干式電抗器故障情況

        近年來,江西電網(wǎng)干式電抗器故障屢次發(fā)生,其中以35 kV干式并聯(lián)電抗器燒損故障尤為突出。干式電抗器故障不僅造成直接經(jīng)濟(jì)損失,還有可能引發(fā)500 kV主變跳閘等故障,影響電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。

        截至目前,江西公司35 kV干式電抗器共發(fā)生故障12臺(tái)次,累計(jì)故障率高達(dá)4.35%。12臺(tái)次的35 kV干式電抗器故障簡(jiǎn)況如下:

        1)2004年7月12日,南昌變35kV 1-1L電抗器C相起火燃燒,部分支持瓷瓶擊穿炸裂。故障前天氣為陰天。故障設(shè)備為西安中揚(yáng)產(chǎn)品,距離投運(yùn)時(shí)間4年,故障后更換為新干式電抗器。

        2)2005年4月26日,紅外測(cè)溫時(shí)發(fā)現(xiàn)南昌變35 kV 1-2L電抗器B相內(nèi)側(cè)線圈下部1/5處整圈溫度達(dá)到142℃(其它兩相相同部位為62℃)。故障設(shè)備為西安中揚(yáng)產(chǎn)品,距離投運(yùn)時(shí)間5年,35 kV 1-1L、1-2L電抗器全部返廠大修。

        3)2007年2月26日,南昌變35 kV 1-2L電抗器發(fā)生著火,A相靠中性點(diǎn)處支持瓷瓶有燒黑現(xiàn)象,其附近四個(gè)支持瓷瓶也有不同程度的煙熏痕跡。故障前天氣為晴天。故障設(shè)備為西安中揚(yáng)產(chǎn)品,距離上次返廠大修時(shí)間2年,故障后返廠進(jìn)行了大修。

        4)2007年05月03日,樂平變35 kV 2-2L電抗器發(fā)生著火,B相明顯燒黑。故障前天氣為晴天。故障設(shè)備為北京電力設(shè)備總廠產(chǎn)品,距離投運(yùn)時(shí)間1年,故障后更換新干式電抗器。

        5)2009年3月1日,南昌變35 kV 1-2L電抗器C相發(fā)生著火,C相下部線圈靠近中性點(diǎn)引線位置有燃燒痕跡,其與中性點(diǎn)引線的連接板裂開。故障前天氣為晴天。故障設(shè)備為西安中揚(yáng)產(chǎn)品,距離上次返廠大修時(shí)間2年,故障后返廠進(jìn)行了大修。

        6)2009年04月28日,南昌變35 kV 1-1L電抗器C相發(fā)生著火,濃煙導(dǎo)致1號(hào)主變的220 kV引線A相接地,保護(hù)動(dòng)作。故障前天氣為晴天。故障設(shè)備為西安中揚(yáng)產(chǎn)品,距離投運(yùn)時(shí)間5年,故障后更換為新干式電抗器。

        7)2012年10月4日,南昌變35 kV 1-2L電抗器A相發(fā)生著火,A相下部線圈靠近中性點(diǎn)引線位置有燃燒痕跡。故障前天氣為晴天。故障設(shè)備為西安中揚(yáng)產(chǎn)品,距離投運(yùn)時(shí)間3年,故障后更換為油浸式電抗器。

        8)2015年9月3日,南昌變35 kV 2-1L電抗器A相發(fā)生著火,故障前天氣為陣雨。故障設(shè)備為廣東順特產(chǎn)品,距離投運(yùn)時(shí)間8年,故障后更換為油浸式電抗器。

        9)2016年03月07日,紅都變35 kV 1-2L電抗器A相發(fā)生著火,故障前天氣為晴天。故障設(shè)備為許繼電氣產(chǎn)品,距離投運(yùn)時(shí)間不足1年,故障后更換為新干式電抗器。

        10)2016年4月19日,羅坊變35 kV 1-1L電抗器跳閘,A、C相下方草坪有過火,故障時(shí)為陰雨天。故障設(shè)備為廣東順特產(chǎn)品,距離投運(yùn)時(shí)間12年,故障后該設(shè)備暫未處理。

        11)2016年5月11日,值班員匯報(bào)羅坊變35 kV 2-1L電抗器存在異響,經(jīng)檢修人員檢查電抗器A相本體存在斷線,直流電阻偏大,不能投運(yùn)。故障設(shè)備為西安中揚(yáng)產(chǎn)品,距離投運(yùn)時(shí)間8年,故障后該設(shè)備暫未處理。

        12)2016年6月28日,羅坊變35 kV 1-2L電抗器A相發(fā)生起火。故障發(fā)生時(shí)現(xiàn)場(chǎng)天氣為大雨。故障設(shè)備為廣東順特產(chǎn)品,距離投運(yùn)時(shí)間12年,故障后該設(shè)備暫未處理。

        從35 kV干式電抗器故障時(shí)運(yùn)行年限看,江西電網(wǎng)35 kV干式電抗器故障時(shí)運(yùn)行年限較短,故障時(shí)平均運(yùn)行年限約為5.25年,其中故障時(shí)運(yùn)行年限不足5年的8臺(tái)次,故障時(shí)運(yùn)行年限最長(zhǎng)為12年,詳見圖3。

        圖3 江西電網(wǎng)35 kV干式電抗器故障時(shí)運(yùn)行年限統(tǒng)計(jì)

        江西電網(wǎng)10 kV干式電抗器也發(fā)生多起故障,主要故障類型有起火燃燒以及外部相間短路等,部分故障簡(jiǎn)況如下:

        1)2010年3月南昌公司某220 kV變電站2號(hào)電容器組投入運(yùn)行后10 min,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)2號(hào)并聯(lián)電容器組的串聯(lián)電抗器冒煙起火,隨后立即切斷電源?,F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)B相電抗器的1、2、3層包封的上半部分已燒損,起火點(diǎn)存在明顯的鼓包現(xiàn)象。

        2)2010年10月南昌公司某220 kV變電站1號(hào)電容器組在投入運(yùn)行后不久發(fā)現(xiàn)串聯(lián)電抗器冒煙起火,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)與3月份2號(hào)電容器組情況類似,包封上半部分燒損,同時(shí)存在鼓包現(xiàn)象。

        3)2008年10月23日贛西220 kV清江變1號(hào)主變10 kV限流電抗器因貓攀爬導(dǎo)致相間短路,主變?cè)馐軟_擊。

        就目前掌握的3起10 kV電抗器故障情況看,匝間絕緣劣化導(dǎo)致電抗器整體燒毀是10 kV干式電抗器的主要故障類型。

        2 干式電抗器故障原因分析

        根據(jù)我省電抗器故障現(xiàn)象及原因分析結(jié)果,結(jié)合國(guó)內(nèi)其他省份的干式電抗器故障有關(guān)文獻(xiàn)報(bào)道[4-5],綜合認(rèn)為干式電抗器的故障原因主要有以下3個(gè):

        1)匝間絕緣耐熱等級(jí)不滿足運(yùn)行要求?!秶?guó)網(wǎng)公司10~66 kV干式電抗器技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》中的相關(guān)規(guī)定:并聯(lián)電抗器導(dǎo)線股間、匝間和包封的絕緣耐熱等級(jí)不低于F級(jí)(絕緣耐熱155℃)。而早期部分干式電抗器采用B級(jí)絕緣材料,其最高運(yùn)行溫度為130℃,最高溫升為80℃。實(shí)際運(yùn)行過程中,干式電抗器的局部熱點(diǎn)溫度可能超出B級(jí)絕緣材料的耐受溫度,致使電抗器匝間絕緣加速老化。

        2)電抗器包封進(jìn)水。戶外干式電抗器在運(yùn)行過程中,在外部輻射、熱等應(yīng)力長(zhǎng)期作用下,包封絕緣材料會(huì)發(fā)生劣化,產(chǎn)生裂紋,導(dǎo)致包封的密封性遭受破壞,水分則不斷滲入包封,使得包封內(nèi)絕緣逐漸劣化。另外,有研究表明,即使包封的密封性沒有遭到破壞,包封所采用的玻璃纖維/環(huán)氧復(fù)合絕緣體系也具有一定的吸水性。所吸水分是通過擴(kuò)散效應(yīng)進(jìn)入包封,飽和吸水率高達(dá)7%。我省屬潮濕多雨區(qū)域,戶外使用的干式電抗器如果長(zhǎng)期熱備用或退出運(yùn)行時(shí),水分將極有可能擴(kuò)散進(jìn)入包封。

        3)調(diào)匝環(huán)在設(shè)計(jì)(安裝位置)、制造工藝以及材料選用等方面存問題。部分故障電抗器的調(diào)匝環(huán)位于包封頂部,是電抗器進(jìn)線的前幾匝,當(dāng)投切過電壓等過電壓侵入時(shí),調(diào)匝線圈上的電位梯度要遠(yuǎn)高于包封中其他線圈,十分不利于調(diào)匝環(huán)的匝間絕緣。而且,為避免包封絕緣二次固化受損,調(diào)匝環(huán)固化需在常溫下進(jìn)行,即調(diào)匝環(huán)所選用的環(huán)氧膠可在常溫下固化。顯然,所選用的環(huán)氧膠的耐高溫能力要遠(yuǎn)低于高溫固化的環(huán)氧膠。

        3 干式電抗器故障防范措施

        匝間絕緣劣化是導(dǎo)致干式電抗器故障的主要原因,針對(duì)干式電抗器的故障原因,本文建議切實(shí)做好以下工作:

        3.1 設(shè)計(jì)制造階段

        1)應(yīng)合理設(shè)計(jì)電抗器電流密度及溫升裕度,干式電抗器鋁導(dǎo)線的電流密度不得大于1.2 A/mm2,絕緣材料耐熱等級(jí)不低于F級(jí)。

        2)盡量不使用帶調(diào)匝環(huán)的電抗器,如果必須使用,取后置方式,不得前置。

        3)戶外并聯(lián)電抗器應(yīng)配置防雨裝置,同時(shí)應(yīng)改善電抗器上部引線與線圈的密封環(huán)境。

        3.2 交接驗(yàn)收階段

        1)安裝前應(yīng)對(duì)電抗器外表面進(jìn)行認(rèn)真查看,檢查電抗器在吊裝時(shí)繞組引出線是否被碰傷,電抗器外表面是否有撞傷。

        2)嚴(yán)格按照制造廠的安裝圖紙對(duì)電抗器進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安裝,同時(shí)避免在干式電抗器磁場(chǎng)范圍內(nèi)形成金屬閉環(huán)回路,防止渦流產(chǎn)生。

        3)新安裝干式電抗器時(shí),不應(yīng)采用疊裝結(jié)構(gòu),避免單相故障發(fā)展為相間故障。

        4)安裝完成后,檢查通風(fēng)道是否有雜物遺留,引線、接頭、接線端子等連接牢固完整。

        5)干式電抗器出廠時(shí)應(yīng)進(jìn)行匝間耐壓試驗(yàn),當(dāng)設(shè)備交接時(shí),具備條件時(shí)應(yīng)進(jìn)行匝間耐壓試驗(yàn)。建議采用GB/T 1094.6—2011《電力變壓器第6部分:電抗器》推薦的干式電抗器匝間過電壓試驗(yàn)進(jìn)行電抗器匝間耐壓試驗(yàn)。

        3.3 運(yùn)維檢修階段

        1)加強(qiáng)干式電抗器的運(yùn)行巡視和紅外測(cè)溫工作。現(xiàn)場(chǎng)巡視時(shí)注意檢查電抗器包封撐條是否脫落,外絕緣有無放電現(xiàn)象,干式電抗器噪聲、振動(dòng)有無異常。紅外測(cè)溫時(shí)注意與歷史溫升、相間溫升比較,及時(shí)發(fā)現(xiàn)電抗器是否異常。

        2)運(yùn)行人員投切干式電抗器后,應(yīng)檢查表計(jì)(如電流表、無功功率表)指示正常,有人值守變電站應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)檢查干式電抗器和斷路器等設(shè)備情況,無人值守變電站應(yīng)通過監(jiān)控檢查干式電抗器有無冒煙、起火現(xiàn)象。

        3)停電期間,加強(qiáng)干式電抗器的維護(hù)工作,按照“逢停必掃”原則對(duì)電抗器包封及瓷瓶表面進(jìn)行清理。檢查電抗器表面涂層有無龜裂脫落、變色,觀察包封表面憎水性能是否劣化,必要時(shí)進(jìn)行噴涂處理。

        4)戶外干式電抗器表面應(yīng)定期清洗,5~6年重新噴涂憎水絕緣材料。噴涂RTV涂料,應(yīng)噴涂3遍,噴涂第1遍后,相隔2 h以上再噴涂第2遍,噴涂第2遍后,相隔3 h以上再噴涂第3遍。涂料噴涂應(yīng)均勻,無流痕、垂珠現(xiàn)象。

        5)各組并聯(lián)電抗器應(yīng)輪換投退,延長(zhǎng)使用壽命。

        4 總結(jié)

        1)干式電抗器故障主要是由匝間絕緣缺陷引起的,造成干式電抗器匝間絕緣劣化的原因主要有:絕緣材料耐熱等級(jí)不夠,導(dǎo)致絕緣材料加速老化;電抗器包封進(jìn)水,導(dǎo)致電抗器絕緣材料受潮劣化;調(diào)匝環(huán)設(shè)計(jì)及工藝存在問題,導(dǎo)致干式電抗器調(diào)匝環(huán)部位匝間絕緣存在薄弱點(diǎn)。

        2)應(yīng)加強(qiáng)干式電抗器在設(shè)計(jì)制造、交接驗(yàn)收及運(yùn)維檢修階段的技術(shù)監(jiān)督管理。針對(duì)省內(nèi)干式電抗器典型故障原因,參照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求采取對(duì)應(yīng)的防范措施,防止干式電抗器匝間絕緣發(fā)生劣化。

        [1]廖敏夫,程顯,翟云飛.干式空心電抗器脈沖振蕩匝間絕緣檢測(cè)系統(tǒng)的仿真和試驗(yàn)[J].高電壓技術(shù),2011,37(6)∶1343-1348.

        [2]李德超.干式空心電抗器故障原因分析及處理措施[J].電力電容器與無功補(bǔ)償,2014,35(6)∶86-90.

        [3]梁景明.10 kV干式空心串聯(lián)電抗器燒毀故障原因及解決方案[J].技術(shù)與市場(chǎng),2016,23(9)∶53-54.

        [4]苗俊杰,姜慶禮.500 kV變電站35 kV干式電抗器故障分析[J].電力電容器與無功補(bǔ)償,2012,33(2)∶65-69.

        [5]錢之銀,楊凌輝,朱峰,程真何.并聯(lián)干式電抗器故障原因分析[J].華東電力,2000,12(1)∶10-13.

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