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        負(fù)壓HPF法脫硫副鹽轉(zhuǎn)化關(guān)系探討分析

        2018-03-12 03:42:08
        山東化工 2018年2期
        關(guān)鍵詞:鹽濃度化驗(yàn)硫化氫

        楊 濤

        (濟(jì)鋼集團(tuán)國(guó)際工程技術(shù)有限公司,山東 濟(jì)南 250101)

        焦?fàn)t煤氣中的H2S是一種有毒、有害的物質(zhì),它腐蝕化學(xué)產(chǎn)品回收的設(shè)備及煤氣貯存輸送的設(shè)備。H2S含量較高的焦?fàn)t煤氣用于煉鋼,會(huì)使鋼的質(zhì)量降低;用于合成氨生產(chǎn)時(shí),會(huì)使催化劑中毒和腐蝕設(shè)備;用作城市煤氣,硫化氫及其燃燒產(chǎn)物二氧化硫會(huì)形成酸雨破壞環(huán)境衛(wèi)生,影響人民健康。所以,煤氣脫硫顯得十分重要。國(guó)家對(duì)環(huán)保的要求越來越嚴(yán)格,抓環(huán)保的力度也在不斷加強(qiáng)。為了更好的適應(yīng)環(huán)保的新要求,需進(jìn)一步加大環(huán)保投入力度。某廠采用了HPF脫硫工藝,通過進(jìn)行不斷的調(diào)試,脫硫塔后硫化氫含量不斷降低,硫膏產(chǎn)量提高,脫硫液各項(xiàng)化驗(yàn)指標(biāo)均處于較好水平,脫硫效率明顯提高?,F(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得到有效改善,創(chuàng)造了較大的環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益。

        1 HPF法脫硫原理

        基本反應(yīng)如下:

        H2S+NH4OH→NH4HS+H2O

        2NH4CN+S→NH4SCN+2H2O

        NH4OH+HCN→NH4CN+H2O

        NH4OH+CO2→NH4HCO3

        2NH4OH+CO2→(NH4)2CO3+H2O

        再生塔內(nèi)發(fā)生的基本反應(yīng)如下:

        NH4HS+1/2O2→NH4OH+S

        NH4CNS+1/2O2+3H2O →2NH4OH+S+CO2

        除以上反應(yīng)外,還進(jìn)行以下副反應(yīng):

        2NH4HS+2O2→(NH4)2S2O3+H2O

        2(NH4)2S2O3+O2→2(NH4)2SO4+2S

        從上述化學(xué)反應(yīng)方程式可以看出,在脫硫過程中主要產(chǎn)生(NH4)2S2O3、NH4CNS等 副鹽,需定期將脫硫液送至提鹽工序進(jìn)行脫鹽處理,否則當(dāng)脫硫液中鹽類濃度積累較高時(shí),會(huì)嚴(yán)重影響脫硫脫氰效率。

        2 脫硫副鹽轉(zhuǎn)化關(guān)系計(jì)算論證

        2014年某月,該廠脫硫整體運(yùn)行穩(wěn)定。為進(jìn)一步對(duì)脫硫轉(zhuǎn)化關(guān)系進(jìn)行計(jì)算論證,現(xiàn)以該月實(shí)際生產(chǎn)情況為例計(jì)算脫硫系統(tǒng)副鹽轉(zhuǎn)化率。

        2.1 吸收的H2S中硫的含量

        塔前硫化氫:9.74g/m3;塔后硫化氫:200mg/m3;煤氣發(fā)生量:3.8萬m3/h。

        則脫硫系統(tǒng)回收的H2S的量為:

        38000×(9.74-0.2)×24×31/1000/1000=269.71噸

        H2S中S的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為:

        則全月回收H2S中S的總量為:

        St=269.71×94.12%=253.85噸

        2.2 脫硫液化驗(yàn)指標(biāo)

        該月,脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,脫硫液各項(xiàng)化驗(yàn)指標(biāo)基本維持穩(wěn)定。其中,副鹽濃度化驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如表1所示。

        從表1可以看出,該月:

        (1)1#脫硫系統(tǒng)硫代鹽平均含量為170.09 g/L,硫氰鹽平均含量為148.86 g/L,兩鹽總量為318.95 g/L 。1#脫硫系統(tǒng)兩鹽濃度偏高。

        (2)2#脫硫系統(tǒng)硫代鹽平均含量為137.45 g/L,硫氰鹽平均含量為131.18 g/L,兩鹽總量為268.63 g/L 。2#脫硫系統(tǒng)兩鹽濃度處于較好水平。

        2.3 副鹽量計(jì)算

        1#、2#脫硫系統(tǒng)中副鹽含量基本維持穩(wěn)定,副鹽含量趨勢(shì)圖如圖1所示。

        圖1 脫硫系統(tǒng)副鹽含量走勢(shì)圖

        從圖1可以看出:1#脫硫系統(tǒng)副鹽含量月初為307.24g/L,月末為305.39g/L,全月平均含量為318.95 g/L。1#脫硫系統(tǒng)副鹽含量月初和月末基本相當(dāng)。

        2#脫硫系統(tǒng)副鹽含量月初為277.37g/L,月末為283.49g/L,全月平均平均含量為268.63g/L。2#脫硫系統(tǒng)副鹽含量月初和月末相差較小。該月,1#和2#脫硫系統(tǒng)副鹽含量月初和月末基本相等。故結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況,作以下假設(shè):

        假設(shè)1:在全月脫硫系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行過程中,煤氣中的硫化氫在催化劑催化氧化作用下轉(zhuǎn)化形成副鹽,副鹽通過脫硫液的置換送至提鹽工序進(jìn)行處理,從脫硫系統(tǒng)中全部除去。

        假設(shè)2:提鹽工序處理后,脫硫清液中副鹽含量較低,故副鹽含量近似按照0 g/L進(jìn)行計(jì)算。

        1#、2#脫硫系統(tǒng)副鹽含量平均為:

        (318.95+268.63)/2=293.79 g/L脫硫液置換量按600m3進(jìn)行計(jì)算,則全月副鹽置換量為:

        600×1000×293.79/1000=176.27噸

        2.4 副鹽中S的含量

        (NH4)2S2O3中S的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為:

        NH4SCN中S的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為:

        故副鹽中S的質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均為:

        (43.24%+42.11%)/2=42.675%

        則全月副鹽中硫的量為:

        Ms=176.27×42.675%=75.223噸

        2.5 副鹽轉(zhuǎn)化率

        生成硫磺膏:1-29.63%=70.37%

        3 結(jié)論

        該廠采用HPF法吸收脫除煤氣中的硫化氫,通過計(jì)算可以發(fā)現(xiàn),該廠現(xiàn)工況條件下,1#、2#脫硫系統(tǒng)吸收煤氣中的硫化氫大約29.63%的硫轉(zhuǎn)化形成副鹽,主要生成硫代、硫氰鹽。大約70.37%的硫生成硫膏。

        脫硫液中副鹽濃度較高,超過一定限度時(shí),脫硫催化氧化反應(yīng)向著生成副鹽的方向進(jìn)行,將不利于硫膏的生成,硫膏產(chǎn)量下降。脫硫效率明顯下降,對(duì)脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行造成不利影響。為確保脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行應(yīng)嚴(yán)格控制脫硫液質(zhì)量,保證副鹽濃度處于較低水平。然而目前,部分時(shí)間受提鹽工序處理量較低的影響,造成脫硫液置換不及時(shí),副鹽濃度偏高,脫硫塔塔后硫化氫出現(xiàn)一定程度地波動(dòng)。

        待新提鹽系統(tǒng)建成完工后,提鹽處理量將提高至150m3。屆時(shí)將根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況及時(shí)對(duì)脫硫液進(jìn)行置換,確保副鹽濃度維持在240~260g/m3,從而進(jìn)一步提高脫硫運(yùn)行效率,實(shí)現(xiàn)脫硫塔后硫化氫含量維持穩(wěn)定。

        [1] 李 紅,趙 剛.我國(guó)焦?fàn)t煤氣脫硫技術(shù)現(xiàn)狀[J].氣體凈化,2009(2):1-5.

        [2] 何建平,李 輝.煉焦化學(xué)產(chǎn)品回收技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2006.

        [3] 庫咸熙.煉焦化學(xué)產(chǎn)品回收與加工[M]. 北京:冶金工業(yè)出版社,1984.

        (本文文獻(xiàn)格式:楊濤.負(fù)壓HPF法脫硫副鹽轉(zhuǎn)化關(guān)系探討分析[J].山東化工,2018,47(02):76-77,80.)

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