劉 威,吳金水,張龍權(quán)
(寶沃中國,北京 102206)
如今隨著消費(fèi)者對汽車產(chǎn)品的舒適性要求越來越高,導(dǎo)致對整車 NVH的要求也不斷提高,因此在各汽車廠的產(chǎn)品問題排名中,空調(diào)系統(tǒng)NVH問題排名一直居高不下,進(jìn)而提升空調(diào)系統(tǒng)的NVH水平已成為提高汽車產(chǎn)品競爭力的有效手段之一。
本文對引起空調(diào)系統(tǒng)噪聲的因素進(jìn)行歸納總結(jié)。結(jié)合團(tuán)隊(duì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)整理了典型空調(diào)NVH問題的整改措施,可協(xié)助設(shè)計(jì)人員逐一排查設(shè)計(jì)過程中的潛在問題點(diǎn),最終將空調(diào)系統(tǒng)噪聲控制在設(shè)計(jì)目標(biāo)值范圍內(nèi),以減少客戶抱怨。
通過實(shí)際案例著重分析汽車空調(diào)噪聲中發(fā)生最廣泛、涉及領(lǐng)域最多、處理最棘手的壓縮機(jī)冷媒流動脈沖噪聲問題的引起機(jī)理和解決方法。
空調(diào)系統(tǒng)主要由壓縮機(jī)總成、冷凝器總成、HVAC 總成(含蒸發(fā)器+膨脹閥)4個核心部件,以及管路、過渡風(fēng)道、控制零件等輔助零件組成,且每個零部件都有可能產(chǎn)生噪聲。所以為了方便歸納整理,本文按照空調(diào)零部件的安裝位置的不同進(jìn)行噪聲分類,因此空調(diào)系統(tǒng)噪聲可分為機(jī)艙噪聲和乘員艙噪聲兩部分,如圖 1 所示。
圖1 空調(diào)系統(tǒng)噪聲分類
空調(diào)系統(tǒng)車內(nèi)零件主要包含空調(diào)控制器、HVAC總成和各對接風(fēng)道。表1對空調(diào)系統(tǒng)乘員艙內(nèi)可能產(chǎn)生的噪聲進(jìn)行了歸納,并給出了排查過程中檢查的主要對象。
表1 空調(diào)系統(tǒng)乘員艙噪聲問題排查歸納
空調(diào)系統(tǒng)前艙噪聲主要由壓縮機(jī)本體噪聲、冷媒流動脈沖噪聲、冷凝器風(fēng)扇噪聲幾個部分組成。表2對空調(diào)系統(tǒng)前艙可能產(chǎn)生的噪聲進(jìn)行了歸納,并給出了排查過程中檢查的主要對象。
表2 空調(diào)系統(tǒng)前艙噪聲問題排查歸納
某汽車在試生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn),在怠速狀態(tài),空調(diào)開啟初期出現(xiàn)“噠、噠、噠”的異響,關(guān)閉空調(diào)后異響消失,引發(fā)前排乘員抱怨。經(jīng)過臺架和整車測試,發(fā)現(xiàn)引起這一噪聲的根源是壓縮機(jī)吸氣壓力脈動變化引起。
汽車壓縮機(jī)噪聲一般來源于吸氣/排氣閥板的機(jī)械撞擊和制冷劑氣體的流動脈沖振動引起的壓力變化。壓縮機(jī)排出制冷劑氣體時,空調(diào)排氣管內(nèi)徑較小,流速快,所以排氣壓力比較穩(wěn)定,氣流脈動相對較小,因此產(chǎn)生脈沖振動不大,故噪聲相對較小。但是壓縮機(jī)吸氣則不同,由于膨脹閥受車內(nèi)熱負(fù)荷變化自行調(diào)節(jié)進(jìn)入蒸發(fā)器的流量,所以制冷劑回流到壓縮機(jī)吸氣口時,制冷劑流量的變化明顯,且空調(diào)低壓管內(nèi)徑較大,使氣體脈動放大。
由于低壓管里的氣態(tài)制冷劑壓力在波動,所以這樣的制冷劑氣體流經(jīng)壓縮機(jī)吸氣閥就會產(chǎn)生更大的氣流脈動,進(jìn)而使連接在吸氣口的空調(diào)低壓管也跟著產(chǎn)生振動,進(jìn)而通過與管路連接的空調(diào)箱將噪聲傳遞到乘員艙內(nèi),讓乘客直接感知壓縮機(jī)吸氣閥處的脈動噪聲[1-5]。
因此,解決壓縮機(jī)吸氣脈動措施就應(yīng)該圍繞著源-傳遞路徑-接受體模型展開。具體而言,可以對空調(diào)脈動噪聲的源頭壓縮機(jī)進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化;在傳遞路徑上可以采取壓縮機(jī)降低吸氣脈動,壓縮機(jī)吸氣管路加裝消聲器,采用全橡膠管路或優(yōu)化橡膠管長度的空調(diào)吸氣管路,吸氣管橡膠管內(nèi)加穩(wěn)流消聲器等措施。根據(jù)吸氣脈動的產(chǎn)生機(jī)理及解決思路,同時考慮問題解決周期要短,因此進(jìn)行以下方案驗(yàn)證和數(shù)據(jù)采集,見表3。
表3 改進(jìn)方案及結(jié)果
結(jié)合上述測試的結(jié)果,可以看出:①膨脹閥出口增加膠管可以降低冷媒流出蒸發(fā)器的壓力波動,從而降低整個系統(tǒng)的噪聲;②壓縮機(jī)吸氣口閥板進(jìn)行激光處理(圖2)增加凹槽可以降低閥片開啟難度,減少閥片和閥板開啟瞬間的氣體脈沖,并降低缸體腔內(nèi)壓力、減少振動,使系統(tǒng)噪聲改善;③增加消聲器可以使低壓冷媒流動更平穩(wěn),壓力波動更小,進(jìn)而降低系統(tǒng)冷媒脈動噪聲。
圖2 壓縮機(jī)激光閥板
經(jīng)過理論分析各項(xiàng)有效措施對降低噪聲的原理后,將這3個方案同時實(shí)施,使其效果疊加進(jìn)而解決噪聲問題。然而最后一個方案,將方案5、6同時實(shí)施,效果卻不是很理想,究其原因發(fā)現(xiàn)做方案時為了減少周邊零件的改動,方案5將消聲器加在了低壓充注閥處,距離壓縮機(jī)吸氣口較遠(yuǎn),故消聲器對冷媒的穩(wěn)壓穩(wěn)流作用在流出消聲器后逐漸消失,故而方案5、6同時實(shí)施的效果不佳,只能作為過渡時期的臨時措施。
最終經(jīng)過與總布置、相關(guān)零部件工程師一起討論,確定方案8:將方案5的消聲器移至壓縮機(jī)吸氣口處后再與方案4、6同時實(shí)施。實(shí)施后經(jīng)過主觀評價效果良好,脈動噪聲不易察覺不會引起客戶抱怨,經(jīng)過駕駛員耳旁噪聲頻譜分析,240Hz噪聲明顯降低7dB(A),駕駛員耳旁聲壓級明顯降低,壓縮機(jī)振動頻譜分析,方案8明顯優(yōu)于原狀態(tài)。測試結(jié)果見圖3~圖7。
圖4 駕駛員耳旁聲壓級
圖5 壓縮機(jī)X向振動頻譜
采取在壓縮機(jī)吸氣口處增加消聲器、在膨脹閥出口處增加軟管、壓縮機(jī)吸氣閥板激光處理等措施,解決了某汽車空調(diào)壓縮機(jī)引起的車內(nèi)脈動噪聲問題。主觀評價和客觀測試一致表明,綜合使用降低冷媒流動壓力波動的方法可以明顯降低壓縮機(jī)引起的車內(nèi)脈動噪聲。
圖6 壓縮機(jī)Y向振動頻譜
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