(梓潼縣武都引水工程建設(shè)管理局,四川 梓潼,622150)
鳳凰水庫(kù)位于梓潼縣文昌鎮(zhèn)東風(fēng)村境內(nèi),是與四川省武都引水二期工程配套的一座串庫(kù)水利工程。水庫(kù)總庫(kù)容445萬(wàn)m3,Ⅳ等工程,大壩為風(fēng)化泥巖心墻石渣壩,壩頂長(zhǎng)403m,寬6m,最大壩高38.5m,上下游壩坡坡比1∶2,分別有2m寬?cǎi)R道。壩體從上游到下游分別為上游石渣料區(qū),上游反濾過(guò)渡料區(qū),泥巖心墻料區(qū),下游反濾過(guò)渡料區(qū),下游石渣料區(qū)。心墻采用風(fēng)化粉砂質(zhì)泥巖為大壩防滲料的料源,心墻頂部水平寬度4m,上、下游坡度為1∶0.25。工程于2012年12月開(kāi)工建設(shè),2016年6月樞紐主體工程完工。
鳳凰水庫(kù)泥巖心墻料場(chǎng)位于大壩下游約2.5km處的楊家梁,曾為當(dāng)?shù)仨?yè)巖磚廠的料源,料場(chǎng)面積0.03km2。料場(chǎng)上部為第四系更新統(tǒng)冰水堆積的粉質(zhì)粘土覆蓋,層厚2m~8.5m,下部基層為K1J粉砂質(zhì)泥巖夾薄層泥質(zhì)粉砂巖,基巖從上而下分3個(gè)層位,總厚度11m~28m。第一層為泥質(zhì)粉沙巖,厚1m~3.5m,其間夾有2層厚約0.1m~0.3m的粉砂質(zhì)泥巖;第二層為粉砂質(zhì)泥巖,厚5.7m~16m,局部含5m~15m砂質(zhì)較重的條帶;第三層為泥質(zhì)粉砂巖,厚4.3m~8.5m。料場(chǎng)可開(kāi)采一般為第二層,厚度5.7m~16m,平均厚度9.8m,儲(chǔ)量27.25萬(wàn)m3,能滿足設(shè)計(jì)要求。設(shè)計(jì)單位在初設(shè)時(shí)對(duì)料場(chǎng)泥巖風(fēng)化料進(jìn)行了物理力學(xué)性能試驗(yàn)。根據(jù)試驗(yàn)成果,提出泥巖心墻設(shè)計(jì)參考指標(biāo),干密度≥1.95g/cm,滲透系數(shù)≤1.0×10-5cm/s,含水率控制在13.0%~15.0%,壓前顆粒最大粒徑不大于30cm,小于5mm顆粒大于40%。
泥巖心墻的碾壓機(jī)具采用YZ20LA型自行式凸塊壓路機(jī),SP16推土機(jī),神岡260挖掘機(jī),20t載重汽車等設(shè)備。采用挖掘機(jī)裝料,自卸汽車運(yùn)輸,進(jìn)站后卸料,推土機(jī)推鋪找平,凸塊碾碾壓,行車速度2km/h~3km/h,振動(dòng)油門中檔,條帶法碾壓方式進(jìn)行試驗(yàn)。
工序?yàn)椋合葘?duì)料源表層覆蓋粉質(zhì)粘土進(jìn)行清除,并對(duì)下層厚3.5m泥質(zhì)粉砂巖采用炸藥爆破進(jìn)行剝離清除,再對(duì)下層粉砂質(zhì)泥巖采用挖掘機(jī)和炸藥爆破相結(jié)合的方式進(jìn)行開(kāi)采,并灑水翻曬崩解30d充分風(fēng)化后進(jìn)行試驗(yàn)。結(jié)果詳見(jiàn)下表1、表2。
表1 風(fēng)化泥巖心墻料第一次碾壓前、后級(jí)配組成
表2 風(fēng)化泥巖心墻料第一次碾壓試驗(yàn)結(jié)果
以上試驗(yàn)結(jié)果表明:干密度達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),滲透系數(shù)不滿足小于1.0×10-5cm/s的設(shè)計(jì)要求。碾壓前粗顆粒含量偏多,細(xì)顆粒偏少,小于5mm顆粒只有24.1%;而碾壓后的細(xì)顆粒含量已偏少,含水率和顆粒小于5mm含量均未達(dá)到設(shè)計(jì)提出的參數(shù)指標(biāo)。經(jīng)分析,料源為粉砂質(zhì)泥巖,埋層較深,強(qiáng)風(fēng)化及弱風(fēng)化巖石少,基本為新鮮巖石,同時(shí)還夾有堅(jiān)硬的泥質(zhì)粉砂巖,形成了砂巖和泥巖混合比例隨意性較大。砂巖一旦超過(guò)一定比例,將影響防滲效果。加之料源為新鮮巖層,天然含水量低,雖經(jīng)灑水翻曬但短時(shí)間也不易自行崩解風(fēng)化,這樣造成小于5mm顆粒含量少,從而可能導(dǎo)致滲透系數(shù)無(wú)法滿足設(shè)計(jì)要求。
針對(duì)第一次試驗(yàn)情況,在進(jìn)行第二次試驗(yàn)時(shí),將料源內(nèi)存在的大塊狀的泥質(zhì)粉砂巖進(jìn)行清除,且砂巖含量控制在15%以內(nèi);同時(shí)為了保證料源盡可能短時(shí)間內(nèi)崩解風(fēng)化,保證小于5mm顆粒含量達(dá)到設(shè)計(jì)要求的指標(biāo),采取對(duì)料源進(jìn)行粉碎加工的辦法,即將爆破開(kāi)挖后的粉砂質(zhì)泥巖通過(guò)破碎機(jī)進(jìn)行粉碎加工,控制最大粒徑,增加小顆粒,考慮到料源一般為新鮮巖層,天然含水量低,故在傳輸帶上安裝灑水噴頭,對(duì)料源進(jìn)行噴霧均勻?yàn)⑺允沽显醇铀俦澜怙L(fēng)化,同時(shí)保證料源含水量的均衡性。經(jīng)試驗(yàn),碾壓結(jié)果詳見(jiàn)下表3、表4。
表3 風(fēng)化泥巖心墻料第二次碾壓前、后級(jí)配組成
表4 風(fēng)化泥巖心墻料第二次碾壓試驗(yàn)結(jié)果
從第二次試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,粉碎前小于5mm的顆粒含量為24.1%,粉碎后為42.5%,細(xì)顆粒增加較大,經(jīng)碾壓后增加更大,達(dá)到53%。由此,采取對(duì)料源進(jìn)行破碎加工的施工工藝,可滿足設(shè)計(jì)要求。
該工程壩基接觸料一般采用粘土填筑,填筑前,對(duì)基巖涂一層水灰比1∶3的粘土泥漿,然后控制好粘土含水量后,對(duì)壩基的低洼部分進(jìn)行回填,并使用夯機(jī)把回填處夯實(shí)。在進(jìn)行分層填筑粘土?xí)r,將粘土表面拉毛,然后進(jìn)行凸輪壓路機(jī)碾壓。
心墻填筑質(zhì)量主要取決于施工工藝、施工方法是否得當(dāng)。在填筑心墻前,首先進(jìn)行料源的質(zhì)量控制,一是將料源內(nèi)的垃圾、樹(shù)根、草皮等雜物進(jìn)行清除;二是控制砂巖含量,將大顆粒剝離出去,含量須低于15%;三是控制顆粒級(jí)配,特別是小于5mm的顆粒含量要達(dá)到設(shè)計(jì)提供的參考指標(biāo),本工程采取對(duì)填料進(jìn)行破碎加工的方法予以控制;四是控制含水量,上壩前進(jìn)行噴霧灑水,以達(dá)到最優(yōu)含水量,采取上壩前檢測(cè),并結(jié)合經(jīng)驗(yàn)觀察和手搓的方法進(jìn)行檢驗(yàn)。
在填筑時(shí),一是控制填料鋪筑厚度,嚴(yán)禁超厚;二是碾壓遍數(shù)、行進(jìn)速度要完全按照碾壓試驗(yàn)成果的要求進(jìn)行。碾壓時(shí)先靜壓兩遍,然后再進(jìn)行振動(dòng)碾壓;三是每次來(lái)回錯(cuò)壓時(shí),須超壓不低于50cm進(jìn)行搭接碾壓;四是在進(jìn)行第二層鋪筑前,注意頭層土表面的含水量,一般可高于最優(yōu)含水量的2%~3%,補(bǔ)水時(shí),可用噴霧灑水,要求均勻,無(wú)積水。鋪筑后碾壓前,應(yīng)注意表面的含水量,如表面填料含水量經(jīng)過(guò)日曬、風(fēng)吹后,可適當(dāng)補(bǔ)充水分,以保證碾壓時(shí)表層的含水量。每層填筑后,須進(jìn)行取樣檢驗(yàn),如果不合格,應(yīng)挖除重新填筑。由于嚴(yán)格進(jìn)行過(guò)程控制,本工程施工單位自檢,第三方抽檢指標(biāo)均符合設(shè)計(jì)要求。
鳳凰水庫(kù)自2016年6月樞紐完工后,現(xiàn)蓄水高度為19m,經(jīng)過(guò)觀測(cè)分析,截止目前,大壩頂最大沉降量0.135m,近期月最大沉降2mm,平面座標(biāo)位移2mm,大壩下游腳無(wú)渾水溢出,滲流量在0.25L/s~0.3L/s之間,滿足相關(guān)要求。
采用風(fēng)化泥巖作為大壩防滲心墻,滿足防滲要求的關(guān)鍵在于控制泥巖的風(fēng)化程度,風(fēng)化程度取決于細(xì)顆粒<5mm含量達(dá)到設(shè)計(jì)要求,同時(shí)控制砂巖的含量。本工程采取機(jī)械破碎的方法不但能更有效地在短時(shí)間內(nèi)使泥巖顆粒及時(shí)風(fēng)化,細(xì)顆粒含量增加,以達(dá)到設(shè)計(jì)要求;同時(shí),還提高了工作效率。首先,加快了施工進(jìn)度。據(jù)統(tǒng)計(jì),一臺(tái)機(jī)器每天破碎600m3料,灑水崩解一周后就可上壩,較原來(lái)采取自然風(fēng)化崩解節(jié)約半年多時(shí)間。其次,節(jié)約了投資。據(jù)估算,本工程如采用自然翻曬、灑水崩解,需1.33余hm2場(chǎng)地進(jìn)行壩料堆放翻曬,增加了臨時(shí)占地補(bǔ)償和土地還耕、水土保持、環(huán)境治理等費(fèi)用130萬(wàn)元,同時(shí)還影響當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。因此,由原來(lái)的自然翻曬改為機(jī)械粉碎加工料源的施工工藝,以及本工程填筑時(shí)的質(zhì)量控制,對(duì)保障工程質(zhì)量,加快施工進(jìn)度,節(jié)約投資等方面都產(chǎn)生了積極作用,可供類似工程借鑒參考。