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        乙炔冷卻塔PLC自控聯(lián)鎖系統(tǒng)改造

        2018-03-08 01:00:54王志祥陳春林
        聚氯乙烯 2018年7期
        關(guān)鍵詞:次氯酸鈉乙炔冷卻塔

        王志祥,陳春林

        (1.青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司,青海 格爾木 816099;2.新鄉(xiāng)市錦源化工有限公司,河南 新鄉(xiāng) 353000)

        青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司(以下簡稱青海鹽湖化工)10萬t/a聚氯乙烯樹脂生產(chǎn)原料乙炔來源以天然氣法為主,電石法為輔。電石法乙炔裝置主要由破碎工序、發(fā)生工序、清凈工序、壓濾工序和集控PLC工序組成。乙炔冷卻塔位于發(fā)生工序,設(shè)置在水環(huán)壓縮機(jī)前,其主要作用是對發(fā)生器生產(chǎn)的粗乙炔進(jìn)行冷卻降溫。乙炔通過冷卻塔時,被冷卻水直接噴淋來降低溫度,并使其中大部分水冷凝下來,防止氣柜及管道積水;冷卻塔還可降低水環(huán)壓縮機(jī)溫度,有效提高水環(huán)壓縮機(jī)送氣能力,此外也有利于提高清凈塔的清凈效果。該冷卻工藝存在以下不足:①冷卻效果不好,②冷卻塔水泵控制不便。為此,青海鹽湖化工對發(fā)生工序冷卻塔自控系統(tǒng)進(jìn)行了工藝改造。

        1 改造過程

        1.1 原乙炔冷卻系統(tǒng)控制工藝

        原乙炔冷卻系統(tǒng)工藝流程見圖1。

        清凈工序來自清凈塔的廢次氯酸鈉經(jīng)循環(huán)泵從冷卻塔噴頭噴淋進(jìn)入冷卻塔內(nèi)。來自發(fā)生工序的粗乙炔從冷卻塔底部進(jìn)入,與廢次氯酸鈉逆流接觸,粗乙炔經(jīng)冷卻后從塔頂流出,一部分進(jìn)入水環(huán)式壓縮機(jī)進(jìn)行加壓,另一部分進(jìn)入乙炔氣柜儲存。冷卻塔液位由PLC液位監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控,當(dāng)液位達(dá)到1 200 mm時,集控人員通知操作人員到現(xiàn)場啟動冷卻塔水泵,現(xiàn)場操作人員啟動水泵后告知集控人員密切觀察冷卻塔液位,待PLC液位監(jiān)控系統(tǒng)顯示冷卻塔液位降至約400 mm時,由集控人員告知現(xiàn)場操作人員停止水泵運(yùn)轉(zhuǎn),操作很煩瑣。

        進(jìn)入冷卻塔的廢次氯酸鈉是由清凈塔次氯酸鈉循環(huán)泵打入的,廢次氯酸鈉一部分用于清凈塔自身循環(huán),另一部分經(jīng)閥門手動控制打入冷卻塔內(nèi),所以進(jìn)入冷卻塔內(nèi)的冷卻液噴淋量小,不能及時移走乙炔攜帶的熱量。乙炔溫度高導(dǎo)致水環(huán)式壓縮機(jī)溫度持續(xù)上升,壓縮機(jī)出口壓力低,系統(tǒng)壓力波動,嚴(yán)重時甚至影響氯乙烯的合成轉(zhuǎn)化。

        1.2 PLC自控聯(lián)鎖系統(tǒng)改造

        PLC自控聯(lián)鎖系統(tǒng)改造是在原有工藝的基礎(chǔ)上,根據(jù)冷卻塔液位,并借助計算機(jī)編程方法對冷卻塔水泵設(shè)置自動啟停功能。冷卻塔液位計安裝了液位高報警和液位低報警裝置并連接PLC機(jī)柜,通過計算機(jī)設(shè)置的參數(shù)來控制冷卻塔水泵自動啟動和停止。當(dāng)冷卻塔液位達(dá)到高報警參數(shù)值時,自動啟泵程序激活,向PLC機(jī)柜發(fā)出指令,冷卻塔水泵遠(yuǎn)程自動啟動;當(dāng)冷卻塔液位降至設(shè)置的低報警參數(shù)值時,自動停泵程序激活,向PLC機(jī)柜發(fā)出指令,冷卻塔水泵遠(yuǎn)程自動停止運(yùn)轉(zhuǎn)。

        1.3 工藝管線改造

        改造前,冷卻塔內(nèi)的冷卻積液通過冷卻塔水泵一次性抽到濃縮池,排出的廢水不再作為冷卻液進(jìn)入冷卻塔內(nèi)循環(huán)利用;改造后冷卻塔水泵抽出的廢水一部分重新進(jìn)入冷卻塔內(nèi)進(jìn)行自身循環(huán),另一部分由閥門手動控制排到濃縮池,經(jīng)自然冷卻后進(jìn)入發(fā)生工序作為發(fā)生器生產(chǎn)用水。改造后乙炔冷卻系統(tǒng)工藝流程見圖2。

        2 改造效果

        2.1 改造后工藝指標(biāo)

        改造后冷卻塔工藝指標(biāo)如下:①冷卻塔出口溫度為30~40 ℃,②冷卻塔液位為液位計1/2處,③冷卻塔液位高報警為1 200 mm,④冷卻塔液位低報警為400 mm。

        圖2 改造后乙炔冷卻系統(tǒng)工藝流程圖Fig.2 Improved process flow diagram of acetylene cooling

        2.2 改造后運(yùn)行效果

        冷卻塔PLC自控系統(tǒng)改造后,在操作上更加智能化,原冷卻塔抽水需要2人操作完成;改造后,則完全由電腦自動控制操作,大大節(jié)省了人力資源。

        工藝管線改造后,冷卻液實(shí)現(xiàn)了循環(huán)利用,并增大了冷卻塔內(nèi)冷卻液的噴淋量,能更有效地除去乙炔中的冷凝水,降低乙炔溫度。 乙炔溫度降低后,水環(huán)式壓縮機(jī)性能明顯提升,不再出現(xiàn)壓縮機(jī)溫度上升、壓縮機(jī)出口壓力低、系統(tǒng)壓力波動等問題;同時解決了因乙炔溫度高,乙炔管道積冷凝水而導(dǎo)致的氣柜忽高忽低的現(xiàn)象,后續(xù)其他設(shè)備的液位也更加穩(wěn)定。

        3 結(jié)語

        青海鹽湖化工對發(fā)生工序冷卻塔PLC自控系統(tǒng)和工藝管線進(jìn)行改造后,清凈工序運(yùn)行更穩(wěn)定,大大提高了生產(chǎn)效率,減少了停車次數(shù),提高了乙炔產(chǎn)量。

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