黃弘揚,熊鴻韜,吳 燁,倪秋龍,樓伯良
(1.國網(wǎng)浙江省電力有限公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014;2.國網(wǎng)浙江省電力有限公司,杭州 310007)
隨著特高壓交直流混聯(lián)結(jié)構(gòu)的形成,浙江電網(wǎng)的格局和形態(tài)已發(fā)生深刻變化,運行特性也日趨復(fù)雜[1-2]。多重故障、繼電保護拒動誤動、人員誤操作和災(zāi)害天氣等均可能引發(fā)電網(wǎng)大面積停電事故;而一旦發(fā)生大面積停電事故,如果沒有合理的黑啟動措施,將使得停電時間延長甚至難以恢復(fù)供電[3-7]。因此,研究切實可行的黑啟動方案,對我國電網(wǎng)的高速健康發(fā)展具有重大意義。
浙江電網(wǎng)地處東南沿海,臺風(fēng)等自然災(zāi)害嚴重威脅電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行,極端情況下存在大面積停電風(fēng)險。浙江省電力公司于2000年左右完成全省分級調(diào)度黑啟動方案編制[8-10]。方案根據(jù)全省水電和抽蓄電廠的分布情況,將浙江電網(wǎng)劃分為浙北區(qū)域、緊水灘區(qū)域、烏溪江區(qū)域、寧波溪口區(qū)域和舟山區(qū)域共5個黑啟動子系統(tǒng)。這5個子系統(tǒng)具有獨立的黑啟動電源,可并行展開黑啟動恢復(fù)操作,以顯著提升電網(wǎng)恢復(fù)速度。然而受實際條件限制,前述工作以理論分析為主,實際試驗研究相對較少,并且大多局限于發(fā)電廠內(nèi)部的黑啟動,難以充分驗證浙江電網(wǎng)黑啟動方案的實際可行性。
針對上述問題,浙江省電力公司于2016年7月開展緊水灘區(qū)域電網(wǎng)黑啟動試驗,這是浙江電網(wǎng)首次系統(tǒng)級黑啟動試驗。以下著重分析此次黑啟動試驗相關(guān)的發(fā)電機自勵磁、工頻過電壓、空充線路操作過電壓等問題,通過仿真計算研究黑啟動過程中可能存在的安全穩(wěn)定問題,對試驗實測結(jié)果進行分析,并與理論計算結(jié)果進行對比。
此次黑啟動試驗位于緊水灘區(qū)域電網(wǎng),整個試驗系統(tǒng)包含緊水灘水電廠、沙鋪礱水電廠、睦田變電站(簡稱睦田變,其余類推)和云和變等廠站,試驗系統(tǒng)接線如圖1所示。試驗以緊水灘水電廠為主啟動電源,采取“緊水灘水電廠→睦田變→云和變”的啟動路徑恢復(fù)系統(tǒng),最后與沙鋪礱水電廠合環(huán)后再并入主網(wǎng)。試驗過程具體分為以下5個階段:
(1)緊水灘水電廠內(nèi)黑啟動:緊水灘水電廠4號機依靠直流電源啟動保廠用電;隨后5號機依靠廠用電啟動帶3號主變壓器(以下簡稱主變)和220 kV副母零起升壓。
(2)空充線路和對側(cè)主變:圖1中1號斷路器合閘,緊水灘水電廠5號機通過緊睦線空充至睦田變,緊睦線由副母熱備用改副母運行。
(3)投入睦田變電抗器:圖1中2號斷路器合閘,恢復(fù)睦田變35 kVⅡ段母線供電;隨后3號斷路器合閘,2號電抗器投入,以模擬電網(wǎng)感性負載。
(4)與麗水地區(qū)小系統(tǒng)并列:4號斷路器合閘,恢復(fù)睦田變110 kV副母和云和變110 kV副母供電;待沙鋪礱水電廠黑啟動后,5號、6號斷路器合閘,麗水地區(qū)小系統(tǒng)與緊水灘水電廠小系統(tǒng)同期并列。
(5)與主網(wǎng)系統(tǒng)并列:緊水灘水電廠220 kV母聯(lián)開關(guān)合閘,完成小系統(tǒng)和主網(wǎng)同期并列。
與常規(guī)系統(tǒng)相比,黑啟動試驗系統(tǒng)網(wǎng)架單薄,試驗方法是否可行主要取決于以下2方面:
(1)試驗第2階段緊水灘水電廠5號機空充緊睦線屬于典型的單機帶空載線路運行方式,這種方式下機組是否會產(chǎn)生自勵磁。
(2)對于單機帶空載線路的運行方式,送端合閘是否會產(chǎn)生較高的操作過電壓,以及合閘后由于容升效應(yīng)是否會產(chǎn)生較高的工頻過電壓。
本節(jié)將對上述問題展開理論分析,以便預(yù)先確定試驗風(fēng)險及應(yīng)對措施。
同步發(fā)電機的自勵磁是指無勵磁發(fā)電機在過大的電容負荷下電壓自發(fā)升高的現(xiàn)象[11-15]。黑啟動過程中,空充線路產(chǎn)生容性電流會對發(fā)電機產(chǎn)生助磁效應(yīng),并可能引起自勵磁。因此,需分析此次試驗空充緊睦線時緊水灘水電廠5號機是否會發(fā)生自勵磁。
根據(jù)參數(shù)諧振原理,發(fā)電機在滿足式(1)的條件下不會發(fā)生自勵磁[16-18]:
式中:xd和xq分別為發(fā)電機的直軸和橫軸同步電抗;r和xc分別為外部輸電系統(tǒng)的等值電阻和等值容抗。
結(jié)合試驗實際情況,對發(fā)電機和外部輸電系統(tǒng)參數(shù)折算后可得:r=0.005 p.u.,xc=26.36 p.u.,xd=1.75 p.u., xq=1.12 p.u.。 因此根據(jù)式(1)可知,機組不會發(fā)生自勵磁。
黑啟動試驗中緊睦線合閘操作可能引起合閘過電壓,下面采用電磁暫態(tài)仿真程序PSCAD對緊睦線合閘過電壓問題進行分析。為了反映實際斷路器的三相不同期合閘特性[19-20],仿真計算中斷路器采用統(tǒng)計開關(guān)模型(統(tǒng)計1 500次),合閘相角在1個工頻周期內(nèi)隨機均勻分布,三相合閘時差在20 ms內(nèi)隨機均勻分布。
圖1 黑啟動試驗系統(tǒng)接線
基于上述研究條件,在緊睦線合閘前調(diào)整緊水灘水電廠5號機機端電壓至額定電壓的情況下,緊睦線合閘過電壓的計算結(jié)果如表1所示。由表1可見:合閘后過電壓水平低于3.0 p.u.,滿足DL/T 620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》對合閘過電壓限值的要求。進一步計算表明,當(dāng)緊水灘水電廠5號機機端電壓控制在0.9~1.1倍額定電壓范圍內(nèi)時,均能滿足合閘過電壓限值要求。
表1 空充緊睦線的合閘過電壓計算結(jié)果p.u.
對緊睦線合閘后系統(tǒng)工頻過電壓問題進行分析。工頻過電壓分析基于BPA的時域仿真。在緊睦線合閘前調(diào)整緊水灘水電廠5號機機端電壓至額定電壓的情況下,緊睦線合閘后工頻過電壓的計算結(jié)果如表2所示。由表2可見:合閘后各母線工頻過電壓均低于1.3 p.u.,滿足DL/T 620-1997對工頻過電壓限值的要求。進一步計算表明,緊水灘水電廠5號機機端電壓控制在0.9~1.1倍額定電壓范圍內(nèi)時,均滿足工頻過電壓限值要求。
表2 空充緊睦線的工頻過電壓計算結(jié)果p.u.
基于機電暫態(tài)仿真程序BPA,采用潮流計算方法分析黑啟動試驗各階段的穩(wěn)態(tài)電壓水平,計算結(jié)果如表3所示。由表3可見:若緊水灘水電廠5號機機端電壓控制在額定電壓附近,則試驗期間系統(tǒng)各母線穩(wěn)態(tài)電壓滿足《國家電網(wǎng)公司電力系統(tǒng)電壓質(zhì)量和無功電力管理規(guī)定》要求。
進一步計算表明,只要緊水灘水電廠5號機機端電壓控制在0.90~1.02倍額定電壓范圍內(nèi),試驗期間系統(tǒng)各母線穩(wěn)態(tài)電壓均可滿足規(guī)定要求;同時緊水灘水電廠5號機的進相無功功率也可控制在5 Mvar以內(nèi),不會超出機組進相極限15 Mvar。如果5號機電壓高于1.02倍額定電壓,則睦田變220 kV副母穩(wěn)態(tài)電壓在緊睦線合閘后會超上限值。如果5號機電壓低于0.9倍額定電壓,則睦田變220 kV副母穩(wěn)態(tài)電壓在電抗器投入后會超下限值。因此,建議試驗期間緊水灘水電廠5號機端母線電壓控制在0.95~1.00倍額定電壓范圍內(nèi)。
表3 黑啟動試驗期間系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)電壓kV
對黑啟動試驗系統(tǒng)進行安全穩(wěn)定校核??紤]緊睦線緊水灘水電廠側(cè)單相瞬時性短路故障,故障及保護動作時序為:1.0 s緊睦線A相短路故障,1.1 s線路A相開關(guān)跳閘,1.8 s線路A相開關(guān)重合閘。緊水灘水電廠220 kV副母三相電壓時域仿真曲線如圖2所示。由圖2可見,單相瞬時性短路故障期間,緊水灘水電廠220 kV副母A相電壓降為0,B相和C相電壓也均有20%左右的下降;故障切除后系統(tǒng)能很快過渡到穩(wěn)態(tài),滿足穩(wěn)定性要求。
圖2 緊睦線單瞬故障后緊水灘水電廠220 kV副母電壓
需要說明的是,雖然是升壓變壓器(以下簡稱升壓變)高壓側(cè)A相接地短路,短路期間勵磁會進行強勵,但如圖2所示短路期間B相和C相電壓是跌落而非升高。原因是:緊水灘水電廠機組升壓變的接線方式是YNd11,故升壓變高壓側(cè)A,B,C三相電壓分別與低壓側(cè) ca,ab,bc三線電壓一一對應(yīng)。當(dāng)高壓側(cè)A相發(fā)生接地故障、電壓降至0后,故障通過升壓變電磁耦合關(guān)系傳遞至低壓側(cè),造成低壓側(cè)a相和c相相間短路,a相和c相電壓下降。因此從低壓側(cè)來看,ab相線電壓和bc相線電壓自然也是下降的,轉(zhuǎn)換至高壓側(cè)即表現(xiàn)為高壓側(cè)B相和C相電壓下降。
2016年7月21日上午緊水灘地區(qū)電網(wǎng)黑啟動試驗開始。10∶16緊水灘水電廠在失去外界電源的情況下依靠直流電源啟動4號機保廠用電;10∶35緊水灘水電廠5號機依靠廠用電啟動,并帶緊水灘水電廠3號主變和220 kV副母零起升壓;10∶44緊睦線合閘充電至睦田變;10∶56睦田變2號電抗器投入;11∶45緊水灘水電廠小系統(tǒng)通過沙河線與沙鋪礱水電廠小系統(tǒng)同期并列;12∶09小系統(tǒng)通過緊水灘水電廠220 kV母聯(lián)開關(guān)與主網(wǎng)并網(wǎng)成功。
試驗過程中對緊水灘水電廠重要參數(shù)進行了量測,具體包括:
(1)5號機的三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、勵磁電壓、勵磁電流、閥門開度和機組頻率。
(2)220 kV副母三相電壓。
(3)廠用電母線三相電壓。
本節(jié)將基于以上實測結(jié)果,研究實際黑啟動過程,并將現(xiàn)場實測結(jié)果與理論計算結(jié)果進行對比分析。
緊睦線空充的實測波形如圖3所示。由圖3可見:電壓方面,空充線路前5號機機端母線和220 kV副母的穩(wěn)態(tài)電壓分別為10.48 kV和234.4 kV;空充線路后5號機機端母線的穩(wěn)態(tài)電壓和暫態(tài)最高電壓分別為10.56 kV和11.47 kV,220 kV副母的穩(wěn)態(tài)電壓和暫態(tài)最高電壓分別為239.5 kV和262.6 kV。頻率方面,5號機機組頻率波動范圍為49.9~50.3 Hz,波動幅度較小。勵磁電流方面,5號機機組勵磁電流響應(yīng)異常,合閘后勵磁電流從500 A突增至750 A,隨后回落至480 A左右。無功功率方面,機組無功功率跟隨勵磁電流變化;合閘后機組無功功率從-0.1 Mvar突增至4.4 Mvar,最后回落至-2.4 Mvar??傊?,空充緊睦線時5號機總體運行穩(wěn)定,沒有發(fā)生自勵磁現(xiàn)象,并且過電壓倍數(shù)在允許范圍內(nèi)。
圖3 緊睦線空充過程的實測波形
將實測結(jié)果與理論計算結(jié)果進行對比。如圖3所示,空充線路前5號機機端母線電壓為10.48 kV。根據(jù)理論計算結(jié)果,空充線路后5號機機端母線和220 kV副母的工頻過電壓分別為10.63 kV和240.0 kV,與實測結(jié)果相比誤差分別為0.84 kV和22.6 kV,相對誤差分別為7.3%和8.6%,實測值明顯高于理論計算值。
研究發(fā)現(xiàn)前述工頻電壓暫態(tài)異常升高現(xiàn)象主要是由勵磁系統(tǒng)異常響應(yīng)引起的,而勵磁系統(tǒng)響應(yīng)異常的主要原因是線路合閘時交流系統(tǒng)電壓嚴重畸變。圖4是緊睦線合閘前后暫態(tài)過程的實測波形, 其中圖 4(a)—(c)是緊水灘水電廠 5號機機端母線的線電壓瞬時值,圖4(d)是緊水灘水電廠5號機的勵磁電流瞬時值。
圖4 緊睦線合閘前后暫態(tài)過程的實測波形
由圖 4(a)—(c)可見: 線路合閘造成交流系統(tǒng)電壓波形嚴重畸變。機端母線電壓的畸變會造成勵磁系統(tǒng)內(nèi)部環(huán)節(jié)無法正常工作,從而引起勵磁系統(tǒng)異動。理論上,空充線路時機組應(yīng)降低勵磁電流,以吸收線路充電功率。然而如圖4(d)所示,由于前述原因,合閘初期勵磁電流實際上不降反升,故而引起系統(tǒng)工頻電壓暫態(tài)異常升高現(xiàn)象。由圖3(d)可見,勵磁系統(tǒng)異常增磁現(xiàn)象持續(xù)約600 ms,隨后勵磁系統(tǒng)便恢復(fù)正常工作,迅速減勵磁以抑制系統(tǒng)電壓升高。
合閘過電壓方面,由于此次試驗量測數(shù)據(jù)均來自TV(電壓互感器)和TA(電流互感器)的二次值,不能準確記錄合閘過電壓數(shù)據(jù),故無法進行理論計算和實測結(jié)果的量化對比。但從實際試驗過程來看,緊睦線合閘過程并未出現(xiàn)設(shè)備過電壓等異常情況,定性地驗證了合閘過電壓理論計算結(jié)果的正確性。
3.2.1 機組零起升壓后
根據(jù)實測記錄,緊水灘水電廠5號機零起升壓進入穩(wěn)態(tài)后機端電壓值為10.47 kV,220 kV副母電壓為234.5 kV。理論計算結(jié)果見表4:當(dāng)5號機機端電壓為10.47 kV時,緊水灘220 kV副母電壓穩(wěn)態(tài)值為235.3 kV;理論計算結(jié)果與實測結(jié)果的誤差為0.8 kV,相對誤差0.3%。
表4 機組零起升壓后各母線穩(wěn)態(tài)電壓
3.2.2 緊睦線合閘后
根據(jù)實測記錄,緊睦線合閘前5號機機端母線和220 kV副母穩(wěn)態(tài)電壓分別為10.48 kV和234.4 kV;合閘后5號機機端母線和220 kV副母穩(wěn)態(tài)電壓分別為10.56 kV和239.5 kV。理論計算結(jié)果見表5:在緊睦線合閘前5號機機端母線穩(wěn)態(tài)電壓為10.48 kV的計算條件下,線路合閘后5號機機端母線和220 kV副母穩(wěn)態(tài)電壓的仿真值分別為10.53 kV和237.8 kV,與實測結(jié)果相比誤差分別為0.03 kV和1.7 kV,相對誤差分別為0.3%和0.7%。造成誤差的原因主要是:機組升壓變的漏抗和緊睦線線路阻抗參數(shù)的計算值與實際值間存在一定的誤差。
3.2.3 睦田變電抗器投入后
根據(jù)實測記錄,睦田變2號電抗器投入后系統(tǒng)電壓出現(xiàn)小幅暫降,進入穩(wěn)態(tài)后5號機機端電壓為10.22 kV,220 kV副母電壓為227.5 kV。理論計算結(jié)果見表6:當(dāng)5號機機端電壓為10.22 kV時,緊水灘220 kV副母電壓穩(wěn)態(tài)值為227.8 kV;理論計算結(jié)果與實測結(jié)果的誤差為0.3 kV,相對誤差0.1%。
表5 緊睦線合閘前后各母線穩(wěn)態(tài)電壓
表6 睦田變電抗器投入后各母線穩(wěn)態(tài)電壓
(1)此次試驗證明了浙江電網(wǎng)黑啟動方案的實際可行性。試驗表明緊水灘水電廠機組在低負荷下運行穩(wěn)定,并具有較強的進相能力,可以作為浙江電網(wǎng)黑啟動電源。
(2)黑啟動過程中緊水灘水電廠機組未出現(xiàn)自勵磁現(xiàn)象,各廠站母線電壓未超過規(guī)定限值,試驗各階段穩(wěn)態(tài)電壓的理論計算結(jié)果與實測結(jié)果基本吻合。
(3)空充線路時因交流系統(tǒng)電壓畸變而導(dǎo)致勵磁系統(tǒng)異常現(xiàn)象,對黑啟動過程中設(shè)備安全和系統(tǒng)穩(wěn)定存在一定的不利影響,相關(guān)問題有待后續(xù)進一步研究。
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