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        新排放條件下燃煤電廠空預(yù)器堵塞問(wèn)題的控制技術(shù)研究

        2018-03-08 12:36:23徐小瓊陳小波
        浙江電力 2018年1期
        關(guān)鍵詞:發(fā)電廠煙氣

        余 斌,李 劍,徐小瓊,陳小波

        (國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014)

        0 引言

        隨著我國(guó)電力工業(yè)的發(fā)展,發(fā)電廠鍋爐裝機(jī)總量持續(xù)增長(zhǎng),NOX的排放量與日俱增,其所產(chǎn)生的污染和影響也愈來(lái)愈受到關(guān)注。GB 13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求2014年7月1日起執(zhí)行NOX排放濃度限值100 mg/m3(標(biāo)況下,以下同)的標(biāo)準(zhǔn)[1]。一些重點(diǎn)區(qū)域紛紛提出“近零排放”目標(biāo),要求燃煤電廠大氣污染物排放達(dá)到燃機(jī)標(biāo)準(zhǔn),NOX排放濃度低于50 mg/m3。隨著我國(guó)排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,發(fā)電廠鍋爐均逐步通過(guò)改造升級(jí)SCR煙氣脫硝裝置來(lái)進(jìn)行更深度的煙氣脫硝,在煙氣中NOX含量降低的同時(shí),也加劇了發(fā)電廠鍋爐空氣預(yù)熱器的堵塞問(wèn)題[2]。

        在新排放條件下,空預(yù)器堵塞成為發(fā)電廠鍋爐運(yùn)行中的突出問(wèn)題,不但影響鍋爐的經(jīng)濟(jì)性,還影響到機(jī)組安全運(yùn)行,因此,研究并分析新排放條件下空預(yù)器堵塞原因及控制措施十分必要。

        1 背景介紹

        1.1 典型發(fā)電廠鍋爐空預(yù)器

        空預(yù)器是燃煤鍋爐的重要輔機(jī)之一。目前大型發(fā)電廠燃煤鍋爐普遍采用三分倉(cāng)容克式空氣預(yù)熱器,由于具有回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),所以又稱(chēng)為回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。其基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        1.2 典型脫硝系統(tǒng)

        為達(dá)到新的大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)要求,國(guó)內(nèi)電站燃煤機(jī)組均配置了煙氣脫硫脫硝系統(tǒng),其中煙氣脫硝多采用SCR(選擇性催化還原)法。SCR法是在催化劑作用下,以NH3作為還原劑,將NOX還原成N2和H2O的工藝。SCR系統(tǒng)在多數(shù)發(fā)電廠采用的布置方式為高塵布置方式,即將SCR反應(yīng)器布置在省煤器與空預(yù)器之間,鍋爐省煤器出口的煙氣,在SCR反應(yīng)器入口前的煙道中,與稀釋后的氨充分混合后,進(jìn)入SCR反應(yīng)器,經(jīng)SCR處理的煙氣進(jìn)入鍋爐空氣預(yù)熱器、靜電除塵器和引風(fēng)機(jī),最后進(jìn)入FGD(煙氣脫硫)系統(tǒng)[3-4]。

        圖1 回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器

        1.3 空預(yù)器堵塞的原因

        燃煤機(jī)組未配置SCR系統(tǒng)時(shí),在正常運(yùn)行中煙氣攜帶的飛灰會(huì)在空預(yù)器蓄熱元件表面沉積,遇到低溫還會(huì)形成板結(jié),引起空預(yù)器堵塞。對(duì)于此類(lèi)情況,一般發(fā)電廠運(yùn)行中采用蒸汽吹灰,基本可以控制空預(yù)器的堵塞情況[5]。

        煤在燃燒時(shí)會(huì)生成少量的SO3,機(jī)組配置SCR系統(tǒng)后,SCR反應(yīng)催化劑中的活性組分釩在催化降解NOX的過(guò)程中,對(duì)SO2的氧化起到一定的催化作用,又使部分煙氣中的SO2氧化生成SO3[6]。在脫硝過(guò)程中,由于氨的不完全反應(yīng),NH3/NOX摩爾比通??刂拼笥诶碚撝?,因此脫硝過(guò)程氨逃逸不可避免。SO3與SCR脫硝過(guò)程中未反應(yīng)的氨(逃逸的氨)反應(yīng)生成硫酸氫銨[7],這是一種粘性很強(qiáng)的物質(zhì),很容易在空預(yù)器沉積,并促使大量飛灰附著于空預(yù)器,從而影響其傳熱性能,增大其阻力,對(duì)空預(yù)器經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行造成影響[8-10]。

        2 新排放條件下的空預(yù)器堵塞問(wèn)題

        在發(fā)電廠鍋爐超低排放、近零排放改造之前,空預(yù)器堵塞問(wèn)題就一直存在,而隨著新環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,發(fā)電廠鍋爐通過(guò)增加脫硝催化劑數(shù)量、增加脫硝系統(tǒng)噴氨強(qiáng)度、更換強(qiáng)氧化性的催化劑等方法來(lái)達(dá)到清潔排放目標(biāo)的同時(shí),發(fā)電廠鍋爐空預(yù)器堵塞問(wèn)題也隨之加劇。

        增加脫硝催化劑數(shù)量,則增加了脫硝系統(tǒng)的煙氣阻力,使引風(fēng)機(jī)進(jìn)口的負(fù)壓上升,空預(yù)器的煙氣與空氣的差壓增加,空預(yù)器漏風(fēng)率增大,使大量的冷空氣漏入煙氣中,造成空預(yù)器冷端平均溫度降低,容易結(jié)露產(chǎn)生受熱面堵塞,進(jìn)而造成空預(yù)器煙氣側(cè)、二次風(fēng)側(cè)進(jìn)出口差壓上升。

        增加脫硝系統(tǒng)噴氨強(qiáng)度,則帶來(lái)氨逃逸率的升高,促進(jìn)了煙氣中逃逸的氨與SO3生成硫酸氫銨的正反應(yīng),造成了煙氣中硫酸氫銨濃度的上升,加劇了空預(yù)器堵塞。

        更換強(qiáng)氧化性的催化劑,則在SCR反應(yīng)的同時(shí),提高了SO2轉(zhuǎn)化為SO3的氧化反應(yīng),使煙氣中SO3升高,加劇空預(yù)器堵塞問(wèn)題[11]。

        3 解決空預(yù)器堵塞問(wèn)題的技術(shù)方法

        超低排放改造后,空預(yù)器堵塞是目前發(fā)電廠運(yùn)行中重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題,解決和消除空預(yù)器堵塞是火力發(fā)電廠的迫切需求。從應(yīng)對(duì)角度上,控制空預(yù)器堵塞的技術(shù)方法有運(yùn)行優(yōu)化法、控制空預(yù)器壁溫法、空預(yù)器吹灰、空預(yù)器水沖洗、單側(cè)空預(yù)器升溫法等。

        3.1 運(yùn)行優(yōu)化法

        燃料與燃燒優(yōu)化法從控制灰和硫酸氫銨生成的角度來(lái)解決空預(yù)器堵塞問(wèn)題,包括燃料優(yōu)化、鍋爐燃燒優(yōu)化、脫硝系統(tǒng)優(yōu)化。

        從燃料優(yōu)化的角度,合理進(jìn)行燃煤摻配,應(yīng)保證燃料的硫分、灰分、水分盡可能穩(wěn)定。

        從燃燒優(yōu)化的角度,優(yōu)化配風(fēng),消除兩側(cè)煙溫偏差,優(yōu)化煙氣流場(chǎng),維持合理的煙氣氧量,減少NOX生成,同時(shí)也減少了用氨量[12]。根據(jù)煤種變化及SCR進(jìn)口NOX濃度及時(shí)調(diào)整燃燒工況,必要時(shí)改變爐內(nèi)風(fēng)粉配比方式、適當(dāng)降低鍋爐運(yùn)行氧量[13]。

        從脫硝優(yōu)化的角度,在滿(mǎn)足環(huán)保要求的前提下,結(jié)合燃燒優(yōu)化后的煙氣流場(chǎng),合理定量噴氨,嚴(yán)格控制脫硝系統(tǒng)噴氨量,降低氨逃逸,減少硫酸氫銨的反應(yīng)生成量,最終可降低脫硝投入對(duì)空預(yù)器積灰和堵塞的影響,尋求脫硝效率和預(yù)熱器安全運(yùn)行平衡點(diǎn)。

        控制空預(yù)器漏風(fēng)率也可以緩解空預(yù)器堵塞??疹A(yù)器漏風(fēng)率大會(huì)使大量的冷空氣漏入煙氣中,造成空預(yù)器冷端平均溫度降低,容易結(jié)露產(chǎn)生低溫腐蝕和堵塞。進(jìn)行預(yù)熱器改造可降低空預(yù)器漏風(fēng)率。

        運(yùn)行優(yōu)化法的特點(diǎn)是可行性高、適用范圍廣、成本較低,對(duì)機(jī)組正常運(yùn)行干擾小。就解決空預(yù)器堵塞問(wèn)題效果來(lái)說(shuō),其對(duì)未進(jìn)行過(guò)充分優(yōu)化的機(jī)組有明顯效果,對(duì)已進(jìn)行過(guò)充分優(yōu)化、燃燒較好的機(jī)組效果不明顯。

        3.2 提升空預(yù)器壁溫法

        硫酸氫銨在壁溫低于酸露點(diǎn)的受熱面上凝結(jié)下來(lái)時(shí),就會(huì)對(duì)受熱面金屬產(chǎn)生嚴(yán)重腐蝕作用,粘結(jié)煙氣中的灰粒子,使其沉積在潮濕的受熱面上造成煙氣通道堵塞。

        當(dāng)換熱元件金屬壁溫比酸露點(diǎn)溫度高 5~10℃時(shí),則不會(huì)沉積低溫粘結(jié)灰,此時(shí)即使有積灰也是松散的。所以,換熱元件金屬壁溫直接決定著換熱元件堵塞的速率[2]。

        提升空預(yù)器壁溫法實(shí)質(zhì)上是控制空預(yù)器的冷端綜合溫度(進(jìn)口空氣溫度與出口煙氣溫度之和)不低于防堵塞最低要求值。在入口煙溫比較低、特別是低負(fù)荷和燃用劣質(zhì)煤種時(shí),空預(yù)器入口冷風(fēng)需要加熱到所需的溫度。在大氣溫度較低時(shí)或機(jī)組低負(fù)荷期間,可投入暖風(fēng)器以提高空預(yù)器的冷端綜合溫度。圖2為從理論意義上計(jì)算的絕對(duì)安全的理想空預(yù)器冷端綜合溫度推薦范圍,燃煤收到基含硫量對(duì)理想空預(yù)器冷端綜合溫度有很大影響,當(dāng)燃煤收到基含硫量低于臨界值(0.5%左右)時(shí),實(shí)際發(fā)電廠鍋爐可達(dá)到理想空預(yù)器冷端綜合溫度;而當(dāng)燃煤收到基含硫量高于臨界值(如1.0%)、進(jìn)口空氣溫度20℃時(shí),推薦的空預(yù)器出口煙氣溫度在170℃以上,實(shí)際發(fā)電廠鍋爐因運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性考慮無(wú)法達(dá)到理想空預(yù)器冷端綜合溫度;綜合安全性與經(jīng)濟(jì)性,實(shí)際發(fā)電廠鍋爐空預(yù)器推薦冷端溫度更接近表1所列情況。

        提升空預(yù)器壁溫法解決空預(yù)器堵塞的效果比較明顯,適用性較廣且改造成本較低,但傳統(tǒng)的控制空預(yù)器壁溫法為了提高冷端進(jìn)口溫度,采用增設(shè)再循環(huán)風(fēng)機(jī)進(jìn)行熱風(fēng)再循環(huán)或者抽取熱二次風(fēng)至二次風(fēng)機(jī)進(jìn)口與冷空氣混合,以提高進(jìn)風(fēng)溫度。系統(tǒng)增設(shè)的再循環(huán)風(fēng)機(jī)提高了廠用電率,增加了能耗損失;而采用抽取熱二次風(fēng)至二次風(fēng)機(jī)進(jìn)口與冷空氣混合以提高進(jìn)風(fēng)溫度,一方面增加了二次風(fēng)機(jī)的電耗,另一方面,再循環(huán)熱風(fēng)和送風(fēng)機(jī)入口冷風(fēng)的混合不均易造成送風(fēng)機(jī)運(yùn)行出現(xiàn)故障,影響風(fēng)機(jī)使用壽命。

        表1 美國(guó)發(fā)電廠鍋爐空預(yù)器推薦冷端溫度

        圖2 防止空預(yù)器堵塞的運(yùn)行溫度指導(dǎo)曲線(美國(guó)豪頓華VN空預(yù)器)

        目前,提出一種提升空預(yù)器壁溫的新思路是對(duì)傳統(tǒng)的三分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空預(yù)器的送風(fēng)方式進(jìn)行改造,采用熱一次風(fēng)進(jìn)風(fēng)回?zé)?;因一次風(fēng)的壓力較高,則無(wú)需增壓風(fēng)機(jī),既可達(dá)到既熱風(fēng)循環(huán)降解硫酸氫銨,又避免增設(shè)增壓風(fēng)機(jī)所帶來(lái)的額外能耗的效果。

        3.3 空預(yù)器吹灰優(yōu)化法

        對(duì)于新排放條件下存在的空預(yù)器差壓升高較快的現(xiàn)象,在空預(yù)器壓差增加后,應(yīng)適度提高空預(yù)器吹灰母管壓力,并相應(yīng)縮短吹灰時(shí)間間隔,特別是冬季鍋爐排煙溫度較低時(shí),空預(yù)器冷端吹灰器應(yīng)增加吹灰次數(shù)。在進(jìn)行吹灰器改造時(shí),可考慮采用雙介質(zhì)吹灰器(高壓水+蒸汽)或一點(diǎn)多噴口形式吹灰器增加吹灰動(dòng)量,使吹灰穿透深度達(dá)到 800~1 000 mm。

        空預(yù)器吹灰要達(dá)到效果,除了吹灰壓力、吹灰頻率、吹灰汽源品質(zhì)等的保證外,更重要的條件是吹灰蒸汽所覆蓋的空預(yù)器被吹灰區(qū)域應(yīng)與空預(yù)器堵塞區(qū)域一致。

        在設(shè)計(jì)或改造空預(yù)器吹灰裝置時(shí),應(yīng)根據(jù)鍋爐實(shí)際煙氣成分與空預(yù)器構(gòu)造情況,確定空預(yù)器易堵塞區(qū)域,并確保吹灰器所吹蒸汽能有足夠剛性覆蓋空預(yù)器易堵塞區(qū)域,使灰粒產(chǎn)生振動(dòng),脫離硫酸氫銨的吸附被煙氣帶走,達(dá)到降低空氣預(yù)熱器因硫酸氫銨吸附灰粒而堵塞的效果。硫酸氫銨在空預(yù)器中的沉積位置如圖3所示。

        圖3 硫酸氫銨在空預(yù)器中的沉積位置

        3.4 空預(yù)器在線水沖洗法

        空預(yù)器蓄熱元件內(nèi)部堵塞,主要成分是灰、硫酸氫氨、鹽類(lèi)等具有粘著性并結(jié)垢的物質(zhì),在60~80℃的水中溶解度最大。在線沖洗就是在空預(yù)器運(yùn)行中,將60~80℃高壓水送入空預(yù)器冷端,隨著空預(yù)器的轉(zhuǎn)動(dòng)進(jìn)行沖洗,疏通堵塞的蓄熱元件。

        圖4為某發(fā)電廠空預(yù)器在線水沖洗系統(tǒng),空預(yù)器在線高壓水沖洗系統(tǒng)水源取自鍋爐爐側(cè)閉式冷卻水供引風(fēng)機(jī)水箱補(bǔ)水管道,經(jīng)過(guò)濾網(wǎng)后直接引入高壓水泵進(jìn)行加壓,由該清洗裝置噴嘴噴出,清除空預(yù)器冷端蓄熱元件上的灰垢。該清洗裝置安裝在空預(yù)器煙氣出口處,每臺(tái)空預(yù)器配置1臺(tái)。與常規(guī)蒸汽吹灰器類(lèi)似,為半伸縮型設(shè)計(jì),外部占用空間小[14]。

        進(jìn)行空預(yù)器在線水沖洗時(shí),啟動(dòng)高壓水槍后,應(yīng)觀察空預(yù)器電流、出口煙溫變化情況采取分段逐步加壓,防止大流量沖洗水進(jìn)入導(dǎo)致空預(yù)器運(yùn)行異常。沖洗過(guò)程中注意監(jiān)視風(fēng)煙系統(tǒng)參數(shù),如空預(yù)器運(yùn)行電流、煙氣側(cè)壓差、爐膛壓力、空預(yù)器運(yùn)行聲音、報(bào)警、送/引風(fēng)機(jī)及一次風(fēng)機(jī)電流、動(dòng)葉開(kāi)度等。高壓水沖洗完畢后,應(yīng)立即恢復(fù)蒸汽吹灰,避免煙道中積灰吸濕后增加煙道重量引起事故。一次成功的空預(yù)器在線水沖洗,在機(jī)組負(fù)荷和鍋爐總風(fēng)量基本不變的情況下,空預(yù)器電流平穩(wěn)幾乎無(wú)波動(dòng),運(yùn)行正常無(wú)卡澀或者摩擦現(xiàn)象,小流量沖洗時(shí)對(duì)鍋爐的空預(yù)器運(yùn)行情況無(wú)明顯不利影響。在沖洗過(guò)程中,空預(yù)器煙氣側(cè)差壓不斷下降,降幅可達(dá)1 kPa左右,煙氣側(cè)差壓可降至機(jī)組大修后機(jī)組剛開(kāi)始運(yùn)行的狀態(tài)。

        圖4 某發(fā)電廠空預(yù)器在線水沖洗系統(tǒng)

        空預(yù)器在線水沖洗技術(shù)的特點(diǎn)是短期解決堵塞效果較明顯,改造成本中等,對(duì)機(jī)組運(yùn)行干擾較大。

        3.5 單側(cè)空預(yù)器升溫法

        單側(cè)空預(yù)器升溫清除積灰的理論基礎(chǔ)是:硫酸氫銨的氣化溫度為150~230℃,對(duì)空預(yù)器升溫后硫酸氫銨從固態(tài)變成氣態(tài),可減輕空預(yù)器堵塞;碳鋼空預(yù)器蓄熱片變形溫度為420℃,表面噴涂陶瓷的冷端蓄熱元件爆瓷溫度在300℃以上,與硫酸氫銨的氣化溫度有足夠的安全余量;對(duì)于合適的空預(yù)器,控制好升溫速率,升溫后整體膨脹變形造成的摩擦問(wèn)題可受控。

        某發(fā)電廠在實(shí)施環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)后,2號(hào)機(jī)組運(yùn)行一個(gè)多月發(fā)生2A空預(yù)器堵塞,滿(mǎn)負(fù)荷2A側(cè)空預(yù)器煙氣側(cè)差壓達(dá)3 kPa左右,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。在此情況下根據(jù)硫酸氫氨的物理特性并結(jié)合以前停運(yùn)空預(yù)器的經(jīng)驗(yàn),提出通過(guò)將空預(yù)器升溫的方式治理堵塞[15]。

        單側(cè)空預(yù)器升溫時(shí)機(jī)組帶50%負(fù)荷,緩慢降低A側(cè)送風(fēng)機(jī)出力,增大B側(cè)送風(fēng)機(jī)出力,控制A側(cè)排煙溫升,當(dāng)A送風(fēng)機(jī)出力減至最低后停運(yùn)該風(fēng)機(jī)。A空預(yù)器排煙溫度達(dá)175℃左右時(shí)其阻力開(kāi)始降低,最終排煙溫度升高到216℃,考慮到空預(yù)器冷端漏風(fēng)的影響,空預(yù)器冷端蓄熱片的底部應(yīng)該達(dá)到了230℃,在此溫度下硫酸氫氨基本全部氣化,空預(yù)器阻力基本恢復(fù)到機(jī)組剛啟動(dòng)時(shí)的狀況。

        空預(yù)器升溫過(guò)程中的注意事項(xiàng):

        (1)控制好升溫速率,防止由于膨脹不均造成卡澀。

        (2)投入空預(yù)器冷端吹灰連續(xù)運(yùn)行。

        (3)由于送風(fēng)聯(lián)絡(luò)門(mén)在空預(yù)器升溫過(guò)程中為關(guān)閉狀態(tài),當(dāng)一側(cè)送風(fēng)機(jī)停運(yùn)后,如其出口擋板不嚴(yán)發(fā)生倒風(fēng)時(shí)倒回來(lái)的為熱風(fēng),可能造成停運(yùn)的送風(fēng)機(jī)軸承溫度升高,應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)視。

        (4)如需全部或部分關(guān)閉升溫側(cè)空預(yù)器入口煙氣擋板時(shí),由于煙道阻力發(fā)生變化,此時(shí)要防止引風(fēng)機(jī)發(fā)生搶風(fēng)。

        (5)雖然一側(cè)空預(yù)器后排煙溫度在200℃以上,但另一側(cè)溫度較低,整體不會(huì)造成吸收塔入口煙溫升高過(guò)多。

        采用對(duì)空預(yù)器升溫的方法治理硫酸氫氨造成的空預(yù)器蓄熱元件堵塞是有效的,同時(shí)具有耗時(shí)短、費(fèi)用低、效果顯著等優(yōu)勢(shì);但該方法存在一定操作難度,且對(duì)機(jī)組正常運(yùn)行造成較大干擾。單側(cè)空預(yù)器升溫時(shí),一側(cè)空預(yù)器的煙氣量減小,另一側(cè)增加,即使對(duì)電除塵器出力進(jìn)行調(diào)整,也容易造成除塵效率的下降;同時(shí)一側(cè)空預(yù)器的排煙溫度超過(guò)200℃,給煙氣冷卻器或無(wú)前置煙氣冷卻器的靜電除塵器帶來(lái)超溫隱患;過(guò)高的排煙溫度也會(huì)縮短煙道膨脹節(jié)的使用壽命。

        4 不同技術(shù)方法的比較

        各種空預(yù)器防堵技術(shù)在運(yùn)行成本(增加額外能耗)、防堵效果、技術(shù)實(shí)施成本和實(shí)施難度上各有差異,各方面的對(duì)比分析見(jiàn)表2。

        表2 不同技術(shù)方法的比較

        運(yùn)行優(yōu)化和吹灰技術(shù)作為傳統(tǒng)的空預(yù)器防堵技術(shù)在燃煤發(fā)電機(jī)組普遍采用,但在新環(huán)保排放要求下,很難滿(mǎn)足機(jī)組空預(yù)器防堵的要求。提升蓄熱元件壁溫、水沖洗和單側(cè)升溫從目前各發(fā)電廠的應(yīng)用情況來(lái)看,對(duì)空預(yù)器堵塞防治效果較好,但是單側(cè)升溫和在線水沖洗技術(shù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較高,傳統(tǒng)的提升蓄熱元件壁溫技術(shù)運(yùn)行能耗高,推廣應(yīng)用受到一定的限制。綜上所述,機(jī)組運(yùn)行中,發(fā)電廠可同時(shí)采用多種技術(shù)結(jié)合配套使用來(lái)防止和控制空預(yù)器堵塞;而在新環(huán)保排放要求下,新型的提升蓄熱器壁溫技術(shù)能達(dá)到較好的空預(yù)器堵塞防治效果,將是今后燃煤發(fā)電機(jī)組空預(yù)器防堵技術(shù)的發(fā)展方向之一。

        5 結(jié)語(yǔ)

        解決和消除空預(yù)器堵塞問(wèn)題的技術(shù)方法,從應(yīng)對(duì)角度上,可分為運(yùn)行優(yōu)化法、控制空預(yù)器壁溫法、空預(yù)器吹灰、空預(yù)器水沖洗、單側(cè)空預(yù)器升溫法等。不同的技術(shù)方法之間并不沖突,對(duì)于新建機(jī)組,可優(yōu)先從空預(yù)器設(shè)備材質(zhì)、吹灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)、在線水沖洗系統(tǒng)設(shè)計(jì)上進(jìn)行考慮;對(duì)于改造機(jī)組,可采用從燃料優(yōu)化、燃燒優(yōu)化、脫硝優(yōu)化、運(yùn)行優(yōu)化的角度進(jìn)行多種技術(shù)方法綜合治理的方案。

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