李國驍,曾永壽,段成義
(重慶市映天輝氯堿化工有限公司,重慶 長壽 401221)
重慶市映天輝氯堿化工有限公司主要從事氯堿生產(chǎn),是重慶天原實業(yè)集團有限責任公司、重慶江北化肥有限公司、重慶昊然控股集團有限公司共同持股的混合所有制企業(yè),主要裝置為18萬t/a燒堿、3萬t/a三氯乙烯裝置。
近年來,映天輝公司引進、消化以及自主研發(fā)的多項新工藝、新技術(shù)都得到了成功應(yīng)用,特別是在2014年與園區(qū)MDI項目成功合作,為MDI項目長期、穩(wěn)定地提供精制氯氣、32%及50%液堿,并回收處理MDI裝置返回的廢鹽水,為公司發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
2015年MDI項目建成投產(chǎn),該項目產(chǎn)生廢鹽水88 t/h全部返回公司進行處理。處置后用工業(yè)鹽進行重飽和作為氯堿生產(chǎn)原料使用。結(jié)合之前全鹵制堿工藝對比每使用1 t工業(yè)鹽與1 t鹵鹽對比投入成本約增加120元。結(jié)合2017年MDI配套電解鹽酸裝置建成后返回廢鹽水濃度由當前的19%~20%降低至15%,處置量由原來的88 t/h降低至66 t/h,化鹽量將由當前8.3 t/h上升至9.7 t/h,使得該公司處置成本進一步加大,為此有必要盡快對當前的MVR裝置進行擴建改造。建成后(1)氯堿裝置將再次實現(xiàn)全鹵制堿。按年生產(chǎn)8 000 h計,在MDI釋放產(chǎn)能后,將減少工業(yè)鹽采購7.76萬t,節(jié)約化鹽成本九百余萬元;(2)能夠提升對MDI廢鹽水的處置能力,提升當前運行裝置的抗風險能力。
(1)擴建后實現(xiàn)全鹵制堿,并能在當前做到鹽水處理系統(tǒng)運行成本最優(yōu)。
(2)實現(xiàn)全鹵制堿同時能夠解決系統(tǒng)硫酸根富集問題,不在二次投資擴建膜法脫硝。
(3)解決鹽水系統(tǒng)TOC、氯酸鈉、碘離子等富集問題。
(4)同時利用原MDI配套項目剩余的一套蒸發(fā)水量80 t/hMVR裝置。
(5)能夠為后續(xù)的晶須硫酸鈣項目提供合格的硫酸鈉。
(1)2017年4月Basf提升產(chǎn)能后,返回廢鹽水量由 88 t/h(76.5 m3/h)降至 66 t/h(60 m3/h);濃度由200~220 g/L降至165 g/L。
(2)期間電解返回淡鹽水量160~175 m3/h;濃度200~220 g/L。
(3)待建項目晶須硫酸鈣返回鹽水流量5~7 m3/h,濃度150~165 g/L。
(4)螯合樹脂塔再生回收水量平均約5 m3/h,濃度150~165 g/L。
(5)其他投資項目后續(xù)4萬~5萬t/a副產(chǎn)鹽需要洗鹽和蒸發(fā)處置。
當前MVR裝置的處理能力:設(shè)計蒸發(fā)水量60t/h,實際運行只有55 t/h。
2017年4月MDI裝置產(chǎn)能釋放后,返回廢鹽水濃度只有約13%~15%,帶有的水含量更高,平衡系統(tǒng)水量需求更大,至少需要蒸發(fā)水量為80 t/h。
(1)淡鹽水全部濃縮后約為153 m3/h濃度≥310 g/L的濃鹽水,需要增加鹵水量60~100 m3/h。若無返回廢鹽水出現(xiàn)停車,氯堿滿負荷運行需要使用鹵水90~130 m3/h。
(2)系統(tǒng)新增硫酸鈉量:鹵水帶入系統(tǒng)硫酸根離子總量為533~888 kg/h,亞硫酸鈉帶入系統(tǒng)硫酸鈉約為77 kg/h,合計610~965 kg/h。若無廢鹽水返回后,系統(tǒng)增加用鹵90~130 m3/h,帶入硫酸鈉最大約1 154 kg/h,總量將達到1 230 kg/h。
(1)當前膜法脫硝設(shè)計能力660 kg/h,裝機容量539.5 kW,實際運行300~350 kg/h。系統(tǒng)總在線負荷680 kW·h,設(shè)計脫硝消耗0.65 kW·h/kg硫酸鈉,實際運行約2 kW·h/kg硫酸鈉。
(2)受TOC的影響當前每年更換1次納濾膜,費用約100萬元/套。
(3)若提升系統(tǒng)用鹵量,需要在此投資擴建1套脫銷能力至少為660 kg/h的脫硝裝置,預(yù)期投入費用約七百萬元,并持續(xù)增加脫硫酸鈉的運行費用。
為實現(xiàn)上述目標,該公司提出了5個待選方案進行比選,見表1。
表1 待選方案
(1)方案1參照當前工藝,投資最??;方案2擬考慮濃縮排TOC;方案3參照MDI原配套MVR項目工藝,擬考慮濃縮排TOC,并為新項目提供元明粉。該公司氯堿系統(tǒng)蒸發(fā)總水量88~95 t/h,選擇方案1、方案2或方案3,蒸發(fā)能力均為60 t/h,均會導(dǎo)致單套系統(tǒng)不滿足生產(chǎn)需要,2套系統(tǒng)長期處于低負荷運行,同時會新增脫硝費用,總體經(jīng)濟效果不佳,建議不選用。
(2)方案4采用MDI原配套MVR項目工藝,擬考慮濃縮排TOC,并為新項目提供元明粉。該方案基本滿足當前裝置需求能力,在操作彈性范圍50%~110%,基本滿足1套(80 t/h)MVR裝置生產(chǎn),且可以停運當前MVR裝置,且滿足后期項目需要較高純度芒硝的需求。但方案4與之前的其他方案類似需要同步新建脫硝裝置,產(chǎn)生較高的脫硝運行費用,且納濾膜運行能力不穩(wěn)定,建議不選用。
(3)方案5參照某類似MVR項目成功工藝,擬考慮濃縮排TOC,并淘汰當前膜法脫硝裝置,改用熱法脫硝工藝。該方案運行至滿負荷基本滿足1套(80 t/h)MVR裝置生產(chǎn),可以停運當前MVR裝置,且滿足后期項目需要較高純度芒硝的需求。通過1套(80 t/h)MVR裝置鹽硝聯(lián)產(chǎn),同時停運現(xiàn)有MVR裝置(60 t/h)和膜法脫硝裝置,可使建設(shè)費用及運行成本降至最低。
綜上,重點考慮選用方案5。
(1)利用天原剩余1套MVR的閑置資產(chǎn),整合現(xiàn)有MVR裝置,避免了2套裝置低負荷運行成本。為后續(xù)區(qū)域鹽酸一體化營銷戰(zhàn)略作鋪墊。
(2)利用鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝替代了當前受TOC影響較大的膜法脫硝裝置,促進了脫硝裝置的穩(wěn)定運行。
(3)利用鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝,可以利用排濃縮液的方式,及時將影響離子膜運行的碘富集,有利于穩(wěn)定離子膜的運行效率。
(4)利用鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝,在排碘過程中,能夠?qū)⑾到y(tǒng)濃縮的氯酸鈉每小時約200~300 kg排出系統(tǒng)。通過該方式直接消除了當前氯酸鹽裝置的運行成本(年運行費用約800萬元左右,酸堿蒸氣消耗費用)。
(5)能夠適當排出當前系統(tǒng)富集的TOC等物質(zhì),降低脫TOC裝置的運行成本。
(6)產(chǎn)能擴大后,裝置的保險系數(shù)增加,穩(wěn)定性增強。當1套裝置故障時,另外一套裝置還有60 t/h的蒸發(fā)處置能力。
(7)利用鹽硝聯(lián)產(chǎn),能夠為當前正在建設(shè)中的晶須硫酸鈣提供98%的芒硝。
(8)能夠?qū)崿F(xiàn)裝置富裕蒸汽的利用價值,利用富裕蒸汽成本沖減了膜法脫硝的運行成本和換膜投入成本。
(1)項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策
本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年版)(2013年修正)》中鼓勵類第三十八條“環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”第23款規(guī)定的“節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用及設(shè)備制造”,項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
(2)適應(yīng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要
擬建項目所在的重慶長壽化工園區(qū)由天然氣化工區(qū)、石油化工區(qū)、精細化工區(qū)及化工材料區(qū)組成;是集天然氣化工、石油化工、生物化工及新材料四大產(chǎn)業(yè)于一體的綜合性化工園區(qū),是國家循環(huán)經(jīng)濟試點園區(qū)。本項目的建設(shè)可提高對于園區(qū)重點項目MDI一體化項目廢鹽水的處置能力,適應(yīng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。
(3)提高抗風險能力
新建MVR裝置產(chǎn)能、鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝,有利于提升裝置的整體穩(wěn)定性,有助于保障MVR的穩(wěn)定性和提升對MDI淡鹽水的處置能力、操作彈性及抗風險能力。
(4)適應(yīng)建設(shè)單位產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要
本項目建成投產(chǎn)后,實現(xiàn)全鹵同時能夠解決系統(tǒng)硫酸根富集問題,不再二次投資擴建膜法脫硝;可解決鹽水系統(tǒng)TOC、氯酸鈉、碘等富集問題。配合公司晶須硫酸鈣項目,能夠提供合格的硫酸鈉,有利于增強建設(shè)單位競爭力。
(5)預(yù)期經(jīng)濟效益
本項目建成后利用整合現(xiàn)有MVR裝置,避免了2套裝置低負荷運行,能夠?qū)崿F(xiàn)裝置富裕蒸汽的利用價值,有利于公司降低運營成本,有利于將其技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢,促進公司發(fā)展,提升企業(yè)經(jīng)濟規(guī)模和經(jīng)濟效益。
(1)綜合以上各種工藝情況分析,結(jié)合當前膜法脫硝的改造、硫酸鈣項目需求,并重點考慮配套項目設(shè)備的有效利用,選擇鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝,并對MDI配套項目設(shè)備進行綜合改造,工藝重新設(shè)計以適應(yīng)MVR建成后的全鹵制堿需求。該項目建成后將有助于滿足公司當前發(fā)展的整體需求,同時解決TOC對脫硝系統(tǒng)SRO膜的影響。新建MVR裝置產(chǎn)能、鹽硝聯(lián)產(chǎn)工藝,有利于提升裝置的整體穩(wěn)定性。
(2)鑒于當前MVR、膜法脫硝、TOC等的綜合情況,氯堿裝置在此技術(shù)上進行新建鹽硝聯(lián)產(chǎn)的MVR工藝已不再是簡單進行全鹵制堿優(yōu)化,此次改造更大的價值在于解決鹽水系統(tǒng)雜質(zhì)富集(TOC、碘、氯酸鈉)、高消耗、脫硝不穩(wěn)定及MDI項目廢鹽水長周期穩(wěn)定使用,改善電解槽運行環(huán)境,是針對當前鹽水處理工藝的綜合性的技術(shù)升級和優(yōu)化。該技術(shù)是推動MDI廢鹽水綜合高效實用的重要技術(shù)手段之一。