亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        高濃度氣田生產(chǎn)廢水預處理工藝中試研究

        2018-03-07 02:09:04
        天然氣與石油 2018年1期

        周 寧 何 化

        中國石油工程建設(shè)有限公司西南分公司, 四川 成都 610041

        0 前言

        天然氣凈化處理過程中未經(jīng)處理的氣田生產(chǎn)廢水不僅腐蝕管線和設(shè)備,消耗溶解氧,對周邊環(huán)境安全也會造成極大威脅[1-6]。氣田生產(chǎn)廢水含高濃度CODcr、油類、高分子難降解有機物等,是難處理的高濃度有機廢水[7-10]。

        目前,國內(nèi)外氣田生產(chǎn)廢水處理有蒸發(fā)池蒸發(fā)、處理達標后排放、綜合利用三種方式。2015年1月1日中國實施了修訂后的《中華人民共和國環(huán)境保護法》,對環(huán)境保護的要求日益提高,蒸發(fā)池蒸發(fā)的方式將逐步退出歷史舞臺,處理達標后排放或綜合利用將是氣田生產(chǎn)廢水的最終處置方式[11-14]。其中“物化處理+生物處理”是一種比較經(jīng)濟可靠的總體處理工藝,而物化預處理階段的處理效果對總體工藝各項指標達標至關(guān)重要[15-20]。為實現(xiàn)物化預處理目標,保證后續(xù)生物處理效果,研制一套適合天然氣行業(yè)的高濃度氣田生產(chǎn)廢水預處理工藝十分必要。

        在川渝地區(qū)某天然氣凈化廠采集高濃度氣田生產(chǎn)廢水,中試采用“催化氧化-絮凝沉淀”預處理工藝,優(yōu)選出適合高濃度氣田生產(chǎn)廢水物化預處理的最佳反應(yīng)條件,保證物化預處理階段的處理效果,為后續(xù)生化處理創(chuàng)造條件。

        1 廢水來源與水質(zhì)

        高濃度氣田生產(chǎn)廢水主要來自天然氣凈化廠檢修污水。檢修污水CODcr≤10 000 mg/L,含MDEA、TEG、鐵、油和固體雜質(zhì)等,屬高濃度有機廢水。

        在川渝地區(qū)某天然氣凈化廠采集高濃度氣田生產(chǎn)廢水,CODcr為7 520 ~9 229 mg/L,BOD5為827 ~1 384 mg/L。為便于后續(xù)的連續(xù)監(jiān)測,本試驗過程以廢水中CODcr和BOD5的變化來綜合分析處理過程中水質(zhì)變化的趨勢。

        2 工藝路線

        由水質(zhì)檢測結(jié)果可知,試驗用高濃度氣田生產(chǎn)廢水屬于高濃度有機廢水,成分復雜,處理難度大,在確保處理效果的前提下,需要充分考慮處理成本,故采用“物化處理+生物處理”的總體處理工藝方法,在物化預處理階段使廢水CODcr濃度明顯下降,為后續(xù)生化處理創(chuàng)造條件。

        根據(jù)小試階段成果分析,采用“催化氧化-絮凝沉淀”預處理工藝能夠有效降低廢水中CODcr濃度,同時提高廢水的可生化性,故需要通過中試對前期試驗結(jié)果進行驗證及優(yōu)化?!按呋趸?絮凝沉淀”預處理工藝流程見圖1。

        圖1 “催化氧化-絮凝沉淀”預處理工藝流程

        由圖1可看出,試驗出水需摻和低濃度廢水,使生化階段進水CODcr保持在2 000~4 000 mg/L,此摻和比遠低于現(xiàn)階段天然氣凈化廠在運工藝(目前在運工藝一般將CODcr稀釋至800 mg/L以下再進行處理)。由此可見,“催化氧化-絮凝沉淀”預處理工藝將后續(xù)生化處理階段反應(yīng)效率提高了2~5倍,同時反應(yīng)器體積也可相應(yīng)縮小。

        3 物化處理試驗

        物化處理試驗以去除CODcr為主,考察H2O2投加量、反應(yīng)時間和反應(yīng)溫度三種因素對CODcr去除的影響,同時考察BOD5濃度的變化情況。

        3.1 試驗過程

        3)加入Ca(OH)2調(diào)節(jié)pH=8~9。

        5)取沉淀后的上清液測定CODcr,計算CODcr脫除率。

        3.2 試驗結(jié)果與討論

        3.2.1 H2O2用量對CODcr脫除率的影響

        廢水CODcr為7 520 mg/L,BOD5為827 mg/L。

        說明H2O2與Fe2+有最佳配比值,當Fe2+濃度一定時,H2O2用量超過最佳配比值會抑制反應(yīng)進行。這可以解釋為在H2O2用量較低時,用量的增加可使羥基自由基的生成量增大,當濃度較高時,H2O2既能淬滅羥基自由基,又能使自身無效分解。

        圖2 H2O2用量與CODcr脫除率關(guān)系

        3.2.2 反應(yīng)時間對CODcr脫除率的影響

        反應(yīng)時間與CODcr脫除率關(guān)系見圖3,在H2O2不同加量條件下,從反應(yīng)時間4 h開始,CODcr脫除率隨時間增加而增大,當反應(yīng)時間至8 h后達最大值,再繼續(xù)反應(yīng)時間至12 h,CODcr脫除率趨于穩(wěn)定或稍有下降。說明反應(yīng)時間8 h,反應(yīng)已充分進行,再加長反應(yīng)時間對CODcr脫除不利。反應(yīng)時間8 h為最佳反應(yīng)時間。

        3.2.3 反應(yīng)溫度對CODcr脫除率的影響

        22~25 ℃溫度條件下,3個平行樣的試驗數(shù)據(jù)見表1。

        30 ℃溫度條件下,3個平行樣試驗數(shù)據(jù)見表2。

        40 ℃溫度條件下,3個平行樣試驗數(shù)據(jù)見表3。

        圖3 反應(yīng)時間與CODcr脫除率關(guān)系

        表122~25℃溫度條件下CODcr脫除率

        實驗號試驗用廢水含CODcr/(mg·L-1)H2O2加量/mL反應(yīng)時間/hFeSO4·7H2O投加量/g01%PAM加量/g絮凝反應(yīng)后2h,濾液CODcr/(mg·L-1)CODcr脫除率/(%)出水濾液BOD5/(mg·L-1)沉淀量/(%)干渣量/(%)18041100820010~505654296923752021928041100820010~505518313827032019838041100820010~5053983287237521208 注:絮凝前加入Ca(OH)2調(diào)節(jié)pH=8~9,CODcr平均脫除率3132%,平均B/C值達到045。

        表230℃溫度條件下CODcr脫除率

        實驗號試驗用廢水含CODcr/(mg·L-1)H2O2加量/mL反應(yīng)時間/hFeSO4·7H2O投加量/g01%PAM加量/g絮凝反應(yīng)后2h,濾液CODcr/(mg·L-1)CODcr脫除率/(%)出水濾液BOD5/(mg·L-1)沉淀量/(%)干渣量/(%)19229100830010~506568288327592021529229100830010~506757267929732022039229100830010~5069932423251721213 注:絮凝前加入Ca(OH)2調(diào)節(jié)pH=8~9,CODcr平均脫除率2662%,平均B/C值達到041。

        表340℃溫度條件下CODcr脫除率

        實驗號試驗用廢水含CODcr/(mg·L-1)H2O2加量/mL反應(yīng)時間/hFeSO4·7H2O投加量/g01%PAM加量/g絮凝反應(yīng)后2h,濾液CODcr/(mg·L-1)CODcr脫除率/(%)出水濾液BOD5/(mg·L-1)沉淀量/(%)干渣量/(%)19229100830010~508174114332703231529229100830010~507513185925543533939229100830010~5076861672292133308 注:絮凝前加入Ca(OH)2調(diào)節(jié)pH=8~9,CODcr平均脫除率1558%,平均B/C值達到037。

        圖4 反應(yīng)溫度與CODcr脫除率關(guān)系

        反應(yīng)溫度與CODcr脫除率關(guān)系見表1~3和圖4,由表1~3和圖4可知,在22~25、30、40 ℃條件下,隨著溫度升高CODcr脫除率呈下降趨勢,可生化性B/C比例降低,說明溫度過高對反應(yīng)不利??纱_定最佳反應(yīng)溫度應(yīng)在20~30 ℃之間。

        4 反應(yīng)條件的優(yōu)化

        通過上述單因素影響試驗,考慮CODcr的最高去除率和B/C的最高值,可確定“催化氧化-絮凝沉淀”預處理工藝最佳反應(yīng)條件為:

        4.1 優(yōu)選方案實施步驟

        通過考察CODcr、BOD5脫除率和B/C比值的變化,得到優(yōu)選方案“催化氧化-絮凝沉淀”預處理工藝實施步驟:

        4)加Ca(OH)2調(diào)節(jié)pH=8~9。

        4.2 優(yōu)選方案試驗結(jié)果

        1)試驗用廢水1 m3,CODcr為9 229 mg/L(廢水淺黃色,渾濁,有刺鼻臭味),BOD5為1 292 mg/L,B/C為0.14,反應(yīng)溫度30 ℃。做4組平行試驗,實驗數(shù)據(jù)見表4。

        表4優(yōu)選物化方案實驗數(shù)據(jù)

        試驗號H2O2投加量/mL反應(yīng)時間/hFeSO4·7H2O投加量(放置4h)/g01%PAM加量/g絮凝反應(yīng)后2h,總反應(yīng)時間14h,濾液CODcr/(mg·L-1)CODcr脫除率/(%)出水濾液BOD5/(mg·L-1)1100830010~5062480332330612100830010~5059896235125763100830010~5065156729428674100830010~506451073013032 注:絮凝前加入Ca(OH)2調(diào)節(jié)pH=8~9,CODcr平均脫除率3173%,平均B/C值達到037。

        5 結(jié)論

        3)試驗得出,在高濃度氣田生產(chǎn)廢水預處理階段,“催化氧化-絮凝沉淀”預處理工藝在降解高分子有機物、脫除CODcr、提高廢水可生化性等方面具有良好的效果,為高濃度氣田生產(chǎn)廢水轉(zhuǎn)入后續(xù)生化處理創(chuàng)造了條件,同時提高了后續(xù)階段反應(yīng)效率、縮小了反應(yīng)器體積,環(huán)保、經(jīng)濟效益明顯。

        [1] 黎邦成.四川氣田水處理技術(shù)及工程中的應(yīng)用研究[D].成都:西南交通大學,2006.

        Li Bangcheng. Study on the Gas-field Water Treatment Technology in Sichuan Province and Apply in Engineering [D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2006.

        [2] 彭天杰.工業(yè)污染治理技術(shù)手冊[M].成都:科技出版社,1985.

        Peng Tianjie. Handbook of Industrial Pollution Control Technology [M]. Chengdu: Science and Technology Press, 1985.

        [3] 胡 侃.水污染控制工程[M].武漢:武漢工業(yè)大學出版社,1998.

        Hu Kan. Water Pollution Control Engineering [M]. Wuhan: Wuhan Industry University Press, 1998.

        [4] 劉 峰.靖邊氣田污水處理技術(shù)研究及優(yōu)化[D].西安:西安石油大學,2007.

        Liu Feng. Technology Research and Optimization of Sewage Treatment in Jingbian Gas Field [D]. Xi’an: Xi’an Shiyou University, 2007.

        [5] 趙 瓊,陳朝暉,張永紅.克拉2氣田水處理裝置設(shè)計淺析[J].天然氣與石油,2006,24(3):30-32.

        Zhao Qiong, Chen Chaohui, Zhang Yonghong. Analysis on Engineering Design of Water Treatment Unit in Kela 2 Gas Field [J]. Natural Gas and Oil, 2006, 24 (3): 30-32.

        [6] 胥尚湘.試論威遠氣田水的治理[J].石油與天然氣化工,1985,14(2):53-61.

        Xu Shangxiang. Analysis of Produced Water Treatment in Weiyuan Gas-field [J]. Chemical Engineering of Oil & Gas, 1985, 14 (2): 53-61.

        [7] 楊 曄,陸 芳,潘志彥,等.高鹽度有機廢水處理研究進展[J].中國沼氣, 2003, 21 (1): 22-24.

        Yang Ye, Lu Fang, Pan Zhiyan, et al. Review of High-salinity Organic Wastewater Treatment [J]. China Biogas, 2003, 21 (1): 22-24.

        [8] 薛建良,趙東風,李 石,等.煉化企業(yè)含鹽廢水處理的研究進展[J].工業(yè)水處理,2011,31(7):22-26.

        Xue Jianliang, Zhao Dongfeng, Li Shi, et al. Study on Brine Wastewater Treatment in Refineries [J]. Industrial Water Treatment, 2011, 31 (7): 22-26.

        [9] 黨爭光,馬 楠,楊 磊.石油化工企業(yè)含硫污水處理技術(shù)[J].環(huán)境保護與循環(huán)經(jīng)濟,2014,34(7):40-41.

        Dang Zhengguang, Ma Nan, Yang Lei. Refineries Sour Water Treatment Technology in Petrochemical Industry Enterprise [J]. Environmental Protection and Circular Economy, 2014, 34 (7): 40-41.

        [10] 孫炳科,郭金昌.煉油廠含硫廢水的治理[J].中國給水排水,2003,19(增刊1):149-150.

        Sun Bingke, Guo Jinchang. Treatment and Control of Sulfur-containing Wastewater from Oil Refinery [J]. China Water & Wastewater, 2003, 19 (Suppl 1): 149-150.

        [11] 鐘朝前,侯 梅,楊 靜,等.氣田水處理藥劑的篩選及應(yīng)用[J].油氣田環(huán)境保護,2005,15(1):15-17.

        Zhong Chaoqian, Hou Mei, Yang Jing, et al. Selection and Application of Reagent for Gas-Field Water Treatment [J]. Environmental Protection of Oil & Gas Fields, 2005, 15(1): 15-17.

        [12] 王 兵,馮 英,張?zhí)?電解絮凝法處理氣田廢水實驗研究[J].西南石油學院學報,2005,27(5):65-67.

        Wang Bing, Feng Ying, Zhang Tailiang. The Disposition of Gas Field Waste Water by Electrocoagulation [J]. Journal of Southwest Petroleum Institute, 2005, 27 (5): 65-67.

        [13] Kuhn A T, Chana M S, Kelsall G H. A Review of the Air Oxidation of Aqueous Sulfide Solution [J]. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 1983, 33 (8): 406-414.

        [14] 楊德敏,王 兵,李永濤,等.過硫酸銨氧化處理高濃度含硫廢水的研究[J].石油化工,2012,41(1):87-91.

        Yang Demin, Wang Bing, Li Yongtao, et al. Treatment of High Concentration Sulfide Wastewater by Ammonium Persulfate Oxidation Method [J]. Petrochemical Technology, 2012, 41 (1): 87-91.

        [15] Campos J C, Borgesa R M H, Filho A M O, et al. Oilfield Waste-water Treatment by Combined Microfiltration and Biological Processes [J]. Water Research, 2002, 36 (1): 95-104.

        [16] Gao Ping, Chen Xueming, Shen Feng, et al. Removal of Chromium (Ⅵ) from Wastewater by Combined Electrocoagulation-Electroflotation without a Filter [J]. Separation & Purification Technology, 2005, 43 (2): 117-123.

        [17] Ebrahimi M, Willershausen D, Ashaghi K S, et al. Inve-stigations on the Use of Different Ceramic Membranes for Efficient Oil-Field Produced Water Treatment [J]. Desalination, 2010, 250 (3): 991-996.

        [18] Ebrahimi M, Ashaghi K S, Engel L, et al. Characterization and Application of Different Ceramic Membranes for the Oil-Field Produced Water Treatment [J]. Desalination, 2009, 245 (1): 533-540.

        [19] Lehman S G, Liu L. Application of Ceramic Membranes with Pre-ozonation for Treatment of Secondary Wastewater Effluent [J]. Water Research, 2009, 43 (7): 2020-2028.

        [20] Lefebvre O, Moletta R. Treatment of Organic Pollution Industrial Saline Wastewater: A Literature Review [J]. Water Research, 2006, 40 (20): 3671-3682.

        亚洲免费毛片网| 性无码专区无码| 亚洲色欲久久久综合网| 欧美第五页| 国产精品麻豆成人av| 日韩精品乱码中文字幕| 真实国产精品vr专区| 九九九精品成人免费视频小说| 国产精品亚洲国产| 久久老熟女一区二区三区| 亚洲av色欲色欲www| 蜜臀av无码精品人妻色欲| 91精品国产免费久久久久久青草| 日本视频一区二区这里只有精品| 狠狠综合亚洲综合亚洲色| 日本熟妇色xxxxx欧美老妇| 四虎影视久久久免费| 国产精品日本一区二区三区在线 | 一区二区三区亚洲免费| 性猛交ⅹxxx富婆视频| 国产一区二区三区在线观看免费| 99riav精品国产| 精品亚洲一区二区三区在线播放| 成人试看120秒体验区| 亚洲人成人77777网站| 亚洲人成网站www| 日本一二三区免费在线| 国产精品自在拍在线拍| 国产一区a| 一区二区三区黄色一级片| 体验区试看120秒啪啪免费| 欧美丰满熟妇乱xxxxx图片| 无码无在线观看| 国产精品福利高清在线| 人妻丰满熟妇av无码区不卡| 国产成人亚洲综合无码精品| 伊人影院成人在线观看| 国产私人尤物无码不卡| 国产女精品视频网站免费| 亚洲精品久久久中文字| 精品人妻av区乱码色片|