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        AP1000核電站主給水泵再循環(huán)和大循環(huán)管道

        2018-03-06 19:42:18胡振煜遲威屠攀
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2017年33期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)設(shè)計(jì)治理振動

        胡振煜++遲威++屠攀

        摘 要:三門核電站1號機(jī)組常規(guī)島調(diào)試過程中,主給水泵再循環(huán)和大循環(huán)管道都出現(xiàn)振動高情況,根據(jù)《DL/T1103-2009核電站管道振動測試與評估》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算評估,通過對管道振動根本原因分析并采取針對性措施,顯著改善了管道振動情況、使振動降低到合理水平,確保了系統(tǒng)和設(shè)備安全運(yùn)行。

        關(guān)鍵詞:主給水管道 振動 治理 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        中圖分類號:TU990 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)11(c)-0020-03

        三門核電1號機(jī)組是全球首臺采用AP1000第三代核電技術(shù)的機(jī)組,主給水系統(tǒng)調(diào)試期間,主給水泵再循環(huán)和大循環(huán)管道振動測量結(jié)果未達(dá)到DL/T1103-2009合格標(biāo)準(zhǔn)。為解決該問題,進(jìn)行了振動根本原因分析并采取針對性的降振措施,最終治理效果達(dá)到預(yù)期。

        1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)和管道振動評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

        主給水系統(tǒng)設(shè)計(jì)參見圖1所示,主給水泵組為3×33.3%配置。主給水泵小流量運(yùn)行時(shí),再循環(huán)流量1100m3/h、再循環(huán)閥上游與節(jié)流孔板下游壓差約9MPa;大循環(huán)管道在機(jī)組啟動前二回路水質(zhì)調(diào)整時(shí)投運(yùn),主給水泵為大循環(huán)提供壓頭,大循環(huán)目標(biāo)流量1700t/h,此時(shí)大循環(huán)閥前后壓差約8.3~8.8MPa。

        一期調(diào)試期間,基于DL/T1103-2009標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)管道振動水平,參見表1;測量振幅作為分析的輔助參數(shù)。實(shí)際執(zhí)行時(shí),通常在最大峰值振速測量值大于1倍最大峰值振速允許值(而不是標(biāo)準(zhǔn)推薦的2)時(shí),出于保守考慮即采取降振措施。

        2 管道振動概況、分析與治理

        引起管道振動的因素很多,常見的有轉(zhuǎn)動設(shè)備作用在管道上的激振力、流體脈動產(chǎn)生的激振力、水錘、汽蝕、管道剛度不足等[1]。調(diào)試階段發(fā)現(xiàn)管道振動問題時(shí),應(yīng)綜合考慮工程進(jìn)度、費(fèi)用、有效性等因素,避免盲目的對管道布置、或主要設(shè)備做大的改動,而是針對現(xiàn)象和數(shù)據(jù)進(jìn)行根本原因分析,借鑒成功經(jīng)驗(yàn),采取針對性強(qiáng)、工程量小的治理措施。

        2.1 主給水泵再循環(huán)管道

        2.1.1 振動概況

        3臺主給水泵再循環(huán)管道振動現(xiàn)象類似,以C泵再循環(huán)管道為例,測點(diǎn)1所在管段晃動幅度大、頻率低,測點(diǎn)3、4所在管段振幅較小、但振動頻率高,測點(diǎn)2處振動介于兩段水平管之間。從改造前振速測量結(jié)果來看,3、4點(diǎn)振速接近、甚至超過1倍限值。管道布置參見圖2、振動數(shù)值參見表2。

        2.1.2 根本原因分析

        首先,對管道支吊架安裝情況進(jìn)行仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)并處理了部分吊架吊桿彎曲未受力、限位支架的限位間隙偏大等問題。這類問題對管道振動有一定的負(fù)面影響,但從振動狀態(tài)看并非主要因素。

        第二步,結(jié)合運(yùn)行現(xiàn)象分析引起管道振動的主要成因?,F(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),再循環(huán)調(diào)節(jié)閥前后管段振動最為劇烈,離調(diào)節(jié)閥較遠(yuǎn)的管段振動趨緩;除氧器內(nèi)部為常壓時(shí),調(diào)節(jié)閥區(qū)域能聽到間歇性噼噼啪啪的噪音,而隨著給水溫度升高、除氧器內(nèi)部壓力升高后,噼噼啪啪的噪音減弱甚至消失。分析認(rèn)為,在給水溫度和除氧器壓力較低時(shí),流體經(jīng)過閥門時(shí)的激振力、以及部分流體汽蝕引起管道振動;而閥門背壓升高后,主要為激振力引起管道振動。閥門處激振力傳遞給上游管段,而測點(diǎn)1處水平管段僅有吊架設(shè)計(jì)、柔性大,且設(shè)計(jì)有流量孔板、也存在一定的節(jié)流效果,共同作用下該段管道呈現(xiàn)晃動幅度大、頻率低的振動特點(diǎn)。

        第三步,分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)和設(shè)備選型是否合理。系統(tǒng)設(shè)計(jì)已考慮調(diào)節(jié)閥上下游壓差大、容易汽蝕這一情況,因此在閥門下游設(shè)計(jì)節(jié)流孔板,將閥門出口壓力提升了約0.83MPa;同時(shí)調(diào)節(jié)閥選型時(shí),選用了梅索尼蘭VRT多級扛汽蝕閥籠、且計(jì)算確認(rèn)正常使用工況下不發(fā)生汽蝕。故系統(tǒng)設(shè)計(jì)和閥門選型合理,不作進(jìn)一步的優(yōu)化。

        第四步,分析管道支撐改進(jìn)的必要性,并采取合理措施。國內(nèi)核電廠常規(guī)島工藝管道設(shè)計(jì)時(shí)為了盡可能不限制管道正常運(yùn)行時(shí)的熱膨脹,管道支撐多選用彈簧或剛性吊架,管道柔性大,主給水再循環(huán)和大循環(huán)管道也都呈現(xiàn)這樣的特點(diǎn)。在激振力較大時(shí),柔性管道出現(xiàn)了明顯的振動問題,有必要采取措施改進(jìn)管道支撐設(shè)計(jì)。

        2.1.3 改進(jìn)措施

        再循環(huán)管道實(shí)施了兩次管道支撐的改造,參見圖2,改造效果參見表2。

        第一次改造:在小流量閥前增加了Y向液壓阻尼器,不增加管道應(yīng)力、不限制管道熱膨脹,且能耗散掉掉部分振動能量。從測振結(jié)果來看,靠近閥門的測點(diǎn)Y向振速下降31%~42%、但X或Z向振速升高;測點(diǎn)1振動改善效果不明顯。

        第二次改造:考慮繼續(xù)引入阻尼、消除X/Z向振動能量,鑒于現(xiàn)場空間有限,決定增加一臺RRD300粘滯式阻尼器,可以在所有自由度上起到阻尼減振作用。同時(shí)采取措施增大管道剛度:測點(diǎn)1所在水平管段柔性偏高,增加雙徑向限位支座;修改小流量閥后普通限位支架,改為雙徑向限位支座,限位能力加強(qiáng)。從測振結(jié)果來看,管道各測點(diǎn)的振幅和振速進(jìn)一步降低,滿足振速驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

        2.2 主給水泵大循環(huán)管道

        2.2.1 振動概況

        二回路水質(zhì)調(diào)整時(shí)采取多次間歇式大流量沖洗方式,目標(biāo)流量1700t/h。首次投運(yùn)大循環(huán)時(shí),流量800t/h時(shí)管道振動開始加劇且繼續(xù)升高趨勢明顯、完成1個(gè)點(diǎn)的振動測量;流量勉強(qiáng)提升到1300t/h時(shí)管道振動非常劇烈、以至于無法保持流量完成振動測量。大循環(huán)管道布置參見圖3,800t/h工況下振動測量值參見表3。

        2.2.2 根本原因分析

        第一步,檢查并處理了吊架吊桿彎曲未受力、限位支架的限位間隙偏大等問題。

        第二步,結(jié)合運(yùn)行現(xiàn)象分析引起管道振動的主要成因。大循環(huán)調(diào)節(jié)閥前后管段振動最大、且噪音明顯;隨著流量的升高,管道振動更趨劇烈,初步懷疑閥門處發(fā)生汽蝕。經(jīng)核實(shí),大循環(huán)調(diào)節(jié)閥選用了普通閥籠,對試驗(yàn)工況下進(jìn)行計(jì)算、確認(rèn)發(fā)生汽蝕。流體經(jīng)過閥門的激振力、以及閥門處發(fā)生汽蝕,是引起管道劇烈振動的主要因素。endprint

        第三步,分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)和設(shè)備選型是否合理。汽蝕是管道振動的重要成因,如選用CAV-III扛汽蝕閥籠能降低或消除汽蝕,但選型設(shè)計(jì)、制造和運(yùn)輸保守周期需要一年時(shí)間,該方案不可行。在維持當(dāng)前閥門選型的前提下,考慮在閥門下游增加節(jié)流孔板、提高閥后壓力,從而減少汽蝕的影響[2]。

        第四步,分析管道支撐改進(jìn)的必要性和可行性。與再循環(huán)管道分析與處理思路一致,應(yīng)增強(qiáng)管道剛度,同時(shí)引入阻尼器在所有自由度上起到阻尼減振作用。

        2.2.3 改進(jìn)措施

        大循環(huán)管道實(shí)施了兩次改造,參見圖3,改造效果參見表3。

        第一次改造:(1)在調(diào)節(jié)閥下游增加了4級節(jié)流孔板、靠近凝汽器處增加了單級節(jié)流孔板,在目標(biāo)流量下將閥后壓力提高到3MPa。經(jīng)核算,1400t/h以上流量閥門不發(fā)生汽蝕或閃蒸。(2)為增加管道剛度:①調(diào)節(jié)閥前彎頭處增加支撐;②將閥前普通導(dǎo)向支架修改為管部雙徑向限位支座,限位能力加強(qiáng);③調(diào)節(jié)閥后彎頭下方豎直管剛性支架處增加雙徑向限位支座。

        此輪改造后,大循環(huán)流量能提升到1300t/h,振動目視較改造前有改善、并且完成了振動測量工作;但繼續(xù)提升流量存在較大風(fēng)險(xiǎn),新增節(jié)流孔板處振動較改造前增大。

        第二次改造:參考再循環(huán)管道改造經(jīng)驗(yàn),在大循環(huán)管道振動劇烈位置安裝了4個(gè)RRD粘滯式阻尼器(圖示為部分管段),在所有自由度上起到阻尼減振作用。

        兩輪改造完成后大循環(huán)流量順利提升到1700t/h,振動目視較之前平穩(wěn);從測振數(shù)據(jù)看,振幅均優(yōu)秀,測點(diǎn)1、3振速合格,測點(diǎn)2振速超標(biāo)。測點(diǎn)2振速超標(biāo),分析認(rèn)為與采用普通閥籠相關(guān);考慮到大循環(huán)僅在調(diào)試和機(jī)組啟動前水質(zhì)調(diào)整時(shí)投運(yùn),使用頻率低,故調(diào)試階段不作進(jìn)一步優(yōu)化。

        3 結(jié)語

        主給水泵再循環(huán)和大循環(huán)調(diào)節(jié)閥前后壓差大、通過流量高,運(yùn)行工況惡劣,同時(shí)管道柔性較大,這些因素共同促成主給水泵再循環(huán)和大循環(huán)管道振動大問題。

        在處理主給水泵再循環(huán)和大循環(huán)管道振動問題過程中,采取了合理的分析方法,即:(1)首先檢查并處理不滿足設(shè)計(jì)要求的支吊架安裝問題,確?,F(xiàn)場安裝滿足設(shè)計(jì)要求。(2)結(jié)合運(yùn)行現(xiàn)象分析引起管道振動的主要成因。(3)分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)和設(shè)備選型是否合理。(4)分析管道支撐改進(jìn)的必要性?;谶@種基本的分析思路,采取有針對性的治理措施,成功地將管道振動降低到合理水平。

        對于還在設(shè)計(jì)階段的核電項(xiàng)目,可以從本文所述案例中吸取經(jīng)驗(yàn),在系統(tǒng)和管道布置設(shè)計(jì)、閥門選型早期即采取措施避免管道振動。對于已在調(diào)試或運(yùn)行的核電項(xiàng)目,也可借鑒本文所述分析和治理方法處理管道振動問題。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 胡士光.核電廠管道振動原因分析及對策[J].噪聲與振動控制,2015,35(3):208-210.

        [2] 張毅雄.多級節(jié)流孔板在核級管道中的應(yīng)用[J].核動力工程,2009,30(4):71-74.endprint

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