吳金保,趙 煒
(神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 選配煤中心,寧夏 銀川751010)
金能洗煤廠設(shè)計(jì)入選能力為4.0 Mt/a,主導(dǎo)產(chǎn)品為1/3煉焦精煤,分選工藝為:原煤以1 mm預(yù)先脫泥,50~1 mm粒級(jí)煤采用無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,1~0.2 mm粒級(jí)煤采用TBS分選,<0.2 mm煤泥進(jìn)行浮選,尾煤濃縮壓濾回收。金能洗煤廠建成投產(chǎn)后,粗煤泥分選效果較差,具體表現(xiàn)為:TBS精煤產(chǎn)品合格時(shí),其尾礦灰分低,精煤損失大,嚴(yán)重浪費(fèi)了煉焦煤資源,影響經(jīng)濟(jì)效益。為改善粗煤泥分選效果,進(jìn)行了工藝優(yōu)化的改造實(shí)踐。
煤泥水桶的大部分物料來(lái)自原煤脫泥篩篩下水和精中磁選機(jī)尾礦;煤泥經(jīng)水力旋流器分級(jí)后,底流進(jìn)入TBS分選,TBS分選后的精礦和尾礦經(jīng)過(guò)振動(dòng)篩和離心機(jī)脫水后分別作為粗精煤產(chǎn)品、中煤產(chǎn)品;TBS精礦振動(dòng)篩篩下水和精煤離心機(jī)離心液返回了煤泥水桶,TBS尾礦振動(dòng)篩篩下水直接打入濃縮機(jī),中煤離心機(jī)離心液返回了中煤脫介篩[1]。粗煤泥分選工藝如圖1所示。
以月度生產(chǎn)指標(biāo)為例。按月綜合數(shù)據(jù)計(jì)算,當(dāng)月金能洗煤廠的總數(shù)量效率僅為88.70%,其中50~1 mm物料分選數(shù)量效率93.00%,1~0.2 mm物料分選數(shù)量效率74.00%,<0.2 mm物料分選數(shù)量效率98.00%。即使考慮到分級(jí)旋流器溢流的粗粒錯(cuò)配物也計(jì)算到浮精中[2],以及計(jì)量誤差等因素,<0.2 mm粒級(jí)分選的計(jì)算數(shù)量效率偏高,但也客觀的反映出:金能洗煤廠1~0.2 mm粒級(jí)的粗煤泥分選效率確實(shí)偏低。同時(shí)TBS尾礦振動(dòng)篩上物料的浮沉試驗(yàn)數(shù)據(jù)也表明,TBS尾礦中仍有大量的低灰產(chǎn)品[3-4]。
圖1 粗煤泥分選原則流程圖
化驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)值重介精煤灰分10.56 中煤帶煤損失,<1.40 g/cm3含量4.20 矸石帶煤損失,>1.80 g/cm3含量 1.80 TBS入料灰分29.26 TBS精礦灰分18.41 TBS精礦振動(dòng)篩上精煤灰分11.07 TBS尾礦灰分51.69 TBS尾礦振動(dòng)篩上尾煤灰分47.68 TBS尾礦振動(dòng)篩上<1.45 /cm3產(chǎn)率 23.00TBS尾礦振動(dòng)篩上<1.45 g/cm3灰分 11.07 浮選入料灰分24.37 浮選精礦灰分 12.40 浮選尾礦灰分 50.85
(1)TBS入料和產(chǎn)品的篩分、浮沉試驗(yàn)。對(duì)TBS的入料、精礦、尾礦分別做篩分、浮沉試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2和表3。
表2 TBS入料和產(chǎn)品的篩分試驗(yàn)Table 2 Screen analysis of feed and product of Teetered-bed separator (TBS) %
按精煤灰分16.29%計(jì)算,TBS精礦理論產(chǎn)率80.08%。按二產(chǎn)品灰分平衡式計(jì)算,TBS精礦實(shí)際產(chǎn)率為62.58%,精煤數(shù)量效率僅為78.00%。TBS尾礦中<1.4 g/cm3浮煤累計(jì)產(chǎn)率為19.03%,灰分僅為10.17%,說(shuō)明尾礦中有大量可燃體未被有效回收。TBS尾礦中0.45~0.125 mm各粒級(jí)的灰分分布相對(duì)平均,表明極有可能是此粒級(jí)物料未得到有效分選[5-6]。
表3 TBS入料和產(chǎn)品的浮沉試驗(yàn)Table 3 Float-and-sink data of TBS feed and products %
(2)水力分級(jí)旋流器入料和溢流產(chǎn)品的篩分試驗(yàn)。為進(jìn)一步探明原因,對(duì)水力分級(jí)旋流器入料和溢流分別做篩分試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4。
表4 水力分級(jí)旋流器入料和溢流篩分試驗(yàn)Table 4 Screen analysis of feed and overflow of classifying hydrocyclone %
根據(jù)表4可知,水力分級(jí)旋流器溢流中>0.2 mm粒級(jí)物料的累計(jì)產(chǎn)率為3.71%,說(shuō)明水力旋流器溢流粒度控制較好,與水力分級(jí)旋流器入料和TBS入料中1~0.2 mm粒級(jí)物料粒度組成分別進(jìn)行對(duì)比,TBS入料中0.45~0.20 mm物料所占比例有明顯的上升[7]。
對(duì)工藝進(jìn)行分析后,認(rèn)為是現(xiàn)有工藝中TBS精礦脫泥篩篩下水、精煤離心液又返回到煤泥水桶,而TBS精礦脫泥篩篩縫為0.5 mm,離心機(jī)篩籃篩縫為0.35 mm,而水力分級(jí)旋流器的分級(jí)粒度為0.2 mm,則有一部分0.5~0.2 mm粒級(jí)物料形成了工藝小循環(huán),生產(chǎn)過(guò)程中,此部分物料在系統(tǒng)中逐漸積聚,影響分選效果[8]。
(3)精煤脫介篩篩下去磁物料篩分試驗(yàn)。對(duì)煉焦煤重介質(zhì)分選工藝來(lái)講,輕、重懸浮液采用分開(kāi)處理的方式具有明顯的優(yōu)越性,輕、重產(chǎn)物的磁選尾礦單獨(dú)回收后可分別摻入輕、重產(chǎn)物[9]。而金能洗煤廠現(xiàn)有工藝,精煤脫介篩稀介和中煤脫介篩稀介混合后進(jìn)入了一臺(tái)共用的磁選機(jī)進(jìn)行介質(zhì)回收,精中磁選機(jī)的磁選尾礦也進(jìn)入了煤泥水桶。為判斷此工藝流程的合理性,對(duì)精煤脫介篩稀介用磁選管去磁后進(jìn)行篩分試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表5,從篩上物累計(jì)灰分可大致判斷,無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的分選下限已接近0.3 mm,但精煤脫介篩篩縫為1 mm,則精煤磁選尾礦中大部分>0.3 mm的低灰物料又進(jìn)入到TBS。>0.3 mm物料占精煤脫介篩稀介中煤泥含量的30.10%,重復(fù)分選將增加TBS的分選負(fù)擔(dān),影響分選效果[10-11]。
表5 精煤脫介篩篩下去磁物料篩分試驗(yàn)表Table 5 Screen analysis of demagnetized underflow of clean coal medium draining screen %
TBS是目前國(guó)內(nèi)常用的粗煤泥分選設(shè)備,其優(yōu)點(diǎn)是運(yùn)行能耗低,維護(hù)量小,可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守、自動(dòng)操作,可有效降低重介分選的介質(zhì)消耗并改善浮選效果。但TBS因其分選機(jī)理的局限,顆粒的干擾沉降同時(shí)受到粒度和密度的影響,不同粒度、不同密度的顆粒在分選過(guò)程中可能具有同樣的沉降末速,這就要求TBS的入料粒度要盡量限制在一個(gè)較窄的范圍內(nèi),入料的構(gòu)成要保持相對(duì)穩(wěn)定[12-13]。
為獲得理想的TBS入料組成,依據(jù)煤質(zhì)試驗(yàn)分析結(jié)果,一是要避免已經(jīng)分選物料的重復(fù)分選,即將精、中脫介篩篩下稀介分開(kāi)處理,對(duì)精煤磁選尾礦選取合適的截粗設(shè)備以直接獲得精煤產(chǎn)品,避免重復(fù)分選;二是要避免TBS分選下限以下物料的重復(fù)分選。即要將進(jìn)入煤泥桶的物料盡量簡(jiǎn)化為只有脫泥篩篩下水[14-15],合理安排精中磁選尾礦、TBS精礦脫泥篩篩下水、精煤離心液的去向。
按照改進(jìn)思路,實(shí)施了以下改進(jìn)措施:
(1)精、中脫介篩篩下稀介分開(kāi)處理。將共用的稀介桶用鋼板分隔為兩部分,單獨(dú)設(shè)泵,將原工藝改為精、中脫介篩篩下稀介分別進(jìn)入稀介桶,各自打入單獨(dú)的磁選機(jī)處理。精煤磁選尾礦與TBS精礦混合進(jìn)入脫泥、脫水環(huán)節(jié);中煤磁選尾礦進(jìn)入煤泥水桶。
(2)將TBS精礦脫泥篩篩下水直接打入浮選,將精煤離心機(jī)離心液打入精煤稀介桶返回精煤磁選機(jī),將進(jìn)入煤泥桶的物料簡(jiǎn)化為脫泥篩篩下水和中煤磁選尾礦。
優(yōu)化改造后的粗煤泥分選工藝如圖2所示。
圖2 優(yōu)化改造后粗煤泥分選原則流程圖
為對(duì)技術(shù)改造的效果進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)改造后TBS的入料、精礦、尾礦做篩分試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表5。
表5 改造后TBS相關(guān)產(chǎn)品篩分試驗(yàn)Table 5 Screen analysis of products of TBS after renovation %
經(jīng)改造前后對(duì)比,TBS入料中0.5~0.2 mm物料所占比例有所下降,尾礦中0.45~0.125 mm各粒級(jí)的灰分呈現(xiàn)梯級(jí)漸變,尾礦灰分顯著上升。技改后當(dāng)月月度生產(chǎn)指標(biāo)顯示:TBS尾礦振動(dòng)篩上尾煤<1.45 g/cm3產(chǎn)率從技改前的23.00%降低到13.00%。表明通過(guò)技術(shù)改造,TBS的分選效果得到了有效提升。
(1)金能洗煤廠用TBS對(duì)1~0.2 mm粒級(jí)的粗煤泥進(jìn)行分選,由于TBS入料構(gòu)成的不合理以及TBS自身分選機(jī)理的局限,TBS分選的精煤數(shù)量效率僅為75.00%~78.00%。對(duì)TBS的入料構(gòu)成進(jìn)行優(yōu)化,消除部分物料的工藝小循環(huán)后,TBS的分選效果得到了有效改善。
(2)考慮到重介質(zhì)旋流器的分選下限以及TBS對(duì)入料粒度范圍的要求,可研究將原煤脫泥篩篩縫從1 mm更換到0.5 mm,在保證重介質(zhì)旋流器分選效果和脫介效果的前提下,收窄TBS的入料粒級(jí),應(yīng)可進(jìn)一步改善分選效果。
(3)技改后TBS尾礦振動(dòng)篩上尾煤<1.45 g/cm3產(chǎn)率仍有13.00%左右,可考慮研究應(yīng)用更優(yōu)的粗煤泥分選設(shè)備,或者應(yīng)用合適的尾礦再選工藝。