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        空分行業(yè)典型電控回路及DCS的改進(jìn)和優(yōu)化

        2018-03-01 03:44:20袁志勇王憧華
        冶金動(dòng)力 2018年3期
        關(guān)鍵詞:故障

        袁志勇,王憧華

        (1湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司,湖南郴州,423000;2包頭天宸中邦工業(yè)氣體有限公司,內(nèi)蒙古包頭,014000)

        引言

        湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司旗下的控股子公司包頭天宸中邦工業(yè)氣體有限公司(簡(jiǎn)稱“天宸中邦”)是一家以生產(chǎn)和銷售氣體產(chǎn)品(氧氣和氮?dú)猓┖鸵后w產(chǎn)品(液氧、液氮及液氬)的空分企業(yè),空分設(shè)備大小為 KDON(Ar)—15000/15000/500(m3/h),隸屬于第六代全精餾無氫制氬分子篩增壓膨脹填料塔的外壓縮空分裝置,于2012年4月一次試車成功,至今已經(jīng)運(yùn)行了5年半的時(shí)間。隨著空分設(shè)備的運(yùn)行,陸續(xù)暴露出了很多不安全隱患,其中最多的就是頻繁地因?yàn)楦鞣N不同的電控和DCS故障導(dǎo)致整個(gè)空分裝置停車,對(duì)此電儀部門經(jīng)過詳細(xì)地分析,認(rèn)為這套空分裝置電控和DCS設(shè)計(jì)和安裝上存在先天性的不足和缺陷。本文主要就是針對(duì)這些不足和缺陷的原因進(jìn)行了分析,提出了各自的技術(shù)改進(jìn)和優(yōu)化方案,并在實(shí)踐中進(jìn)行了實(shí)施。

        1 空壓機(jī)油泵控制電路改進(jìn)

        1.1 基本概況

        空壓機(jī)作為制氧裝置的心臟,在整個(gè)空分系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用,本套制氧裝置空壓機(jī)配備了兩臺(tái)螺桿壓縮式的油泵,空壓機(jī)在正常運(yùn)行時(shí),兩臺(tái)油泵運(yùn)行狀態(tài)為一用一備(1#運(yùn)行2#備機(jī)或者2#運(yùn)行1#備機(jī)),如1#運(yùn)行2#備機(jī)狀態(tài)下,實(shí)際運(yùn)行時(shí)當(dāng)發(fā)現(xiàn)1#油泵出現(xiàn)異常狀況時(shí)(溫度異常,聲音異常,電流異常等)需要運(yùn)行人員將1#油泵停下來檢查并且開啟2#油泵(俗稱倒油泵),這時(shí)控制兩臺(tái)油泵運(yùn)轉(zhuǎn)的電機(jī)控制回路系統(tǒng)就顯得格外重要,如果設(shè)計(jì)上稍有不合理之處,倒油泵時(shí)容易導(dǎo)致空壓機(jī)油泵停止運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致空壓機(jī)停車,進(jìn)而導(dǎo)致整個(gè)空分系統(tǒng)停車,本套制氧設(shè)備正是由于油泵控制回路設(shè)計(jì)上存在不足,導(dǎo)致運(yùn)行人員好幾次發(fā)生由于倒油泵導(dǎo)致停車的事故,以致最后運(yùn)行人員提到倒油泵都有恐懼感,針對(duì)以上情況,電儀部門對(duì)空壓機(jī)的油泵控制回路進(jìn)行了一定的改造,加裝了一個(gè)轉(zhuǎn)換開關(guān),很好地解決了油泵倒換問題,也取得了很好的效果,后期沒有發(fā)現(xiàn)因?yàn)榈箵Q空壓機(jī)油泵導(dǎo)致空壓機(jī)停機(jī)的事故。

        1.2 改造前油泵控制電路分析

        改造前空壓機(jī)1#油泵和空壓機(jī)2#油泵的電路圖如圖1和圖2所示,下面以1#油泵運(yùn)行2#備機(jī)情況對(duì)倒油泵電控系統(tǒng)進(jìn)行分析:1#油泵運(yùn)行時(shí),轉(zhuǎn)換開關(guān)SA置于左邊(即⑨與⑩接通、③與④接通),1#油泵的接觸器38KM線圈得電,繼電器38K3線圈處于得電狀態(tài),常開觸點(diǎn)38K3和38KM閉合,2#油泵的接觸器39KM線圈和繼電器39K4線圈不得電,39K2處于閉合狀態(tài),39K1處于斷開狀態(tài),在這種狀態(tài)下1#油泵處于工作狀態(tài)2#油泵處于備用狀態(tài),當(dāng)1#油泵出現(xiàn)異常需要倒向2#油泵時(shí),先把轉(zhuǎn)換開關(guān)SA置于中間,再置于最右邊(即①與②接通、⑾與⑿接通),最后按下38SB2停止1#油泵,這時(shí)2#油泵自行啟動(dòng)運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了從1#油泵倒向了2#油泵的過程,但在轉(zhuǎn)換開關(guān)SA從中間置于右邊時(shí),由于38K3容易由常閉狀態(tài)變成常開狀態(tài),導(dǎo)致端點(diǎn)5失電,進(jìn)而導(dǎo)致1#油泵停止,最后致使空壓機(jī)聯(lián)鎖停車,該電路圖存在不安全的隱患。

        圖1 改造前空壓機(jī)1#油泵電控回路

        圖2 改造前空壓機(jī)2#油泵電控回路

        1.3 改造后油泵控制電路分析

        改造后的油泵控制電路圖如下圖3和圖4所示,添加了一個(gè)轉(zhuǎn)換開關(guān)SB,以1#油泵運(yùn)行2#備機(jī)情況對(duì)倒油泵進(jìn)行分析:1#油泵運(yùn)行時(shí),轉(zhuǎn)換開關(guān)SB置于聯(lián)動(dòng)狀態(tài),其他控制油泵的電氣設(shè)備和倒油泵的方法與改造前一樣,但在轉(zhuǎn)換開關(guān)SA從中間置于右邊時(shí),由于轉(zhuǎn)換開關(guān)SB一直處于聯(lián)動(dòng)狀態(tài)(即①與②一直接通),即使38K3因故障由常閉變成常開狀態(tài),端子5也持續(xù)帶電。經(jīng)過此次對(duì)空壓機(jī)油泵系統(tǒng)控制電路改進(jìn)后,在最近這幾年空分系統(tǒng)運(yùn)行中再?zèng)]有因?yàn)榈箵Q空壓機(jī)油泵而導(dǎo)致空壓機(jī)跳車事故的發(fā)生,確保了空分裝置安全穩(wěn)定地運(yùn)行。

        圖3 改造后空壓機(jī)1#油泵電控回路

        圖4 改造后空壓機(jī)2#油泵電控回路

        2 純化系統(tǒng)分子篩電加熱器控制電路及DCS控制面板改造

        2.1 故障現(xiàn)象

        本套空分設(shè)備含有2個(gè)臥室分子篩吸附器,配備3臺(tái)電加熱器,每臺(tái)電加熱器分固定組和調(diào)功組,固定組采用華通機(jī)電有限公司生產(chǎn)的DW15-1000型萬能式斷路器控制電路,調(diào)功組采用可調(diào)功率的調(diào)功器控制,合計(jì)功率為675 kW。純化系統(tǒng)分子篩設(shè)計(jì)為每4 h切換一次,電加熱器一天要頻繁地啟停12次,本套空分系統(tǒng)運(yùn)行以來,頻繁地發(fā)生因電熱管接地故障導(dǎo)致低壓進(jìn)線柜斷路器越級(jí)跳閘,甚至導(dǎo)致高壓段變壓器進(jìn)線柜斷路器跳閘,以及因分子篩電加熱器固定組萬能式斷路器自身的機(jī)械脫扣部分故障,導(dǎo)致分子篩加熱周期結(jié)束后萬能式斷路器不能正常分閘,電加熱器持續(xù)高溫導(dǎo)致電加熱管絕緣被破壞進(jìn)而導(dǎo)致低壓進(jìn)線柜及高壓變壓器進(jìn)線柜斷路器跳閘,致使停機(jī)事故。

        2.2 故障原因分析

        電儀部門經(jīng)過分析,一致認(rèn)為該故障的頻繁發(fā)生主要有以下幾點(diǎn)原因:(1)斷路器選擇不合理,DW15-1000型萬能式斷路器在正常條件下是作為線路的不頻繁轉(zhuǎn)換之用,而純化系統(tǒng)分子篩電加熱器一天要頻繁地啟停12次,分合過于頻繁,導(dǎo)致該萬能式斷路器機(jī)械部分疲勞磨損嚴(yán)重,時(shí)間久了之后出現(xiàn)不能正常分?jǐn)嗟默F(xiàn)象;(2)電加熱器的控制主回路設(shè)計(jì)的不合理,存在電路保護(hù)缺失,正常情況下大功率的電加熱器主回路除了設(shè)計(jì)能可靠分?jǐn)嗟倪^電流保護(hù)裝置和短路保護(hù)裝置(如斷路器)之外,一般還需要加裝快速熔斷器作為副保護(hù),目的是為了防止電加熱器一旦故障出現(xiàn)越級(jí)跳閘斷電現(xiàn)象;(3)DCS控制面板存在缺陷,當(dāng)分子篩從加熱狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槔浯禒顟B(tài)時(shí),此時(shí)電加熱器由運(yùn)行狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)閿嚅_狀態(tài),但是由于主電路上的故障導(dǎo)致電加熱器沒能斷開,一直處于加熱狀態(tài),加上電加熱器沒有污氮?dú)饬鬟^,運(yùn)行人員從DCS面板上不易察覺,缺乏報(bào)警裝置,時(shí)間過長(zhǎng)之后,電加熱管因溫度過高燒壞出現(xiàn)跳閘斷電現(xiàn)象。

        2.3 改進(jìn)措施

        針對(duì)分子篩電加熱器頻繁出現(xiàn)故障而造成空分系統(tǒng)停機(jī)的事故,結(jié)合對(duì)故障原因的判斷分析,電儀部門提出了四種合理的技術(shù)改造方案,具體方案如表1所示。自從方案實(shí)施以后,再?zèng)]出現(xiàn)過因電加熱器的故障導(dǎo)致低壓和高壓斷電而致使空分系統(tǒng)停車的事故。

        表1 改進(jìn)項(xiàng)目一覽表

        3 10 kV高壓一段電容柜控制電路改造

        3.1 問題分析

        10 kV高壓一段母排電容柜電容的容量為3000 var,設(shè)計(jì)時(shí)考慮是需要補(bǔ)償高壓一段全段的電氣設(shè)備,但在本套空分系統(tǒng)空壓機(jī)電機(jī)(8400 kW)停機(jī)后,該電容柜不能自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)無功補(bǔ)償狀態(tài)而自行斷開,需要電氣人員手動(dòng)對(duì)其進(jìn)行分閘,而電氣人員并不時(shí)時(shí)刻刻地在空分設(shè)備現(xiàn)場(chǎng),這樣就造成高壓一段出現(xiàn)電容過補(bǔ)償現(xiàn)象,導(dǎo)致母排電壓升高,此時(shí)不但對(duì)高壓電氣設(shè)備絕緣造成破壞,并且經(jīng)1#變壓器變壓后,低壓一段電壓也由380(V)升高至440(V),導(dǎo)致低壓一段母排所帶的電氣設(shè)備過電壓運(yùn)行,曾經(jīng)就出現(xiàn)過由于空壓機(jī)停機(jī)電容柜斷路器沒有自行分閘導(dǎo)致高壓直流屏整流模塊A燒壞,并造成模塊B受損,去往高壓的控制直流母線也超壓,危及到了高壓全段電氣設(shè)備的安全運(yùn)行,最終被迫更換兩個(gè)模塊,公司損失慘重。最后電儀部門經(jīng)過分析,認(rèn)為空壓機(jī)電機(jī)負(fù)荷占到整個(gè)高壓一段的三分之二,應(yīng)該將空壓機(jī)電機(jī)斷路器的狀態(tài)作為是否切除高壓一段電容補(bǔ)償?shù)臈l件,也即是空壓機(jī)啟動(dòng),電容柜合閘,空壓機(jī)停止,電容柜必須分閘。

        3.2 改造措施

        基于以上判斷和分析,電儀部門對(duì)10(kV)高壓一段電容柜的控制電路加裝了一個(gè)具有延時(shí)功能的繼電器,當(dāng)空壓機(jī)電機(jī)分?jǐn)嗪?,該延時(shí)繼電器幾秒后吸合,電容柜控制分閘回路接收到延時(shí)繼電器的吸合信號(hào)而斷開電容柜的斷路器,實(shí)現(xiàn)了空壓機(jī)電機(jī)和電容柜聯(lián)鎖跳閘的控制,保證了高壓和低壓設(shè)備的安全。如果采用更換帶有自動(dòng)補(bǔ)償?shù)母邏弘娙莨窬C合保護(hù)裝置,一臺(tái)價(jià)值大約五千元,而前者只需幾十元就很好地解決了此問題,而且經(jīng)過長(zhǎng)期實(shí)踐效果很好,可謂是用了最少的成本解決了最大的問題,為企業(yè)節(jié)約了成本。

        4 單電源改雙電源技術(shù)改造

        4.1 問題分析

        本套制氧機(jī)組電氣上采用的是兩路電源,簡(jiǎn)稱為1段電源和2段電源,分別取自不同的電網(wǎng)系統(tǒng),目的是為了防止因某一段電源突然斷電而不至于引起重要的設(shè)備出現(xiàn)安全事故(即失控)。但隨著制氧機(jī)組的運(yùn)行,電儀部門發(fā)現(xiàn)制氧機(jī)組電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)上存在缺陷,其將一些重要的用電設(shè)備(主要照明、高壓直流屏、DCS控制系統(tǒng)等)設(shè)計(jì)成只采用一段電源供電,一旦該段電源由于故障跳閘斷電后,另外一段電源無法及時(shí)給其供電,最終導(dǎo)致嚴(yán)重的事故后果,曾經(jīng)就發(fā)生過夜間因?yàn)榈蛪?段進(jìn)線柜故障跳閘斷電,導(dǎo)致全廠一片漆黑,運(yùn)行人員只能靠打手電去停相關(guān)的設(shè)備,高壓直流屏及DCS控制系統(tǒng)由于沒有補(bǔ)充電源,加上UPS電源與此同時(shí)也出現(xiàn)故障,最終導(dǎo)致空壓機(jī)電機(jī)沒能及時(shí)接收到聯(lián)鎖停機(jī)信號(hào)跳閘停機(jī)而致使出現(xiàn)空壓機(jī)燒瓦事故,給企業(yè)造成了重大損失,其他由于單電源供電造成類似的小事故經(jīng)常發(fā)生。

        4.2 改造前后電路圖對(duì)比與分析

        針對(duì)單電源供電問題,電儀部門對(duì)其進(jìn)行了升級(jí)改造,即在原制氧機(jī)組重要的電氣設(shè)備基礎(chǔ)上加裝了一個(gè)由欣靈電氣設(shè)備有限公司生產(chǎn)的雙電源自動(dòng)切換裝置,型號(hào)為XLDQ3NMB—100/4P,并且將原來只能由1段電源供電的電控系統(tǒng)改造成可以由1段和2段電源分別供電的電控裝置,改造后的電路圖如圖5所示。

        這樣改造后只要配電室兩路電網(wǎng)不同時(shí)跳閘斷電,必定有一路電源能及時(shí)給這些重要的電氣設(shè)備供上電,確保了控制電源的可靠性,保證了重要電氣設(shè)備的安全性。

        圖5 改造后雙電源電路系統(tǒng)圖

        改進(jìn)前重要的電氣設(shè)備只能由低壓母排1段進(jìn)行供電,一旦低壓1段電源由于故障跳閘斷電,將導(dǎo)致重要的電氣設(shè)備直接失電,也沒有其他電源給其供電;改造后有兩段電源(低壓母排1段和低壓母排2段)進(jìn)行供電,加裝了一個(gè)雙電源自動(dòng)切換開關(guān),正常運(yùn)行時(shí)由低壓母排1段進(jìn)行供電,2段處于備用狀態(tài),一旦低壓1段由于故障跳閘斷電,該雙電源自動(dòng)切換開關(guān)在3秒內(nèi)便由低壓母排1段自動(dòng)切換到低壓母排2段進(jìn)行供電,及時(shí)地保證了重要設(shè)備電控系統(tǒng)不斷電,確保了設(shè)備安全穩(wěn)定地運(yùn)行。

        5 方案實(shí)施后效果總結(jié)

        通過對(duì)本套15000 m3/h的制氧機(jī)組電控和DCS四種故障的分析及改進(jìn)方案的實(shí)施,取得了很好的效果,歸納起來主要有以下幾點(diǎn):

        (1)空壓機(jī)油泵需要倒換時(shí),再?zèng)]有出現(xiàn)過因電控回路的不合理設(shè)計(jì)導(dǎo)致空分設(shè)備停機(jī)事故的發(fā)生,操作人員也不再對(duì)倒換空壓機(jī)油泵有抵觸感和恐懼感。

        (2)電加熱器做了簡(jiǎn)單的電控和DCS改造后,再?zèng)]有出現(xiàn)因電加熱器高溫?zé)龎碾娂訜峁艿默F(xiàn)象,更沒有出現(xiàn)像改造前因高溫頻繁燒壞電加熱管導(dǎo)致越級(jí)跳閘斷電致使整個(gè)空分設(shè)備停機(jī)的事故發(fā)生,公司的管理和技術(shù)人員也不用像之前一樣時(shí)常性地半夜三更起床來處理此類故障和開機(jī)。

        (3)10 kV高壓一段電容柜的電控回路只是經(jīng)過簡(jiǎn)單的添加了一個(gè)空壓機(jī)常開觸點(diǎn)和一個(gè)延時(shí)繼電器便解決了因空壓機(jī)停機(jī)后電容柜不能聯(lián)鎖跳閘的問題,既保證了設(shè)備的安全,也為公司節(jié)約了成本,取得了很好的效果,經(jīng)改造后,沒有出現(xiàn)之前類似的事故。

        (4)單電源改雙電源之后,即使有一段電源突然斷電,另外一段電源會(huì)立刻通過雙電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān)恢復(fù)電源系統(tǒng),保證了一些重要設(shè)備的安全性,沒有再出現(xiàn)之前的全廠一片漆黑等現(xiàn)象,更沒有出現(xiàn)過類似因單電源設(shè)計(jì)不能及時(shí)供電導(dǎo)致空壓機(jī)燒瓦這種重大事故的發(fā)生。

        (5)通過對(duì)上述電控和DCS改造,技術(shù)人員的水平得到了提升,經(jīng)驗(yàn)得到了積累,而且敢于對(duì)設(shè)計(jì)上存在的不合理之處提出質(zhì)疑和想法。

        上述列舉的這四種優(yōu)化方案的實(shí)施確實(shí)消除了本套空分設(shè)備存在的一些重大安全隱患,使得空分設(shè)備的控制和保護(hù)系統(tǒng)變得更加地完善可靠,制氧機(jī)組運(yùn)行也更加地安全穩(wěn)定。

        [1]李化治.最新空分及故障處理和安全生產(chǎn)技術(shù)實(shí)用手冊(cè)[D].2005.

        [2]毛紹融,朱朔元,周智勇.現(xiàn)代空分設(shè)備技術(shù)與操作原理[D].2005,8.

        [3]曲燕,劉春,趙洪彬.DCS與PLC在濟(jì)鋼20000m3/h制氧機(jī)電氣控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].電工技術(shù).2005(3);47-48.

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