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        漣鋼II變電站6 kV系統(tǒng)優(yōu)化

        2018-03-01 03:44:14李明和
        冶金動力 2018年3期
        關鍵詞:發(fā)電機系統(tǒng)

        王 波,李明和

        (湖南華菱漣源鋼鐵有限公司能源中心,湖南婁底 417009)

        引言

        漣鋼Ⅱ站目前變壓器容量:220 kV系統(tǒng)1#、2#主變容量分別為40 MVA,向漣鋼Ⅱ站6 kV系統(tǒng)直接供電,3#、4#、5#主變容量分別為 150 MVA,向 35 kV系統(tǒng)和10 kV系統(tǒng)供電,全站總容量為530 MVA。漣鋼Ⅱ站6 kV系統(tǒng)是由漣鋼Ⅱ站1#主變和2#主變供電,由220 kV直接變成6 kV用戶使用,現(xiàn)隨著三供一業(yè)改造,生活類負荷逐漸轉移到地方電網(wǎng)供電,加上電氣設備的升壓升級改造,現(xiàn)今漣鋼Ⅱ站的6 kV負荷逐漸減少,使用2臺40 MVA的變壓器供電不夠經(jīng)濟,故考慮進行電網(wǎng)優(yōu)化。

        1 調整Ⅱ站供電方式的目的

        1.1 從經(jīng)濟性方面考慮

        漣鋼Ⅱ站 1#、2#主變總的裝機容量為 40 MVA×2=80 MVA,基本電費按總的裝機容量的40%計算,30元/kW·h。2臺主變實際結算費用全年為8×0.4×30×12=1152萬元。

        1.2 從安全性方面考慮

        1.2.1 1#、2#主變至GIS開關之間采用的是220 kV橡塑單芯電纜連接,從2003年8月投運至今,一直未進行過任何試驗。由于各省電力公司與各制造廠要求不一致,且國家對220 kV電纜無統(tǒng)一的預試標準。若利用1#、2#主變系統(tǒng)年檢期間對220 kV電纜及附件進行預試,則在GIS端必須破氣(電纜主絕緣交流耐壓)。測試時間約需113 h/臺,并需廠家技術人員前來進行現(xiàn)場指導。如電纜試驗不合格或被擊穿,需重新訂做電纜、電頭、中間頭,制作周期約為1個月/臺,施工和試驗約為1星期/臺。無論在安全維護和檢修工作方面都存在諸多問題,目前已有安全隱患。

        1.2.2 漣鋼II站自2003年投運以來,現(xiàn)已經(jīng)超過使用年限,經(jīng)常出現(xiàn)CPU出錯,閉鎖保護功能,導致無保護運行,且還有可能在保護裝置不正常時出現(xiàn)保護誤動作的問題,給生產運行帶來安全隱患,且CSC2000后臺系統(tǒng)幾近癱瘓,漣鋼Ⅱ站的6 kV、10 kV、35kV 的 CSC 系列及 1#、2#主變保護的WBH-800系列產品的通訊經(jīng)常中斷,出現(xiàn)故障時無法及時發(fā)現(xiàn)和處理。2010年已對3#、4#、5#主變保護進行了大修改造,但1#、2#主變保護沒有進行過改造。目前,必須對1#、2#主變保護進行改造,主變保護改造費用達120萬元,才能確保設備的安全運行。

        因此,為節(jié)能降耗和提高系統(tǒng)安全性考慮,特對漣鋼Ⅱ站的電網(wǎng)進行優(yōu)化。

        2 短路電流的計算

        2.1 基本情況

        退出1#、2#主變,把6 kV電源取點在發(fā)電二車間的10 kVI段和Ⅱ段母線上,通過現(xiàn)有的干熄焦2臺10 kV/6 kV的變壓器供電,同時根據(jù)負荷平衡,需要把發(fā)電二車間的4#發(fā)電機從發(fā)電二車間的10 kVⅢ段轉移到發(fā)電二車間的10 kVⅡ段上并網(wǎng),通過這初步構架對短路容量進行計算。

        表1 設備基本情況

        2.2 發(fā)電二車間10 kV和漣鋼Ⅱ站6 kV斷路器情況

        漣鋼Ⅱ站220 kV變電站電網(wǎng)系統(tǒng)接線方式的調整,干熄焦發(fā)電機的接入,將導致發(fā)電二車間10 kV母線段短路電流超標,而本系統(tǒng)中10 kV及6 kV側最小的饋出線斷路器的遮斷容量僅為31.5 kA。

        故從系統(tǒng)穩(wěn)定性考慮預加裝必要的限流措施,但如果單純投入串聯(lián)限流電抗器,系統(tǒng)短路故障時,短路電流將被限制住,但也帶來了電能損耗及系統(tǒng)壓降的問題。而深度限流器卻是在系統(tǒng)中運行幾乎無任何損耗,又能滿足系統(tǒng)需要的限流效果,確?,F(xiàn)有的各支路開關可靠開斷,同時減小短路電流對主變及系統(tǒng)的沖擊。

        2.3 負荷調整簡化后的接線圖

        圖1為退出漣鋼Ⅱ站1#、2#主變后,同時對內部負荷進行調整,把發(fā)電二車間的4#發(fā)電機調整到10 kVⅡ段上并網(wǎng),發(fā)二10 kV三段母線分裂運行的簡化接線圖。

        2.4 調整方式后發(fā)電二車間短路電流計算

        取基準容量Sj=100 MVA,基準電壓:Uj10=10.5 kV,Uj6=6.3 kV,為便于計算發(fā)電二車間35 kVⅣ段、35 kVⅤ段及35 kVⅢ段短路電流按無窮大考慮,10 kV母線及6 kV母線段均按分列運行。

        從圖2可以看出發(fā)二10 kVⅠ段、Ⅱ段的短路電流均超出 31.5 kA,短路電流已超支路開關遮斷容量極限,將無法開斷,必須加裝限流措施;減低了短路電流也必然同時降低了短路電流對系統(tǒng)和主變的沖擊水平,延長主變壽命,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。

        2.5 加裝限流器的措施及分析

        目標限流值:根據(jù)冗余設計開關遮斷容量的80%考慮,將短路電流超標的各短路點的短路電流限制在 25 kA左右。根據(jù)限流目標需加裝限流電抗器。在發(fā)電二車間 1#升壓變、2#升壓變加裝

        0.4124 Ω限流電抗器,按3500 A折算電抗率湖南華菱漣源鋼鐵能源中心漣鋼Ⅱ站1#、2#主變退出項目限流工程25%;在4#發(fā)電機出口側加裝0.6235 Ω限流電抗器,按2500 A折算電抗率為27%。

        加裝限流電抗器后短路等值阻抗圖如圖3。

        根據(jù)圖3,10 kV側的d2、d4和d5點短路時,短路電流均已經(jīng)控制在最小支路開關31.5 kA遮斷容量之內,滿足開斷要求,提高了系統(tǒng)運行的靈活性和安全性。

        2.6 限流電抗器技術參數(shù)

        限流電抗器技術參數(shù)見表2。

        表2 電抗器技術參數(shù)表

        圖1 一次系統(tǒng)簡化接線圖

        圖2 短路等效阻抗圖

        圖3 加裝限流器后的等效阻抗圖

        2.7 特殊運行方式

        當煤氣發(fā)電一、二期10 kV母聯(lián)合閘,假定煤氣發(fā)電G1發(fā)電機檢修,核算等值阻抗圖如圖4。

        如圖4中顯示10 kVⅡ段母線d4短路電流超標,故當母聯(lián)合閘,1#發(fā)電機檢修工況時,可以采取將4#發(fā)電機倒入10 kVⅢ段臨時運行,這樣可確保10 kVⅡ段短路電流不至于超標。

        圖4 發(fā)電二車間母聯(lián)合環(huán)時的等下阻抗圖

        3 實施方案

        3.1 退出漣鋼Ⅱ站1#、2#主變220 kV側電源,從發(fā)電二車間一、二期高壓室直接敷設兩個回路的電纜送至漣鋼Ⅱ站干熄焦1#、2#變10 kV側見圖5,新增兩套主變保護控制屏;在發(fā)二4#發(fā)電機出口側增加限流器1臺,發(fā)電二車間1#、2#升壓變低壓側各增加限流器1臺,共增加3臺限流器。

        3.2 項目實施后發(fā)電二車間1#發(fā)電機由漣鋼Ⅱ站的35 kVⅣ上網(wǎng);發(fā)二的2#發(fā)電機、4#發(fā)電機由發(fā)二的2#升壓變從漣鋼Ⅱ站35 kVⅤ段上網(wǎng)(通過對4#發(fā)電機的開關采用梯接方式,既可以在發(fā)電二車間的10 kVⅡ段母線上網(wǎng),又可以在發(fā)電二車間的10 kVⅢ段母線上網(wǎng)來解決負荷平衡問題,對4#機的保護做相關的改造,實現(xiàn)4#機可以倒換在兩段母線并網(wǎng),3#燃機發(fā)電機在漣鋼Ⅱ站的35 kVⅢ段上網(wǎng)。

        圖5 發(fā)電二車間4#發(fā)電機T接一次圖

        4#發(fā)電機采用T接方式供電如圖5所示,正常時發(fā)電二車間4#機(25 MW機組)通過396柜并網(wǎng),通過2#升壓變(380),送入漣鋼Ⅱ站的442間隔。特殊情況下,通過356間隔并網(wǎng),4#發(fā)電機在運行中,4#發(fā)電機的2個并網(wǎng)柜(發(fā)電Ⅲ期的356間隔和發(fā)電Ⅱ期的396間隔)同時帶電,嚴禁打開其中任一間隔柜門。

        4 保護配置

        4.1 發(fā)二10 kVⅠ段上發(fā)二間隔301、漣鋼Ⅱ站干熄焦10 kV間隔301、焦化干熄焦301三個回路之間主保護形成三差保護,同時配置其他線路后備保護。發(fā)二10 kVⅡ段上發(fā)二間隔381、漣鋼Ⅱ站干熄焦10 kV間隔381、焦化干熄焦發(fā)電間隔381三個之間主保護形成三差保護,同時配置其他線路后備保護。線路保護采用三差動的原因:因干熄焦變壓器有發(fā)電二車間和焦化干熄焦兩個電源供電,且還是采取的電纜T接方式,兩側差動方式無法實現(xiàn)差流平衡檢查,只有用三差動模式,才能全方位實現(xiàn)對線路的保護和檢測正常的差流,不會導致差動保護誤動作,跳開線路。

        4.2 漣鋼Ⅱ站2#主變退出高壓側后作為備用變壓器,發(fā)電二車間10 kVⅡ段取電源,負荷能力15000 kW左右,漣鋼Ⅱ站的210、220開關均設普通的饋出線路保護。

        5 限流器的應用

        5.1 經(jīng)過多方論證,最后采用了深度限流器(簡稱ZLB)來實施對短路電流的限制。

        5.2 ZLB工作原理描述

        正常運行時:系統(tǒng)正常運行時,高速渦流驅動開關處于合閘狀態(tài),本裝置深度限流電抗器,無電流通過,表現(xiàn)為無損耗,無壓降。

        當系統(tǒng)發(fā)生短路故障:高速渦流驅動開關快速開斷,本裝置可在16 ms內投入限流電抗器,使系統(tǒng)所受的短路沖擊大大降低,保護系統(tǒng)內變壓器等電氣設備,同時提高了短路點進線真空斷路器使用壽命,保證系統(tǒng)安全。

        系統(tǒng)短路故障切除后:當短路故障切除后,測控單元根據(jù)設定程序立即給高速渦流開關發(fā)出合閘命令,限流電抗器退出,系統(tǒng)即可恢復正常運行。

        5.3 漣鋼電網(wǎng)的限流器動作邏輯

        當系統(tǒng)某支路出現(xiàn)短路故障時,ZLB測控單元檢測到短路電流后,立刻驅動快速開關動作,投入高阻抗限流電抗器,系統(tǒng)短路故障解除后,快速開關自動合閘,退出限流電抗器。

        如果短路故障持續(xù)達到3 s或3 s時間內限流電抗器并未成功退出系統(tǒng),則ZLB測控單元將發(fā)信號連跳發(fā)電機出口斷路器。

        5.4 ZLB優(yōu)勢

        ZLB一體式結構設計,單相直徑僅為常規(guī)電抗器的70%~80%,高度與常規(guī)電抗器近似;整體結構采用法蘭式連接,戶內、戶外、污穢等級Ⅲ級或更高均可以適用;ZLB為一次性投資,免維護,動作一次不會花費任何費用,無需另配限流電抗器;ZLB動作后可自行恢復正常運行,電抗器僅在短路故障時投入系統(tǒng),電抗率可以做的很大,故可以深度限流,將原電流幅值限制在50%以下。

        5.5 深度限流器的安裝

        選擇在發(fā)電二車間1#、2#升壓變的低壓側,采用戶外式深度限流器,在發(fā)電二車間4#發(fā)電機側采用戶內式深度限流器。

        6 經(jīng)濟效益測算

        6.1 漣鋼Ⅱ站退出1#、2#主變節(jié)省基本電費測算

        2臺主變實際結算費用全年為8×0.4×30×12=1152萬元,退出1#、2#2臺主變運行后,測算1年可以節(jié)約基本電費1152萬元。

        6.2 深度限流器與串聯(lián)電抗器的損耗計算

        6.2.1 串聯(lián)常規(guī)串聯(lián)電抗器損耗計算:長期在線路中串聯(lián)電抗器雖可起到限制短路電流的作用,但存在幾大缺陷,第一電抗器長期投運,電能損耗很嚴重,第二電抗器兩端口間會有一定的壓降,影響供電質量。

        6.2.2 使用深度限流器正常運行時限流器未串入電網(wǎng),只有在出現(xiàn)故障,且短路電流超過規(guī)定時,深度限流器才會短時間串入,漣鋼使用的是出現(xiàn)故障短路電流超標時深度限流器串入3 s,損耗可以忽略。

        6.2.3 一年可以節(jié)省串入電抗器的損耗

        (1)2臺變壓器低壓側10 kV串入Ie=3500 A,20%電抗器損耗,核算成1年電能損耗237.44萬元,2臺共損耗237.44×2=474.88萬元。

        (2)發(fā)電二車間4#發(fā)電機串聯(lián)電抗器DK2,Ie=2500 A,27%的電能損耗,可以算出1年損耗電能133.56萬元。

        6.3 1年創(chuàng)造的經(jīng)濟效益

        1152+133.56+474.88=1760.44萬元。

        7 結論

        通過為期6個月的改造,從限流器選型、設備招投標、自主設計、自主改造,該項目于2017年10月23日正常投運,采用了深度限流器技術,相比串聯(lián)電抗器的限流方式,節(jié)省將近500萬元每年的電能損耗。

        漣鋼近年不斷提高能源利用水平,自發(fā)電比例提高后,從系統(tǒng)外購電負荷不斷減少,主變處于低負荷運行狀態(tài),在這種情況下,退出主變運行是節(jié)約基本電費,減少能源成本的一個有效舉措。通過對6 kV公司主力電網(wǎng)進行優(yōu)化,退出2臺220 kV/6 kV的主變,年節(jié)省基本電費1000萬元以上。

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