劉寶金
(東方電氣風(fēng)電有限公司質(zhì)量管理部,四川618000)
某公司為我公司提供的主軸軸承,在風(fēng)場運行過程中發(fā)生故障,已無法滿足風(fēng)機工作需求,需進行更換。主軸軸承的更換,遠(yuǎn)超于軸承本身價格的質(zhì)量損失,故需對軸承故障原因進行分析,以確認(rèn)與供應(yīng)商之間的責(zé)任事宜。
主軸軸承是風(fēng)電機組的核心零部件,處于風(fēng)力機械中的薄弱部位,是造成某些型號風(fēng)電機組的主要故障之一。主軸軸承承受的力主要包括風(fēng)葉及輪轂的重量、主軸自重、主軸軸承的支承力、推力軸承的止推力、風(fēng)通過風(fēng)葉及輪轂作用在主軸的力,因而主軸軸承主要承受徑向力,也受部分由于風(fēng)力而產(chǎn)生的軸向力作用。主軸軸承受力較為復(fù)雜,隨著風(fēng)力的變化而變化,且會產(chǎn)生振動,因此軸承故障分析涉及面較廣,難以得到準(zhǔn)確的故障原因。
在風(fēng)機運行過程中,故障主軸軸承表現(xiàn)為:軸承溫度高或軸承內(nèi)部存在異響,部分故障軸承溫升和異響同時存在。由于軸承生產(chǎn)環(huán)節(jié)較多,材料類別復(fù)雜,同時受運輸、使用維護等因素影響,軸承故障原因分析十分困難。
目前風(fēng)機主軸軸承與主軸為紅套連接,一旦軸承發(fā)生故障必須更換時,需使用吊車將主軸軸承和主軸一起吊裝至地面進行整體更換。根據(jù)目前主軸軸承市場價格,單個軸承價格約為5萬元人民幣,進口軸承約為10萬元人民幣。但是,若軸承發(fā)生故障,迫使主軸軸承更換,將產(chǎn)生幾倍甚至10余倍軸承價格的質(zhì)量損失,其費用包括:
因主軸軸承和主軸為紅套連接,無法拆卸軸承,只能通過破壞性拆卸軸承,保證主軸再次修復(fù)使用。破壞拆卸的主軸軸承已無法修復(fù),軸承本體費用將納入質(zhì)量損失。
因軸承故障導(dǎo)致更換軸承,拆卸軸承后需對主軸進行修復(fù)方能再次投入使用。若修復(fù)過程處理不當(dāng),甚至可能導(dǎo)致主軸無法再次使用,造成更大的損失。
故障軸承拆下后需吊裝至地面,需租用大型吊車方可完成,將會產(chǎn)生高額費用。
因軸承故障導(dǎo)致更換的傳動鏈,需從風(fēng)場現(xiàn)場返回機組裝配地進行修復(fù),長途運輸將產(chǎn)生高額的運輸費用。
材料的好壞是決定主軸軸承質(zhì)量的重要因素,我國風(fēng)機主軸軸承與國外差距,材料是主要因素,其次才是軸承設(shè)計、工藝水平和工藝裝備。盡管我國制定了JB/T 10705—2007《滾動軸承 風(fēng)力發(fā)電機軸承》,修訂了GB/T 18254—2002《高碳鉻軸承鋼》標(biāo)準(zhǔn),對其中碳化物、偏析、含氧量和夾雜物等要求有所提升,但受制于國內(nèi)鋼企冶煉技術(shù)和成本等因素,完全實施仍有很大難度。隨著真空脫氣的廣泛應(yīng)用,我國在軸承鋼的含氧量控制方面有了很大提高,已接近國外水平。但在碳化物均勻性、網(wǎng)狀碳化物控制、夾雜物控制等方面仍有較大差距,這就造成了國內(nèi)風(fēng)電軸承質(zhì)量、壽命、可靠性及一致性遜色于國外產(chǎn)品。
圖1 主軸軸承故障情況圖Figure 1 Picture of main shaft bearing failure
風(fēng)電軸承類型很多,材料有十幾種,要正確選材,必須考慮軸承零件的服役條件、失效形式、材料本身的價格性能、相應(yīng)的強化手段及加工條件和制造成本。
軸承鋼交貨狀態(tài)大多為球化退火態(tài),以便于進行切削加工。軸承鋼球化退火時間長,耗時耗能。研究與生產(chǎn)結(jié)果表明,淬火加熱時控制奧氏體中C含量在0.5%左右,既可獲得足夠高的淬火基體硬度,又可保證有足夠體積分?jǐn)?shù)的合金滲碳體阻止奧氏體晶粒長大,且0.5% 左右C含量的馬氏體具有明顯的板條特征,具有較高的韌塑性,可明顯提高軸承的接觸疲勞壽命。
主軸軸承作為風(fēng)機傳動系統(tǒng)的支撐部件,在運行過程中需要在滾動體與內(nèi)外圈及保持架之間形成有效油膜,減少軸承的摩擦損耗,有效提高軸承的使用壽命。風(fēng)機潤滑油的加注采用自動潤滑系統(tǒng),潤滑參數(shù)的合理設(shè)置以及有效的人工維護是軸承良好運行的可靠保證。一旦缺少潤滑油脂,將造成軸承運行潤滑不良,形成干摩擦,對軸承本身損害極大,極易導(dǎo)致軸承故障。
在風(fēng)機運行前的運輸過程中,可能在主軸軸承滾道表面產(chǎn)生軸向壓痕,該壓痕可能成為軸承損壞的誘因之一。
通過以上理論對比分析,發(fā)現(xiàn)雖然軸承本身價值不高,但損壞造成的損失巨大,因此故障原因分析十分必要和迫切;但軸承損壞的根本原因涉及的環(huán)節(jié)較多,取證困難,難以定性。以下分析是基于故障軸承的拆卸結(jié)果,分別從潤滑、運輸、材料使用、熱處理等環(huán)節(jié)對故障軸承原因進行分析。
對故障軸承進行拆卸分析。拆卸結(jié)果顯示軸承已嚴(yán)重?fù)p壞,軸承內(nèi)外圈出現(xiàn)不同程度的磨痕,保持架單側(cè)固定齒已全部斷裂,滾動體出現(xiàn)碾碎現(xiàn)象,最嚴(yán)重的僅保留1/3,如圖1所示。
3.2.1 故障軸承的潤滑
查閱風(fēng)場該主軸軸承的運行維護記錄,潤滑系統(tǒng)工作正常,軸承排油正常,表明軸承潤滑良好。對軸承進行解體拆卸,拆卸的軸承內(nèi)外圈、滾動體表面殘留油脂較多,表明軸承使用時潤滑情況良好,表明軸承不存在潤滑不良現(xiàn)象。
表1 故障軸承體的取樣分析方案Table 1 Sampling and analysis scheme of fault bearing
表2 金相組織、顯微硬度及滲層深度Table 2 Metallographic structure, microhardness and carburized layer depth
圖2 內(nèi)外圈取樣區(qū)域標(biāo)記Figure 2 Inner and outer sampling area marker
圖3 滾動體編號方法Figure 3 Numbering method of rolling bearing
3.2.2 軸承的運輸
對該軸承所在風(fēng)機的運輸過程進行追溯,該風(fēng)機運輸過程固定,設(shè)施齊備,保護措施完善,運輸過程符合規(guī)范要求,未發(fā)現(xiàn)可能對軸承造成損壞的情況,因此排除了運輸導(dǎo)致主軸軸承故障的可能。
3.2.3 軸承的設(shè)計
查閱軸承的設(shè)計過程,軸承外形尺寸、軸承的滾子尺寸、軸承的壓力角選取、額定動靜負(fù)荷等要素的設(shè)計和選取均滿足規(guī)范要求,且通過我公司的評審認(rèn)證。
軸承保持架材料為ZHPb59-1-GB1176;滾動體材料為GCr18Mo;內(nèi)圈材料為GCr18Mo;外圈材料為GCr18Mo。
以上材料的選取,符合JB/T 1255—2014《滾動軸承高碳鉻軸承鋼零件熱處理技術(shù)條件》和JB/T 8881—2011《滾動軸承零件滲碳熱處理技術(shù)條件》的相關(guān)要求。綜上所述,軸承設(shè)計不是導(dǎo)致軸承故障的原因。
3.2.4 熱處理
通過上述理論分析,熱處理極有可能是軸承損壞的原因,以下對軸承的熱處理情況進行了詳細(xì)分析。
3.2.4.1 取樣分析
首先對損壞軸承體的保持架、內(nèi)外圈、滾動體進行取樣分析,取樣分析見表1。
3.2.4.2 檢測結(jié)果分析
故障主軸軸承試樣檢測結(jié)果各區(qū)域金相組織、顯微硬度和滲層深度如表2和圖4所示。
對比檢測結(jié)果和技術(shù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,得到如下結(jié)論:
(1)軸承內(nèi)外圈硬度不符合圖紙技術(shù)要求。對比軸承圖紙的技術(shù)要求和內(nèi)外圈的硬度檢測結(jié)果,發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)外圈硬度偏低,不符合圖紙技術(shù)要求。對比情況見表3。
(2)滾動體硬化層深度檢測。按照圖紙要求,滾動體硬化層深度參照標(biāo)準(zhǔn)JB/T 8881—2011 《滾動軸承零件滲碳熱處理技術(shù)條件》進行檢測。故障軸承的滾動體直徑為?59.5 mm~67.5 mm,即滾動體表面滲碳硬化層深度應(yīng)≥3.0 mm。而軸承檢測報告中4#滾動體和5#滾動體樣品滲碳層深度為0.83 mm和0.84 mm,小于3.0 mm,不滿足該標(biāo)準(zhǔn)要求。
圖4 基體各區(qū)域金相組織圖(500×)Figure 4 Metallographic structure graph of each region of the matrix(500×)
(3)滾動體表面含碳量檢測。按照標(biāo)準(zhǔn)JB/T 8881—2011《滾動軸承 零件滲碳熱處理 技術(shù)條件》中規(guī)定:滲碳軸承成品零件的表面含碳量應(yīng)為0.8%~1.05%,對有效硬化層深度≥2.5 mm的深層滲碳表面含碳量應(yīng)不低于0.8%,如有特殊要求時,在表面硬度合格的情況下可另行規(guī)定。軸承檢查報告中,1#滾動體樣品表面含碳0.58%,4#滾動體樣品表面含碳0.61%,5#滾動體樣品表面含碳0.53%,均不滿足該標(biāo)準(zhǔn)的要求。
表3 故障軸承內(nèi)外圈硬度檢測結(jié)果對比Figure 3 Comparison of hardness test result of inner and outer ring of fault bearing
表4 表面、邊緣及心部硬度Table 4 Hardness of surface,edge and core
表5 故障主軸軸承7#滾動體硬度檢測結(jié)果對比Table 5 Comparion of hardness test result of 7# rolling bearing of fault spindle bearing
(4)滾動體硬度檢測。
1#、4#、5#滾動體硬度檢測見表4。在7#滾動體上下端面各測試了6組硬度值,檢測結(jié)果見表5。
通過表4、表5得出,1#、4#、5#、7#滾動體硬度均不合格。
(1)主軸承滾動體滲碳層深度、滾動體表面含碳量、滾動體硬度、內(nèi)外圈硬度不合格,是致使主軸軸承運行過程中出現(xiàn)異響和故障的根本原因。風(fēng)機運行中主軸承零部件無法承受風(fēng)輪傳遞的載荷,導(dǎo)致滾動體表面受損,甚至破裂,擠壓滾道受損。
(2)根據(jù)分析,對軸承供應(yīng)商進行了質(zhì)量追溯。在詳實的數(shù)據(jù)支撐下,供應(yīng)商認(rèn)可了我公司的分析結(jié)果,并承擔(dān)了相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。
(3)以此軸承分析結(jié)果為契機,對該公司其余故障軸承進行了相關(guān)分析,并且發(fā)現(xiàn)數(shù)臺軸承存在類似問題,目前已累計追回質(zhì)量損失400余萬元。