(遼寧省第四地質(zhì)大隊有限責任公司,遼寧 阜新 123000)
目前,本礦山掘進巷道采用直眼掏槽方式,但是掏槽效果差,掘進速度低,巖石硬度大時對巷道掘進快慢有一定的影響。同時對巷道成型后的形狀有影響。需要找出一種掏槽方式,提高掘進質(zhì)量、加快掘進速度。針對上述存在的問題,積極探索,經(jīng)過多次井下實驗摸索。通過實驗總結(jié)出適合本礦山的掏槽方式及布孔參數(shù)。使本礦山在巷道掘進效率和速度有了顯著的提高。
阜新新民金礦T1號礦體傾角55°~85°。礦體平均水平厚度在12.65米左右。金礦體賦存標高在+100m~+310m之間。金礦體頂、底板巖層較穩(wěn)定。巖石堅固性系數(shù)f一般在10~15,局部最大可達16,層理、節(jié)理均不發(fā)育,巖石較完整,屬穩(wěn)定性巖層。
(1)在巷道掘進爆破后巖石的塊度方面,要求塊度小、均勻,爆破后的巖石成堆,便于裝巖運輸。
(2)掘進速度方面要快,利于生產(chǎn)。
(3)要求爆破后的巷道輪廓平整、光滑,保證巷道斷面形狀在施工誤差允許范圍內(nèi)。
(4)在炸藥使用上,要求節(jié)約成本。提高炮孔利用率。
(5)控制爆破震動和飛散。
增加炮眼深度會改善鑿巖爆破工作的技術(shù)經(jīng)濟指標,一般情況下,炮眼深度大了,會增加循環(huán)爆破巖石量,有助于提高裝巖機的生產(chǎn)率,同時減少打眼的持續(xù)時間,減少每米巷道的裝藥爆破和通風時間,但是炮眼深度過長爆破效果不好,過短不經(jīng)濟,通過實驗找出一個適合本礦山的掘進深度。
在直眼掏槽中,補償孔直徑是43mm時,爆破效果是不理想的,因為補償孔斷面面積太小,炮眼之間的爆破巖石體積增量大大受到了炮眼間距的限制。在這種情況下,炮眼之間的距離甚至有很小的偏差就會極大的影響爆破效果,炮眼之間的破碎巖石在全深度上沒有地方補償時,破碎巖石會經(jīng)常被壓實,而且也不可能從槽腔內(nèi)被清除出來,結(jié)果炮眼利用率低。因此要找出合理的孔間距和補償孔的數(shù)量及布置方式。本礦山主要通過實驗分析,確定合理的孔深、孔間距及補償孔的孔數(shù)。從而確定掏槽眼布置形式。
3.2.1 掏槽炮孔布置參數(shù)的基本方法
爆破孔與補償孔的孔間距離是掘進爆破的決定性參數(shù),是達到一定爆破效果的保證。為了確定爆破布孔的參數(shù),本礦山在井下硬巖巷道進行的多次實驗。目的是確定在堅硬巖石中,用同種炸藥、爆破孔與補償孔孔徑相同的條件下,爆破孔與補償孔的合理孔間距。首先,布置A1:該距離一定保證兩炮孔之間的巖石爆破破碎,槽腔內(nèi)的巖石完全能被清除出來。其次,布置A2,A3,A4等,直到達到爆破標準條件:礦石堅固性系數(shù)f=15,補償孔與爆破孔之間的巖石保證完全破碎,在槽腔內(nèi)的被壓實的巖石最少,炮眼利用系數(shù)等于0.95,槽腔尺寸最大為止。并確定有效爆破孔深。
炮眼利用系數(shù)計算:
式中ΣIC—沒有被爆破完的留在工作面上的炮孔總長度(炮窩子),mm;L—鉆眼深度,mm;n—爆破炮眼數(shù)目。
補償系數(shù)計算:
式中V補——補償空間;V巖——被崩落巖石體積。
3.2.2 確定孔間距
根據(jù)上述基本方法及本礦山實際的情況,在巖石堅固性系數(shù)f=14~18下進行。本礦山使用YT27鑿巖機,炮孔直徑43mm,補償孔直徑43mm。釬桿長分別為1.5m,2.5m,3m、4m。在實驗巷道上分別以不同的炮孔長度進行實驗,找出最優(yōu)的孔間距和孔深。本次實驗在140中段水平巷道中進行,炸藥為2#改性巖石炸藥,反向起爆,導爆管雷管微差爆破。
實驗結(jié)果表:
表1 孔間距、孔深爆破實驗結(jié)果表
根據(jù)上述實驗結(jié)果,綜合評價確定孔深2.5m、孔間距150mm,在本礦山的巖石條件下為最優(yōu)。
根據(jù)上述確定的布孔參數(shù),孔深2.5m,孔間距150mm,分析確定本礦山的巷道掘進最優(yōu)掏槽方式。以100中段,140中段180中段6條獨頭巷道為實驗巷道,本次實驗均以直眼掏槽方式進行。
通過上述表格實驗結(jié)果分析,六角星型掏槽方式在炮孔利用系數(shù)、破碎狀態(tài)、及炸藥消耗等方面都有一定優(yōu)勢。在本礦山的地質(zhì)條件和設(shè)備配置情況下,應用六角星型掏槽方式掘進巷道具有較好的優(yōu)勢。
(1)高硬度巖石巷道掘進技術(shù)的研究和實驗,分析出六角星型掏槽方式,更適合在本礦山這類硬度高的巖石中掘進巷道。
(2)六角星型掏槽方式的應用,爆破后掘進進尺2.3m,達到了預期掘進進尺。拋渣效果理想,利于裝運。掏槽效果較好,面積大,平直。巷道整體爆破后,成型較完整、光滑。大大提高了掘進速度,節(jié)省成本,在生產(chǎn)效益和經(jīng)濟效益方面取得了良好的效果。
(3)六角星型掏槽方式在巖石堅固性系數(shù)f=10~18范圍內(nèi)應用較為理想,在具有這類巖石的地下礦山中具有推廣價值。