(涼山礦業(yè)股份有限公司拉拉公司,四川 會(huì)理 615100)
選礦所產(chǎn)生的廢水直接排放會(huì)對(duì)環(huán)境造成很大污染,也是對(duì)水資源的浪費(fèi)。對(duì)選礦廢水進(jìn)行有效處理后,使其部分甚至全部能夠替代選礦生產(chǎn)所需用水,能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境保護(hù)的雙重效果。
試驗(yàn)水樣來自于該選礦廠總尾礦廢水,原水為PH值在8~10之間的堿性水,COD值為50mg/L~120mg/L,含有較大量尾砂、脂肪酸、水玻璃、黃藥及一定含量的重金屬離子污染物。試驗(yàn)需要使處理后的廢水達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)要求,同時(shí)還要適用于選礦生產(chǎn)回用要求,要滿足選礦試驗(yàn)的正常進(jìn)行要求。
1.2.1 選礦廢水處理試驗(yàn)方法
由于該選礦廢水中含有較多的懸浮固體,需要先進(jìn)行預(yù)處理后,再送入主體試驗(yàn)系統(tǒng)中。在廢水中加入適量比例的試驗(yàn)用石灰,攪拌后發(fā)生反應(yīng),將反應(yīng)物送入初次沉淀槽中,沉降分離處理后,使上清液向中間槽溢流。中間槽中溢流進(jìn)入的廢水由變頻泵抽出后送入氧化反應(yīng)槽繼續(xù)處理,經(jīng)過連續(xù)反應(yīng)后再送入斜板沉淀池中繼續(xù)沉降分離,取樣分析產(chǎn)生的上清液,并對(duì)上清液進(jìn)行選礦試驗(yàn),底流則連續(xù)排放。圖1為試驗(yàn)工藝流程。
1.2.2 廢水回用浮選試驗(yàn)流程
以試驗(yàn)選擇的礦漿作為原料,分別采用生產(chǎn)水與凈化水作為選礦生產(chǎn)用水,進(jìn)行選礦試驗(yàn),以浮選指標(biāo)作為試驗(yàn)控制指標(biāo),分析多金屬選礦廢水經(jīng)凈化回用后對(duì)于該指標(biāo)的影響。
測(cè)定出水樣COD的過程中,對(duì)重金屬離子濃度、懸浮固體SS脫除效果進(jìn)行測(cè)定,均有明顯降低;pH顯示弱堿性,有效控制在7~8之間。所有指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家與企業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)。
生物制劑的主要成分為硫桿菌與其他無機(jī)化合物,硫桿菌是一種復(fù)合功能菌群代謝產(chǎn)物,經(jīng)過組分合理設(shè)計(jì)后,制劑內(nèi)富含大量巰基、羧基、羥基、氨基功能基團(tuán)。重金屬廢水經(jīng)過多基團(tuán)協(xié)同配合處理后,形成了穩(wěn)定的配合物,能夠有效脫除殘余浮選藥劑含量。
同時(shí),生物制劑還具有高效的絮凝作用,重金屬配合物在經(jīng)過水解后產(chǎn)生的顆粒會(huì)在絮凝作用下形成膠團(tuán),從而高效凈化多種重金屬離子。
經(jīng)過開路浮選后,再通過1粗1掃2粗的閉路試驗(yàn)進(jìn)行測(cè)定,采用1#凈化水樣后,硫化物粗精礦中的WO3品位約提高0.20%,Mo與Bi則降低約0.98%與2.101%,
鎢粗精礦中的鎢品位降低了約3.77%,硫化物粗精礦與鎢粗精礦產(chǎn)率均有一定程度提升,WO3、Mo及Bi的回收率均保持了一定的相近性,表明1#凈化水基本可以用于選礦生產(chǎn)中,1#凈化水具有較強(qiáng)的起泡性,使硫化礦精礦產(chǎn)率有較大提升,并導(dǎo)致更多的WO3被夾雜帶走,損失率比0#生產(chǎn)水高3.57%,且Mo與Bi的品位也偏低,仍然需要不斷通過浮選試驗(yàn)進(jìn)行改進(jìn),通過調(diào)節(jié)起泡劑添加量,提高硫化礦精選次數(shù)不斷改進(jìn)品位與回收率。
圖1 多金屬選礦廢水深度處理工藝流程
通過試驗(yàn)分析可以得知,通過生物藥劑協(xié)同氧化反應(yīng)能夠提高多金屬選礦廢水的處理效果,經(jīng)過處理后的廢水能夠達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)廢水中的COD能夠從70mg/L以上脫除到35mg/L以下,每噸需藥劑0.85元,成本較低,未來仍可以通過不斷優(yōu)化試驗(yàn)降低成本空間。