田 勇,韓學(xué)華,劉連慶,張向波
(1山東壽光巨能熱電發(fā)展有限公司,山東壽光 262711;2山東壽光巨能特鋼有限公司,山東壽光 262711)
山東壽光巨能特鋼有限公司有2條石灰窯生產(chǎn)線;1條燒結(jié)生產(chǎn)線;2座高爐生產(chǎn)線;1條電爐生產(chǎn)線和2條轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)線,3條軋鋼生產(chǎn)線;1條鋼管生產(chǎn)線;2條制氧生產(chǎn)線;1座燃?xì)夂腿济喊l(fā)電廠。
為保證煤氣的平衡與回收利用,配置10萬m3高爐煤氣柜1座,5萬m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜1座。建設(shè)煤氣管網(wǎng) 3000多 m,其中 DN2400管道 420 m;DN2200管道1240 m;DN1600管道980 m;DN1200管道320 m;DN800管道90 m,上述管道總體容量約9000 m3。
根據(jù)設(shè)備檢修維護(hù)需要,公司每年度都要全公司停產(chǎn)3天進(jìn)行煤氣管網(wǎng)的故障閥門、膨脹節(jié)、排水器等相應(yīng)更換及缺陷處理工作。每次停產(chǎn)大修時(shí)都是根據(jù)生產(chǎn)情況,依次逐步關(guān)斷各生產(chǎn)單元煤氣后,再開啟相應(yīng)生產(chǎn)單元煤氣管道放散閥泄放殘余煤氣,然后用氮?dú)庵脫Q煤氣合格后,開人孔進(jìn)行相應(yīng)動(dòng)火檢修工作,工作完畢再用氮?dú)獯驂簷z漏無問題后恢復(fù)生產(chǎn)。由于氮?dú)獯祾吖艿罏镈N50管徑較小,置換時(shí)間較長,每次停送氣置換時(shí)間都在8 h以上,制氧也就必須低負(fù)荷生產(chǎn)氮?dú)?,要等全部煤氣管網(wǎng)吹掃合格后,才能停產(chǎn)檢修。并在煤氣管網(wǎng)檢修完畢前,制氧系統(tǒng)提前3~4 h開機(jī)才能恢復(fù)生產(chǎn),用氮?dú)鈱?duì)管道焊接情況打壓檢漏,若不合格則撤掉氮?dú)饫^續(xù)焊接直到打壓置換煤氣管道內(nèi)空氣合格,為此大大增加了制氧能耗,延長檢修時(shí)間,造成較大經(jīng)濟(jì)損失。
為解決該問題,通過多方研究,認(rèn)為提前將10萬m3高爐煤氣柜儲(chǔ)存氮?dú)猓?萬m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜存儲(chǔ)煤氣的置換方式,可大大節(jié)省檢修工作時(shí)間。
(1)提前將10萬m3高爐煤氣柜退出運(yùn)行,用氮?dú)庵脫Q合格后,再用氮?dú)忭斏?萬m3柜容儲(chǔ)存檢修用足夠氮?dú)狻?/p>
(2)當(dāng)管網(wǎng)全部停產(chǎn)檢修時(shí),把各管道DN150煤氣放散口打開,然后開啟10萬m3高爐煤氣柜進(jìn)口閥門組,30 min內(nèi)就可把柜內(nèi)氮?dú)庀蛉棵簹夤艿莱錆M并置換合格,約計(jì)消耗2萬m3氮?dú)?,大于煤氣管道總?cè)莘e9000 m3。
(3)氮?dú)庵脫Q合格后,可以立即進(jìn)行動(dòng)火檢修作業(yè),若進(jìn)入管道內(nèi)工作則再用空氣置換氮?dú)夂细窈筮M(jìn)行。動(dòng)火作業(yè)完畢,再次用10萬m3高爐煤氣柜內(nèi)氮?dú)獯驂簷z漏,再次消耗氮?dú)饧s計(jì)10000 m3。
(4)若打壓檢漏不合格(通過我們6年工作經(jīng)驗(yàn),100%存在更換的煤氣閥門、膨脹節(jié)、排水器喇叭口等多處焊縫砂眼漏氣),則退出10萬m3高爐煤氣柜氮?dú)膺\(yùn)行,把煤氣管道泄壓后繼續(xù)焊接處理泄漏缺陷,處理完畢后進(jìn)行第二次高爐煤氣柜內(nèi)氮?dú)獯驂簷z漏,再次消耗氮?dú)饧s計(jì)10000 m3。無特殊情況本次打壓檢漏合格。
(5)煤氣管網(wǎng)打壓檢漏合格后,再立即用轉(zhuǎn)爐煤氣柜內(nèi)煤氣置換煤氣管網(wǎng)氮?dú)夂?0萬m3高爐煤氣柜氮?dú)夂细?,等待高爐正常生產(chǎn)后可以立即并網(wǎng)恢復(fù)各單元生產(chǎn)。
(1)減少煤氣管網(wǎng)第一次氮?dú)庵脫Q煤氣時(shí)間6 h,煤氣管網(wǎng)第一次打壓檢漏時(shí)間2 h,煤氣置換管網(wǎng)和10萬m3高爐煤氣柜氮?dú)鈺r(shí)間1 h,共計(jì)檢修時(shí)間可縮短9 h。從2017年開始巨能特鋼全部停產(chǎn)時(shí)間由3天減少為2天,取得了重大經(jīng)濟(jì)效益。
(2)使用10萬m3高爐煤氣柜儲(chǔ)存氮?dú)?,制氧可以早停機(jī)4 h,KDON(Ar)-12000制氧機(jī)組可節(jié)約電費(fèi)4萬kW·h,全公司檢修過程中縮短制氧開機(jī)4 h(不開氮?dú)鈮嚎s機(jī)),約節(jié)約電費(fèi)3萬kW·h,同時(shí)為制氧檢修贏得充分時(shí)間。
(3)防止煤氣管網(wǎng)檢修完畢中間打壓檢漏不合格,使用完畢制氧2臺(tái)2.0 MPa,400 m3球罐中所存氮?dú)鈺r(shí),而第二次無法打壓檢修致使送煤氣后被迫帶煤氣焊接的危害性。
山東壽光巨能特鋼有限公司動(dòng)力廠在全公司年度計(jì)劃停產(chǎn)大修時(shí),通過采用提前將10萬m3高爐煤氣柜儲(chǔ)存氮?dú)猓?萬m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜存儲(chǔ)煤氣的煤氣管網(wǎng)檢修置換方式,停送氣置換及打壓檢漏時(shí)間大大縮短,檢修質(zhì)量得到保障,同時(shí)為制氧檢修贏得了時(shí)間,節(jié)省了制氧開機(jī)能耗,為企業(yè)取得了良好經(jīng)濟(jì)效益。