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        聚氯乙烯生產(chǎn)消耗控制及技術(shù)改造

        2018-02-18 01:11:34馬瑞王貴珍白文彥牛東
        聚氯乙烯 2018年9期
        關(guān)鍵詞:分廠聚氯乙烯乙炔

        馬瑞,王貴珍,白文彥,牛東

        (陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司,陜西 榆林 719319)

        陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱北元集團(tuán))成立于2003年5月,生產(chǎn)裝置包括10萬t/a聚氯乙烯、8萬t/a燒堿,于2006年全部建成投產(chǎn)。2009年以上裝置合并成立化工一分公司,2010年北元集團(tuán)又成立了化工二分公司、熱電分公司和水泥公司。2015年,北元集團(tuán)化工一分公司氯堿裝置停產(chǎn),10萬t/a聚氯乙烯裝置改名為聚氯乙烯二分廠,并入化工二分公司。聚氯乙烯二分廠10萬t/a聚氯乙烯裝置在十幾年的運(yùn)行過程中,歷經(jīng)數(shù)次改造,生產(chǎn)消耗逐年降低。

        1 存在的問題

        (1)聚氯乙烯二分廠采用隔膜法生產(chǎn)燒堿,電石法生產(chǎn)聚氯乙烯,消耗電石14萬t/a、工業(yè)原鹽14萬t/a、電3億kW·h/a。雖然該裝置為北元集團(tuán)的發(fā)展和壯大奠定了基礎(chǔ),但隔膜法電解工藝相比離子膜工藝還存在一定差距,產(chǎn)品須經(jīng)過蒸發(fā)、濃縮、除鹽后方能銷售,且只能用于一般的紡織、造紙等領(lǐng)域,而不能用于人造纖維等需要高純度燒堿的領(lǐng)域;且其能耗比離子膜工藝高,也是“十二五”期間國家明令淘汰的落后裝置。

        (2)原乙炔清凈系統(tǒng)采用次氯酸鈉清凈工藝,存在清凈效果差、乙炔水含量高等問題。大量廢次氯酸鈉溶液加入發(fā)生器與電石反應(yīng),將氯離子帶入電石渣中,導(dǎo)致排出的污水中COD和氯離子超標(biāo),給污水處理帶來巨大的困難。

        (3)2015年,北元集團(tuán)化工一分公司氯堿裝置停產(chǎn),供熱系統(tǒng)拆除,無蒸汽冷凝水,只能使用蒸汽給采暖槽升溫,為生活區(qū)供暖,冬季蒸汽消耗明顯增大。合成工序二期轉(zhuǎn)化器熱水回水進(jìn)入一期熱水槽,溫度較高(90 ℃左右),存在熱能過剩的情況,導(dǎo)致蒸汽單耗上升,消耗成本增加。

        氯堿裝置停用后無蒸汽冷凝水,聚合釜進(jìn)料使用的去離子水全部由去離子水站制得,去離子水站制水率低(52%左右),每天制水使用工業(yè)水1 790 t,制水成本高;且超濾膜須定期進(jìn)行化學(xué)清洗,清洗周期為24 h,影響生產(chǎn);另外,濃水量過大,每天產(chǎn)生的820 t濃水回用到乙炔水洗冷卻系統(tǒng)無法平衡,造成浪費(fèi),污水處理系統(tǒng)的排放壓力較大。

        (4)原發(fā)生器振動(dòng)篩操作頻繁,控制箱故障率較高,在手動(dòng)操作過程中,易造成發(fā)生器壓力、液位超標(biāo),控制不穩(wěn)定,給生產(chǎn)帶來安全隱患且容易造成電石浪費(fèi)。

        (5)精餾工序2套高沸塔自2005年投用以來,由于塔盤堵塞、設(shè)備老舊等原因,運(yùn)行不穩(wěn)定,造成精氯乙烯中二氯乙烷質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高達(dá)270×10-6,影響聚氯乙烯樹脂的質(zhì)量。

        (6)聚合裝置生產(chǎn)過程中母液水流量為35~40 m3/h,其中20 m3/h母液水回用于乙炔發(fā)生裝置,其余則全部排污處理,污水處理壓力較大,同時(shí)也造成浪費(fèi)。

        2 改造措施

        (1)2010年,為了降低生產(chǎn)成本,北元集團(tuán)投資建設(shè)了化工二分公司至化工一分公司的輸鹵、輸蒸汽管道及供電線路?;ひ环止居秒娪蔁犭姺止緹峄?526,北亞Ⅰ,北錦Ⅰ、Ⅱ線切換運(yùn)行。

        (2)關(guān)?;ひ环止韭葔A生產(chǎn)裝置后,為進(jìn)一步發(fā)揮聚氯乙烯二分廠乙炔制備、聚合及公用系統(tǒng)裝置的生產(chǎn)能力,合理利用固定資產(chǎn),將化工二分公司生產(chǎn)系統(tǒng)富余的氯化氫氣體輸送至聚氯乙烯二分廠生產(chǎn)SG3型聚氯乙烯樹脂。

        (3)2015年,新建1套濃硫酸清凈乙炔裝置,將原次氯酸鈉清凈裝置改造為乙炔水洗冷卻裝置,減少了污水的排放量。

        (4)2016年對(duì)乙炔水洗系統(tǒng)進(jìn)行改造,乙炔水洗塔用水不再進(jìn)行循環(huán),而是直接加入發(fā)生器,同時(shí)加大乙炔洗滌水量,減少了乙炔中的硫、磷含量,降低了硫酸消耗。2016年生產(chǎn)1 t聚氯乙烯的硫酸消耗量為8.08 kg,屬行業(yè)內(nèi)較好水平。

        (5)2016年10月,將合成工序二期轉(zhuǎn)化器熱水回水與采暖槽水進(jìn)行換熱,換熱后的熱水進(jìn)入一期熱水槽,采暖水則通過采暖泵輸送至換熱器,為生活區(qū)及廠區(qū)供暖,采暖回水回至采暖槽循環(huán),采暖水溫度能達(dá)到70 ℃,無需另外補(bǔ)充蒸汽,蒸汽消耗明顯降低,同時(shí)保障了生活區(qū)的供暖。

        (6)2016年將乙炔發(fā)生器手動(dòng)加料改為自動(dòng)加料,5臺(tái)發(fā)生器實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)聯(lián)鎖加料,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度和頻繁操作帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)。改造前發(fā)生器壓力平均每月超標(biāo)4次,改造后沒有出現(xiàn)過因人員操作而造成的壓力超標(biāo)。

        (7)2015年10月引進(jìn)了離子交換法制水裝置,其中去離子水儲(chǔ)罐、鹽酸罐、堿罐以及濃水池全部為舊罐再利用。

        (8)2017年10月,利用大檢修機(jī)會(huì)將合成精餾工序2套高沸塔拆除,新建1套高沸塔。

        (9)2017年8月,為了回收利用母液水,聚氯乙烯二分廠增加了母液水沉降裝置,母液水經(jīng)聚合干燥離心機(jī)分離后直接進(jìn)入沉降裝置進(jìn)行沉降分離,分離出來的聚氯乙烯樹脂用泵送至漿料槽回收,上清液經(jīng)循環(huán)水換熱器冷卻降溫至40~50 ℃后進(jìn)入母液水槽,用作聚合出料噴淋水和過濾器高壓沖洗水,降低了去離子水的消耗量。

        3 改造效果

        (1)化工二分公司給聚氯乙烯二分廠供應(yīng)氯化氫合成爐副產(chǎn)蒸汽3.2萬t/a,蒸汽價(jià)格按75元/t計(jì)算,每年可降低成本240萬元。

        (2)化工二分公司氯化氫生產(chǎn)成本比聚氯乙烯二分廠低93.75元/t,聚氯乙烯產(chǎn)能按10萬t/a計(jì)算(氯化氫單耗按0.64 t計(jì)算),每年可降低成本約600萬元。

        (3)聚氯乙烯二分廠隔膜電解裝置淘汰符合國家淘汰落后產(chǎn)能的政策,可以申請(qǐng)相應(yīng)的財(cái)政補(bǔ)貼,用于其他裝置的升級(jí)改造。

        (4)聚氯乙烯二分廠關(guān)停部分裝置后,員工人數(shù)由370人降為250人,減少了120人,每年減少管理費(fèi)用800多萬元(人均工資按7萬元/a計(jì))。

        (5)乙炔由次氯酸鈉清凈改為濃硫酸清凈后,減少了二次水的排放量,解決了污水排放難題,同時(shí)乙炔氣含水體積分?jǐn)?shù)由800×10-6降至100×10-6以下,提高了精乙炔質(zhì)量,觸媒單耗由1.3 kg降為0.81 kg,降低了生產(chǎn)成本。

        (6)采暖系統(tǒng)改造和蒸汽冷凝水回用后,效益明顯。聚氯乙烯二分廠將蒸汽分汽缸處的蒸汽冷凝水和聚合干燥蒸汽冷凝水收集在一起,利用余熱給自來水換熱,供生活區(qū)使用熱水,換熱后的冷凝水一部分補(bǔ)入合成熱水槽,剩余的補(bǔ)入去離子水站預(yù)處理裝置,用于制去離子水,既減少了蒸汽用量又回用了冷凝水。每天可節(jié)約蒸汽52 t,回用冷凝水112 t,每年可節(jié)約費(fèi)用約200萬元。

        (7)2016年6月,去離子水裝置投用,制水率由54%提高到90%左右,工業(yè)水用量明顯減少,節(jié)約工業(yè)水259 260 t/a,制水成本由11元/t下降至6.7元/t,可節(jié)約生產(chǎn)成本150.5萬元/a。該套制水設(shè)備自動(dòng)化程度高,手動(dòng)操作少,人員勞動(dòng)強(qiáng)度低。

        (8)精餾高沸塔改造后,處理能力提高,VCM中二氯乙烷質(zhì)量分?jǐn)?shù)由100×10-6降為0.5×10-6,達(dá)到了行業(yè)先進(jìn)水平,聚氯乙烯樹脂質(zhì)量明顯提高,同時(shí)降低了生產(chǎn)成本。改造前聚氯乙烯產(chǎn)品熱穩(wěn)定性為295~447 s,改造后為315~385 s;改造前平均聚合度波動(dòng)范圍為1 303~1 331,改造后穩(wěn)定在1 310~1 332;分散劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)也由84×10-6降為48×10-6,可節(jié)約費(fèi)用10萬元/a。

        (9)2017年11月,母液沉降裝置投用,去離子水消耗量由970 t/d降為700 t/d,節(jié)約270 t/d。按年生產(chǎn)時(shí)間330天、去離子水單價(jià)10元/t計(jì)算,可節(jié)省費(fèi)用270×10×330=89萬(元/a);此外,每年可回收聚氯乙烯樹脂70 t,聚氯乙烯樹脂價(jià)格按5 000元/t計(jì)算,可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益70×5 000=35萬(元/a);同時(shí)減少了污水排放量,達(dá)到了減污增效的目的。

        4 結(jié)語

        在電石法聚氯乙烯樹脂生產(chǎn)過程中,消耗控制是降低生產(chǎn)成本、提高企業(yè)效益的基礎(chǔ),技術(shù)改造則決定了企業(yè)的存亡。北元集團(tuán)通過不斷優(yōu)化工藝,降低了聚氯乙烯生產(chǎn)成本,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,使企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

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