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        電石法PVC樹脂生產(chǎn)過程中節(jié)水控制措施

        2018-03-07 10:54:42王林
        聚氯乙烯 2018年9期
        關(guān)鍵詞:機封水平衡純水

        王林

        (新疆中泰化學(xué)阜康能源有限公司,新疆 烏魯木齊 830009)

        新疆中泰化學(xué)阜康能源有限公司始建于2009年,2012年先后運行投產(chǎn)第1期、第2期項目,電石法PVC裝置生產(chǎn)規(guī)模達(dá)80萬t/a,離子膜燒堿裝置生產(chǎn)規(guī)模達(dá)60萬t/a。電石法PVC生產(chǎn)過程中水資源消耗大,對于嚴(yán)重缺水的新疆化工企業(yè),節(jié)水優(yōu)化顯得尤為重要。筆者根據(jù)電石法PVC樹脂生產(chǎn)過程中界區(qū)用水問題進(jìn)行分析,根據(jù)各裝置用水特點通過技術(shù)改造和控制優(yōu)化,實現(xiàn)PVC生產(chǎn)過程節(jié)約新鮮水用量和廢水內(nèi)部消化,達(dá)到零排放。

        1 PVC裝置簡介

        電石法PVC樹脂生產(chǎn)系統(tǒng)主要由乙炔裝置、氯乙烯裝置、聚合裝置及輔助裝置構(gòu)成,生產(chǎn)過程中須使用大量工業(yè)水和純水,并隨之產(chǎn)生廢水,裝置運行過程中存在各裝置內(nèi)部和裝置間用水、節(jié)水不均衡,通過不斷優(yōu)化及技改,實現(xiàn)裝置整體的水平衡控制。

        2 PVC裝置間用水影響因素分析

        2.1 裝置間水平衡情況

        聚合裝置使用純水對聚合釜沖洗,產(chǎn)生的沖釜水送往乙炔裝置,與母液水同一管線,因其濁度高影響自身回用效果;聚合母液水小部分直接送乙炔發(fā)生工序使用,另一部分通過生化處理達(dá)標(biāo)后送往各裝置循環(huán)水使用,但處理后因其屬于軟水不利于循環(huán)水水質(zhì)控制,尤其在冬季濃縮倍數(shù)較低情況下更不易控制循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì),極易引起水系統(tǒng)腐蝕,有必要改變生化處理水用途,以適應(yīng)裝置平穩(wěn)運行;氯乙烯裝置處理后的含汞廢水在氯乙烯裝置內(nèi)部回用消化仍存在余量(約1.5 m3/h),送至乙炔車間。裝置開車初期用水平衡見圖1。

        圖1 裝置開車初期用水平衡圖

        2.2 各裝置內(nèi)部用水分析

        (1)乙炔裝置。

        使用工業(yè)水的部位主要有:發(fā)生裝置渣漿泵機封水、發(fā)生器水封換水、氣柜補水,清凈裝置堿洗塔換堿、堿泵、廢次氯酸鈉真空泵機封水,渣漿工序渣漿泵機封水、高壓清洗機,循環(huán)水補水,廢水系統(tǒng)補水。

        裝置開車初期工業(yè)水使用量:發(fā)生裝置用水量約為68 m3/h,清凈配制用水量為62 m3/h,渣漿處理用水量為36 m3/h,氣柜用水量為0.2 m3/h,乙炔循環(huán)水35 m3/h,合計使用工業(yè)水量為201.2 m3/h。

        純水使用量以滿足裝置循環(huán)為主,其用水部位主要有:升壓機工作液、乙炔氣回收裝置、冷凍站5 ℃補水。純水用量較小,不影響整體水平衡,乙炔裝置所需工業(yè)水對水質(zhì)要求不高,除去機封水所用水和循環(huán)水補水外,其他用水可用生化產(chǎn)水替代。

        (2)氯乙烯裝置。

        氯乙烯裝置工業(yè)水使用量:凈化裝置水洗塔平均用水量為2 m3/h,壓縮工序平均用水量為0.17 m3/h,轉(zhuǎn)化工序平均用水量為1.09 m3/h,精餾工序平均用水量為0.04 m3/h,球罐平均用水量為1.2 m3/h,含汞廢水平均用水量為0.07 m3/h,合計使用工業(yè)水量為4.57 m3/h。

        純水主要用于空氣冷卻器補水30 m3/h,壓縮機自循環(huán)冷卻水補水0.4 m3/h,熱水塔熱水循環(huán)系統(tǒng)0.4 m3/h,合計用水量30.8 m3/h。

        裝置使用原水之后產(chǎn)生的廢水全部由含汞廢水處理裝置處理后循環(huán)利用,余下的約1.5 m3/h處理水送往乙炔發(fā)生裝置使用??諝饫鋮s器使用大量純水不利于節(jié)水。

        (3)聚合裝置。

        工業(yè)水主要用于聚合循環(huán)水補水,補水量為60~100 m3/h。純水主要用于聚合釜加水、沖洗、助劑配制、機封水、汽提塔沖洗等,其用水量為352 m3/h。離心母液水產(chǎn)生量為324 m3/h。影響內(nèi)部平衡的因素主要有聚合干燥和出料廠房機封水未內(nèi)部循環(huán)使用作為循環(huán)水補水,水量約為28 m3/h,造成純水浪費;聚合釜和汽提塔沖洗水只對水溫、水壓要求較高,此部分使用純水不利于節(jié)水,可用其他低質(zhì)水替代。

        3 節(jié)水優(yōu)化控制關(guān)鍵點

        (1)乙炔裝置工業(yè)水零用量改造。

        根據(jù)乙炔裝置用水使用情況,裝置對水質(zhì)要求不高,局部對濁度有所要求(如機封水等),通過生化裝置處理后的水質(zhì)完全能達(dá)到用水需求,說明乙炔裝置完全能使用生化處理水代替新鮮工業(yè)水[1];從使用量來看,在裝置開車初期滿負(fù)荷時,總補充水量將達(dá)到234 m3/h。其中,生化產(chǎn)水用于機封水、水封換水以及高壓清洗機和裝置的補充水。改造后,乙炔裝置用水來源主要有生化水、母液水、聚合汽提廢水;母液水主要用于發(fā)生器和乙炔渣漿系統(tǒng)補充水,生化水主要替代工業(yè)水,從而取代機封水、水封換水以及高壓清洗機補充水;據(jù)統(tǒng)計,汽提廢水輸送量約22 m3/h,母液水量約35 m3/h,生化產(chǎn)水量達(dá)到136.2 m3/h,可以替代乙炔部分用水需求,同時界區(qū)內(nèi)循環(huán)水裝置全部補充新鮮工業(yè)水,以確保水質(zhì)正常。

        (2)氯乙烯裝置節(jié)水優(yōu)化。

        空氣冷卻器補水因需要用純水進(jìn)行補充,其與生化產(chǎn)水水質(zhì)相當(dāng),完全可以用生化產(chǎn)水代替純水補入,節(jié)約純水量約30 m3/h,同時減少生化產(chǎn)水量30 m3/h。通過氯乙烯裝置、乙炔裝置以及熱電脫硫裝置可完全消化掉所有的母液生化處理產(chǎn)水,實現(xiàn)生化水的產(chǎn)用平衡。

        氯乙烯堿洗塔使用片堿配堿工藝[2],代替32%液堿,減少32%液堿中所帶水分對系統(tǒng)水平衡的影響。在合成裝置區(qū)域內(nèi)增加配堿池,增加配套攪拌裝置,實現(xiàn)片堿配堿后,可有效解決含汞廢水處理完后存在余量外送的水平衡問題。通過改造實現(xiàn)了氯乙烯裝置內(nèi)部用水平衡,杜絕了裝置廢水外排情況。

        (3)聚合裝置節(jié)水優(yōu)化。

        聚合裝置的聚合釜和汽提塔沖洗水只對水溫、水壓要求較高,通過水質(zhì)分析及裝置整體水平衡分析,用聚合母液水代替汽提軟水,投用后各項參數(shù)平穩(wěn),降低軟水用量約為22 m3/h,即減少了母液水排放,提高了水的利用率。

        界區(qū)內(nèi)機封水增加收集設(shè)施,增設(shè)加壓裝置,實施機封水自循環(huán)改造;聚合裝置內(nèi)機封冷卻水全部使用純水,水質(zhì)良好,將其全部收集起來,此部分水經(jīng)簡單過濾后增壓繼續(xù)作為機封水使用。此部分機封回水重復(fù)利用,一方面可減少純水消耗28 m3/h,同時減少生化裝置處理負(fù)荷量28 m3/h。

        4 改造前后效果對比

        改造后各裝置所用一次水量見表1。

        表1 各裝置所用一次水量Table 1 Primary water amount needed in different units

        由表1可知:各裝置耗水量逐年降低,生產(chǎn)廢水無外排情況發(fā)生。

        5 結(jié)語

        電石法PVC生產(chǎn)過程中所涉及用水點較多,水質(zhì)要求各異,通過實際運行分析,選擇適合要求的用水水質(zhì),進(jìn)行綜合調(diào)整,通過改造和水平衡調(diào)度,實現(xiàn)裝置生產(chǎn)的節(jié)水;氯乙烯裝置堿洗塔配制稀堿液,增加廢水用量,實現(xiàn)裝置內(nèi)部零排放水平衡;乙炔裝置用生化產(chǎn)水代替工業(yè)水,實現(xiàn)工業(yè)水零用量,從而減少循環(huán)水裝置生化軟水的補入量,降低循環(huán)水系統(tǒng)腐蝕性;聚合裝置通過機封水自循環(huán)和用母液水代替純水沖洗聚合釜,減少純水用量和廢水排放,優(yōu)化水平衡;各裝置內(nèi)部及裝置間按照“高質(zhì)水回用高要求用水部位,低質(zhì)水回用低用水要求部位”原則,實現(xiàn)用水減量化、廢水零排放的效果。

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