張文征
(大唐環(huán)境產業(yè)集團股份有限責任公司首陽山項目分公司,洛陽 471900)
某項目兩臺300MW亞臨界凝汽式機組,煙氣脫硫采用石灰石/石膏濕法FGD工藝,制漿系統(tǒng)采用濕式球磨機研磨制漿,安裝兩臺FGDM2765濕式球磨機,設計出力15t/h。
磨機運行過程中,多次發(fā)生出料口有雜物、石子現(xiàn)象,有時一臺磨機連續(xù)運行一天,出口雜物箱能堆積1噸左右石子,分析原因均為石灰石品質差造成,原因是石子中泥沙含量大、粒度大、可磨性差。而且,石子、雜物進入磨機漿液箱后會造成泵及旋流子堵塞,不得不停泵檢修,降低了設備可靠性,增加了工作量。
超出力:運行人員操作失誤或稱重皮帶給料機稱重計量系統(tǒng)出現(xiàn)問題,造成濕磨機實際出力超過額定出力,出料帶石子在所難免。此時,只需減少給料量或暫停給料,保持磨機正常運行,當磨機電流達到正常值時恢復給料,注意給料量不能大于設計值。
料水比調整不當:磨機運行過程中,給料管連續(xù)、均勻地將石灰石和研磨水送入筒體內部,由運動著的鋼球粉碎和研磨,如果運行人員或系統(tǒng)調整配比不當,入口水量過大時,料水比小,其攜帶能力強,會帶走大量粗顆粒,導致循環(huán)倍率增加,進而導致磨機效率下降;入口水量小時,料水比大,其攜帶能力弱,出力下降,造成出口漿液濃度高和漿液的流動性減弱,球與球之間和球與襯板之間的摩擦力降低,磨機出口粗粒產品比例相應增多。
根據(jù)運行經驗,合理的料水比一般為1∶3,入口水量調整不當而造成磨機出口帶石子時,現(xiàn)場運行人員需要根據(jù)本單位實際情況,測量磨機出口漿液濃度,調整入口料水比在合理范圍內。
雜質多:石灰石料中含有泥沙等雜質尤其是泥沙含量較多時,造成磨機內漿液濃度高,漿液流動性差,出石子現(xiàn)象會明顯增加。此時,加大補充水量,減小給料量即可。
可磨性差:石灰石中MgO、SiO2含量高,則石灰石硬度大,可磨性差。由于鋼球直徑與可磨性系數(shù)成正比,且與石灰石粒徑的三次方根成正比,此時,應增加大直徑鋼球以增加其重量,從而增大沖擊力;同時,減小給料量,降低磨機出力,延長石灰石在磨機筒體內停留時間。
石灰石粒度大:給料粒度顯著增加對磨機出力的影響較大,進入磨機的石灰石料顆粒度增大,磨制到同樣細度的漿液需要的研磨時間將增加,造成磨機效率下降,如果不減小給料量,磨機出料口就會出石子。
在磨機出口至漿液箱之間加裝可拆卸篦子,并定期清理,防止石子及雜物進入磨機漿液箱。
溢流型球磨機出料口帶石子是運行中經常遇到的問題,本文僅從運行操作和石灰石品質兩方面來分析,其他如鋼球充裝量、鋼球配比、旋流器性能等,也會造成出料口帶石子,造成磨機出力降低,需要分析具體原因采取相應措施。
Analysis of the Causes of the Stones in the Overflow Type Wet Ball Mill
ZHANG Wenzheng
(Datang Environmental Industry Group Co., Ltd. Shouyangshan project branch, Luoyang 471900)