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        水廠鐵礦尾礦高效濃縮輸送系統(tǒng)技術(shù)改造

        2018-02-15 04:10:29劉志剛
        現(xiàn)代礦業(yè) 2018年11期
        關(guān)鍵詞:泵站系統(tǒng)

        劉志剛

        (北京首鋼礦山建設(shè)工程有限責(zé)任公司)

        水廠鐵礦是首鋼主要的原料生產(chǎn)基地,年精礦粉產(chǎn)量為350萬t,占礦業(yè)公司精礦粉產(chǎn)量的80%左右,水廠鐵礦生產(chǎn)的穩(wěn)定和質(zhì)量的達(dá)標(biāo),是保證股份公司爐料供應(yīng)的關(guān)鍵,也直接影響著礦業(yè)公司的整體經(jīng)濟(jì)效益。水廠鐵礦現(xiàn)運(yùn)行新選廠和老選廠兩個(gè)系統(tǒng),新選廠運(yùn)行7個(gè)系列,尾礦干量886 t/h,濃度11.9%,采用直徑53 m濃密機(jī)4臺(tái),分為2組,每組2臺(tái)濃密機(jī)串聯(lián)濃縮(2段濃縮)至25%;老選廠運(yùn)行10個(gè)系列,尾礦干量559 t/h,濃度10.6%,采用直徑50 m濃密機(jī)4臺(tái),分為2組,每組2臺(tái)濃密機(jī)串聯(lián)濃縮(2段濃縮)至25%;新老系統(tǒng)尾礦合并后通過四級泵站加壓,采用D720×25的普通焊管(單管運(yùn)行)輸送至尾礦庫。為提高經(jīng)濟(jì)效益,水廠鐵礦針對尾礦濃縮輸送系統(tǒng)存在的一系列問題進(jìn)行了技術(shù)改造,改造后解決了現(xiàn)有問題,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

        1 改造前尾礦濃縮輸送系統(tǒng)存在的問題

        (1)溢流水水質(zhì)差,平均懸浮物濃度為2%,超出尾礦設(shè)計(jì)規(guī)定中懸浮物小于0.03%的規(guī)定,循環(huán)使用影響選廠精礦產(chǎn)品質(zhì)量[1-2]。通過采用高效濃密機(jī),改善溢流水水質(zhì),以滿足選廠用水生產(chǎn)要求。

        (2)底流濃度較低,2段濃縮平均濃度僅為25%,尾礦輸送成本較高。改造后尾礦濃度可達(dá)45%以上,降低了尾礦輸送成本,經(jīng)濟(jì)效益增加[3]。

        (3)尾礦輸送采用四級加壓泵站輸送,生產(chǎn)組織管理復(fù)雜,能耗、備品備件費(fèi)和運(yùn)行成本均較高。改造后采用一級泵站輸送,維護(hù)管理簡單,減少了運(yùn)行成本。

        (4)尾礦管道老化嚴(yán)重,跑冒滴漏、爆管現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,由于地方關(guān)系影響,尾礦管道經(jīng)常帶病作業(yè),直接阻礙生產(chǎn)組織工作正常進(jìn)行。通過更換尾礦管道,可提高尾礦運(yùn)行的安全性和可靠性,同時(shí)可凈化企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營環(huán)境[4]。

        (5)為了延長尾礦庫服務(wù)年限、減少尾礦輸送量、提高尾礦資源綜合利用率,礦山將陸續(xù)開展尾礦選建筑砂、尾礦選填海砂,最終實(shí)現(xiàn)尾礦干排以解決尾礦庫這一瓶頸問題,但尾礦濃度低將不能適應(yīng)以上改造要求。

        2 改造內(nèi)容及效果

        針對上述問題,北京首鋼礦山建設(shè)工程有限責(zé)任公司分別對尾礦進(jìn)行了濃縮試驗(yàn)和高濃度輸送運(yùn)行參數(shù)測定。在此基礎(chǔ)上,對尾礦濃縮系統(tǒng)、高濃度輸送系統(tǒng)和三水系統(tǒng)進(jìn)行了改造。

        2.1 尾礦濃縮系統(tǒng)改造

        2.1.1 濃密機(jī)改造

        將新選廠兩臺(tái)直徑53 m普通周邊傳動(dòng)濃密機(jī)、老選廠兩臺(tái)直徑50 m普通周邊傳動(dòng)濃密機(jī)改造為液壓自動(dòng)提耙中心傳動(dòng)高效濃密機(jī),與普通濃密機(jī)相比,高效濃密機(jī)特點(diǎn)突出,主要表現(xiàn)在:

        (1)設(shè)置大直徑穩(wěn)流筒,集加藥、完全混合及均勻布礦為一體,螺旋切線給料使尾礦與絮凝劑快速充分的混合,均勻布礦避免了普通濃密機(jī)大顆粒徑直沉淀在中心部分,小顆粒被拋射到周邊難于沉降的缺點(diǎn)。

        (2)在給料端設(shè)有消氣裝置,可避免絮凝顆粒的浮選效應(yīng),防止?jié)饷軝C(jī)表面形成密集泡沫層,穩(wěn)定濃縮層,提高溢流水水質(zhì)。

        (3)泥耙整體自動(dòng)液壓提升裝置使高效濃密機(jī)在超負(fù)荷時(shí)仍能保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的安全,提高了濃密機(jī)的抗沖擊負(fù)荷能力。

        具體改造內(nèi)容如下:

        (1)混凝土池體利舊使用,對池壁進(jìn)行加高處理,新選廠加高1.9 m,老選廠加高1.7 m,即提高了溢流口高度,增加了濃相區(qū)高度,又有利于底流濃度的提高。

        (2)將中心柱鑿除至排礦位置,露鋼筋后重新澆筑鋼筋混凝土基礎(chǔ)和做鋼中心柱,在中心柱頂端設(shè)置直徑7 m圓柱型切線給料筒,筒下1.5~3.0 m處設(shè)置穩(wěn)流板將尾礦均勻給入濃密機(jī)內(nèi),采用平流沉降技術(shù),提高了沉淀效果和溢流水水質(zhì)。

        (3)增設(shè)絮凝劑制備及投加裝置,根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),投加濃度為0.03%的陰離子聚丙烯酰胺,給礦濃度為11%的情況下,濃密機(jī)底流濃度可濃縮至45%以上,絮凝劑投加量為25 g/t。

        2.1.2 底流泵站改造

        新選廠尾礦濃縮至45%濃度時(shí),尾礦量為1 411.39 m3/h,可利舊使用選廠150ZJ-65型渣漿泵(性能參數(shù):Q=150~720 m3/h,H=17.4~65 m,P=155 kW,U=380 V),2用2備,增設(shè)變頻器對水泵進(jìn)行調(diào)速,以適應(yīng)尾礦量變化。

        老選廠尾礦濃縮至45%濃度時(shí),尾礦量890.45 m3/h。需將原有115 kW的PNJ泵改為150ZJ-58A型渣漿泵(性能參數(shù):Q=450~550 m3/h,H=49.3~44.9 m,P=132 kW,U=380 V),2用2備,變頻調(diào)速運(yùn)行,以適應(yīng)尾礦量變化。

        2.2 高濃度輸送系統(tǒng)改造

        2.2.1 尾礦外線路由及管材確定

        根據(jù)總尾礦量2 301 m3/h,考慮管材的耐磨性及水廠鐵礦現(xiàn)有管材使用情況,尾礦輸送管道采用襯膠鋼管,依據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)選用D559×10+11襯膠鋼管,鋼管采用X60管線鋼,流速2.56 m/s,大于臨界流速2.28 m/s,滿足設(shè)計(jì)要求。重新確定管道路由,沿采區(qū)道路敷設(shè)至尾礦庫,不與地方發(fā)生關(guān)系,徹底解決了由于地方阻擾而無法開展檢修維護(hù)工作的難題。

        2.2.2 隔膜泵站改造

        總尾礦量2 301 m3/h,輸送高差146 m,輸送距離9 km,采用隔膜泵一級泵站輸送至尾礦庫。新設(shè)隔膜泵4臺(tái),同時(shí)使用,隔膜泵性能參數(shù):Q=630 m3/h,H=5.50 MPa,P=1 120 kW,10 kV。隔膜泵站利舊現(xiàn)有廠房,考慮1臺(tái)備用泵位置。

        2.2.3 喂料泵站改造

        利舊1#泵站作為喂料泵站,對現(xiàn)有4臺(tái)710 kW渣漿泵的葉輪和電機(jī)進(jìn)行改造,改造后泵的性能參數(shù)為:Q=1 300~1 500 m3/h,H=48~46 m,P=315 kW,U=6 kV。

        2.3 三水系統(tǒng)改造

        新、老選廠改造后增加環(huán)水總流量2 568.89 m3/h,其中老選廠增加 993.78 m3/h,老選廠環(huán)水泵站現(xiàn)有9臺(tái)350S-44型環(huán)水泵(性能參數(shù):Q=1 260 m3/h,H=44 m,P=220 kW,6 kV)。現(xiàn)運(yùn)行4臺(tái),改造后加開1臺(tái)環(huán)水泵即可,無需改造。新選廠增加環(huán)水1 575.11 m3/h,新選廠環(huán)水泵站現(xiàn)有11臺(tái)環(huán)水泵,其中350S-44型8臺(tái)(性能參數(shù):Q=1 260 m3/h,H=44 m,P=220 kW,6 kV)、350S-44A型3臺(tái)(性能參數(shù):Q=1 116 m3/h,H=37 m,P=180 kW,380 V)?,F(xiàn)運(yùn)行7臺(tái)(其中350S-44型6臺(tái)、350S-44A型1臺(tái)),改造后加開現(xiàn)有1~2臺(tái)環(huán)水泵即可,無需改造。

        由于尾礦輸送濃度提高,改造前回水量3 901.5 m3/h,改造后回水量1 589.5 m3/h,回水量減少2 312.0 m3/h。目前現(xiàn)有浮船回水泵3臺(tái),型號350TSS-75T,流量1 260 m3/h ,揚(yáng)程80 m,可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整回水泵的運(yùn)行臺(tái)數(shù),無需改造。

        由于入尾礦庫水量減少,降低了尾礦庫水分蒸發(fā)和滲漏量,整個(gè)選廠清水補(bǔ)充量相應(yīng)減少,通過調(diào)節(jié)清水泵的運(yùn)行參數(shù)滿足生產(chǎn)需要。

        尾礦濃縮至45%后,環(huán)水量增加、回水量減少,為了保證水量平衡,在生產(chǎn)使用時(shí),需將主廠房內(nèi)的環(huán)水、回水管道進(jìn)行調(diào)配,通過閥門切換,在設(shè)備用水水質(zhì)符合要求的情況下,用環(huán)水代替回水滿足選廠水量要求。

        3 節(jié)能效益分析

        水廠鐵礦尾礦高效濃縮輸送系統(tǒng)技術(shù)改造簡化了工藝流程,實(shí)現(xiàn)了尾礦高濃度輸送,確保了溢流水水質(zhì),改造完成后將取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

        (1)降低了尾礦輸送電費(fèi)。尾礦輸送濃度由25%提高至45%后,尾礦輸送量減少了2 567.55 m3/h,按0.52元/度計(jì)算,年節(jié)省電費(fèi)1817萬元。

        (2)減少了環(huán)水—回水系統(tǒng)輸送費(fèi)用。改造后環(huán)水量增加2 568.89 m3/h,輸送揚(yáng)程44 m,按0.52元/度計(jì)算,年增加電費(fèi)168.82萬元。改造后回水量減少2 312 m3/h,輸送揚(yáng)程80 m,按0.52元/度計(jì)算,年節(jié)省電費(fèi)276.26萬元。環(huán)水—回水系統(tǒng)年節(jié)省輸送費(fèi)用107.44萬元。

        (3)減少了清水系統(tǒng)費(fèi)用。改造后將減少尾礦庫水分的蒸發(fā)和滲漏量256.89 m3/h,該部分水量由清水系統(tǒng)補(bǔ)充,按水廠鐵礦清水單價(jià)2.7元/m3計(jì)算,年節(jié)省清水系統(tǒng)費(fèi)用549.33萬元。

        (4)增加了絮凝劑加藥費(fèi)用。依據(jù)試驗(yàn)加藥量為25 g/t,尾礦干量1 445 t/h,每年運(yùn)行330 d,藥劑費(fèi)按1.6萬元/t,每年增加藥劑費(fèi)為286.11萬元。

        因此,改造后水廠鐵礦每年產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益為2 187.66萬元。

        4 結(jié) 論

        水廠鐵礦尾礦高效濃縮輸送系統(tǒng)技術(shù)改造完成后,年運(yùn)行成本將大幅度降低,新老選廠濃密機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)均由4臺(tái)減少為2臺(tái),尾礦四級輸送泵站縮減為一級泵站輸送,普通輸送鋼管更換為耐磨襯膠鋼管,簡化了生產(chǎn)組織管理,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性。同時(shí),尾礦輸送濃度的提高對以后的尾礦資源綜合利用,如:尾礦選建筑砂、填海砂創(chuàng)造了有利條件,為首鋼礦業(yè)公司創(chuàng)建高效、節(jié)能、環(huán)保的礦區(qū)生態(tài)環(huán)境做出了貢獻(xiàn)。

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