張 瑩
(大同同比機(jī)械制造有限公司, 山西 大同 037001)
隨著井下機(jī)械化水平的不斷發(fā)展,新的技術(shù)以及理論在帶式輸送機(jī)上的不斷應(yīng)用,使得帶式輸送機(jī)的運輸能力得到了進(jìn)一步提升[1]。煤礦井下的伸縮帶式輸送機(jī)具有運行阻力小、磨損煤炭量少、輸送效率高、工作噪聲小、運輸距離長以及耗電量低等優(yōu)點[2],因此廣泛應(yīng)用于巷道掘進(jìn)的采掘盤區(qū)以及采煤工作面順槽的煤炭運輸工作中。但是隨著煤礦產(chǎn)量的巨大提高,對運輸機(jī)的運輸能力也有了更高的要求,現(xiàn)有的伸縮帶式輸送機(jī)就無法滿足實際的需要,因此對DSJ100/80/160型帶式輸送機(jī)進(jìn)行改進(jìn)。
卸煤架、驅(qū)動裝置以及傳動裝置組成了可伸縮帶式輸送機(jī)的機(jī)頭部[3]。
在使用過程中,DSJ100/80/160型帶式輸送機(jī)的卸煤架出現(xiàn)了很多問題,比如,由于剛度和強(qiáng)度的不夠,卸煤架容易發(fā)生變形;卸煤工作完成后,運輸帶上遺落的煤粉較多且難以清理干凈,使得滾筒上會黏上遺落的煤粉;當(dāng)卸載滾筒上黏上大量的煤時,會影響膠帶的運行軌跡,出現(xiàn)皮帶跑偏的情況。
為了加強(qiáng)卸煤架的剛度和強(qiáng)度,用直角三角形的前連架代替原有的斜支架;為了降低卸載后輸送帶上遺煤量,提高潔凈程度,在卸載滾筒前安裝刮板,做到兩次清掃輸送帶;為了避免因卸載滾筒黏煤導(dǎo)致的皮帶發(fā)生跑偏的情況,設(shè)置專門的刮煤板清理滾筒上的煤。
改造前,DSJ100/80/160型可伸縮帶式輸送機(jī)的驅(qū)動裝置采用的是傳動滾筒的空心軸聯(lián)接減速機(jī)。傳動方式采用的是雙傳動滾筒與單電動機(jī)聯(lián)動的方式。這種傳動方式存在一定的弊端,比如,運輸坡度比較小,不適用與傾斜角度大于5°的巷道;運輸功率明顯不足。針對上述問題,現(xiàn)對輸送機(jī)的驅(qū)動裝置進(jìn)行改進(jìn)。第一,采用實心軸直角減速機(jī),用柱銷聯(lián)軸器代替原來的高速軸聯(lián)軸器,用柱銷齒式聯(lián)軸器代替原來的低速軸聯(lián)軸器;第二,為提高機(jī)頭的強(qiáng)度和剛度,傳動機(jī)架和驅(qū)動機(jī)架之間通過鋼板利用螺栓聯(lián)接起來。當(dāng)輸送機(jī)運行的巷道地基容易變形時,為增加機(jī)頭剛性,可以在機(jī)頭下增設(shè)底托梁,其中底托梁采用的是工字鋼。為了輸送機(jī)的運行的穩(wěn)定性,可以配備兩套驅(qū)動裝置,當(dāng)其中一個發(fā)生故障時,可以使用備用的驅(qū)動裝置。
傳動滾筒和機(jī)架組成了傳動裝置,其中機(jī)架又分為前立柱、中立柱以及后立柱三部分[4]。
原來的傳動滾筒是三角軸承座結(jié)構(gòu),存在安裝難且強(qiáng)度低的問題,導(dǎo)致安裝的精度較差,短期使用三角軸承座就會發(fā)生嚴(yán)重變形,使用壽命比較短,嚴(yán)重降低了工作效率。因此用平底軸承座結(jié)構(gòu)代替三角軸承座結(jié)構(gòu),這樣不僅提高了安裝的精度還增加了傳動滾筒的剛度與強(qiáng)度。
對游動小車的改進(jìn)分為兩方面,第一,原來的游動小車的車輪只有內(nèi)側(cè)有輪緣,這會使得在張緊過程中發(fā)生車輪脫軌的情況,針對上述問題,為了降低小車脫軌的可能性,用內(nèi)外側(cè)雙輪緣替代原來的內(nèi)側(cè)單輪緣。第二,游動小車的輸送帶發(fā)生跑偏時,會磨損小車的邊緣,為了減少輸送帶的跑偏情況,降低小車的磨損,延長其使用年限,可以在小車車架兩側(cè)安設(shè)立輥。
原結(jié)構(gòu)中是通過手動拔叉來控制張緊絞車。由于井下作業(yè)空間較小,操作比較困難,且煤塵濃度較高,影響工人的視線,難以做到自動操作。根據(jù)現(xiàn)有結(jié)構(gòu)存在的問題,現(xiàn)把張緊絞車替換成JH-8型回柱絞車,并在絞車上裝配傳感器,當(dāng)輸送帶的張力低于規(guī)定值下限時,張緊絞車會根據(jù)傳感器發(fā)出的張緊信號自動張緊輸送帶;當(dāng)輸送帶的張力大于規(guī)定值得上限時,張緊絞車根據(jù)傳感器的輸出信號會停止張緊輸送帶。也可以安裝配有檢測控制系統(tǒng)的全自動液壓張緊裝置,但該裝置還需額外配備液壓站,且價格較貴。
機(jī)身的改進(jìn)主要體現(xiàn)在對V形托輥H架的改造以及壓帶輪的改造。
輸送帶的下層存在跑偏的問題,在原來的設(shè)計中平行的托輥支承下層輸送帶。由于V形下托輥可以自動調(diào)整偏離原來位置的輸送帶,因此用V形前傾下托輥替代平行的托輥來支承下層輸送帶。
由于輸送機(jī)所在的巷道不完全平整,存在起伏,壓帶輪就成為不可缺少的組件。原來的結(jié)構(gòu)中壓帶輪存在很多缺點,當(dāng)輸送帶上的煤塊粒徑過大時可能會出現(xiàn)堵塞的情況;當(dāng)輸送帶偏離原來的位置比較大時,極有可能導(dǎo)致輸送帶的一端脫離壓帶輪,使輸送帶上的煤塊出現(xiàn)大量的灑落?,F(xiàn)采用三滾筒過渡機(jī)頭解決輸送帶脫軌導(dǎo)致灑煤。
順槽轉(zhuǎn)載機(jī)搭接在機(jī)尾部,導(dǎo)致機(jī)尾部承擔(dān)整個順槽轉(zhuǎn)載機(jī)頭的重量。這樣的設(shè)計存在以下問題。第一,巷道底板高低起伏,運輸機(jī)的行走路線比較復(fù)雜,機(jī)尾需要根據(jù)轉(zhuǎn)載機(jī)的行程進(jìn)行移動,機(jī)尾移動過程中會受到側(cè)向沖擊力以及縱向不平衡力,容易使運行的軌道的變形,導(dǎo)致轉(zhuǎn)載機(jī)和輸送機(jī)機(jī)尾搭接出現(xiàn)問題,影響生產(chǎn);第二,同時緩沖托輥容易損壞,且緩沖托輥架強(qiáng)度比較低,容易變形。
原機(jī)尾的運輸軌道的材料為18號工字鋼,并且位于支座外的軌道端口處于懸空狀態(tài),這導(dǎo)致運輸軌道的強(qiáng)度比較差,容易發(fā)生變形。經(jīng)技術(shù)改進(jìn),軌道改為50 kg/m鐵路鋼軌,軌道的端口位于支座上,且用2個夾板緊固軌道端口,保證軌道端口固定在支座上,增大了軌道的抗變形能力。
緩沖托輥極易出現(xiàn)損壞、托輥架強(qiáng)度低易變形,且存在裝拆困難的問題。而緩沖床與運輸帶之間的接觸面比較大,能降低單位面積緩沖床對運輸帶的作用力,減小了對運輸帶的損耗,延長了其使用年限;當(dāng)運輸帶裝載原煤時,由于緩沖床的緩沖效果比較好,使得物料的受力較小,能降低物料的散漏及飛濺情況;緩沖床便于安裝且易于拆卸,維修難度低。因此,選用緩沖床代替原來的緩沖托輥。
為了進(jìn)一步提高運輸軌道的強(qiáng)度、剛性以及抗剪切的能力,在軌道的兩個支架間增添一個支架,使得兩個支架之間的懸空段降低到950mm左右,軌道支點之間的距離降低到1.25 m。根據(jù)巷道的實際情況,支座前端至尾支座末端可選擇25~40號通底槽鋼,將通底槽鋼、中支架與焊有側(cè)連板的支座用M20的螺栓聯(lián)接成一體,這樣只需拉機(jī)尾的通底槽鋼就可以實現(xiàn)對機(jī)尾的移動。
移機(jī)尾使用的是人字梁和雙液壓缸的結(jié)構(gòu),當(dāng)輸送機(jī)運行時,人字梁嵌入煤層的深度越深,機(jī)尾處產(chǎn)生的拉力就會越大,使得運行過程越平穩(wěn);通過反方向用力,可以拔出插入煤層的人字梁。
原來的結(jié)構(gòu)中,輸送機(jī)選用YOL562型液力偶合器作為軟啟動裝置,但由于該啟動裝置極易發(fā)生損壞,且傳動效率比較低,導(dǎo)致軟啟動的效果達(dá)不到實際的需求。經(jīng)過長期應(yīng)用實踐,選用軟啟動器以及變頻調(diào)速裝置等作為軟啟動設(shè)備。
改進(jìn)后的DSJ100/80/160型可伸縮帶式輸送機(jī)故障率大大降低,性能穩(wěn)定可靠。目前,DSJ100/80/160型可伸縮帶式輸送機(jī)已在諸多煤礦投入使用,經(jīng)現(xiàn)場實踐,效果良好。該帶式輸送機(jī)在諸多煤礦的成功應(yīng)用為進(jìn)一步優(yōu)化提供了實踐經(jīng)驗。