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        提高綜放工作面產(chǎn)能的措施與實(shí)踐

        2018-02-13 16:25:38
        江西煤炭科技 2018年4期
        關(guān)鍵詞:采煤機(jī)支架

        顧 默

        (同煤集團(tuán)調(diào)度室,山西 大同 037003)

        1 概述

        大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司是一個(gè)有著悠久煤炭開(kāi)采歷史的大型國(guó)有企業(yè),隨著煤炭開(kāi)采時(shí)間的不斷延長(zhǎng),侏羅系資源已經(jīng)所剩無(wú)幾,開(kāi)采深度不斷增加已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)入石炭系開(kāi)采,石炭系放頂煤工作面現(xiàn)已成為同煤集團(tuán)生產(chǎn)的主力軍。同煤集團(tuán)在放頂煤尤其是石炭系特厚煤層放頂煤開(kāi)采方面,在國(guó)內(nèi)一直處于行業(yè)主導(dǎo)領(lǐng)先地位,隨著科技的進(jìn)步和不斷的進(jìn)步鉆研探索,同煤集團(tuán)在放頂煤開(kāi)采方面不斷推陳出新、不斷地刷新放頂煤開(kāi)采的新記錄。

        2 縮短工作面割煤循環(huán)時(shí)間

        為了進(jìn)一步縮短割煤時(shí)間,給放頂煤留有充足的時(shí)間,從增加支架的追機(jī)速度和加快機(jī)組的割煤速度兩方面入手,而機(jī)組的割煤速度液壓支架的追機(jī)速度所決定,所以先增加支架的追機(jī)速度后加快機(jī)組的割煤速度。

        2.1 改造液壓系統(tǒng),增加支架追機(jī)速度

        石炭系工作面的乳化液泵站系統(tǒng)配備為4套,兩用兩備,由于備用設(shè)備啟動(dòng)次數(shù)較少,而且很少有用到兩臺(tái)備用泵站同時(shí)開(kāi)啟的情況,所以?xún)商讉溆帽谜镜呐鋫湓谝欢ǔ潭壬鲜且环N浪費(fèi),為了改善這一狀況,盡可能地利用設(shè)備,減小浪費(fèi),同時(shí)為了增加液壓支架的追機(jī)速度,對(duì)支架供液管路進(jìn)行了改造,在原來(lái)2趟進(jìn)液2趟回液的基礎(chǔ)配備上,多增加1趟進(jìn)液管路,改造為3進(jìn)2回,泵站也由原來(lái)的兩用兩備變更為三用一備,這樣支架供液量增加,例如馬脊梁礦3#8111工作面的乳化泵型號(hào)為BRW400/31.5,經(jīng)過(guò)改造后泵站流量由原來(lái)的800L/min增加為1200 L/min,隨著工作面乳化液流量的加大,單架液壓支架移動(dòng)的移動(dòng)速度增加約15%,這就縮短了采煤機(jī)割煤速度,從而縮短割煤時(shí)間。

        2.2 增加采煤機(jī)截割速度,降低割煤時(shí)間

        石炭系工作面所采用的機(jī)組,截割電機(jī)功率均過(guò)剩,割煤速度的提升主要受支架追機(jī)速度影響,追機(jī)速度提高后,機(jī)組的割煤速度自然提高。采煤機(jī)在空載情況下,移動(dòng)速度可以達(dá)到12.8 m/min(麻家梁礦艾柯夫機(jī)組),割煤過(guò)程中,在液壓系統(tǒng)未改造之前,麻家梁礦機(jī)組在正常情況下割煤速度在2.5~3.5 m/min(采高3.8 m),馬脊梁礦機(jī)組在正常情況下割煤速度維持在5.5~6m/min(采高3.3 m),經(jīng)過(guò)液壓系統(tǒng)改造,增大乳化液流量后,麻家梁礦機(jī)組的速度達(dá)到了5 m/min,馬脊梁礦機(jī)組速度也增加到了8 m/min,采煤機(jī)割煤速度的加快,給放頂煤提供了充足的放煤時(shí)間,不僅實(shí)現(xiàn)了“精采細(xì)采”的目的,提高了頂煤回收率,同時(shí)也進(jìn)一步有效縮短了循環(huán)時(shí)間,為工作面高產(chǎn)高效提供了保障。

        3 水壓致裂技術(shù)在工作面回采過(guò)程中的應(yīng)用

        水壓致裂技術(shù)通常應(yīng)用在處理臨空巷道壓力大的情況(提前卸壓),通過(guò)不斷創(chuàng)新與探索,在放頂煤生產(chǎn)過(guò)程中也采用了水壓致裂技術(shù)。

        3.1 初采期間對(duì)頂板進(jìn)行水壓致裂

        在工作面初采切巷進(jìn)行水壓致裂,可以對(duì)頂板、頂煤進(jìn)行弱化,工作面推進(jìn)至15 m范圍內(nèi)頂煤便可以完全冒落,未采取水壓致裂的工作面頂煤完全冒落范圍大約在40~50 m之間,實(shí)施水壓致裂后,工作面正常達(dá)產(chǎn)的距離與時(shí)間縮短,產(chǎn)出的煤量增多,以長(zhǎng)度200m,煤厚15 m的工作面計(jì)算,初采期間實(shí)行水壓致裂一個(gè)工作面可以增產(chǎn)約0.11 Mt煤。

        3.2 末采期間對(duì)頂板進(jìn)行水壓致裂

        目前同煤集團(tuán)正在大力推行小煤柱,石炭系放頂煤工作面停采線距最近的盤(pán)區(qū)巷道距離不得大于80 m,根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),停采線距盤(pán)區(qū)巷道距離一般為130~150 m,距離太短容易對(duì)盤(pán)區(qū)巷道造成損壞,工作面回采末采期間對(duì)頂板進(jìn)行水壓致裂后,使工作面上方老頂卸壓,壓力不再向盤(pán)區(qū)巷道傳遞,既保護(hù)了盤(pán)區(qū)巷道,又使回采工作面煤量得到大大的回收,以長(zhǎng)度200m,煤厚15 m的工作面計(jì)算,未采期間實(shí)行水壓致裂一個(gè)工作面可以增產(chǎn)約0.5 Mt煤。

        4 增加截深和步距,優(yōu)化工藝

        4.1 增加截深和步距

        目前石炭系放頂煤工作面采煤機(jī)的截深一般為800 mm,為了提高單產(chǎn),對(duì)石炭系工作面割煤截深及放煤步距進(jìn)一步優(yōu)化,麻家梁礦14205工作面在設(shè)備不做大幅改造的情況下率先將采煤機(jī)的滾筒截深由800mm變更為900 mm,割煤步距與放煤步距均由原來(lái)的800mm優(yōu)化為900 mm,工作面設(shè)備僅對(duì)過(guò)渡支架進(jìn)行了改造:原過(guò)渡支架推移行程850mm,有效行程達(dá)不到900 mm,不改變過(guò)渡推移機(jī)構(gòu)的前提下,過(guò)渡支架必須分兩次推溜、兩次拉架,工作程序變得復(fù)雜,所以對(duì)7架過(guò)渡支架推移機(jī)構(gòu)進(jìn)行改造,增加有效推移行程達(dá)到900 mm。

        4.2 優(yōu)化放煤工藝

        放頂煤工作面產(chǎn)量的關(guān)鍵在放煤,為了進(jìn)一步提高石炭系工作面產(chǎn)量,同煤集團(tuán)進(jìn)行了深入的放頂煤研究與探討,并與相關(guān)院校開(kāi)展了合作,切實(shí)可行地做到了一礦一策,主要成果如下:

        麻家梁礦:之前麻家梁放煤工藝為機(jī)組前后各安排1名放煤工進(jìn)行放煤,前部放煤量較少,塊矸較多,后部煤量初次放煤后,還存在少量頂煤不能充分放盡,針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,麻家梁著手對(duì)放頂煤工藝進(jìn)行研究并改進(jìn),現(xiàn)采用單輪間隔放煤的放煤工藝,工作面仍布置2名放煤工,1#放煤工第一輪滯后機(jī)組10架進(jìn)行間隔粗放,放1、3、5、7、9單號(hào)支架上部頂煤,2#放煤工第二輪滯后機(jī)組20架進(jìn)行頂煤情況觀察并補(bǔ)放、精放,放2、4、6、8、10雙號(hào)支架上部頂煤。改變放煤工藝后,頂煤得到充分利用,通過(guò)第二次精放后,工作面頂煤充分放盡,有效提高工作面產(chǎn)量及洗選率。

        馬脊梁礦:由于煤層相對(duì)其他千萬(wàn)噸礦井煤厚較?。? m左右),之前采用“一刀一放”的工藝,頂煤回收困難且頂煤冒落不完全,不僅循環(huán)時(shí)間受影響,工作面的回收率也僅能勉強(qiáng)達(dá)到85%,改用“兩刀一放”的循環(huán)方式,放煤時(shí)采用兩輪間隔放煤,放煤工前后分成兩組,一組放單號(hào)支架頂煤,一組放雙號(hào)支架頂煤,重復(fù)兩次即可將頂煤放凈,不僅循環(huán)時(shí)間進(jìn)一步縮短,也使提工作面回收率達(dá)到了87%。

        塔山礦:塔山礦煤層屬于特厚煤層,煤層厚度平均在20 m以上,為了使放頂工作更加細(xì)致,使頂煤回收工作進(jìn)一步完善,生產(chǎn)技術(shù)處與塔山礦開(kāi)展合作,創(chuàng)造出了“大中小微放煤法”。該工藝采用“一刀一放”正規(guī)循環(huán)作業(yè)。采用分段間隔4級(jí)一次性放煤工藝,工作面分4段放煤,每班安排4名放煤工負(fù)責(zé)4個(gè)區(qū)域的放煤工作。每8個(gè)支架為一組,按照“大”、“微”、“小”、“微”、“中”、“微”、“小”、“微”順序逐架標(biāo)志(大:大放支架;中:中放支架;小:小放支架;微:微放支架),每名放煤工分別在分段范圍內(nèi)先放“大”返回再放“中”;返回再放“小”,然后依次放“微”,必須放完一個(gè)支架再進(jìn)行下一個(gè)支架放煤,做到“聽(tīng)矸關(guān)窗”。

        5 實(shí)踐情況及應(yīng)用

        1)乳化液供液系統(tǒng)由“2進(jìn)1回”改造為“3進(jìn)2回”,支架中的乳化液流量增大,支架的移動(dòng)速度可以得到有效加快,為采煤機(jī)割煤速度進(jìn)一步提高,循環(huán)時(shí)間進(jìn)一步縮短提供了基本保障。

        2)水壓致裂在工作面生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)用。初采使用水壓致裂可以弱化工作面頂板頂煤,使頂煤可以盡快有效地冒落,工作面可以很快達(dá)產(chǎn);為了響應(yīng)集團(tuán)公司石炭系綜放工作面停采線距盤(pán)區(qū)巷道不得超過(guò)80 m,在工作面回采末期對(duì)工作面進(jìn)行水壓致裂,可以有效地切斷工作面老頂與盤(pán)區(qū)巷道頂板的聯(lián)系,向盤(pán)區(qū)巷道傳遞的回采應(yīng)力有效地衰減,既保護(hù)了盤(pán)區(qū)巷道,又提高了工作面回收產(chǎn)量。

        3)不對(duì)工作面設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模改造地情況下,適當(dāng)加大采煤機(jī)滾筒,使煤機(jī)截深加大,進(jìn)一步改變工作面放煤步距,使工作面回收效率大大提高,也為進(jìn)一步提高工作面產(chǎn)能提供了有效思路。放頂煤工藝的改進(jìn),也加快了工作效率,提高了工作面產(chǎn)量。

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