要志超,張振存,賈 風,邢迎春
(首鋼京唐聯(lián)合有限責任公司,河北唐山 063200)
皮帶機由于技術(shù)比較成熟、運行成本相對較低的優(yōu)勢,在鋼鐵企業(yè)應(yīng)用較廣泛[1]。首鋼京唐聯(lián)合有限責任公司高爐上料系統(tǒng)重型皮帶機(編號N1,N2,N3)屬于煉鐵作業(yè)部的重要設(shè)備,擔負著5500 m3高爐所需要的所有原、燃料的運輸供給,其運行狀態(tài)直接影響高爐生產(chǎn)。該皮帶機的設(shè)計、制造、供貨、指導安裝均由某輸送設(shè)備公司實施并完成。其中,滾筒是皮帶機的重要組成部分,滾筒的作用是支撐并調(diào)整輸送帶、傳遞載荷,滾筒的失效威脅著整條皮帶機的正常運行。滾筒的失效形式一般有鑄膠層的磨損和脫落、承受較大載荷的焊縫破壞以及軸承的失效[2-5]。在實際運轉(zhuǎn)過程中,N1,N2,N3皮帶機的滾筒曾多次發(fā)生接盤與滾皮焊縫裂開和軸承脫落等問題,給設(shè)備的順穩(wěn)運行帶來重大隱患。針對以上問題,經(jīng)與制作單位的技術(shù)部門交流,在原有設(shè)計制造基礎(chǔ)上提出若干改進建議,以延長滾筒使用壽命,降低滾筒損壞的隱患。
(1)2014年7月,上料皮帶機某滾筒主軸斷裂(圖1),直接導致設(shè)備停機搶修。
(2)2014年7月,上料皮帶機某滾筒軸承座脫落,打開軸承座發(fā)現(xiàn),軸承配備的緊定套與滾筒主軸發(fā)生松動,導致整個軸承座與滾筒分離(圖2)。
(3)2016年11月,上料皮帶機某滾筒運轉(zhuǎn)發(fā)出異聲,在排除其他故障可能性后,利用停機時間,對滾筒包膠切除后發(fā)現(xiàn)筒皮與接盤之間的環(huán)形焊縫開裂(圖3)。
(4)2017年6月,上料皮帶機某滾筒軸承座發(fā)出異聲,停機檢查發(fā)現(xiàn)該滾筒軸承部分滾動體磨損嚴重(圖 4)。
圖1 滾筒主軸斷裂
圖2 滾筒軸承座脫落
圖3 滾筒焊縫開裂
圖4 滾筒軸承磨損
以N1-2皮帶機傳動滾筒為例,改進部位見圖5。
圖5 滾筒改進部位
(1)為提高滾筒荷載等級,改進滾筒滾皮厚度,提高滾筒整體強度,例如Φ1000 mm滾筒滾皮厚度由24 mm改為32 mm,Φ800 mm滾筒滾皮厚度由20 mm改為30 mm等。
(2)為解決滾筒脹緊套松動問題,取消緊固套,采用加熱軸承直接安裝方式,利用軸肩及鎖母緊固,實現(xiàn)軸向固定。
(3)為提高接盤和筒皮的焊接質(zhì)量,接盤采用模鍛成型的鍛鋼,替代傳統(tǒng)工藝中鑄造成型的鑄鋼ZG230-450接盤。
(4)為便于檢查軸承,軸承座設(shè)計成剖分帶有端蓋方便拆卸的結(jié)構(gòu)。
針對改進措施(1)和(3),鑒于制作單位受限于模鍛接盤和筒皮卷板機的制造能力,暫時無法全部實施改進措施,各滾筒規(guī)格采用的接盤材料和筒皮厚度見表1。
表1 滾筒接盤材料和筒皮厚度方案表 /mm
對于無法用鍛鋼的接盤,仍采用鑄鋼ZG230-450接盤,制作過程中對筒體的焊接工藝進行改進升級,特別是在焊接電流、焊絲的進給速度以及筒體的回轉(zhuǎn)速度等焊接工藝關(guān)鍵方面嚴格加以控制,以確保滾筒的運轉(zhuǎn)壽命。
針對滾筒的安裝,在原來的安裝標準基礎(chǔ)上進行了改進,改進后標準[6]:①滾筒軸線與水平面的平行度為滾筒軸線長度的1/1000;②滾筒軸線與頭架中心線的垂直度為滾筒軸線長度的2/1000;③滾筒中心與頭架中心線的對稱度為3 mm。
針對滾筒主軸斷裂問題,經(jīng)分析確定主要原因是主軸材料未按要求制作,通過與制作單位溝通,針對同批次滾筒進行排查,找出同樣存在質(zhì)量隱患的滾筒規(guī)格,利用高爐檢修機會逐步更換,更換下線的滾筒交由制作單位復檢,復檢合格的做為備用滾筒儲備,不合格的由制作單位免費賠償。
改進實施后,大大提高了上料系統(tǒng)重型皮帶機滾筒的可靠性和使用壽命,減少了類似事故的發(fā)生。改進滾筒采購價格與原設(shè)計價格出入不大,使用壽命顯著提高。經(jīng)統(tǒng)計,2座高爐上料皮帶機滾筒在裝共計50臺,改進實施后降低了設(shè)備故障率,為設(shè)備穩(wěn)定運行提供了保障。
[1]王二林.首鋼礦業(yè)公司燒結(jié)廠皮帶機優(yōu)化改造研究[D].河北:燕山大學機械工程學院,2015.
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