徐 春
(浙江大唐烏沙山發(fā)電有限責任公司 設備部,浙江 寧波 315722)
某電廠機組鍋爐采用哈爾濱鍋爐有限責任公司與三井巴布科克(MB)公司合作設計制造的超臨界本生(Benson)直流鍋爐,型號為HG-1890/25.4-YM4,采用一次中間再熱、滑壓運行,配內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動系統(tǒng),固態(tài)排渣、單爐膛、平衡通風、Π型布置、全鋼構架懸吊結構、露天布置。最大連續(xù)蒸發(fā)量為1 890 t/h,過熱器蒸汽出口溫度為571 ℃,再熱器蒸汽出口溫度為569 ℃,給水溫度為283.7 ℃,主汽壓力為25.4 MPa,再熱蒸汽壓力為4.64 MPa。
在兩根主蒸汽管道上對稱布置有6只彈簧安全閥和2只VTI動力驅(qū)動泄放閥(ERV)。其中,動力驅(qū)動泄放閥的整定壓力比彈簧安全閥的整定壓力低,這樣可在過熱蒸汽側超壓時首先動作,起到先期警報的作用。ERV閥的具體參數(shù)如表1所示。
表1 ERV閥的相關參數(shù)
VTI球閥的結構較為簡單,便于拆卸、維修,如圖1所示。
由圖1可知,VTI球閥的結構具有以下特點:
1)球閥采用雙閥座結構,入口閥座采用活動式結構,對閥芯起到支撐作用;出口閥座位于出口排氣管處,材質(zhì)為司太立硬質(zhì)合金,起到真正的密封作用[1-2]。
2)出口排氣管與閥體的密封采用金屬“八角墊”進行密封,如圖1所示。同時,該墊片在閥門解體檢修回裝時,起到出口排氣管軸線找正的作用,便于現(xiàn)場的安裝。由于只采用一道金屬墊密封,該部位在機組運行中容易產(chǎn)生泄漏。
3)球閥出口排氣管與大氣直接相連,使得VTI閥在動作過程中,排氣管中的雜質(zhì)直接落到密封面上造成球閥關閉不嚴,產(chǎn)生內(nèi)漏。
4)由于VTI球閥一般布置在主蒸汽管道上,為滿足高溫高壓的要求,材質(zhì)選用A182-F91。因此,焊接后需要進行熱處理。但是閥門焊接端直段極短,熱處理困難。
①閥球;②密封圈;③蝶形彈簧;④閥桿;⑤填料壓蓋;⑥填料壓蓋彈簧墊片;⑦填料壓蓋螺母;⑧格蘭螺栓;⑨出口排氣管;⑩閥體;閥體墊片
圖1VTI球閥的結構
VTI球閥由帶電動或氣動執(zhí)行機構的主閥和控制部分(包括壓力變送器/開關、就地控制箱)組成,如圖2所示。
當系統(tǒng)壓力達到泄放閥的開啟設定壓力時,控制系統(tǒng)內(nèi)部電路接通,繼電器閉合,使電磁閥開始供電,通過氣動或電動執(zhí)行機構將閥門打開;當系統(tǒng)壓力降低到閥門的關閉設定壓力時,再通過氣動或電動執(zhí)行機構使閥門關閉[3]。
圖2 VTI球閥的控制結構
當鍋爐系統(tǒng)開始超壓,達到動力泄放閥設定開啟壓力時,動力泄放閥打開,向外排放蒸汽,降低系統(tǒng)壓力,為鍋爐提供了超壓保護。動力泄放閥打開后,避免在鍋爐超壓時,壓力繼續(xù)升高而導致安全閥起跳,延長安全閥使用壽命。
1)泄漏現(xiàn)象
由于閥體與出口排氣管采用金屬“八角墊”單一密封,出現(xiàn)金屬八角墊安裝不正確或八角墊沖刷損壞,導致法蘭密封面蒸汽外漏的情況,如圖3所示。
2)處理方案
①在出口端蓋上增加一道密封,提高了法蘭端面密封的嚴密性,采用金屬密封墊+金屬纏繞墊的密封形式,如圖4所示,提高了法蘭端面的靜密封能力,增加密封力。
②更換閥體螺栓,采用更高等級材質(zhì)的螺栓,增加了密封強度,提高了密封力,密封效果增強[4-5]。
圖3 VTI球閥閥體法蘭泄漏
VTI球閥閥體法蘭面如圖5所示,其中閥體端面加工密封面的尺寸為φ95×φ80,厚度為2.2 mm。
圖4 VTI球閥閥體改造后的密封結構
圖5 VTI球閥閥體端蓋改造的密封情況
按照《GB/T 150.3-2011 壓力容器》的相關內(nèi)容,對改造的密封面進行強度校核計算。具體過程如下:
1)VTI閥的工作壓力為25.4 MPa,工作溫度為578 ℃。
3)墊片的有效密封b
①當b0≤6.4 mm時,取b=b0。
4)墊片壓緊力作用中心圓直徑DG
②當b0>6.4 mm時,取DG等于墊片接觸的外徑減去2b。
5)金屬纏繞墊的特性參數(shù)
墊片系數(shù)m=3,墊片比壓力y=69。
6)墊片壓緊力
①預緊狀態(tài)下需要的最小墊片壓緊力按下式計算:
FG=Fa=3.14DGby=61 260.615 N
②操作狀態(tài)下需要的最小墊片壓緊力按下式計算:
FG=FP=2×3.14DGbmPc
式中,Pc為工作壓力25.4 MPa。
FG=Fa=3.14DGbmPc=135 306.054 N
7)螺栓載荷
①預緊狀態(tài)下需要的最小螺栓載荷按下式計算:
Wa=Fa=3.14DGby=61 260.615 N
②操作狀態(tài)下需要的最小螺栓載荷按下式計算:
Wp=F+Fp=0.785DGPc+
6.28DGbmPc=286 224.345N
8)常溫狀態(tài)下inconel-718材質(zhì)螺栓的許用應力[σ]b=345 MPa,設計溫度下inconel-718材質(zhì)螺栓的許用應力[σ]bt=218 MPa[7]。
9)螺栓面積
①預緊狀態(tài)下需要的最小螺栓面積按下式計算:
Aa=Wa/[σ]b=61 260.615/345=177.567 mm2
②操作狀態(tài)下需要的最小螺栓面積按下式計算:
Ap=Wp/[σ]bt=1 312.96 mm2
③需要的螺栓面積Am取Aa與Ap之間的較大值:
Am=1 312.96 mm2
④實際螺栓面積Ab應不小于需要的螺栓面積Am,其中螺栓外徑為16 mm,則:
Ab=8πd2/4=1 607.68 mm2
綜上所述,螺栓采用inconel-718材質(zhì),數(shù)量為8條,能滿足ERV閥的工作要求(壓力為25.4 MPa,工作溫度為578 ℃)。
1)泄漏現(xiàn)象
機組負荷為600 MW,主汽溫度為570 ℃,主汽壓力為27.2 MPa,達到左側主蒸汽管道ERV閥動作值為27 MPa,此時VTI球閥動作,系統(tǒng)壓力降低,VTI球閥關閉。閥門關閉1 h后,測量球閥出口排氣管溫度達到85 ℃,判斷球閥出現(xiàn)內(nèi)漏。
2)原因分析
現(xiàn)場檢查VTI球閥動作前,閥門運行正常,排氣管溫度為30 ℃(環(huán)境溫度為25 ℃)。動作后,閥門出口溫度升高達到85 ℃,閥門出現(xiàn)內(nèi)漏。判斷球閥動作過程中排氣管壁的雜物進入閥門密封面,導致閥門關不嚴,產(chǎn)生內(nèi)漏。
由于VTI球閥疏水盤上部的排氣管采用Q235材質(zhì),露天長時間運行導致排氣管內(nèi)壁有大量的鐵銹,閥門動作后,隨著管壁的震動鐵銹脫落,鐵銹卡在球閥密封面處,最終導致VTI球閥內(nèi)漏。
3)治理方案
由于排氣管采用Q235材質(zhì),露天長時間運行容易產(chǎn)生大量鐵銹,因此可以更換316L不銹鋼材質(zhì),防止排氣管生銹。
對于改造后的VTI球閥,當出現(xiàn)主蒸汽壓力超壓,達到閥門動作值,VTI球閥動作時,出口排氣管法蘭面密封嚴密未出現(xiàn)泄漏的情況,運行狀態(tài)最佳,設備的可靠性提高。
同時,將VTI球閥出口排氣管更換為316L不銹鋼材質(zhì)后,閥門動作以后未出現(xiàn)內(nèi)漏的情況。
VTI球閥出口法蘭端面采用金屬八角墊單密封形式,若出現(xiàn)八角墊損壞,容易出現(xiàn)閥門外漏的情況,通過對端面密封面的改造,進行強度校核計算,有效地治理了VTI球閥外漏的缺陷。同時,對于VTI球閥的內(nèi)漏治理,采用更換出口排氣管的材質(zhì),減少了外界雜質(zhì)對閥門密封面的損壞,提高了設備的利用率,保證了設備的安全運行。同時,也為同類型機組的設備改造提供了寶貴意見。
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