景孝德
(西部礦業(yè)股份有限公司, 青海 西寧 811600)
目前,氧壓浸出技術(shù)是世界上最先進的全濕法煉鋅工藝,也是今后在很長一段時間內(nèi)鋅冶煉的方向。調(diào)節(jié)槽是氧壓浸出生產(chǎn)工藝設備中的重要組成部分,其作用主要是降溫降壓和調(diào)節(jié)硫磺粒度,工藝控制主要是通過前面的設備閃蒸槽控制。工藝控制不好會出現(xiàn)調(diào)節(jié)槽冒槽現(xiàn)象,造成大量金屬損失,增加員工勞動強度,惡化工作環(huán)境,設備腐蝕,可能還會造成環(huán)保事故等。因此,杜絕調(diào)節(jié)槽冒槽尤為重要。某公司是中國第二家采用氧壓浸出技術(shù)生產(chǎn)電鋅的企業(yè),2015年10月份投料試生產(chǎn)并取得了成功,但在投料試生產(chǎn)初期調(diào)節(jié)槽冒槽問題嚴重影響著生產(chǎn)的穩(wěn)定運行,通過不斷的技改,調(diào)節(jié)槽冒槽問題已經(jīng)解決。
氧壓浸出煉鋅工藝是將硫化鋅精礦與加入的廢電解液中的硫酸,在氧壓釜內(nèi)通過氧氣進行高溫高壓浸出反應,得到硫酸鋅溶液和浸出渣混合物,再通過閃蒸槽降溫降壓后經(jīng)過調(diào)節(jié)槽進一步降溫降壓,溢流至濃密機固液分離,上清液為硫酸鋅溶液,通過傳統(tǒng)工藝凈化后進行電積得到金屬鋅,底流為浸出渣混合物經(jīng)浮選分離后得到硫磺和尾礦渣。其化學反應為:
閃蒸槽采用“碳鋼+搪鉛+防腐內(nèi)襯”的結(jié)構(gòu)形式,內(nèi)部結(jié)構(gòu)比較簡單,為Φ3 600×4 800的筒體立式懸空安裝的密閉容器,槽上部配有一層槳葉的攪拌裝置,轉(zhuǎn)速為80 r/min,槽體有一進料口和出料口,槽下部為排放口。氧壓釜的工作條件為1 100 kPa、150 ℃,氧壓釜內(nèi)的物料根據(jù)第七室的液位連續(xù)排入閃蒸槽,閃蒸槽的設計工作條件為120 kPa.120 ℃,因閃蒸槽是密閉容器,所以溫度是隨壓力的變化而變化的。因此,物料在閃蒸槽內(nèi)瞬間閃蒸,降溫降壓。通過生產(chǎn)的摸索及工藝的要求,逐步對閃蒸槽的工藝條件做了調(diào)整。
調(diào)節(jié)槽采用“碳鋼+防腐內(nèi)襯”的結(jié)構(gòu)形式,內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡單,為Φ5 400×12 500的筒體立式安裝的常壓容器,槽上配有三層槳葉的攪拌裝置,轉(zhuǎn)速為59 r/min,電機功率90 kW,槽體有一進料口和出料口(下進上出),槽下部還有一排料口接事故泵,槽頂部還有一人孔,調(diào)節(jié)槽冒槽就是槽內(nèi)礦漿從頂部人孔噴出。閃蒸槽排出的物料在調(diào)節(jié)槽內(nèi)進一步降溫降壓(常壓,底部溫度為94~96 ℃),熔融態(tài)的硫磺變成固態(tài)硫磺顆粒從調(diào)節(jié)槽上部溢流進入濃密機。調(diào)節(jié)槽的溫度主要受限于閃蒸槽的溫度和槽內(nèi)物料的流量。
調(diào)節(jié)槽冒槽在氧壓浸出工藝生產(chǎn)過程中始終影響著生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定運行。中金嶺南丹霞冶煉廠是中國第一家采用氧壓浸出技術(shù)煉鋅,并于2009年投料試生產(chǎn),在很長一段時間內(nèi)未能很好的解決調(diào)節(jié)槽冒槽問題,目前用調(diào)節(jié)槽事故泵緩解這一問題。某公司是國內(nèi)第二家采用氧壓浸出技術(shù),2015年10月份正式投料試生產(chǎn),雖然取得了試生產(chǎn)的成功,但在試生產(chǎn)前期,即2016年9月份以前調(diào)節(jié)槽冒槽問題一直影響著生產(chǎn)的穩(wěn)定運行。經(jīng)過不斷的技改、工藝調(diào)整等工作,此問題已徹底解決,其影響因素主要有以下幾方面。
調(diào)節(jié)槽的工藝條件主要受閃蒸槽的工藝控制。某公司2015年10月份投料試生產(chǎn)后,初期閃蒸槽的工藝參數(shù)嚴格按初步設計控制,壓力120 kPa時溫度119.6 ℃左右,此時調(diào)節(jié)槽底部溫度95~96 ℃,直到2016年3月份停產(chǎn)檢修期間,調(diào)節(jié)槽冒槽嚴重影響生產(chǎn),造成大量金屬損失,增加員工勞動強度,惡化工作環(huán)境,設備腐蝕。此時冒槽主要是因為閃蒸槽壓力過高,從而破壞閃蒸槽至調(diào)節(jié)槽排料管液封,閃蒸槽內(nèi)氣液混合物直接經(jīng)排料管沖出調(diào)節(jié)槽人孔所致。
在出現(xiàn)冒槽情況時,通過微調(diào)閃蒸槽壓力,或啟動調(diào)節(jié)槽事故泵進行緩解,但都沒有有效的解決冒槽問題。因為是新工藝,又是新人員,礙于初步設計的工藝要求以及硫磺的物理特性,大家都不敢有突破,只能對閃蒸槽壓力進行微調(diào),因為壓力調(diào)整過多時溫度隨之變化也大,所以微調(diào)幾乎無效果。而啟動事故泵主要是在排料量小于事故泵工作流量的情況下,可以降低調(diào)節(jié)槽的液位,使調(diào)節(jié)槽內(nèi)礦漿無法噴出,但若排料量大時也無法解決冒槽現(xiàn)象。
2016年8月份復產(chǎn)再次投料時,閃蒸槽壓力75 kPa,此時閃蒸槽和調(diào)節(jié)槽的溫度分別為111 ℃和94 ℃左右,隨著生產(chǎn)的進行,調(diào)節(jié)槽溫度慢慢上升,至98 ℃時調(diào)節(jié)槽出現(xiàn)冒槽現(xiàn)象,冒槽后溫度又降到94 ℃左右。隨著生產(chǎn)的繼續(xù)進行,調(diào)節(jié)槽溫度慢慢上升,至98 ℃時調(diào)節(jié)槽出現(xiàn)冒槽現(xiàn)象,冒槽后溫度又降到94 ℃左右,此現(xiàn)象反復進行,只能逼迫停產(chǎn)分析原因。因閃蒸槽工藝條件控制的不同,本次冒槽現(xiàn)象跟2015年初次投料試生產(chǎn)時有很大的區(qū)別。
本次冒槽的主要原因是熱量在調(diào)節(jié)槽底部聚集無法排出,達到一定限度時從底部噴發(fā)而出。因為:①閃蒸槽溫度低,硫磺在閃蒸槽內(nèi)就形成了細小的固體顆粒進入調(diào)節(jié)槽;②調(diào)節(jié)槽攪拌轉(zhuǎn)速低,加之調(diào)節(jié)槽又高,底部的顆粒物無法從頂部排出,慢慢在底部越積越多。通過判斷分析對調(diào)節(jié)槽攪拌進行了技改,對閃蒸槽壓力又做了調(diào)整。
通過調(diào)節(jié)槽結(jié)構(gòu)和攪拌參數(shù)可知,只要有顆粒物形成,如果不啟動事故泵,顆粒物是不會全部從調(diào)節(jié)槽頂部溢流排出去的,而且會越積越多,最終造成嚴重的生產(chǎn)事故。
通過冒槽現(xiàn)象判定調(diào)節(jié)槽的攪拌強度是遠遠不夠的,因此又進行了大膽的改造,對調(diào)節(jié)槽攪拌的槳葉進行加長。盡管對原設計的攪拌的軸、槳葉等物件進行改動是很忌諱的,但這次改動后通過電機運行電流就知道效果大不同:沒改前電流110 A左右,改動后150 A左右。
對調(diào)節(jié)槽槳葉進行改動后投料生產(chǎn)時,將閃蒸槽壓力又做了調(diào)整,壓力90~95 kPa,此時閃蒸槽和調(diào)節(jié)槽的溫度分別為114.5 ℃和95 ℃左右。生產(chǎn)運行后效果明顯,再無調(diào)節(jié)槽冒槽現(xiàn)象出現(xiàn)。
因調(diào)節(jié)槽屬于常壓容器,而閃蒸槽屬于壓力容器,介質(zhì)從閃蒸槽進入調(diào)節(jié)槽的方式特殊,再加上介質(zhì)本身的特殊性,以及當?shù)卮髿鈮旱牟煌€需得出一個閃蒸槽的最佳工藝控制條件,以及調(diào)節(jié)槽攪拌的參數(shù)選定,從而發(fā)揮出調(diào)節(jié)槽的最大作用。
[1] 長沙有色冶金設計研究院有限公司編譯.鋅氧壓浸出技術(shù)論文集3[C].湖南:工程設計與研究,2012.
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