謝高平
(云浮聯(lián)發(fā)化工有限公司,廣東云浮 527300)
云浮聯(lián)發(fā)化工有限公司(以下簡稱云浮聯(lián)發(fā))有1套400 kt/a硫鐵礦制酸裝置,采用“兩頭一尾”配置,配有2臺30 t/h的余熱鍋爐及15 000 kW余熱發(fā)電機組。正常生產時發(fā)電裝置及硫酸生產用電量約6 500 kW,余下的電量通過云硫集團35 kV化工變電站送到110 kV變電站或其他電站,供云硫集團生產及生活用電。云浮聯(lián)發(fā)電力一次系統(tǒng)及上級供電系統(tǒng)見圖1。
高壓系統(tǒng)采用雙回路6 kV進線,正常情況下只用一條回路。進線電源來自上級35 kV化工變電站的6 kV母線,化工站電源只有一條35 kV高壓進線,線路總長約10 km,來自上級110 kV站。這條35 kV線路年久失修,故障率比較高;同時化工站到其他用戶的線路也比較陳舊,線路故障較多。由于云浮聯(lián)發(fā)屬于發(fā)電端,外線故障時引發(fā)611或610故障跳閘,跳閘后由于系統(tǒng)不具備脫網后自動調節(jié)功能,導致全廠停電停機;必須等外部故障排除、恢復送電后,才能重新開機生產。即使能馬上恢復供電,發(fā)電并網最快也要2 h,對生產影響很大。所以,有必要實施發(fā)電機脫網后的自動孤網運行。
圖1 電力一次系統(tǒng)及上級供電系統(tǒng)
所謂孤網就是孤立運行的電網。一般來說電網單機容量小于電網容量的8%為大電網,反之單機容量大于電網總容量的8%為小電網。孤網可分為以下3種:①幾臺發(fā)電機并列運行且不和外網并列,稱為發(fā)電機小網運行;② 1臺發(fā)電機帶負荷運行,不和外網并列稱為發(fā)電機孤網運行;③ 1臺發(fā)電機帶廠用電運行,不和外網并列稱為發(fā)電機孤島運行,孤島運行是孤網運行的一種特例[1]。所以云浮聯(lián)發(fā)發(fā)電機脫網后帶廠用電及硫酸設備運行屬于孤網運行。
完善外線電氣故障檢測功能,確保外部故障時進線開關610或611能可靠分閘。具體措施如下:
1) 三段式過流保護,維持原定值不變。
2) 增加1套進線低周保護。原低周保護是在繼保裝置中設置的,進線低周保護為48.5 Hz,延時0.5 s,現(xiàn)改為49.7 Hz,延時0.5 s。
3) 增加1套低壓保護,保護設3段:90 V(無延時)、91 V(延時150 ms)、92 V(延時250 ms),聯(lián)鎖發(fā)電機出口開關狀態(tài),只有發(fā)電機并網后才起作用。
4) 發(fā)電機增加低周保護。原發(fā)電機保護裝置沒有低周保護,設定值為47 Hz、0 s,主要用于孤網運行后保護發(fā)電機。
進線開關跳閘事故發(fā)生后,機組負荷嚴重過額,需要瞬間甩去一半多負荷,否則發(fā)電機頻率將快速升高,超速保護動作停機。因此需要調速系統(tǒng)具有完善的調節(jié)功能,鍋爐具有完善的蒸汽快速放空功能和汽包水汽平衡控制功能。
在完善常規(guī)的自然調頻、一次調頻和二次調頻基礎上,增加了1套CPC自動卸油壓控制。
由于脫網瞬間發(fā)電量遠大于用電量,常規(guī)調頻功能不一定能快速起到作用,調門不能快速關小,所以在CPC油系統(tǒng)增加了1套卸油壓電磁閥及手動閥。在外部故障進線開關分閘后,進線開關狀態(tài)量聯(lián)鎖打開電磁閥,根據(jù)脫網后全廠實際負荷確定電磁閥打開狀態(tài)的時間(2~3 s)。電磁閥后安裝一手動閥,調試時事先調整好手動閥的開度,確保油壓下降幅度在理想范圍內,目的是在脫網后能快速調節(jié)汽門開度,減少汽機進汽量防止超速,起到頻率調整的作用。
進汽總管管徑為250 mm,正常生產的壓力值是3.1~3.2 MPa,鍋爐安全閥打開的壓力值為3.6 MPa。
外網跳閘后,多余的汽量必然引起管道、汽包壓力快速上升,導致鍋爐安全閥打開,進汽機的蒸汽量快速減少,發(fā)電量快速減少,不能維持硫酸裝置用電,汽輪機停機。統(tǒng)計以前的故障記錄,外網跳機約2 s后壓力開始上升,7~8 s壓力升到3.6~3.7 MPa,鍋爐安全閥打開。所以在外網跳開的同時必然要根據(jù)裝置用電量及蒸汽量,釋放多余的蒸汽以維持汽量與電量的平衡。
放空方案有兩種:①利用跳機信號、跳機瞬間的發(fā)電機功率,在經DCS運算后自動放空,然后人工調整;②根據(jù)跳機信號,驅動電磁機構頂開安全閥放空,人工調整。經綜合性價比,選擇了第二種方案。
經計算及經驗分析,采用如下方法操作:在進汽機前,管道上增加1條直徑100 mm的放空管,順排汽方向安裝3個閥,分別是手動閥、電動調節(jié)閥、杠桿式安全閥,安全閥用電磁裝置驅動,目的是在管道壓力上升前快速放空。正常運行時手動閥全開,電動閥開度是70%,安全閥是關閉的,設定打開壓力為3.4 MPa。當外線跳閘后,真空斷路器的輔助信號啟動電磁閥動作,電磁閥驅動安全閥打開,后續(xù)的壓力波動及放空量由人工手動調節(jié)原有放空閥和新裝的電動調節(jié)閥來完成。
脫網瞬間發(fā)電功率劇烈波動將引起無功的快速波動和電壓的快速變化,為穩(wěn)定發(fā)電機的機端電壓,勵磁系統(tǒng)必須滿足調節(jié)快、特性硬、精度高的性能要求。該機組裝置勵磁調節(jié)系統(tǒng)設置有自動電壓調節(jié)、手動電流調節(jié)、恒無功和恒功率控制方式。在自動電壓調節(jié)方式下,發(fā)電機機端電壓閉環(huán)運行,發(fā)電機機端電壓能恒定維持在給定的水平上,并且勵磁調節(jié)器具備強勵或強減功能。所以勵磁系統(tǒng)運行方式選擇自動電壓調節(jié)方式,手動電流調節(jié)方式作為補充。
機組甩負荷后,蒸汽的流量由于閥門的作用將迅速減少,主蒸汽壓力迅速上升,而鍋爐給水流量下降則相對較慢,鍋爐汽包的水汽流量會出現(xiàn)嚴重不平衡,從而引起汽包水位大幅波動。另外,放空閥打開后,進汽機的汽量大幅減少,凝結水量相應減少,除氧器回水減少。所以,外電網事故后,運行人員要密切關注主蒸汽的壓力、溫度、汽包除氧器水位的波動,保證汽輪機按照允許的蒸汽參數(shù)條件持續(xù)運行。
外部線路故障主要是短路故障,在故障發(fā)生時,整個系統(tǒng)電壓下降,可能導致部分采用變頻控制的低壓設備欠電壓動作。而在外線分閘后,由于電壓瞬間升高,又可能引起過壓動作,使主要低壓設備跳停。聯(lián)鎖跳閘主風機及爐前風機,導致孤網運行失敗,如鍋爐給水泵、熱水循環(huán)泵、硫酸生產的凈化系統(tǒng)泵、干吸系統(tǒng)泵等。這些主要的設備的變頻器都要設置瞬時停電再起動和自復位功能,并設置聯(lián)鎖延時動作,以保證脫網后硫酸生產不停機。
當外部故障發(fā)生時,進線保護開關動作,發(fā)電機與外網分開,帶廠用電及硫酸設備運行。此時進線開關的輔助觸點把分閘信號送到發(fā)電控制室:一路用于控制室報警,提醒運行人員外網已分開;一路給汽輪機CPC油系統(tǒng),控制CPC卸油壓;一路給電磁鐵,驅動杠桿式安全閥打開。運行人員根據(jù)孤網運行的各項規(guī)程,控制好流量、壓力、溫度、水量、電壓、功率等各項指標;同時在脫網運行后不起停功率大于75 kW以上的設備。
云浮聯(lián)發(fā)孤網運行系統(tǒng)投運約一個月后,化工站供水線故障,引起云浮聯(lián)發(fā)進線開關短路跳閘,孤網運行成功。運行人員在得到跳閘報警后,人工調整各參數(shù),管道最高壓力到達3.3 MPa后慢慢下降到正常壓力范圍;約10 s后機組帶廠用電及硫酸設備用電進入穩(wěn)定的孤網運行狀態(tài)。事后查到閘跳短路電流9 600 A,部分不重要的低壓設備欠壓跳機,欠壓動作的低電壓為270 V左右,機組最高轉速3 076 r/min左右,CPC油壓電磁閥正常打開,3 s后關閉,在2 s內油動機行程從68%下降到40%;杠桿式安全閥正常打開放空。
實踐證明,云浮聯(lián)發(fā)孤網運行是成功的,值得同行借鑒。
[1] 郭文武.發(fā)電機組孤網運行的解決方案[J].電工技術,2016(7):120-121.
[2] 潘文良.電廠孤網運行故障處理措施[J].華電技術,2015,37(12):52-54.