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        GGH系統(tǒng)在電廠1000MW機組中的技術(shù)應(yīng)用及優(yōu)勢分析

        2018-01-30 03:25:34王玉敬高鵬劉蒙顧衛(wèi)衛(wèi)
        中國設(shè)備工程 2018年23期
        關(guān)鍵詞:積灰吹灰熱器

        王玉敬,高鵬,劉蒙,顧衛(wèi)衛(wèi)

        (1.華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522;2.浙江菲達菱立高性能煙氣凈化系統(tǒng)工程有限公司,浙江 杭州 310000)

        華電集團某電廠為滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保排放要求,對4期1臺1000MW機組進行了超低排放改造,增設(shè)GGH系統(tǒng)(煙氣冷卻器+煙氣再熱器),并對干式電除塵器和脫硫吸收塔進行了改造。該機組改造完成后,煙氣冷卻器出口的煙氣溫度為90℃以下,煙氣再熱器出口的煙氣溫度為80℃以上,達到預(yù)期的性能要求。

        1 GGH系統(tǒng)的工藝原理和技術(shù)應(yīng)用

        煙氣換熱器(Gas-Gas Heater,以下簡稱GGH)技術(shù)是從三菱日立電力系統(tǒng)公司(MHPS)的電除塵器+濕法煙氣脫硫工藝的單一除塵、脫硫工藝路線演變而來。在日本,所有的濕法煙氣脫硫工藝均設(shè)置煙氣再加熱器,三菱日立電力系統(tǒng)開發(fā)的濕式石灰石-石膏法脫硫工藝采用了無泄漏式GGH,即原煙氣加熱熱媒水,然后用熱媒水加熱脫硫后的凈煙氣;這項技術(shù)很快在燃煤電廠得到大量的推廣應(yīng)用。

        電廠8號1000MW機組所應(yīng)用的GGH裝置,全套采用最先進的日本三菱日立公司技術(shù),可分為煙氣冷卻器和煙氣再熱器。其原理是利用鍋爐空預(yù)器出來的煙氣熱量,通過煙氣冷卻器的換熱管加熱熱媒介質(zhì)(通常為除鹽水),再利用加熱后的熱媒水循環(huán)至煙氣再熱器的換熱管以加熱脫硫后的凈煙氣,通過提高凈煙氣的排放溫度,提高煙氣的抬升力,促進煙氣擴散,進而有效緩解“白煙”現(xiàn)象。

        設(shè)備的大致布置順序為:煙氣冷卻器布置于電除塵器前,煙氣再熱器布置于脫硫吸收塔出口處,空預(yù)器出來的煙氣余熱被煙氣冷卻器吸收利用,出口煙氣溫度為90℃以下;經(jīng)過再熱器后,煙氣溫度由50℃左右升至80℃以上并從煙囪排出;相比于以前常用的回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器,這套系統(tǒng)完全避免了原煙氣向凈煙氣方向的泄漏,增強了各設(shè)備之間的協(xié)同效果,既做到了煙氣余熱的深度利用,同時也極大增強了污染物的脫除效率。

        2 GGH系統(tǒng)中存在的問題和應(yīng)對措施

        GGH系統(tǒng)在電廠機組的運行過程中,主要會出現(xiàn)以下幾個方面的問題。

        (1)煙氣冷卻器的磨損。磨損是煙氣冷卻器運行中常見的現(xiàn)象,煤粉燃燒后產(chǎn)生的煙氣中存在大量的飛灰顆粒,飛灰在換熱表面產(chǎn)生頻繁的撞擊,逐漸使換熱管管壁變薄,即鍋爐尾部大量的飛灰顆粒對換熱面管束會造成相當(dāng)程度的磨損。

        (2)煙氣冷卻器的積灰。在煙氣冷卻器回收余熱的過程中,由于燃料燃燒得不完全、揮發(fā)相凝結(jié)和團聚等因素的作用,煙氣中含有一定濃度的飛灰顆粒。隨著煙氣的流動,飛灰顆粒易在煙冷器的換熱面上聚集,從而形成具有一定形態(tài)的積灰層。聚集的飛灰影響煙冷器的傳熱效率,繼而增大煙氣流動的阻力。

        (3)低溫腐蝕問題。煙冷器運行過程中,若模塊管內(nèi)熱媒水進口溫度的設(shè)計值過低,換熱元件表面的溫度會低于飽和溫度以下,煙氣中的水分在換熱管表面結(jié)露,容易造成灰的粘結(jié),導(dǎo)致?lián)Q熱率的降低、引起煙氣阻力上升、模塊腐蝕等問題;一些煙氣冷卻器為了過分降低成本而減少了換熱面積,則煙冷器出口的煙氣溫度高于低溫要求的溫度上限,煙氣中SO3不能完全冷凝成液態(tài)與粉塵結(jié)合被除塵器捕捉,會以氣態(tài)的形式存在,并對下游的設(shè)備產(chǎn)生腐蝕危害。

        針對以上可能存在的問題,工程總承包方浙江某煙氣凈化系統(tǒng)工程有限公司結(jié)合三菱日立公司多年以來的先進經(jīng)驗,提出了以下應(yīng)對措施。

        (1)防磨損的技術(shù)措施。磨損是煙氣余熱換熱器運行中較常見的現(xiàn)象,影響飛灰對換熱管磨損的因素主要有煙氣流速、飛灰濃度、灰的物理化學(xué)性質(zhì),以及受熱面的布置與結(jié)構(gòu)特性和運行工況等。在GGH系統(tǒng)設(shè)計過程中,主要考慮采取以下幾個方面的措施:①換熱面管束順列布置(錯列布置易磨損,且增加局部煙氣的流速),保證管束的防磨性能;②本項目在換熱器前加裝了假管,換熱器磨損最嚴(yán)重的是煙氣高溫段,加裝假管可以在一定程度上防止換熱管磨損;③采用CFD計算軟件流體分析+物模試驗的方法。在進口煙道處布置導(dǎo)流板,保證煙道內(nèi)流場均勻、流速合理,防止出現(xiàn)死角,避免局部渦流導(dǎo)致的嚴(yán)重磨損,并控制煙氣流速在10m/s左右。

        (2)防積灰的技術(shù)措施。煙氣冷卻器中的飛灰不僅會污染傳熱管的表面,影響傳熱效率,嚴(yán)重時還會堵塞煙氣流動的通道,增大煙氣流動的阻力,甚至影響煙氣冷卻器的安全運行。對于積灰的處理,主要考慮采取以下方面:①充分確保灰的干態(tài)。例如當(dāng)吹灰器氣動吹灰時,采取必要的措施,消除因液態(tài)水吹到換熱管表面所產(chǎn)生的煙氣粉塵粘結(jié)的問題,避免煙氣阻力上升和模塊腐蝕。②為保證煙道流動通暢,結(jié)構(gòu)設(shè)計上不要存在大量可能的積灰點;③保證煙氣流速均勻,設(shè)計煙氣流速在10m/s左右,使煙氣在流動中具有一定的自清灰能力;④采用蒸汽吹灰器吹灰,不留吹灰死角,減小流動阻力。本項目每臺機組設(shè)置有6臺煙氣冷卻器和1臺煙氣再熱器,每臺煙氣冷卻器設(shè)置6支吹灰器,每臺煙氣再熱器設(shè)置16支吹灰器,共計52支。通過定期吹掃GGH模塊,去除積灰,保證換熱面的導(dǎo)熱性能。

        (3)防腐蝕的技術(shù)措施。針對煙氣冷卻器換熱管表面煙氣水蒸汽結(jié)露的問題,三菱日立通過大量的工程業(yè)績證明,當(dāng)煙氣冷卻器進口熱媒水的溫度設(shè)計在70℃(具體溫度根據(jù)煙氣條件計算)以上,可有效避免煙氣換熱管表面的煙氣冷凝、粉塵粘結(jié)和腐蝕等問題。

        電廠8號機組鍋爐空預(yù)器的排煙溫度為126℃,煙氣冷卻器布置在電除塵器之前,可將煙氣溫度降至酸露點以下,使煙氣中的氣態(tài)SO3冷凝成液態(tài),吸附于煙塵上,被后續(xù)低低溫電除塵器脫除。通常燃煤電廠煙氣中的SO3的酸露點范圍為85~105℃,這也是本套系統(tǒng)的適用溫度范圍。

        與此同時,煙氣在進入電除塵器前溫度降低,使得其流速也相應(yīng)下降,在電除塵器內(nèi)的停留時間就會增加,飛灰比電阻進入最適合電除塵工作的范圍內(nèi),使得電除塵裝置可更有效地對煙塵進行捕獲,從而達到更高的除塵效率。

        通過大量成功的運行業(yè)績證明,煙氣冷卻器出口的溫度設(shè)計在90℃時,超低排放系統(tǒng)的性價比最理想。因此,本次改造工程中,煙氣冷卻器出口溫度的設(shè)計運行值設(shè)定為90℃。

        (4)換熱管型式及材質(zhì)選擇。在GGH系統(tǒng)中,較常見的換熱管束型式主要有螺旋翅片和H型翅片兩種,螺旋翅片形式在煙氣冷卻器的翅片與管道之間采用高頻一周滿焊,接觸緊密而無間隙,可帶來更高的導(dǎo)熱性能;與其它形式相比,在達到相同的換熱效率時,其換熱面積更少?;诖?,本工程的煙氣冷卻器換熱管束采用螺旋翅片型式,其不僅在日本國內(nèi)具有大量成功的運行業(yè)績,在我國的某電廠(2×660MW)和粵電某電廠(1×1000MW)也得到了成功的應(yīng)用。

        3 結(jié)語

        (1)煙氣冷卻器布置在電除塵器之前,出口溫度設(shè)置為90℃,煙氣再熱器布置在脫硫塔之后,保證進入煙囪的煙氣溫度在80℃以上,可提高和促進煙氣的擴散。

        (2)合理設(shè)置導(dǎo)流板、優(yōu)化設(shè)計煙氣流速、吹灰器定期吹掃換熱管,正確選擇管束型式和材質(zhì),有效解決磨損積灰腐蝕等問題。

        (3)GGH系統(tǒng)(煙氣冷卻器+煙氣再熱器)可在各種鍋爐負荷下安全穩(wěn)定運行,維修簡單,有效降低機組的運行能耗。

        (4)GGH系統(tǒng)(煙氣冷卻器+煙氣再熱器)與電除塵器、脫硫吸收塔協(xié)同工作,可有效減少燃煤電廠的污染物排放,實現(xiàn)煙氣凈化的最優(yōu)化。

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