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        660 MW機組凝結(jié)水溶氧高的原因分析

        2018-01-29 23:28:02尚子文
        綜合智慧能源 2018年8期
        關(guān)鍵詞:嚴密性溶氧凝結(jié)水

        尚子文

        (華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司,河南 新鄉(xiāng) 453635)

        0 引言

        凝結(jié)水溶氧是設(shè)備健康的重要化學指標。在凝汽式機組的日常運行中,凝汽器均保持在真空狀態(tài)。在與其連接的凝結(jié)水系統(tǒng)出現(xiàn)漏點或密封不嚴時,壓力會導(dǎo)致空氣的進入,造成凝結(jié)水中溶氧量增加。停/備用凝結(jié)水泵、閥門等密封處都是比較常見的漏點。凝結(jié)水溶氧量超標,會對凝結(jié)水管道、低壓加熱器銅管造成腐蝕,減少設(shè)備壽命,降低低壓加熱器的投入率,影響機組經(jīng)濟性。嚴重時,給水即使經(jīng)過除氧器的熱力除氧,溶氧仍會超標,給水系統(tǒng)、鍋爐汽水系統(tǒng)乃至汽機本體造成腐蝕,直接危及機組運行穩(wěn)定。因此,凝結(jié)水的溶解氧指標必須得到重視。

        某電廠2×660 MW機組凝汽器型號為N-40000-1,凝汽器為雙背壓、雙殼體、單流程、表面式、橫向布置,由低壓側(cè)的凝汽器A與高壓側(cè)凝汽器B組成,主要結(jié)構(gòu)由接頸、殼體、水室、排汽接管以及汽輪機旁路的第三級減溫減壓裝置等組成,每個凝汽器殼體底部有5個大支墩。汽輪機及給水泵汽輪機排汽進入凝汽器,循環(huán)水冷卻水分兩路由低壓側(cè)進出口水室進入凝汽器,再由返回水室至高壓側(cè)殼體內(nèi),在兩個殼體內(nèi)和蒸汽進行熱交換后,從高壓側(cè)進出口水室流出。

        2014年9月2日,#2機組的凝結(jié)水溶氧由30 μg/L上漲至60 μg/L,9月14日上漲至120 μg/L,在此期間運行人員無操作。本文以此次問題的排查處理經(jīng)過為例,對凝結(jié)水溶氧高問題進行探討。

        1 凝結(jié)水溶氧高原因分析

        凝結(jié)水溶氧偏高的根本原因是空氣的進入。外界空氣漏入汽水系統(tǒng)后,空氣在凝結(jié)水中的溶解度和空氣在汽水界面的分壓力成正比(道爾頓定律),即漏入空氣越多,凝結(jié)水溶解氧量越大。

        凝結(jié)水溶氧變化涉及因素較多,故一般采用排除法對下列可能存在的原因進行分析。

        1.1 除鹽水至凝汽器補水

        機組在正常運行時,除鹽水是通過凝結(jié)器喉部噴淋管補至熱水井。凝結(jié)器本身相當于真空除氧器,除鹽水中的溶氧基本被其去除,對凝結(jié)水溶氧影響不大。該電廠對除鹽水至凝汽器補水系統(tǒng)進行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常情況。故此原因可以排除。

        1.2 凝汽器真空嚴密

        真空嚴密性差導(dǎo)致漏入系統(tǒng)的空氣較多,水環(huán)真空泵不能將漏入的空氣及時抽走。該電廠于9月8日進行#2機真空嚴密性試驗,機組負荷330 MW,低壓側(cè)凝汽器真空下降速度為0.070 kPa/min,高壓側(cè)凝汽器真空下降速度為0.128 kPa/min,真空嚴密性良好(真空嚴密性標準為:機組負荷大于80%進行真空嚴密性試驗,真空下降速度≤0.133 kPa/min為優(yōu)秀,≤0.27 kPa/min為合格)。故此原因可以排除。

        1.3 凝結(jié)水過冷

        過冷度是影響溶氧的一個重要因素,與負荷存在密切關(guān)系。根據(jù)研究資料顯示,1℃的過冷度對凝結(jié)水溶氧量提升大約為100 μg/L。該電廠查看凝汽器溫度及循環(huán)水溫度與流量,基本未發(fā)生變化,故凝結(jié)水過冷引起#2機組溶氧高的原因可以排除。

        1.4 高/低加、暖風器等疏水至疏水擴容器

        2014年8月28日,暖風器疏水投入運行,9月2日#2機組溶氧升高。對B凝結(jié)水泵機械密封處、水泵入口電動門、放空氣門及濾網(wǎng)等涂抹黃油處理,未見效果,初步判斷分析引起#2機組溶氧高的原因是暖風器疏水投入。9月6日,停運暖風器并跟蹤#2機組溶氧情況,9月8日#2機組溶氧依然偏高,故此原因可以排除。

        1.5 凝汽器液位以下部分的影響

        對與凝汽器直接相連的表計、#7/#8低加疏水管道、凝汽器熱井、軸加風機疏水管道等焊縫、閥門內(nèi)蓋結(jié)合面、法蘭結(jié)合面、門桿進行涂抹黃油處理,同時提高軸加疏水水位,凝結(jié)水溶氧無變化。此原因可以排除。

        1.6 閉式水系統(tǒng)影響

        閉式水至凝結(jié)水密封水供水閥門輕微內(nèi)漏時,會導(dǎo)致閉式水進入到凝結(jié)水中,從而引發(fā)凝結(jié)水溶氧偏高。9月18日,對閉式水系統(tǒng)加聯(lián)氨處理,凝結(jié)水溶氧情況無太大變化,同時對A、B凝結(jié)水泵閉式水至凝結(jié)水密封水供水閥門進行檢查,發(fā)現(xiàn)閥門無內(nèi)漏,故由于閉式水至凝結(jié)水密封水供水閥門內(nèi)漏引起#2機組凝結(jié)水溶氧高的原因可以排除。

        1.7 凝結(jié)水泵機械密封及密封水管吸入空氣

        通過真空查漏檢測,發(fā)現(xiàn)#2機組B凝結(jié)水泵機械密封處漏空氣。對B凝結(jié)水泵進行隔離后,#2機組凝結(jié)水溶氧由99.80 μg/L降至73.14 μg/L。將A凝結(jié)水泵運行切換至B凝結(jié)水泵運行,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水溶氧為99.78 μg/L。將凝結(jié)水壓力從1.7 MPa提至2.7 MPa,凝結(jié)水溶氧由99.78 μg/L降至42.31 μg/L。因此判定,引起#2機組凝結(jié)水溶氧高的原因為B凝結(jié)水泵機械密封密封不嚴。對B凝結(jié)水泵解體檢查,發(fā)現(xiàn)機械密封上部密封的動環(huán)碳硅合金面損壞。更換完后溶氧指標恢復(fù)正常。

        2 凝結(jié)水溶氧高問題針對措施

        根據(jù)本次故障處理,總結(jié)出一些針對性處理措施,具體如下。

        (1)出現(xiàn)凝氣其溶氧高問題時,首先加強凝汽器真空的監(jiān)視,機組負荷符合要求時,進行機組真空嚴密性試驗,檢查真空下降速度,確保真空嚴密性指標合格。

        (2)加強對凝汽器溫度、循環(huán)水溫度、流量的監(jiān)視,確保凝結(jié)水不發(fā)生過冷現(xiàn)象。

        (3)針對除鹽水至凝汽器補水管路進行排查,對各閥門法蘭進行緊固,對凝結(jié)水泵機械密封及入口濾網(wǎng)等進行檢查、緊固,對管道各焊口進行涂抹黃油處理。

        (4)對高、低加疏水至疏水擴容器所有管道、閥門等進行檢查,對閥門門蓋、法蘭進行緊固檢查,對管道對接焊口位置涂抹黃油處理,尤其是針對凝汽器水位以下的疏水管道進行重點檢查。

        3 結(jié)束語

        凝汽器是凝汽式汽輪機的重要輔助設(shè)備。在機組運行過程中出現(xiàn)凝結(jié)水溶氧高這一問題時,圍繞凝汽器這一中心區(qū)域,通過有條理的排查方案盡快梳理出漏點所在,是解決該問題的有效途徑。

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