齊 銘
(中國鋁業(yè)連城分公司,甘肅 蘭州 730335)
振動成型系統(tǒng)做為炭陽極成型生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵設(shè)備組,一般由振動成型機、移動料斗、給料裝置等組成。中國鋁業(yè)連城分公司500KA炭素成型系統(tǒng)配備的是fives solios 振動成型系統(tǒng),其給料裝置為一臺法國Sinex TS-500電磁振動給料機,滿足最大生產(chǎn)能力為47噸的輸料要求。該設(shè)備的主要功能為:將強力冷卻機排出的生陽極糊料(以下簡稱物料),輸送到移動料斗中,當移動料斗中的物料達到設(shè)定重量時,給料機停止輸送物料。此時移動料斗將秤量好的物料加入成型模具,經(jīng)振動成型后制成炭陽極生塊。該設(shè)備具備正常生產(chǎn)和排廢功能,可以實現(xiàn)無級調(diào)速,具有輸送能力強,結(jié)構(gòu)緊湊,控制精度高,響應(yīng)速度快,不需潤滑等優(yōu)點,已做為fives solios 振動成型系統(tǒng)的標準配置在國內(nèi)多家鋁廠使用[1]。
該振動給料機的核心部件為一部sinex industrie的VST-R裝置控制的10KW的電磁鐵??刂蒲b置產(chǎn)生的半波電流驅(qū)動電磁鐵而產(chǎn)生振動,達到輸送物料的目的。振幅的控制是由PLC發(fā)出的4~20mA的電流信號改變可控硅的導(dǎo)通角,控制輸出電壓的高低,從而控制振幅大小。同時振幅的大小由安裝在料斗上的振幅傳感器實時反饋4~20mA振幅信號,將最大振幅控制在1.7mm。振動給料機的出口設(shè)置氣動擋料板。當移動料斗內(nèi)的物料達到設(shè)定重量時,給料機出口氣動擋板關(guān)閉,給料機停止振動,此時,強力冷卻機排出的物料聚積在給料機料槽內(nèi)。當移動料斗給模具完成下料后,振動給料機擋板打開,給料機重新啟動,新一輪給料開始,周而復(fù)始。
在實際運行過程,由于電磁線圈固定框架及固定螺栓等零部件在振動作用下經(jīng)常疲勞斷裂,造成鐵芯及線圈頻繁損壞,造成物料積壓,生產(chǎn)被迫中斷。由于電磁線圈及鐵芯備件均為國外進口,價格昂貴,供貨周期長。連城分公司與國內(nèi)兄弟企業(yè)嘗試采用備件國產(chǎn)化方式解決問題,但由于無法獲得備件材質(zhì)及加工精度等參數(shù)要求,國產(chǎn)化備件達不到可使用目標,不得不放棄使用。
為保證生產(chǎn)的連續(xù)性,只能采購大量的進口備件,造成備件庫存積壓,維修費用居高不下。此問題已成為制約生產(chǎn)的瓶頸問題,改造勢在必行。
2016年下半年,連城分公司下決心對給料機進行改造。由于安裝位置及給料機旋轉(zhuǎn)要求等限制,市場上現(xiàn)成的相同輸送能力的國產(chǎn)振動給料機由于體積過于龐大,安裝結(jié)構(gòu)等問題,根本無法在此安裝。因此,決定自行設(shè)計實施。經(jīng)過認真研究該給料機的功能和現(xiàn)場條件等因素,新設(shè)計的振動給料機必須滿足以下要求:
①材料、備件必須國產(chǎn)化,并便于采購,加工制做簡單。②給料機體積和結(jié)構(gòu)必須滿足現(xiàn)場的安裝及水平旋轉(zhuǎn)要求,且料槽設(shè)計結(jié)構(gòu)必須有優(yōu)秀的抗疲勞能力。③必須具備原系統(tǒng)的所有控制功能。④給料機物料輸送能力不能低于原設(shè)備。⑤給料機性能可靠,不能對生產(chǎn)線造成影響。⑥現(xiàn)場噪音值滿足環(huán)境要求。⑦給料機啟動、停止等響應(yīng)速度,必須滿足使用要求。⑧給料機振幅值達到或優(yōu)于原設(shè)備,且具備可調(diào)節(jié)功能。⑨給料機要便于檢修,便于安裝。⑩由于國產(chǎn)化的料槽重量增加,要具備件較小體積的振動單元推動更大負載的能力。[11]由于輸送物料溫度達到約160℃,且振動電機啟動頻繁,振動單元要具備一定的隔熱、過熱能力。[12]由于輸送物料有易粘接特性,給料機必須有防堵料能力。
綜合考慮以上問題,決定采用較經(jīng)濟的電機振動給料機替代原電磁振動給料機。
①由于原裝的Sinex TS-500電磁振動給料機料槽長度尺寸達到2400mm,為不銹鋼板整體結(jié)構(gòu)加工,重量輕、抗振能力強,不易產(chǎn)生疲勞裂紋。分公司現(xiàn)有的條件下,無法自行制做。因此,采用市場上最為普通的Q235A板材做為料槽材質(zhì),焊接而成。為防止料槽及焊縫在振動作用下產(chǎn)生疲勞裂紋,料槽的結(jié)構(gòu)采用特殊加強型設(shè)計,同時也滿足給料機水平180°旋轉(zhuǎn)的要求。②為保證給料機現(xiàn)場安裝要求,料槽水平傾角按11°設(shè)計。③通過計算物料及給料機自身重量,考慮到物料溫度對振動電機的熱輻射影響,選擇激振力相匹配的0.55KW的耐熱振動電機做為振動單元;④為保證電機振動的同步性,同時盡可能提高物料輸送速度,使物料仍然產(chǎn)生微拋運動,振動電機的垂直傾角按最小5°設(shè)計。為消除橫向激振力,采用兩臺振動電機反向轉(zhuǎn)動、對稱安裝設(shè)計。⑤振動電機采用變頻控制,可以通過調(diào)整頻率達到調(diào)整振幅的目的。兩臺振動電機采用同一臺變頻器控制,達到電氣同步的要求。⑥為滿足原系統(tǒng)的所有控制功能,原給料機的稱重傳感器、振幅傳感器、出口氣動擋料板、橡膠緩沖器等部件,按原方案設(shè)計。⑦對振動成型機控制程序進行調(diào)整,使改造后的振動改料機完全適配原控制系統(tǒng),由4~20mA振幅給定信號控制變頻器輸出頻率和電壓,改變振動電機振動速度,從而使物料輸送速度完全滿足振動成型機下料PID控制需要。
以上改造由于采用市場上最為普遍的材料及備件,利用系統(tǒng)停產(chǎn)檢修時間,僅用三天即完成設(shè)計及改造安裝。經(jīng)現(xiàn)場測試并生產(chǎn)驗證,取得了如下效果:①排料速度較原裝給料機更快,給料機內(nèi)的料物厚度大大降低,加快了物料的散熱速度,減小了上游強力冷卻機的物料冷卻水量,對提高炭塊質(zhì)量大有幫助。防堵料能力大大提高。②現(xiàn)場噪音值(距離一米處測試)由原來的82dB降低到66dB。改善了現(xiàn)場噪音環(huán)境。③工頻振幅達到2.5mm,且振幅可能通過振動電機的偏心塊以及變頻器自動調(diào)整控制,完全滿足生產(chǎn)要求。④與原生產(chǎn)控制系統(tǒng)完全匹配。經(jīng)過一年多運行實踐,幾乎未發(fā)生故障停機問題,故障率遠低于原裝電磁振動給料機,且能耗大幅降低。大大降低了設(shè)備的維修費用,極大地保障了生產(chǎn)線的連續(xù)性。
該設(shè)備自改造投入運行以來,一直運行穩(wěn)定,成功替代了進口電磁振動給料機,系統(tǒng)運行可靠性大幅提高。
此項改造,完全由連城分公司自行設(shè)計,自行制做。由于備件及材料均為市場常見規(guī)格,備件的重要級別由專用備件降為通用備件,備件供應(yīng)保障程度大大提高。
[1]聞邦椿,劉鳳翹 .振動機械的理論及應(yīng)用.機械工業(yè)出版社,1982.