黃強(qiáng)+李軍+陳珂
摘要:在試驗(yàn)基礎(chǔ)上應(yīng)用Aspen Plus建立了加壓?jiǎn)为?dú)脫硝模擬流程,系統(tǒng)分析壓力、溫度、初始氧濃度、初始NO濃度以及煙氣中N2的存在對(duì)加壓脫硝過(guò)程的影響。結(jié)果表明,NO脫除率隨著壓力、初始氧濃度、初始NO濃度的升高和溫度的降低逐漸升高,且煙氣中N2的存在不利于加壓脫硝過(guò)程;升壓過(guò)程僅能脫除部分NO,若要脫除到滿(mǎn)足工業(yè)要求需要保證足夠的停留時(shí)間。
關(guān)鍵詞:富氧燃燒;脫硝;Aspen Plus;NO脫除率;動(dòng)力學(xué)分析
中圖分類(lèi)號(hào):X511 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):0439-8114(2017)24-4752-05
在技術(shù)和工藝上,富氧燃燒發(fā)電技術(shù)與傳統(tǒng)的燃煤發(fā)電技術(shù)具有良好的技術(shù)承接性。經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)也表明,與現(xiàn)在同類(lèi)的技術(shù)相比,富氧燃燒技術(shù)無(wú)論是設(shè)備的投資成本,還是發(fā)電成本,都最具競(jìng)爭(zhēng)力。該燃燒方式已經(jīng)毫無(wú)疑義地成為本世紀(jì)煤燃燒技術(shù)的一個(gè)最具競(jìng)爭(zhēng)力的重要發(fā)展方向[1,2]。
研究表明,煤粉富氧燃燒技術(shù)可以大幅度降低單位燃料的NOx和SOx排放,其中SOx的排放可降低20%左右,NOx降低可高達(dá)70%左右。單位燃料的污染物排放雖然降低了,但是由于煙氣排放量的大量減少,煙氣中的污染物含量仍然保持在較高的濃度,甚至要高于空氣燃燒排放的濃度,其中SOX的含量約為1 000~3 000 mg/L,NOX的含量約為100~ 1 000 mg/L,這些污染物的存在必然會(huì)對(duì)CO2的運(yùn)輸及后續(xù)資源化利用和埋存造成極大影響,因此,針對(duì)富氧燃燒煙氣的凈化問(wèn)題不容忽視。燃煤電站的脫硫成本較低而脫硝成本很高,因此降低富氧燃燒電站的脫硝成本對(duì)于減少煙氣凈化成本有至關(guān)重要的意義[3-5]。本研究在搭建的試驗(yàn)臺(tái)架上進(jìn)行了部分加壓脫硝試驗(yàn),然后根據(jù)試驗(yàn)條件及裝置建立Aspen Plus加壓脫硝過(guò)程流程并進(jìn)行與試驗(yàn)過(guò)程相同條件的流程模擬,然后與試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比,探討吸收壓力、吸收溫度、初始氧濃度、初始NOX濃度和煙氣中N2的存在對(duì)加壓脫硝過(guò)程的影響。
1 加壓脫硝模型及模擬驗(yàn)證
首先在搭建的試驗(yàn)臺(tái)架上進(jìn)行部分工況的加壓脫硝試驗(yàn),其中試驗(yàn)過(guò)程中混氣氣瓶中的氣體成分為NO、SO2和CO2的混合氣,試驗(yàn)條件及結(jié)果如表1所示,然后根據(jù)試驗(yàn)流程及試驗(yàn)條件進(jìn)行Aspen Plus流程模擬,建立的Aspen Plus流程如圖1所示。
根據(jù)上述試驗(yàn)裝置和試驗(yàn)條件,采用基于動(dòng)力學(xué)原理的多個(gè)RBATCH模塊串聯(lián)進(jìn)行模擬,RBATCH1模擬CO2清洗過(guò)程,RBATCH2模擬煙氣升壓過(guò)程,RBATCH3模擬恒壓反應(yīng)過(guò)程,出口物流在反應(yīng)末期的條件下進(jìn)行閃蒸分離并脫水,然后分析氣體成分來(lái)探討該脫硝過(guò)程的脫硝率。
模擬在試驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行,因此模擬的煙氣成分與試驗(yàn)過(guò)程煙氣成分完全相同,模擬煙氣系統(tǒng)組合的富氧燃燒煙氣中包含CO2、O2、NO 3種氣體,煙氣中各個(gè)組分的含量也與試驗(yàn)過(guò)程相同。加壓脫硝過(guò)程的反應(yīng)基于同時(shí)高壓脫硫脫硝反應(yīng)機(jī)理,主要包括3個(gè)反應(yīng),即NO氧化反應(yīng)、NO2吸收反應(yīng)和HNO2的分解反應(yīng),采用電解質(zhì)NRTL模型作為該模擬的物性方法[6-8]。
保證模擬過(guò)程與試驗(yàn)過(guò)程的煙氣及操作條件相同,在反應(yīng)釜中分別在不同條件下進(jìn)行加壓脫硝過(guò)程的試驗(yàn)研究及Aspen流程模擬[9],脫硝條件及試驗(yàn)和模擬的條件及結(jié)果如表1所示。模擬結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果相比,NO脫除率數(shù)據(jù)吻合良好,最大相對(duì)誤差僅為0.9%,說(shuō)明模擬中所用的模型和機(jī)理可靠可行。
2 結(jié)果與分析
2.1 吸收壓力對(duì)NO脫除的影響
保證吸收反應(yīng)器溫度25 ℃、物流2氧濃度5%、RBATCH3的恒壓反應(yīng)時(shí)間為5 min和物流2中NO初始濃度836 mg/L,通過(guò)改變反應(yīng)器RBATCH2中的停機(jī)壓力,研究壓力變化對(duì)NO吸收的影響。壓力范圍為400~2 000 kPa,模擬結(jié)果如圖2和圖3所示。
由圖2可知,在其他條件相同的情況下,NO脫除率隨著壓力的升高逐漸升高,在2 000 kPa壓力下NO脫除率已達(dá)到了96.4%,可見(jiàn)壓力的提高有助于NO的脫除。但不同壓力范圍下NO脫除率的增加效果不同,壓力較低時(shí)提高壓力對(duì)NO脫除率的增加效果比較明顯,當(dāng)壓力超過(guò)1 200 kPa后,NO脫除率隨壓力的增加變得較為緩慢。
反應(yīng)器氣相中NOX濃度隨吸收時(shí)間的變化情況見(jiàn)圖3,升壓過(guò)程(虛線(xiàn)以前)初期氣相中NOX的濃度逐漸升高,但當(dāng)壓力大于1 200 kPa后,升壓過(guò)程末期氣相NOX濃度已經(jīng)開(kāi)始明顯下降,壓力越高,濃度開(kāi)始下降的時(shí)間越早越快;恒壓反應(yīng)階段初期NOX吸收較快,隨著時(shí)間的增加NOX濃度逐漸降低,在停留5 min的條件下,高壓下的NOX濃度已經(jīng)趨于平緩,但低壓下的NOX濃度仍有較大幅度的下降,可見(jiàn)提高壓力有助于煙氣加壓脫硝,但要將氣體中的NOX濃度降低到一定程度要保證足夠的停留時(shí)間,且停留時(shí)間隨壓力的增加逐漸變短。
2.2 吸收溫度對(duì)NO脫除的影響
保證反應(yīng)器RBATCH2中的停機(jī)壓力1 000 kPa、物流2氧濃度5%、RBATCH3的恒壓反應(yīng)時(shí)間5 min和物流2中NO初始濃度836 mg/L,通過(guò)改變吸收反應(yīng)器溫度,研究溫度變化對(duì)NO吸收的影響。溫度變化范圍為10~85 ℃,模擬結(jié)果如圖4和圖5所示。
由圖4可知,NO脫除率隨著溫度的升高逐漸降低,可見(jiàn)溫度的降低有助于NO的吸收。在溫度由10 ℃升高到85 ℃的過(guò)程中NO的脫除率降低了22%。
NOX在吸收過(guò)程中的變化情況見(jiàn)圖5,升壓過(guò)程(虛線(xiàn)以前)初期氣相NOX濃度線(xiàn)幾乎重合,但在升壓末期,高溫下的NOX濃度逐漸高于低溫下的NOX濃度,RBATCH2出口氣相NOX濃度與入口相比均有一定的下降,且隨著溫度的降低,RBATCH2出口濃度逐漸降低,但降低幅度都不大;恒壓反應(yīng)階段初期NOX吸收較快,隨著時(shí)間的增加出口NOX濃度逐漸降低,恒壓反應(yīng)階段隨時(shí)間變化過(guò)程中低溫下的NOX濃度均高于高溫下的NOX濃度,在停留5 min的條件下,低溫下的NOX濃度已經(jīng)趨于平衡,但高溫下的NOX濃度仍在繼續(xù)下降,可見(jiàn)溫度的降低有助于加壓煙氣脫硝過(guò)程,但要將氣體中的NOX濃度降低到一定程度要保證足夠的停留時(shí)間,且停留時(shí)間隨溫度的增加逐漸變長(zhǎng)。endprint
2.3 初始氧濃度對(duì)NO脫除的影響
保證反應(yīng)器RBATCH2中的停機(jī)壓力1 000 kPa、反應(yīng)器溫度25 ℃、RBATCH3的恒壓反應(yīng)時(shí)間5 min和物流2中NO初始濃度836 mg/L,通過(guò)改變物流2中氧濃度,研究初始氧濃度變化對(duì)NO吸收的影響。初始氧濃度變化范圍為1%~10%,模擬結(jié)果如圖6和圖7所示。
由圖6可知,NO的脫除率隨著初始氧濃度的增加逐漸增加,可見(jiàn)煙氣中氧氣含量的增加有助于NO的吸收。但不同初始氧濃度NO脫除率的增加幅度不同,當(dāng)初始氧濃度低于5%時(shí),NO的脫除率隨著氧氣含量的增加而迅速增加,而當(dāng)初始氧濃度大于5%后,初始氧濃度的增加對(duì)NO脫除率的影響已十分微弱,可見(jiàn)初始氧量在3%~5%時(shí)比較適合加壓煙氣脫硝過(guò)程,這個(gè)濃度范圍正好是煙氣中氧氣的濃度范圍。
NOX濃度隨吸收時(shí)間的變化情況見(jiàn)圖7,升壓過(guò)程(虛線(xiàn)以前)末期模擬煙氣中NOX濃度已經(jīng)開(kāi)始降低,且隨著初始氧量的增加降低程度逐漸增大。初始氧濃度在1%~5%時(shí),氧氣含量對(duì)NOX的濃度影響比較大。當(dāng)初始含氧濃度大于5%之后,初始含氧量的增加對(duì)NO的脫除影響減弱。這與圖6的分析一致。在停留5 min的條件下,高初始氧濃度下的NOX濃度已經(jīng)趨于平衡,但低初始氧濃度下的NOX濃度仍在繼續(xù)下降,可見(jiàn)初始氧濃度升高有助于加壓煙氣脫硝過(guò)程,但要將氣體中的NOX濃度降低到一定程度需保證足夠的停留時(shí)間,且停留時(shí)間隨初始氧濃度降低逐漸變長(zhǎng)。
2.4 初始NO濃度對(duì)NO脫除的影響
保證反應(yīng)器RBATCH2中的停機(jī)壓力1 000 kPa、物流2氧濃度5%、反應(yīng)器溫度25 ℃和RBATCH3的恒壓反應(yīng)時(shí)間,通過(guò)改變物流2中NO濃度,研究物流2中NO濃度變化對(duì)NO吸收的影響。物流2中NO濃度變化范圍為165~95 200 kPa,模擬結(jié)果如圖8和圖9所示。
由圖8可知,隨著初始NO濃度的升高NO的脫除率逐漸增大。吸收過(guò)程中NOX濃度隨時(shí)間的變化情況見(jiàn)圖9。由圖9可知,升壓過(guò)程(虛線(xiàn)以前)中,隨著初始NO濃度的增加,升壓反應(yīng)器中NOX逐漸增加,不同NO初始濃度下,氣相NOX濃度達(dá)到最大濃度值的升壓時(shí)間基本相同。在升壓過(guò)程末期,NOX濃度均開(kāi)始下降且高初始NO濃度的NOX濃度下降程度大。吸收一定時(shí)間(5 min)后,不同條件下氣相中NOX的濃度均維持在7 000 kPa左右且基本趨于平衡,說(shuō)明采用這種加壓脫硝工藝,在一定壓力、溫度下,NO的脫除有一個(gè)上限值。在所模擬的煙氣NO濃度范圍內(nèi),吸收后的NOX會(huì)有一個(gè)最低濃度。因此,煙氣加壓脫硝過(guò)程更適宜于高NO濃度的煙氣。
2.5 煙氣中N2的存在對(duì)NO脫除的影響
以上脫硝過(guò)程均是在CO2氣氛下進(jìn)行的,雖然CO2是富氧燃燒煙氣的主要成分,但受到制氧純度和鍋爐漏風(fēng)的影響,富氧燃燒煙氣中必定含有部分的N2,由于CO2在水中的溶解度比N2在水中的溶解度大,為研究煙氣中N2的存在對(duì)NO加壓脫除的影響,在N2氣氛下,改變反應(yīng)壓力、反應(yīng)溫度、初始氧濃度和初始NO濃度等條件的其中一項(xiàng)進(jìn)行與CO2氣氛下同樣的模擬,N2氣氛下與CO2氣氛下條件完全相同[10],為了排除出口煙氣中CO2和N2在水中溶解對(duì)NO脫除率的影響,出口煙氣均在RBATCH2初始條件下閃蒸(FLASH2出口壓力為1.01×105 Pa),模擬結(jié)果對(duì)比如圖10所示。
在各條件下,N2氣氛下NO吸收率與CO2氣氛下NO脫除率的趨勢(shì)相同,隨著壓力的提高(圖10a)、溫度的降低(圖10b)、初始氧濃度的增加(圖10c)和初始NO濃度的增加(圖10d)NO脫除率逐漸增加。但N2氣氛下的NO脫除率均要略低于CO2氣氛,且隨著壓力和初始氧濃度的升高差距逐漸減小,主要原因是在相同條件下CO2在水中的溶解度比N2在水中的溶解度大很多,而CO2的溶解相當(dāng)于提高了煙氣中NO的濃度,由初始NO濃度對(duì)NO脫除的影響分析可知,NO的脫除率會(huì)隨著NO濃度的升高逐漸增加,因此CO2氣氛條件更利于NO的脫除,煙氣中N2的存在不利于加壓煙氣脫硝過(guò)程。
3 小結(jié)
通過(guò)對(duì)加壓?jiǎn)为?dú)脫硝過(guò)程模擬分析可得出如下結(jié)論。
1)提高壓力、初始氧濃度、初始NO濃度和降低溫度均有利于加壓煙氣的脫硝。
2)煙氣中含氧量在3%~5%時(shí)比較有利于煙氣的加壓脫硝,該濃度范圍正好是電廠(chǎng)實(shí)際煙氣中氧氣的允許濃度范圍。
3)升壓過(guò)程僅能脫除少量的NO,只有保證適當(dāng)?shù)耐A魰r(shí)間才能將NOX脫除率達(dá)到工程要求,且停留時(shí)間隨著壓力、初始氧濃度、初始NO濃度的降低和溫度的升高逐漸增加。N2氣氛下NO吸收率與CO2氣氛下NO吸收率的趨勢(shì)相同,但煙氣中N2的存在不利于加壓脫硝過(guò)程。
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