王文娟 邱新春 李信普
惠而浦(中國(guó))股份有限公司 安徽合肥 230088
目前主流的直冷冰箱,為了做到成本與效益的最優(yōu)化,冷凍蒸發(fā)器直接安裝在冷凍室內(nèi),與冷凍抽屜直接接觸,這樣做的優(yōu)點(diǎn)是可以迅速制冷,食物不易風(fēng)干;缺點(diǎn)是制冷溫度不均勻,主要集中在蒸發(fā)器表面附近,并且在冷凍室內(nèi)四周存在有制冷死角,嚴(yán)重影響了冰箱的平均制冷性能,同時(shí)霜層易于聚集在層架式蒸發(fā)器上,使得用戶在使用直冷冰箱一段時(shí)間后必須手工除霜。
勻冷冰箱正是為克服此缺點(diǎn)而做的技術(shù)更新。其繞管方式的變更,不僅使冷凍室的制冷效果得以進(jìn)一步提高,加快了除霜速度,并由外露式改為隱藏式,更進(jìn)一步擴(kuò)大了可用空間,美化了內(nèi)部環(huán)境。
勻冷冰箱的設(shè)計(jì)主要是冷凍蒸發(fā)器的安裝方式,普通直冷冰箱蒸發(fā)器主要安裝于冷凍室頂層和抽屜層架上,這樣的安裝方式雖然可以快速制冷,但是蒸發(fā)器表面會(huì)因溫度過低而快速結(jié)霜,箱體四周也會(huì)出現(xiàn)溫度不均的現(xiàn)象。
勻冷冰箱改變了傳統(tǒng)的蒸發(fā)器設(shè)計(jì)造型和安裝方式,主要以繞管的形式均勻分布安裝于冷凍箱膽的外部,深藏在發(fā)泡層內(nèi),通過冰箱電腦主板的控制,與冷凍室頂層的蒸發(fā)器同時(shí)制冷。通過繞管均勻分布在箱膽四周,從而達(dá)到均勻制冷的效果。此方式可以減少直冷冰箱蒸發(fā)器四周容結(jié)冰死角的形成,同時(shí)結(jié)霜的速度和厚度也得到控制,可以達(dá)到快速除霜的目的。
基于此,針對(duì)冷凍室初步設(shè)計(jì)了蒸發(fā)器管路附著于冷凍室箱膽的方案,即從箱膽正面看蒸發(fā)器管路沿箱膽四周纏繞,繞管一端口與冷凍室頂部蒸發(fā)器連接,另一端口與毛細(xì)管連接,制冷劑經(jīng)壓縮機(jī)壓縮后,流經(jīng)毛細(xì)管、冷凍繞管、冷凍頂部蒸發(fā)器至冷藏箱膽蒸發(fā)器,最后經(jīng)回流管再次回到壓縮機(jī)形成一個(gè)回路,具體方案設(shè)計(jì)圖如圖1、圖2和圖3。
為驗(yàn)證此種設(shè)計(jì)的化霜效果,針對(duì)勻冷的溫差和化霜時(shí)間做了一系列驗(yàn)證試驗(yàn),以確??焖倩植粫?huì)影響冰箱正常的冷凍制冷效果。
2.2.1 快速化霜試驗(yàn)
(1)測(cè)試目的:考察在蒸發(fā)器設(shè)計(jì)改善后化霜效率。
(2)測(cè)試條件:環(huán)溫30℃,濕度85%。
(3)改善方法:
a. 增加EPS,減少蒸發(fā)器與濕冷空氣接觸面積;
b. 調(diào)整蒸發(fā)器交換通道面積;
圖1 總成截面圖
c. 改善加熱器的分布。
(4)測(cè)試方法:在冰箱五個(gè)穩(wěn)定的運(yùn)行周期后,通過主控板啟動(dòng)自動(dòng)化霜程序,觀察冷凍箱體內(nèi)部結(jié)霜的化霜情況。
因所處環(huán)境是低溫環(huán)境,不能選用大功率電加熱,以免熱量過高影響冷凍室溫度,因此我們選用了低功率電加熱;兩側(cè)增加EPS鋁箔墊塊的目的是為了使低功率電加熱熱量聚集,縮短化霜時(shí)間,減少電加熱工作的時(shí)間,以免在化霜時(shí)對(duì)冷凍室溫度擾動(dòng)過大。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖4,蒸發(fā)器改善前化霜完成需要45分鐘,改善后僅需要25分鐘即可完成化霜。同時(shí)可以看出,化霜過程中在不同時(shí)段,兩種方式的化霜速度和化霜率差別明顯。
2.2.2 箱體內(nèi)部溫差試驗(yàn)
(1)實(shí)驗(yàn)?zāi)康模嚎疾炖鋬鍪易畲鬁夭睿ㄖ评渚鶆蛐詼y(cè)試)。
(2)布點(diǎn):同一高度最少放置2個(gè)測(cè)試點(diǎn),上下放置3個(gè)測(cè)試點(diǎn)。
(3)采樣:在溫度穩(wěn)定時(shí)采集數(shù)據(jù)。
本實(shí)驗(yàn)對(duì)比的對(duì)象均為勻冷冰箱設(shè)計(jì)樣機(jī),一方為冷凍室只有繞管的冰箱,一方為冷凍室有繞管+頂層蒸發(fā)器的冰箱,其他配置和參數(shù)均相同,在相同運(yùn)行環(huán)境和運(yùn)行條件下,測(cè)試冰箱穩(wěn)定時(shí)冷凍箱內(nèi)上中下三個(gè)測(cè)試點(diǎn)位溫度,測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù)如表1。
參照技術(shù)審核溫差要求,最大溫差必須控制在2℃之內(nèi)方為合格,由表1數(shù)據(jù)可以看出,單繞管方案中同層溫差較小,表現(xiàn)優(yōu)異,但是上下溫差已經(jīng)達(dá)到3.13℃,超過上限56.5%;而增加頂層蒸發(fā)器以后,上下溫差和同層溫差均控制在范圍內(nèi)。
2.2.3 試驗(yàn)小結(jié)
通過實(shí)驗(yàn)可以看出,蒸發(fā)器改善前,正常工作條件下化霜完成需要至少45分鐘,且彎角位置蒸發(fā)器功能薄弱處化霜問題明顯,大大延長(zhǎng)了化霜時(shí)間;蒸發(fā)器改善后,整個(gè)化霜過程只需25分鐘,僅占改善前時(shí)間的56%,彎角處化霜也比改善前更徹底,而且增加蒸發(fā)器后,可以進(jìn)一步改善箱體內(nèi)部溫差問題,提高制冷效果的穩(wěn)定性。
此勻冷冰箱設(shè)計(jì)的技術(shù)難點(diǎn)在于冷凍蒸發(fā)器的處理方式,因常規(guī)直冷冰箱結(jié)霜主要出現(xiàn)在蒸發(fā)器四周溫度過低的區(qū)域,從而造成霜層厚難清理的難題。勻冷冰箱的設(shè)計(jì)打破常規(guī)蒸發(fā)器思維模式,改盤管為繞管,改內(nèi)置為外繞模式,不僅解決了結(jié)霜層厚的問題,而且優(yōu)化了冷凍室的可用容積。繞管后的薄弱區(qū)域在于箱體頂部結(jié)霜化霜效率,在無頂部蒸發(fā)器情況下,箱體內(nèi)部上下溫差過大(溫差3.13℃,技術(shù)審核要求溫差在2℃以內(nèi))而且能耗超標(biāo)(標(biāo)稱0.49kw/h,實(shí)際0.57kw/h),增加頂部蒸發(fā)器后,溫差縮小到1.1℃,能耗也降低到0.52kw/h,完全符合要求,可以解決以上所有問題。因此,頂部蒸發(fā)器是此設(shè)計(jì)中必不可少的一部分。
表1 兩種改進(jìn)條件下溫差測(cè)試數(shù)據(jù)
圖2 繞管截面圖
圖3 冷凍箱膽繞管示意圖
圖4 蒸發(fā)器改善前后化霜能力時(shí)間對(duì)比
此外,因箱膽材質(zhì)與厚度的原因,管路環(huán)繞時(shí)不能過緊,否則成型后箱膽內(nèi)部會(huì)出現(xiàn)繞管凹痕,影響美觀,但是繞管過松又不符合工藝要求。為解決這個(gè)問題,本勻冷冰箱在箱膽容易出現(xiàn)凹痕的外壁四周添加導(dǎo)熱鋁板,希望通過增加受力面積從而消除繞管造成的凹痕難題。
勻冷冰箱的創(chuàng)新設(shè)計(jì),解決了傳統(tǒng)直冷冰箱的除霜難問題,優(yōu)勢(shì)在于在冰箱主控板的智能控制下,可以協(xié)助用戶快速手動(dòng)除霜,同時(shí)優(yōu)化了冷凍室的空間利用率,大大提高了冰箱的用戶體驗(yàn)度。