蔣祖信
(四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,四川 攀枝花 617000)
泥炮是高爐爐前最重要的兩件設(shè)備之一,泥炮的作用就是在高爐出鐵后堵住出鐵口。所以高爐能否正常工作,與泥炮的可靠運行有著直接的關(guān)系?,F(xiàn)在高爐泥炮都是使用液壓泥炮,雖然不同高爐使用泥炮的型號有所不同,但其原理相同,主要由回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、壓緊機(jī)構(gòu)和打泥機(jī)構(gòu)等組成。若高爐泥炮出現(xiàn)故障會產(chǎn)生高爐慢風(fēng)、休風(fēng)現(xiàn)象,影響高爐連續(xù)生產(chǎn),甚至造成安全事故。泥炮出現(xiàn)的故障原因很多,本文針對泥炮液壓系統(tǒng)出現(xiàn)的故障進(jìn)行了分析,并提出了改進(jìn)方案。
典型泥炮液壓系統(tǒng)如圖1所示:
圖1 典型泥炮液壓系統(tǒng)
回轉(zhuǎn)缸快速前行頂住出鐵口→保壓延時→打泥缸前進(jìn)→保壓延時→打泥缸退回→回轉(zhuǎn)缸退回,完成一次工作循環(huán)。
快速進(jìn)炮,啟動液壓泵,5YA通電吸合,向蓄能器15充壓;2YA通電吸合,換向閥1切換至右位,壓力油經(jīng)單向節(jié)流閥5到平衡閥2左位,進(jìn)入回轉(zhuǎn)缸7無桿腔,回轉(zhuǎn)缸向前運動;回轉(zhuǎn)缸7有桿腔壓力達(dá)到順序閥3調(diào)定壓力時,實現(xiàn)差動連接,回轉(zhuǎn)缸快速進(jìn)炮。
保壓延時,回轉(zhuǎn)缸運行至出鐵口時,無桿腔壓力升高達(dá)到順序閥4調(diào)定壓力時,無桿腔液壓油回油箱;2YA失電,換向閥1回到中位,5YA失電,蓄能器與回轉(zhuǎn)缸7無桿腔接通,實現(xiàn)保壓。
快速退回,待打泥完成后,1YA通電吸合,換向閥1切換至左位,壓力油經(jīng)單向閥節(jié)流閥6、單向順序閥4進(jìn)入回轉(zhuǎn)缸有桿腔,實現(xiàn)快退;同時,5YA得電,蓄能器與回轉(zhuǎn)缸無桿腔斷開。
打泥缸前進(jìn),在回轉(zhuǎn)油缸保壓時,4YA得電吸合,換向閥8切換至右位,壓力油經(jīng)單向節(jié)流閥9、液控單向閥11進(jìn)入缸12無桿腔,打泥缸前進(jìn),單向節(jié)流閥10調(diào)節(jié)前進(jìn)速度。
保壓,堵好口后,4YA失電,換向閥8回到中位,液控單向11實現(xiàn)保壓。
打泥缸退回,保壓完成后,3YA得電,換向閥切換至左位,壓力油經(jīng)單向節(jié)流閥10進(jìn)入打泥缸有桿腔,實現(xiàn)退回。
系統(tǒng)壓力建立不起來,主要表現(xiàn)為系統(tǒng)在保壓工況時,系統(tǒng)壓力下降達(dá)不到保壓要求。
系統(tǒng)運動速度達(dá)不到設(shè)計要求,主要表現(xiàn)在回轉(zhuǎn)缸快速運動時,速度沒達(dá)到設(shè)計要求,退回不到位。
表1
系統(tǒng)在工作過程中伴隨有震動和沖擊的現(xiàn)象。
2.2.1 系統(tǒng)設(shè)計缺陷產(chǎn)生的故障
高爐泥炮液壓系統(tǒng)屬于高壓系統(tǒng),設(shè)計時采用進(jìn)油節(jié)流調(diào)速和順序閥3、平衡閥2來控制回轉(zhuǎn)缸的運動速度和運動平穩(wěn)性,未考慮對系統(tǒng)回油的控制和泥炮自重的作用,若節(jié)流閥流量調(diào)節(jié)過大,則回轉(zhuǎn)缸運動過快,若節(jié)流閥流量調(diào)節(jié)過小,則在慣性和自重作用下滑,通過節(jié)流閥的流量不能滿足回轉(zhuǎn)缸的運動速度要求,就會導(dǎo)致爬行現(xiàn)象。
回轉(zhuǎn)缸在保壓完成后,液壓油通過換向閥1的左位進(jìn)入有桿腔,無桿腔的高壓油通過平衡閥2的右位直接回油箱,設(shè)計時沒有考慮高壓油能量的釋放過程,而是直接回油箱,液壓能突然釋放,導(dǎo)致系統(tǒng)產(chǎn)生震動和沖擊。
2.2.2 系統(tǒng)原件失效和泄漏產(chǎn)生的故障
回轉(zhuǎn)缸是用蓄能器15進(jìn)行保壓,如果換向閥16出現(xiàn)泄漏,就會導(dǎo)致保壓時間不長;回轉(zhuǎn)缸是采用差動連接快速運動回路來實現(xiàn)快速運動,如果單向順序閥4卡住不能復(fù)位,有桿腔液壓油通過閥4回油箱,不能實現(xiàn)差動連接,回轉(zhuǎn)缸就不能快速前進(jìn);打泥缸使用液控單向閥進(jìn)行保壓,如安全閥13失效或泄漏,就導(dǎo)致保壓失效。另外,液壓缸的泄漏,也會導(dǎo)致運動速度下降和保壓時間不長。
通過對系統(tǒng)的故障分析,采用以下措施對系統(tǒng)進(jìn)行完善和改進(jìn)。
回轉(zhuǎn)缸進(jìn)油節(jié)流調(diào)速改為回油節(jié)流調(diào)速。采用回油節(jié)流調(diào)速,由于有背壓力的存在,可以起到阻力作用,從而有效避免爬行現(xiàn)象,增加系統(tǒng)運動的平穩(wěn)性;在平衡閥2的控制油路上增加單向節(jié)流閥,調(diào)節(jié)節(jié)流閥可以控制平衡閥2的換向速度,減少震動和沖擊。
采用限壓式變量泵保壓,壓力達(dá)到調(diào)定值時,泵的流量只需補(bǔ)充缸或閥的泄漏,因而,系統(tǒng)的功率損失較小,且能隨泄漏量的變化而自動調(diào)整輸出流量,因而其效率也較高。
在閥4、3之間增加1個兩位三通電磁換向閥,當(dāng)回轉(zhuǎn)缸運行至出鐵口時,無桿腔壓力升高,換向閥換向與閥4接通,避免因閥4失效導(dǎo)致差動連接失效。
系統(tǒng)泄漏不可避免。對于液壓缸和液壓閥的內(nèi)泄漏取決于密封、閥的結(jié)構(gòu)形式、制造精度和配合精度,所以選用耐高溫、密封性能好的密封件,選擇經(jīng)濟(jì)實用的元件。
改造后的液壓系統(tǒng)圖如圖2所示。
圖2 改造后的液壓系統(tǒng)圖
高爐泥炮液壓系統(tǒng)通過以上改進(jìn)后,系統(tǒng)運行平穩(wěn),回轉(zhuǎn)缸、打泥缸保壓穩(wěn)定,能滿足工況要求。
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