楊澤英, 齊力強, 崔淑英, 王躍偉, 蘇長壽, 王建華
(中國地質(zhì)科學(xué)院勘探技術(shù)研究所,河北 廊坊 065000)
傳統(tǒng)的地質(zhì)巖心鉆探以小口徑金剛石鉆探為主,需要高速回轉(zhuǎn)磨削、地表驅(qū)動回轉(zhuǎn),隨著孔深的增加,設(shè)備功耗損失、鉆桿磨損均大大提高,且易引發(fā)孔內(nèi)事故。繩索取心液動錘鉆進技術(shù)將繩索取心和液動錘沖擊回轉(zhuǎn)兩項先進技術(shù)有機結(jié)合,不僅能減少提下鉆輔助時間,提高臺月效率,減輕勞動強度,更具有鉆進速度快,回次進尺長,鉆孔質(zhì)量優(yōu)等優(yōu)點,在深孔中應(yīng)用還因為沖擊碎巖作用,使得碎巖所需轉(zhuǎn)速和鉆壓均可降低20%~30%,能進一步減少設(shè)備功耗損失,降低孔內(nèi)事故風(fēng)險,且更容易保證鉆孔垂直度。
到2012年底,繩索取心液動錘鉆具成功應(yīng)用深度已達2211.4 m(直徑75 mm)和1461.3 m(直徑96 mm)。隨著新一輪能源探采施工孔深的增加,對鉆具的整體強度、安全性、穩(wěn)定性、工作壽命、高背壓適應(yīng)性、密封件的耐溫性能等技術(shù)指標均提出了更高的要求。在地調(diào)項目“3000 m深孔繩索取心液動錘及鉆進工藝研究與應(yīng)用”支持下,課題組對此與多位專家進行技術(shù)交流與溝通,并針對原有鉆具中存在的問題進行了深入剖析,在原有SYZX系列鉆具的基礎(chǔ)上進行了一系列的改進與完善,重點開展了繩索取心液動錘外總成螺紋分析與優(yōu)選、單動機構(gòu)優(yōu)化、提高液動錘工作壽命、新型陶瓷耐磨材料嘗試、受沖擊易損件材質(zhì)優(yōu)化及熱處理工藝改進等工作,以滿足深孔鉆進工況對繩索取心液動錘鉆具的性能要求。
2.1 提高鉆具的整體安全性
為提高鉆具整體強度及安全性,采用有限元分析法對N規(guī)格繩索取心液動錘外總成現(xiàn)有的螺紋標準進行計算、分析,根據(jù)計算結(jié)果,其安全性排序為:加厚>老地標>新地標40>新地標30>冶標>NQ(各標準螺紋參數(shù)參見表1)。
由此對鉆具結(jié)構(gòu)等作如下調(diào)整。
(1)N規(guī)格繩索取心液動錘外總成聯(lián)接螺紋采用加厚螺紋標準進行加工,并嚴格加工時的公差與配合及光潔度要求。
表1 螺紋參數(shù)
(2)圖1為繩索取心鉆具原有的上部結(jié)構(gòu),為減少薄弱環(huán)節(jié),將上擴孔器(無論是熱壓燒結(jié)還是電鍍加工,其基體材料均為45鋼,而彈卡擋頭、彈卡室及上外管均采用XJY850調(diào)質(zhì)管材加工,和合金鋼材料相比,45鋼的機械性能差了很多,是外總成上部的薄弱環(huán)節(jié))和彈卡擋頭做成一體,彈卡擋頭外部鑲焊硬質(zhì)合金塊,起扶正耐磨作用。去掉了原外總成上的上擴孔器,將上扶正環(huán)放置在上外管中。
(3)外總成的承沖環(huán)接頭和下外管均采用XJY850調(diào)質(zhì)管材加工,鉆具的整體強度得到充分保證。改進后的外總成上部結(jié)構(gòu)見圖2。
圖1外總成上部的原有結(jié)構(gòu)
圖2 外總成上部改進后的結(jié)構(gòu)
2.2 單動機構(gòu)改進
原有的繩索取心液動錘鉆具沿用繩索取心鉆具的單動結(jié)構(gòu)(參見圖3)。拔斷巖心時,緩沖彈簧壓縮,會擠壓下盤推力軸承;軸承磨損后,調(diào)整其間隙時,受到花螺母孔位和軸上開口銷孔位的限制,容易過松或過緊,影響單動效果和軸承工作壽命。改進后的單動機構(gòu)參見圖4。
(1)將緩沖彈簧和單動軸承分別置于彈簧腔和軸承腔中,采用自鎖螺母調(diào)整鎖定軸承的軸向位置,改善軸承的受力狀態(tài)。
圖3原有鉆具的單動機構(gòu)
圖4 改進后的單動機構(gòu)
(2)采用韌性更好的材料加工單動軸,并將螺紋部分由M22X2.5變?yōu)镸24X2。
(3)選用自潤滑軸承代替原來的黃銅軸承。
(4)改變油嘴位置到上分離接頭中,更方便生產(chǎn)現(xiàn)場加注潤滑脂。
2.3 提高液動錘工作壽命
液動潛孔錘采用泥漿作為工作介質(zhì),泥漿在循環(huán)清理鉆屑過程中使其本身含有了大量的固相顆粒,造成了極其惡劣的磨粒磨損狀況;液動潛孔錘在工作過程中缺乏有效的潤滑,導(dǎo)致零件中存在嚴重的黏著磨損;零件工作過程中高頻的強力沖擊和振動導(dǎo)致出現(xiàn)振動磨損(黏著磨損);高速流動的泥漿裹挾著堅硬顆粒對液動潛孔錘內(nèi)部產(chǎn)生嚴重的沖蝕等等。上述情況同時存在,且其惡劣程度遠遠超過常規(guī)機械零件的工作環(huán)境。
液動錘運動密封副采用間隙配合,磨損對液動錘的影響表現(xiàn)為:(1)磨損使得間隙變大,因為補償變大的間隙,需要更高的泵量和泵壓才能保證液動錘正常工作;(2)磨損過度,間隙達到一定程度后,需要的泵壓太高,會超過現(xiàn)場機具對泵壓的承受能力,也會導(dǎo)致液動錘內(nèi)腔體的壓力難以建立或不同腔體之間的壓差偏離設(shè)計值過大而破壞了其工作條件;(3)零件的磨損,導(dǎo)致零件間的配合尺寸出現(xiàn)較大變化,零件間的位置關(guān)系破壞也會停止工作;(4)裹挾著大量固體顆粒的高速泥漿對液動潛孔錘內(nèi)部零件產(chǎn)生沖蝕,導(dǎo)致零件外形發(fā)生變化,流場形態(tài)隨之改變,破壞了液動潛孔錘設(shè)計的工作條件等等。種種情況都導(dǎo)致了液動潛孔錘停止工作,而需要更換新的零件,這一過程表現(xiàn)為液動錘的工作壽命。
為增加運動密封副的耐磨性能進而增加液動錘的工作壽命,曾嘗試采用底端留臺階,上端采用彈性擋圈限位的方法將陶瓷襯套加放到Y(jié)ZX73型液動錘的上缸套中(參見圖5),增加上缸套的耐磨性,減少易損件數(shù)量,結(jié)果由于組合零件過多,組裝后同軸度受影響,使得上活塞偏磨明顯,液動錘啟動泵壓變高,該方案被擱置。后采取在原有材料和加工工藝的基礎(chǔ)上,增加鍛造工藝,以減少基材缺陷,提高其耐沖擊性能,增加其工作壽命。生產(chǎn)試驗結(jié)果證實,增加鍛造工藝后,運動密封副工作壽命由原來的120 h左右(清水作沖洗液),增加到200 h以上。
圖5 液動錘上缸套結(jié)構(gòu)變化示意
2.4 提高受沖擊部件的質(zhì)量穩(wěn)定性
原有的液動錘錘軸,受沖擊部位需要局部淬火,以增加其局部硬度而其余部分保持其韌性。針對這個零件,我們反復(fù)試驗材料、淬火介質(zhì)、修改零件結(jié)構(gòu)和工藝,始終無法獲得性能穩(wěn)定的成品:不是淬硬了碎裂掉塊,就是淬軟了打堆,甚至從硬層和軟層的分界處整體斷裂(參見圖6)。碎塊掉落后,還會造成下缸套的損壞。液動錘產(chǎn)生的沖擊功大約是同直徑低風(fēng)壓氣動錘的60%,為提高錘軸的質(zhì)量穩(wěn)定性,我們到氣動潛孔錘生產(chǎn)廠家走訪調(diào)研后,決定采用氣動潛孔錘相關(guān)零件的材料和熱處理工藝試制錘軸。通過室內(nèi)測試和生產(chǎn)試驗進行檢驗,證明其質(zhì)量穩(wěn)定性問題得到徹底解決,性能完全達到設(shè)計和使用要求,且生產(chǎn)成本在可承受范圍,也適宜規(guī)?;a(chǎn)。究其原因,加工用材料相同,加工工藝也相差不大,只是最后的局部淬火,由于熱處理中溫度、時間和淬火介質(zhì)等相關(guān)因素控制得當(dāng),淬火部位硬度值穩(wěn)定適中,零件的質(zhì)量得到了充分保證,推向市場的產(chǎn)品整體質(zhì)量得到提高。
圖6 損壞后的錘軸
2.5 優(yōu)化傳功結(jié)構(gòu)
液動錘復(fù)合在內(nèi)總成的打撈定位機構(gòu)下部,其產(chǎn)生的沖擊功通過位于內(nèi)總成的傳功環(huán)傳遞到位于外總成的承沖環(huán)上,進而傳遞到下外管、鉆頭上。鉆進過程中,傳功環(huán)靠臺階懸掛在承沖環(huán)上,由于沖洗液中固相成分的沉積作用,易使得傳功環(huán)和承沖環(huán)之間的導(dǎo)向斜面空間被固相沉積物填充,使得回次結(jié)束打撈內(nèi)總成時,因內(nèi)總成和外總成不易分開造成打撈失敗。優(yōu)化傳功結(jié)構(gòu)采用減少固相物堆積空間,減少粘滯阻卡幾率,更有利于打撈時內(nèi)外總成的分離。生產(chǎn)試驗表明效果很好。優(yōu)化后的傳功結(jié)構(gòu)如圖7所示。
原結(jié)構(gòu)(圖7a)設(shè)計時,偏重考慮了傳功環(huán)進入承沖環(huán)時的導(dǎo)向作用,傳功環(huán)坐落到承沖環(huán)上后,承沖環(huán)導(dǎo)向角與傳功環(huán)之間形成的空間較大,且成楔形,不僅造成沖洗液中的固相物易沉積,而且易產(chǎn)生粘滯阻卡;承沖環(huán)去掉導(dǎo)向斜面改短后(圖7b),固相物堆積空間只是由于裝配公差產(chǎn)生的,比較小,而且由于內(nèi)總成自身較長,居中性較強,去掉導(dǎo)向斜面后不影響內(nèi)總成投放到位,是比較理想的結(jié)構(gòu);只是改短后的結(jié)構(gòu)會造成零件尺寸的改變,會對生產(chǎn)和售后服務(wù)增加額外工作,因此我們設(shè)計了承沖環(huán)保持原長的結(jié)構(gòu)(圖7c),該結(jié)構(gòu)雖然不及圖7(b)結(jié)構(gòu)理想,但比圖7(a)結(jié)構(gòu)效果優(yōu)越。
圖7傳功結(jié)構(gòu)
2.6 降低水墊阻力
在液動錘工作原理確定的前提下,通過對YZX系列液動錘的流場分析,發(fā)現(xiàn)造成沖錘向下運功沖擊砧子的過程中液流通道阻力過大,是造成該系列液動錘泵壓較高的原因之一。采取在砧子增設(shè)分流孔,以降低液流阻力,可使得液動錘更好的適應(yīng)深孔環(huán)境,且結(jié)構(gòu)簡單,容易實現(xiàn)。
2.7 研制耐高溫密封圈
針對深孔高溫環(huán)境,我們委托專業(yè)單位研制了耐高溫的O形密封圈,其測試數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 耐高溫O形密封圈測試數(shù)據(jù)
注:表中所列的老化后的實測值是在空氣環(huán)境中,260 ℃持續(xù)142 h后的結(jié)果。根據(jù)檢測的結(jié)果該密封圈尚在未失效的范圍內(nèi)。
泥漿環(huán)境下,YZX178型液動錘的應(yīng)用孔深達5450.74 m,該回次進尺19.03 m,用時21 h,井底循環(huán)液溫度為175 ℃,液動錘在該次生產(chǎn)試驗中O形密封圈沒有失效。
2.8 加長巖心管的設(shè)計與思考
由于孔深使得打撈內(nèi)總成時間變長,為了減少輔助時間,設(shè)計了5 m長巖心內(nèi)管的繩索取心液動錘鉆具。該設(shè)計方案是內(nèi)管設(shè)計成5 m長單根,下外管分上下兩段,中間接擴孔器(有利于鉆具外總成的扶正)并加放下扶正環(huán)(有利于內(nèi)總成的導(dǎo)正和居中);要求加工內(nèi)外管時,首先挑選符合直度要求的管材,嚴格對同軸度的要求;其次要求加工螺紋時,一定要測量、卡正,保證螺紋連接后的同軸度。
加長到5 m的巖心內(nèi)管鉆具使用效果很好:在內(nèi)蒙古赤峰市雙山子銅多金屬礦區(qū)共完成了4個孔的施工,不管是破碎、節(jié)理發(fā)育、構(gòu)造泥夾層,每個回次巖心都是5 m長,巖心采取率100%,減少了輔助時間,提高了鉆進效率。
應(yīng)該注意的是,巖心內(nèi)管加長,下外管也要相應(yīng)加長,位于上下外管之間的傳功臺階到鉆頭距離增加,經(jīng)下外管傳遞的沖擊功損失增加,傳遞到鉆頭上的部分減少。對于特別堅硬地層,需要高沖擊功的情況下,為減少沖擊功損失,不應(yīng)采用加長的巖心管鉆具。
經(jīng)過系列改進后的深孔繩索取心液動錘鉆具,通過生產(chǎn)試驗的檢驗,完全滿足深孔鉆探環(huán)境的要求。
2013年SYZX75(N規(guī)格)型繩索取心液動錘鉆具在“中國巖金勘查第一深鉆”(三山島西嶺礦區(qū)ZK96-5孔,設(shè)計孔深4000 m)進行了生產(chǎn)試驗,取得了很好的效果。
從孔深3381.77 m開始使用該套鉆具,直到4006.17 m終孔,連續(xù)鉆進了624.4 m。結(jié)果表明,在深孔硬、脆、碎地層中應(yīng)用繩索取心液動錘鉆進,具有可大幅度提高回次進尺、增加鉆頭壽命、減少輔助工作時間等優(yōu)勢。回次進尺平均提高約40%,在特別破碎地層回次進尺提高150%;鉆頭壽命平均延長20 m;小時效率提高60%,臺月效率提高56%。有效地解決了回次進尺短的問題,彰顯了繩索取心液動錘的先進性和優(yōu)越性。
鉆具經(jīng)受了4000 m深度的工況考驗,創(chuàng)國內(nèi)外小口徑繩索取心液動錘鉆進最深紀錄,入選2013年度探礦工程十大新聞。
2015年,SYZX96(H規(guī)格)型繩索取心液動錘鉆具在新疆昌吉廟爾溝煤層氣勘查工地廟煤1井進行了生產(chǎn)試驗,試驗孔深達到2215.81 m,創(chuàng)同規(guī)格繩索取心液動錘鉆具應(yīng)用孔深紀錄。本次試驗有179 m的工作量是在2000 m以深完成的,鉆具在使用過程中工作性能、結(jié)構(gòu)強度、零件強度及溫度適應(yīng)性等方面均承受住了考驗,鉆具的螺紋聯(lián)接強度沒有出現(xiàn)問題,完全能夠滿足2000 m鉆深的工作要求,并充分體現(xiàn)了鉆具在提高鉆速、增加回次進尺以及保證巖心采取率等方面的優(yōu)勢。
2015年配合地質(zhì)調(diào)查項目“3500 m深部地質(zhì)勘查全液壓鉆探裝備配套示范”研制的高沖擊功的YZX89型液動錘,與P(S122)規(guī)格繩索取心鉆具有機組合,形成的SYZX122型繩索取心液動錘鉆具,在山東招遠的試驗孔鉆進中,2套鉆具從開孔使用,一直到691.2 m孔深結(jié)束,除了因操作失誤造成1套鉆具的單動軸彎曲以外,整個過程沒有更換任何其他零件;在可鉆性8級以上的強研磨花崗巖為主的巖層中,最高機械鉆速達3 m/h;因鉆孔孔斜要求≯1°/1000 m,鉆進速度受到嚴格控制,在既控制孔斜不超標,又能保持一定的鉆進速度,該鉆具起到了重要作用;在鉆進過程中,即使遇到破碎地層,也能基本保證滿管的回次進尺,還取出了3 m長的整根巖心(參見圖8)。
通過理論計算、分析探索、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、工藝改進等綜合研究,使得液動錘技術(shù)得到進一步提高:鉆具強度提高,安全性得到保證,零部件壽命延長,結(jié)構(gòu)更加合理,整體質(zhì)量得到提高,可以更好地適應(yīng)深孔工況對鉆具的嚴格要求。繩索取心液動錘鉆具的最深應(yīng)用記錄N(SYZX75型)規(guī)格4006.17 m,H(SYZX96型)規(guī)格2215.81 m,P(SYZX122型)規(guī)格691.2 m。生產(chǎn)試驗表明,經(jīng)過系列改進的繩索取心液動錘鉆具完全滿足深孔工況的復(fù)雜環(huán)境,在深部鉆探中具有大幅度提高回次進尺、增加鉆頭壽命、減少輔助工作時間等顯著優(yōu)勢,成為我國深孔施工特有的、性能優(yōu)越的鉆探器具。
圖8 SYZX122型繩索取心液動錘鉆具取出的巖心
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