郭如倫, 王志祥
(1.西藏自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第六地質(zhì)大隊(duì),西藏 拉薩 851400; 2.四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局四○三地質(zhì)隊(duì),四川 峨眉山 614200)
尼1井施工區(qū)地處西藏那曲地區(qū)尼瑪縣境內(nèi),海拔近5000 m,氣候條件惡劣,鉆探施工周期短。該施工工程屬于倫坡拉、尼瑪措勤盆地油氣基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目,由中國地質(zhì)調(diào)查局油氣資源調(diào)查中心組織設(shè)計(jì),西藏自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第六地質(zhì)大隊(duì)組織施工。
尼1井設(shè)計(jì)井深2000 m,要求全井取心,全井段錄井、測井。目的為揭示尼瑪盆地古近系地層發(fā)育情況,并與周邊露頭及倫坡拉盆地進(jìn)行對比;了解烴源巖發(fā)育情況,并揭示目的層烴源巖有效性;獲取鉆井地質(zhì)資料,并為該區(qū)地震地質(zhì)層位標(biāo)定提供依據(jù),了解區(qū)內(nèi)的地層及儲蓋組合發(fā)育情況,為進(jìn)一步油氣勘探評價(jià)提供基礎(chǔ)資料。
考慮到尼1井位于青藏高原腹地,其海拔高,凍土層發(fā)育,且地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,鉆遇地層變化頻繁,結(jié)合以往羌塘盆地油氣鉆探施工工程的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),在綜合分析和調(diào)研考察的基礎(chǔ)上,確定選用HXY-8型鉆機(jī)進(jìn)行尼1井的鉆探施工。主要鉆探設(shè)備配置見表1。
HXY-8型鉆機(jī)動力由標(biāo)準(zhǔn)134 kW改裝到192 kW,增大內(nèi)燃機(jī)功率的同時(shí),采取了進(jìn)氣道增壓的渦輪增壓技術(shù),提高機(jī)械效率,盡量降低動力失效,同時(shí)配套加強(qiáng)型SG24鉆塔,完全能夠滿足施工要求,并且為終孔后成功起拔1568.70 m HQA鉆桿(做套管)發(fā)揮了決定性作用。采用油缸+卷揚(yáng)機(jī)的方式強(qiáng)力頂拉鉆桿,其力量大至足以拉斷HQA蘑菇頭,但系統(tǒng)整體運(yùn)行仍然非常平穩(wěn)。由此可見,雖然隨著海拔增高,氧氣含量降低,進(jìn)入內(nèi)燃機(jī)的充氣量將減少,造成柴油燃燒不充分,設(shè)備功率下降,但我們選用的帶有渦輪增壓的大功率內(nèi)燃機(jī)配套,在極端情況下仍然能夠很好彌補(bǔ)動力衰減,滿足施工需求。另外,50 kW發(fā)電機(jī)組同樣采用了渦輪增壓技術(shù),在機(jī)臺正常用電情況下能滿足施工需求。
表1 尼1井鉆探設(shè)備配置
該井主要使用了PQ、HQA和NQZL鉆桿,HQA鉆桿是在普通HQ鉆桿基礎(chǔ)上對兩端進(jìn)行鐓粗加強(qiáng)處理,NQZL鉆桿相對NQ鉆桿是對整根鉆桿進(jìn)行了加粗,同時(shí)設(shè)置負(fù)角螺紋,大大增加了強(qiáng)度,實(shí)際表現(xiàn)良好。在尼1井施工中,整個鉆桿配套通過了高扭矩和強(qiáng)力起拔的嚴(yán)峻考驗(yàn),僅出現(xiàn)過1次NQZL鉆桿脫扣事故?,F(xiàn)階段已有國產(chǎn)SQ繩索取心鉆桿問世,若引進(jìn)多規(guī)格的繩索取心鉆具,則能在很大程度上降低鉆探風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),我們將大口徑的繩索取心鉆桿當(dāng)作套管使用,強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于同級配的套管,在某些擴(kuò)徑嚴(yán)重井段避免了出現(xiàn)斷套管的風(fēng)險(xiǎn)。
海拔5000 m施工區(qū),高強(qiáng)度的體力勞動受限很大。項(xiàng)目2016年5月進(jìn)場,采用挖機(jī)修路,凍土還沒有完全解凍,雨季也未來臨,設(shè)備能夠比較順利地進(jìn)入施工現(xiàn)場。SG24型鉆塔因太重,全靠人力基本無法完成安裝,為此租賃了吊車協(xié)助。中期施工進(jìn)入雨季時(shí),大范圍翻漿路面出現(xiàn),陷車頻繁,因此盡量較少使用重車的頻率,提前備足材料物資。本項(xiàng)目主要靠2臺皮卡車解決后勤保障問題,并相互救援。11月施工結(jié)束,地表已經(jīng)結(jié)凍,大型設(shè)備撤場也變得相對容易很多。所以,在高海拔地區(qū)施工需要充分利用好氣候的變化,揚(yáng)長避短才能更好地確保項(xiàng)目的順利完成。
尼1井井身結(jié)構(gòu)根據(jù)鉆遇地層實(shí)際情況做了局部調(diào)整,整體上與設(shè)計(jì)較為吻合,為順利施工奠定了基礎(chǔ)。設(shè)計(jì)井身結(jié)構(gòu)及實(shí)際井身結(jié)構(gòu)見表2所示。
表2 尼1井井身結(jié)構(gòu)
尼1井除0~74 m為表土層外,整井主要鉆遇地層礫巖、砂巖、泥巖,交替出現(xiàn)。其中在鉆至396.22 m處出現(xiàn)全井漏失,常規(guī)堵漏無效,頂漏鉆進(jìn);井深1150~1560 m地層極不穩(wěn)定,持續(xù)出現(xiàn)構(gòu)造破碎帶,夾斷層泥,井內(nèi)縮徑嚴(yán)重,反復(fù)出現(xiàn)憋泵、卡鉆等情況。
尼1井鉆井情況分段描述見圖1。
尼1井的一開、二開采用單管硬質(zhì)合金/復(fù)合片鉆進(jìn)取心,三開、四開、五開采用Q系列金剛石繩索取心鉆進(jìn)工藝,配套PQ、HQA、NQZL繩索鉆桿。鉆進(jìn)施工時(shí)選擇合理的鉆進(jìn)參數(shù)和操作技術(shù),特別嚴(yán)格控制鉆壓,為最大限度保證巖心采取率和井身防斜提供了保障,結(jié)果也完全滿足地質(zhì)設(shè)計(jì)要求。沖洗液及護(hù)壁選擇優(yōu)先次序?yàn)椋簾o固相沖洗液—低固相沖洗液—膠凝泥漿或水泥固井—下套管護(hù)孔,簡單地層優(yōu)先采用簡單配方,特別注意泥漿固相含量的控制,力求方便現(xiàn)場泥漿維護(hù),同時(shí)也能節(jié)約成本開支。
圖1 尼1井鉆井情況分段描述
表土層、凍土層采用:清水+5%~10%SH植物膠+100~150 ppm PHP+1‰~3‰NaOH。主要參數(shù)為:密度1.02~1.04 g/cm3;粘度26~28 s。
基巖完整地層采用:清水+100~150 ppm PHP+2%~4%SH植物膠+2%~5%高效潤滑劑。主要參數(shù)為:密度1.03~1.05 g/cm3,漏斗粘度24~26 s。
膨脹縮徑、破碎垮塌地層采用:清水+4%~6%鈉土+1%CMC+5%~10%SH植物膠+2%~5%K3防塌劑+5‰火堿+2%~5%廣譜護(hù)壁劑+1%腐植酸鉀+液態(tài)T型潤滑防卡劑。主要參數(shù)為:密度1.04~1.07 g/cm3,漏斗粘度26~32 s。
在實(shí)際鉆井過程中,以上3種泥漿都起到了較好的作用,達(dá)到了預(yù)期效果。當(dāng)施工中巖心出現(xiàn)較大井段破碎或者夾有大量遇水軟化泥巖時(shí),往往伴隨井內(nèi)負(fù)荷加大和鉆桿不易下放到位等現(xiàn)象,此時(shí)應(yīng)立即停鉆,以防止井內(nèi)地層情況繼續(xù)惡化。同時(shí)清理泥漿池,撈除沉淀巖粉,調(diào)整泥漿配方,重新配漿或在原漿基礎(chǔ)上新加入材料重新攪拌,改良泥漿性能,由技術(shù)人員測量并作具體指導(dǎo)。然后利用足夠的時(shí)間沖孔循環(huán),使井內(nèi)井外泥漿性能達(dá)到一致后,再恢復(fù)鉆進(jìn),以適應(yīng)掉塊、垮塌、縮徑等復(fù)雜地層。
PQ鉆進(jìn)至396.22 m處首次出現(xiàn)漏失,在泥漿中加入適量的801/803堵漏劑隨鉆堵漏,以及采用803堵漏劑+粘土粉+重晶石粉+廣譜護(hù)壁劑泥球擂孔等方法反復(fù)堵漏,效果不理想。后放棄堵漏,直接采用頂漏鉆進(jìn)到561.39 m,發(fā)現(xiàn)?146 mm套管脫扣成3節(jié),出現(xiàn)間歇性井內(nèi)負(fù)荷突然增大,已嚴(yán)重影響鉆進(jìn)施工安全,同時(shí)考慮到現(xiàn)階段地層已足夠完整,于是下套管隔離漏失帶及脫扣套管并換徑。
根據(jù)1430.00~1560.00 m井段巖心分析,該地層有破碎及遇水膨脹縮徑特征,導(dǎo)致該井段施工異常艱難,反復(fù)掃孔。在盡力調(diào)節(jié)泥漿性能并多次反復(fù)沖孔、掃孔并無明顯效果后,采用無泵+復(fù)合片鉆頭干抓的方法,通過多次努力,最終穿過該復(fù)雜井段,后繼續(xù)鉆進(jìn)至1568.70 m處下套管隔離復(fù)雜井段。
仔細(xì)觀察該井段巖心會發(fā)現(xiàn)存在很多微裂隙,當(dāng)取該段柱狀巖心用泥漿或清水做浸泡實(shí)驗(yàn)時(shí),短時(shí)間內(nèi)就會坍塌成松散狀,此現(xiàn)象在清水中的速度比在泥漿更快。因此,該類地層在鉆進(jìn)成井后泥漿浸泡,以及近1500 m上覆巖層巨大壓力的雙重作用下,更易造成巖層脫落,鉆井縮徑垮塌。在該段地層施工時(shí),不斷降低泥漿失水率、加大泥漿密度以及調(diào)制鈣處理粗分散泥漿應(yīng)對都沒有完全克服該現(xiàn)象,可見地層應(yīng)力釋放的迫切性。部分縮徑垮塌井段巖心照片見圖2。
圖2 部分縮徑垮塌井段巖心照片
同時(shí),測井?dāng)?shù)據(jù)可以看出,鉆井的主要施工口徑HQ,其鉆頭外徑96 mm,而測井顯示最大井徑為337.10 mm,最小井徑為93.30 mm,平均井徑為102.62 mm,井眼擴(kuò)大率為6.90%,由此可見,此類沉積巖地層在鉆井施工時(shí)孔壁的極不穩(wěn)定性。
尼1井于2016年6月20日開鉆,10月23日施工結(jié)束,歷時(shí)126 d,臺效476 m。其中處理1430.00~1560.00 m復(fù)雜井段花費(fèi)了25 d,效率因此降低。
尼1井設(shè)計(jì)井深2000 m,實(shí)際施工2001.10 m,采取巖心總長1929.18 m,巖心平均取心率96.41%,符合設(shè)計(jì)85%要求。井身孔斜在終孔位置達(dá)到最大,其頂角3.2°,方位角為290°,頂角平均變化率為0.16°/100 m,遠(yuǎn)優(yōu)于設(shè)計(jì)要求的2°/100 m。同時(shí)簡易水文觀測、原始班報(bào)表記錄詳細(xì)準(zhǔn)確;井深校正和封孔符合要求。最終該井綜合評價(jià)為優(yōu)秀。
(1)尼1井工程施工完成了設(shè)計(jì)的各項(xiàng)目的任務(wù),且各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)優(yōu)良。此井已成為迄今為止西藏自治區(qū)小口徑地質(zhì)巖心鉆探的最深記錄,為該地區(qū)實(shí)施類似油氣勘探施工積累了經(jīng)驗(yàn)。
(2)通常情況下一開、二開套管的主要作用是隔離井口及表層軟土層,應(yīng)盡量置于堅(jiān)硬完整地層上,但尼瑪盆地沉積巖強(qiáng)度低,在后期鉆桿不斷擾動,上部覆土軟層包裹造成套管腳不斷懸空的共同作用下,可能會導(dǎo)致套管脫扣,給施工帶來很大困難。故建議采用石油鉆井中常用的水泥固井,以解決表層套管不穩(wěn)的情況。
(3)盡量配齊NQ、HQ、PQ、SQ等口徑的繩索取心鉆具,充分利用繩索取心工藝的高效性,同時(shí)可最大限度地降低單徑平均進(jìn)尺,能預(yù)留足夠的風(fēng)險(xiǎn)控制口徑,在井內(nèi)異常時(shí)可果斷下套管,節(jié)約寶貴的處理時(shí)間,對單年內(nèi)冰凍期來臨前施工超2000 m取心鉆井的成功率將進(jìn)一步提高。
(4)對于鉆井深部地段的膨脹縮徑、破碎垮塌地層的施工,應(yīng)仔細(xì)分析觀察巖心節(jié)理裂隙發(fā)育及結(jié)構(gòu)特征,必要時(shí)進(jìn)行浸泡實(shí)驗(yàn),反復(fù)調(diào)節(jié)泥漿性能,從而提高施工效率。
(5)西藏地理?xiàng)l件特殊,氣候惡劣,同時(shí)環(huán)保、林業(yè)等手續(xù)復(fù)雜,盡可能地將準(zhǔn)備工作提前完成,做到早日進(jìn)場,為施工預(yù)留足夠的時(shí)間也是切實(shí)而重要的。
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